任連倉,何歲科,王海波
(咸陽天喜建材有限責任公司,陜西咸陽713500)
?3.2m×13m水泥磨節(jié)能降耗措施
任連倉,何歲科,王海波
(咸陽天喜建材有限責任公司,陜西咸陽713500)
我公司60萬噸水泥粉磨站是瑤池煤矸石電廠的配套項目,是彬縣循環(huán)經濟資源綜合利用重要項目之一。項目原設計能力為年產水泥(配套輥壓機系統(tǒng))60萬噸,因受市場等因素困擾,原設計方案中配套輥壓機、打散機、選粉機系統(tǒng)等均未安裝,僅在磨機頭臨時性安裝了一臺錘式細碎機,生產能力為年產水泥40萬噸。
該生產線工藝流程為:原材料經提升機儲存入庫,經9臺配料稱、皮帶輸送機、細碎機破碎,后經磨頭提升機進入?3.2m×13m球磨機粉磨,出磨后經空氣斜槽、提升機、空氣斜槽入庫儲存,最后經散裝機、包裝機發(fā)運。在現(xiàn)有工藝條件下,設計生產能力為45~ 50t/h,比表面積320m2/kg,綜合電耗40kWh/t水泥左右。
此項目2007年開工建設,2009年6月份投入生產,試產初期,所有工藝技術參數(shù)均由設備生產廠家及設計單位提供,當時設計球磨機總裝載量為125t,1倉平均球徑75mm,2倉平均球徑為45mm,3倉鋼段?18m×20m~? 10m×12m,產量45t/h左右,比表面積300m2/kg左右,0.045mm篩篩余20%以上,且離心風機風量開度30%左右,從而導致出磨水泥溫度高達100℃以上,且產品細度粗,最終導致用戶投訴。
針對此問題,公司采取在磨頭增開通風口、磨尾增加直流通風機等辦法降溫維持正常生產,當月水泥綜合電耗達到40kWh/h左右,且效果不佳,問題仍無法解決。針對此情況,公司決定對入磨物料作篩余分析,重新計算調整級配方案,最終使入磨物料細度70%控制在15mm以下,1倉平均球徑65mm,填充率為25.21%;2倉平均球徑為35mm,填充率為27.65%;3倉減少?18m×20m鋼段,而增加?10m× 12m鋼段,填充率為30.27%;總裝載量為130t,磨機通風量為27900m3/h,全風運行。同時使用助磨劑等新技術,使磨機產量穩(wěn)定在70t/h左右,比表面積控制在350m2/kg左右,出磨水泥溫度穩(wěn)定在80℃左右,綜合電耗降到31.6kWh/h,產量提高50%,綜合電耗降低17%,同時混合材摻量粉煤灰達到10%,爐渣摻量達到25%以上,石灰石摻量達到了10%左右。粉磨站在沒有設備增加及資金投入的情況下,節(jié)能降耗效果明顯,為公司經濟效益提升和資源綜合利用目標的實現(xiàn)做出了突出貢獻?!?/p>
TQ172.637
B
1001-6171(2014)04-0097-01