張義國 寇恒梅 朱紅軍
(連云港鷹游紡機有限責(zé)任公司,江蘇連云港 222062)
當(dāng)今在毛絨毛毯行業(yè),平網(wǎng)磁棒印花機普遍采用的:1)單個網(wǎng)框升降系統(tǒng)由兩個獨立的伺服馬達、4030蝸輪蝸桿減速機控制,傳動裝置裝于封閉式鋁箱體內(nèi),由于使用的是4030蝸輪蝸桿減速機,容易使曲柄連桿兩頭易磨損,蝸輪蝸桿減速機發(fā)熱等現(xiàn)象,造成設(shè)備故障率高、使用壽命短; 又由于采用封閉式的鋁箱體,給維護帶來極大不便;對花框時由于采用兩端固定對框機構(gòu),它不能快速固定于擔(dān)網(wǎng)框架上,造成對花速度慢,對花精度差,從而影響生產(chǎn)質(zhì)量和效率。2)單個網(wǎng)框升降系統(tǒng)由四個獨立的伺服馬達控制,生產(chǎn)成本高,操作程序復(fù)雜,易造成更多的故障源。
5040型網(wǎng)框升降裝置,它置于主機架上臺面兩側(cè)鋁合金導(dǎo)軌上(懸掛兩側(cè))見圖1、圖2、圖3,包括網(wǎng)框升降傳動用伺服馬達、同步帶輪一、可快速拆缷箱體罩、連桿、同步帶輪二、偏心輪、5040蝸輪蝸桿減速機、鋁體箱座、同步軸、縱向移動滑座、縱向微調(diào)機構(gòu)、帶滑座直線導(dǎo)軌、橫向微調(diào)機構(gòu)、擔(dān)框管、固定端對框裝置、浮動端快速對框裝置及縱向鋁導(dǎo)軌等主要機構(gòu)。
它采用伺服馬達與減速機背靠背裝于半開式鋁體箱座上,伺服馬達通過同步帶傳送給5040蝸輪蝸桿減速機,帶動裝于減速機輸出軸上的偏心輪轉(zhuǎn)動(偏心量50mm)。偏心輪通過同步軸、連桿及帶滑座直線導(dǎo)軌使網(wǎng)框作升、降運動。每個網(wǎng)框由兩個獨立的伺服馬達控制,可實現(xiàn)單邊縱向順序起框和雙邊同時起框。當(dāng)網(wǎng)框下降后,磁座所產(chǎn)生的磁力帶動網(wǎng)框內(nèi)的磁棒作直線往復(fù)運動,使網(wǎng)框內(nèi)顏料通過磁力對磁棒所產(chǎn)生的壓力滲透到框下織物表面。當(dāng)需換花型時,采用一端固定一端浮動使網(wǎng)框可迅速掛于浮動端擔(dān)框架上,輕輕一拉,即可快速將網(wǎng)框固定于擔(dān)網(wǎng)框架上,再通過縱橫向微調(diào)機構(gòu)實現(xiàn)花版對花準確到位。
圖1
圖2
圖3
以上裝置改變了以往網(wǎng)框升降所帶來的諸多缺陷。
以往裝置(1):普遍采用的單個網(wǎng)框升降系統(tǒng)由兩個獨立的伺服馬達控制,其傳動裝置裝于封閉式鋁箱體內(nèi),通過伺服馬達帶動4030蝸輪蝸桿傳動。由于使用的是4030蝸輪蝸桿減速機,受尺寸限制往往造成曲柄連桿兩頭易磨損,蝸輪蝸桿減速機發(fā)熱等現(xiàn)象,造成設(shè)備使用壽命短、故障率高,生產(chǎn)效率低;又由于采用封閉的鋁箱體,每次維護均需將網(wǎng)框拆卸,再將兩邊封閉式鋁箱體需幾人同時翻轉(zhuǎn)180度,耗費大量時間與人力,給維修帶來諸多不便;當(dāng)需換花網(wǎng)時,由于采用兩端固定對框機構(gòu),它不能快速固定于擔(dān)網(wǎng)框架上,需人工調(diào)整到位,造成對花速度慢,對花精度差等缺點。
以往裝置(2):采用的單個網(wǎng)框升降系統(tǒng)由四個獨立的伺服馬達控制,不僅生產(chǎn)成本高,而且操作程序復(fù)雜,易造成更多的故障源。
實踐證明,本裝置與現(xiàn)有技術(shù)相比,故障率低、使用壽命長,維護方便;對花速度快、對花精度高,不僅減少了印花過程中的動作指令,提高了印花效率,且方便快捷,減少了設(shè)備成本的投入。