潘向東
(中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司丙烯腈廠 吉林吉林)
石化公司乙烯配套裝置采用的MCL1003型空壓機,為反應單元提供97 000m3/h工藝空氣,某日運行中跳車。經(jīng)查,機組跳車的直接原因是空壓機主油泵P-9402B跳車,導致潤滑油壓力低聯(lián)鎖PSA-352(跳車值0.1MPa)動作,速關油壓PSA-009低(跳車值0.15MPa)機組跳車。查歷史趨勢,潤滑油總管壓啟動,之后油路壓力恢復正常值0.270MPa?,F(xiàn)場檢查潤滑油位正常,在確認蒸汽可正常供應、具備再次開機的情況下力PIA-351(跳車值0.15MPa)降低時,P-9402B泵跳車,壓力降至0.068MPa,空壓機跳車,輔助油泵P-9402A,機組啟動,空壓機正常運轉(zhuǎn)。
空壓機運轉(zhuǎn)正常后,對P-9402B跳車泵進行檢查,泵出口壓力、運行狀態(tài)均正常。但在DCS上,此泵運轉(zhuǎn)狀態(tài)指示無變化(DCS畫面應由紅色變?yōu)榫G色)。進行畫面更改,試車正常后,將P-9402B泵投入自動聯(lián)鎖狀態(tài)。
由上述DCS趨勢分析,可知是DCS錯誤信號致使空壓機主油泵P-9402B跳車,這是空壓機跳車的直接原因。機組跳車的間接原因,是輔助油泵啟動至正常壓力期間,控制油蓄能器未能發(fā)揮作用。遂對空壓機控制油蓄能器進行檢查,發(fā)現(xiàn)控制油蓄能器氮氣壓力為0.2MPa,遠低于要求壓力(0.5~0.55MPa)。
為保證蓄能器正常,制定了空壓機控制油蓄能檢查規(guī)定。要求按照1周后、1月后、3月后、半年后的間隔,使用工具進行在線檢查。在機組停車時進行全面檢驗和試驗。在檢測過程中如蓄能器壓力低于充裝壓力,應及時進行充裝,以便保證機組穩(wěn)定運行。