邱玉田
(大唐淮北發(fā)電廠第四檢修公司 安徽淮北)
電力工業(yè)建設(shè)的快速發(fā)展,使各種類型的大容量火力發(fā)電機組不斷涌現(xiàn),多種類型的鍋爐結(jié)構(gòu)及運行更加趨于復(fù)雜,也將導致各管內(nèi)的流量與吸熱量發(fā)生較大變化。當工作在惡劣條件下的承壓受熱部件的工作條件與設(shè)計工況偏離時,就容易造成鍋爐爆管。嚴重影響到鍋爐的安全和經(jīng)濟運行。針對電廠鍋爐過熱器等爆管現(xiàn)象,從鍋爐過熱器系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特性、爆口金相及爐內(nèi)燃燒等方面進行分析,提出解決爆管的技術(shù)方案,建議在鍋爐檢修中實施,消除鍋爐爆管隱患,提高機組運行安全性。
某發(fā)電廠B號鍋爐為三菱MB-FRR型亞臨界、中間再熱、強制循環(huán)、單爐膛、懸吊式燃煤鍋爐,2000年3月投入運行,2013年8月和11月,連續(xù)2次發(fā)生爆管,鍋爐停爐檢查,發(fā)現(xiàn)3級過熱器因超溫爆漏。
(1)3級過熱器爆管爆口位置。根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果初步分析判斷,原爆口位置在第21屏第17根管,吹爆了第12根管。爆口管子材料為T23,規(guī)格Φ48.6×6.4 mm。爆口呈喇叭狀,爆口撕裂面較為平整,邊緣是鈍邊、鋒利;管壁無明顯減薄,管子內(nèi)壁有明顯氧化皮,顏色發(fā)黑。
(2)現(xiàn)場吹損管子壁厚度測量。對相臨其它管道進行壁厚測量結(jié)果如下。測量10根管子,壁厚為5.9~6.1 mm,其中有4根壁厚小于或接近理論最小壁厚。由于不滿足最小壁厚的要求,需要換管。直接出現(xiàn)吹損及爆管或吹損嚴重也需要換管。
(3)管子內(nèi)窺檢查與脹粗測量、割管取樣檢查。管子水平段有異物堆積和氧化皮脫落痕跡,個別管子垂直段向上有氧化皮脫落痕跡,部分水平段有異物。通過對管子外徑進行測量,發(fā)現(xiàn)有外徑達到了52 mm,脹粗量達2.9%,超過了GB/T 438-2009規(guī)定的2.5%限值標準,需要換管。
(4)成分檢驗。對新?lián)Q的管子和爆管的管子進行直讀光譜成分分析試驗,9根管樣,兩種材料(T23、T91)化學成分、硬度、機械性能均在ASME規(guī)定的成分范圍內(nèi)。同時對爆口附近金相、硬度和光譜檢查,沒有發(fā)現(xiàn)明顯老化。
(5)各項檢查分析。經(jīng)過對爆口的現(xiàn)場觀察,其宏觀特征呈喇叭狀,爆口撕裂面較為平整,邊緣是略為鋒利;管壁無明顯減?。还茏觾?nèi)壁有明顯氧化皮,顏色發(fā)黑;為明顯的短期過熱爆管特征。爆口附近金相、硬度和光譜檢查,沒有發(fā)現(xiàn)明顯老化。割管后對管子進行內(nèi)窺檢查,發(fā)現(xiàn)有明顯的氧化皮脫落的痕跡。鍋爐3過熱器運行超溫幅度較大,并且負荷變化頻繁,很可能造成管內(nèi)氧化皮片狀脫落。綜上檢查和分析認為,此次爆管為氧化皮脫落和異物堵塞造成蒸汽流量減少,短期過熱所致。
檢查鍋爐3過熱器下彎頭的堆積情況,發(fā)現(xiàn)細小氧化物堆積量達1/8~1/4d的應(yīng)予清理,發(fā)現(xiàn)大片狀氧化物堆積進行清理。檢查鍋爐3過熱器進口節(jié)流圈,發(fā)現(xiàn)有異物予以清理。割管后,對剩余管段(特別是進口側(cè))進行內(nèi)窺檢查,一直查到節(jié)流圈,對發(fā)現(xiàn)有氧化皮脫落痕跡的剩余管段給予更換。根據(jù)情況,必要時可用T91替換T23管材。
對運行工況提出要求,盡量不要超溫,啟、停爐時嚴格控制壁溫的升降速度。增加必要的壁溫測點并在運行過程中加強對壁溫測點的監(jiān)視。機組啟動后,要定期檢查4管泄漏系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù),一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,及時安排檢修人員到現(xiàn)場檢查確認鍋爐是否發(fā)生爆管。
某廠1號鍋爐于2013年10月18日20時,發(fā)生中隔墻下聯(lián)箱(即低過進口聯(lián)箱)疏水管爆漏事故,爆口位于聯(lián)箱下部直段與彎頭對接焊口處下方約168 mm處。18日20時,1號機組加負荷過程中爐膛冒正壓至798 Pa,巡檢人員在省煤器附近聽到異常聲音,經(jīng)現(xiàn)場檢查確認為尾部煙道區(qū)域存在蒸汽泄漏。次日停爐。后進入爐內(nèi)進行檢查,發(fā)現(xiàn)低壓再熱器通道內(nèi)中隔墻下聯(lián)箱左數(shù)第五根疏水管爆管,并吹損減薄了附近省煤器管共28根,其中5根管已破裂。疏水管爆口位于下部直段與彎頭對接焊口下方約168 mm,初始爆口位于鍋爐左前側(cè),為縱向爆口。從初始爆口處管子橫向撕裂,裂口朝向鍋爐后側(cè);爆口距聯(lián)箱管座約1500 mm。爆管材料為20G,規(guī)格Ф76×10 mm。
(1)現(xiàn)場測量檢查分析,本次爆管原因為材料等級偏低和運行中煙溫偏高,計劃大修中更換為12Cr1MoVG材料管子。對中隔墻下聯(lián)箱疏水管進行脹粗測量分析:從脹粗測量結(jié)果來看,爆漏管脹粗嚴重超標,超標管段也是上次更換的管段;其它3根疏水管有輕微脹粗。 從爆管管段脹粗情況和爆口形貌來看,本次爆管仍是由超溫過熱引起的爆管。
(2)從設(shè)計方面分析,1號鍋爐中隔墻下聯(lián)箱疏水管位于省煤器進口煙道內(nèi),管壁溫度與煙氣溫度接近,按設(shè)計材料和參數(shù)(壓力18 MPa,溫度476℃)計算,理論計算壁厚為13.96 mm,而設(shè)計疏水管壁厚為10 mm,且設(shè)計煙溫476℃已超出20G允許長期使用溫度。因此設(shè)計方面存在材料等級偏低、熱強度不夠的問題。設(shè)計管材規(guī)格等級偏低,所以過熱爆漏。
(3)對鍋爐運行情況分析,長期高負荷運行,該疏水管區(qū)域(省煤器進口煙道)DCS煙溫測點顯示值平均在470℃以上,在升負荷過程中經(jīng)常出現(xiàn)煙溫超過490℃的情況。由于該處煙溫測點布置在兩側(cè)墻伸向爐內(nèi)約800 mm,因此測量的溫度為靠兩側(cè)墻處煙溫,爆管所處煙道中部煙溫要比兩邊高20~30℃,已大大超出20G材料鋼管的使用極限溫度。運行過程中煙溫偏高是引起過熱爆漏的直接原因。
總之,1號鍋爐中隔墻下聯(lián)箱疏水管爆漏原因,為設(shè)計管材規(guī)格等級偏低和運行過程中煙溫偏高而造成的超溫爆管。
將中隔墻的下聯(lián)箱疏水管,更換為15CrMoG或12Cr1MoVG材料,更換前進行強度計算;對同類型鍋爐相同位置疏水管也存在爆管隱患,在鍋爐運行過程中對省煤器進口煙溫進行嚴格控制;利用鍋爐的停機機會進行相同的處理,避免此類事故再次發(fā)生。