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        催化裂化裝置的抑焦阻垢運(yùn)行優(yōu)化

        2014-04-04 00:58:46王春柱
        精細(xì)石油化工進(jìn)展 2014年3期
        關(guān)鍵詞:油漿分餾塔結(jié)焦

        李 群,王春柱

        (1.中國(guó)石化武漢分公司武漢石化廠聯(lián)合二車(chē)間,武漢430082;2.金浦新材料股份有限公司,南京210047)

        武漢石化分公司Ⅰ催化裂化裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)Ⅰ催化裝置)始建于1975年,原為加工能力60×104t/a的蠟油催化裂化;1987年引進(jìn)Stone & Webster公司的技術(shù),改造為加工能力100×104t/a高低并列兩段再生的重油催化裂化裝置,此后,對(duì)下游各系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)的擴(kuò)能改造。裝置主要由反應(yīng)再生器、分餾、吸收穩(wěn)定、脫硫、脫硫醇和兩機(jī)單元組成,以減壓蠟油、焦化蠟油和減壓渣油為原料,生產(chǎn)出液化氣、汽油、柴油和油漿等產(chǎn)品。

        隨著原油質(zhì)量的變重變差,石油加工條件也變得更為苛刻,石油加工設(shè)備和管道的結(jié)垢問(wèn)題日益突出。作為主要二次加工裝置的催化所用原料也變得越來(lái)越復(fù)雜,油漿中芳烴、稠環(huán)芳烴含量增加,致使摻煉重油的FCC裝置結(jié)焦和積垢現(xiàn)象嚴(yán)重,催化裂化設(shè)備表面上沉積的由碳?xì)浣M分構(gòu)成的垢物,不僅增加熱阻,降低傳熱效率,而且粘附在管道、容器表面,粘阻濾網(wǎng)、旋塞和擋板,引起流道變窄,導(dǎo)致動(dòng)力消耗增加,甚至造成非計(jì)劃停車(chē),使生產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。換熱器清洗頻繁,裝置運(yùn)行周期明顯縮短,能耗增加,處理量降低,輕油收率減少,經(jīng)濟(jì)效益明顯下降,因此,FCC裝置油漿系統(tǒng)結(jié)焦和積垢問(wèn)題已成為制約FCC裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的主要問(wèn)題。為此,國(guó)內(nèi)外進(jìn)行了廣泛的研究,提出了一系列減少結(jié)垢的方法,如改變操作條件,改進(jìn)設(shè)備,在加工設(shè)備和管道時(shí)對(duì)其內(nèi)表面進(jìn)行化學(xué)鈍化處理等。但是這些方法都有局限性,未能從根本上抑制結(jié)垢的產(chǎn)生。隨著對(duì)結(jié)垢研究的深入,開(kāi)發(fā)出了抑制結(jié)垢的阻垢劑,用阻垢劑來(lái)抑制石油加工設(shè)備和管道結(jié)垢,此方法簡(jiǎn)便、有效、經(jīng)濟(jì),在國(guó)內(nèi)外得到了廣泛的應(yīng)用。

        1 油漿系統(tǒng)概況

        Ⅰ催化裝置2013年2月19日出現(xiàn)油漿下返堵塞現(xiàn)象。通過(guò)調(diào)整旋分器入口線速,降低輕柴油干點(diǎn),將部分柴油壓入油漿系統(tǒng),降低油漿的黏度,加大油漿外甩。為了在下返流量較低的情況下控制塔底溫度,還通過(guò)沖洗油注入油漿循環(huán)線的方式降低油漿返回溫度。

        為了維持生產(chǎn),裝置除了操作上采取以上措施外,還緊急使用NS-130油漿阻垢劑,改善了油漿系統(tǒng)的結(jié)焦?fàn)顩r。

        2 NS-130油漿阻垢劑的使用情況

        2.1 結(jié)垢原因

        無(wú)機(jī)垢的形成原因有2個(gè):一是催化劑雜質(zhì)顆粒的沉積;二是鹽類(lèi)的析出。其主要受油料性質(zhì)和流速的影響。

        有機(jī)垢的形成比較復(fù)雜,一般是由氧引發(fā)的聚合反應(yīng),以及多環(huán)烴類(lèi)、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的脫氫縮合反應(yīng)形成的。氧可以引發(fā)自由基,從而發(fā)生氧化鏈反應(yīng),使油漿中的烯烴發(fā)生聚合,油漿中的金屬離子又能加速鏈增長(zhǎng)反應(yīng)。

        同時(shí)油漿中的多環(huán)芳烴、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)在催化裂化油漿系統(tǒng)較高的溫度下,在油漿中的過(guò)度金屬的催化作用下發(fā)生脫氫縮合反應(yīng),生產(chǎn)焦炭,吸附在設(shè)備表面。

        有機(jī)垢與無(wú)機(jī)垢的形成是相互促進(jìn)的,有些無(wú)機(jī)垢對(duì)有機(jī)聚合物的形成起到不可忽視的催化作用。而有機(jī)聚合物具有黏附性,能加速無(wú)機(jī)垢顆粒的沉積聚集。

        2.2 油漿阻垢劑的作用機(jī)理

        NS-130阻垢劑是由分散劑聚異丁烯丁二酰亞胺及抗氧劑、清凈劑、金屬鈍化劑、防腐劑等組分配置而成。

        NS-130阻垢劑不僅具有良好的增溶分散作用,使小垢粒增溶于油漿,不至于聚集長(zhǎng)大、沉積;具有阻斷自由基聚合反應(yīng)的能力,能與有關(guān)反應(yīng)中間體形成惰性分子,從而阻止聚合反應(yīng)的發(fā)生;具有鈍化金屬的功能,使金屬及其化合物失去對(duì)自由基聚合反應(yīng)的催化作用;能在金屬表面形成一層保護(hù)膜,防止積垢在其表面形成;并且還具有供氫劑,可有效抑制烯烴或芳烴的脫氫成膠傾向,從而達(dá)到抑焦阻垢的目的。

        新型的NS-130阻垢劑具有:油溶性好、黏度小、易流動(dòng)、便于使用;不含金屬元素,對(duì)后序加工工藝和產(chǎn)品性質(zhì)不會(huì)產(chǎn)生不良的影響,在使用溫度下不易分解等優(yōu)點(diǎn)。

        表1 NS-130油漿阻垢劑質(zhì)量指標(biāo)

        3.3 油漿阻垢劑的注入流程

        Ⅰ催化裝置分餾塔流程為油漿自分餾塔底進(jìn)油漿泵后出來(lái)分2路。一路經(jīng)油漿蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生1.0 MPa蒸汽后,分2部分循環(huán)返回分餾塔油漿上、下返回口,控制一層溫度和塔底溫度;另一路經(jīng)水箱冷卻后外甩。

        裝置在開(kāi)工狀態(tài)下臨時(shí)增加了加注油漿阻垢劑流程。

        Ⅰ催化裝置將原配制緩蝕劑的D207/1改為油漿阻垢劑儲(chǔ)罐,并將緩蝕劑泵臨時(shí)改造為阻垢劑泵,泵出口增加至分餾塔油漿抽出口吹掃蒸汽排凝的流程,另外增加油漿阻垢劑稀釋柴油流程。裝置停工后我們準(zhǔn)備將加注口改至油漿返塔線上,以減少阻垢劑的損失,最大效益地發(fā)揮阻垢劑的作用。

        具體加注流程見(jiàn)圖1。

        圖1 油漿阻垢劑加注流程

        3.3 油漿阻垢劑的注入量

        根據(jù)阻垢劑的阻垢機(jī)理以及阻垢劑的使用技術(shù)要求,循環(huán)油漿中阻垢劑的濃度在100×10-6左右能達(dá)到較好的使用效果。阻垢劑添加方法如下。

        加劑速度:快速加入階段:第1~45天,加注量7.5 kg/h;平衡加入階段:從第46天起,加注量3.75 kg/h。

        3 加劑效果評(píng)價(jià)分析

        從2013年2月19日,Ⅰ催化裝置開(kāi)始持續(xù)出現(xiàn)分餾塔油漿下返量減小,塔底溫不斷上升的現(xiàn)象,通過(guò)開(kāi)大下返手閥,效果不大,判斷下返分布環(huán)可能存在堵塞現(xiàn)象。經(jīng)多方頂油處理,效果不佳。因油漿下返塔流程不暢,同時(shí)油漿上返塔無(wú)閥門(mén)進(jìn)行流量控制,導(dǎo)致油漿上返量過(guò)大,反應(yīng)油氣熱量被攜帶至分餾塔底部,導(dǎo)致底溫超標(biāo)且分餾塔二層及以上塔盤(pán)熱量不足。為維持操作,車(chē)間被迫不斷降低油漿循環(huán)量。

        油漿下返分布環(huán)不暢,導(dǎo)致分餾塔底溫難以控制,塔底結(jié)焦傾向增加。為了解決油漿系統(tǒng)結(jié)焦現(xiàn)象,公司在Ⅰ催化裝置加注油漿阻垢劑,確保油漿系統(tǒng)正常運(yùn)行。Ⅰ催化裝置油漿阻垢劑流程施工完成后,從2013年7月15日開(kāi)始加注阻垢劑。

        3.1 油漿循環(huán)量變化情況

        分餾塔塔底油漿循環(huán)量主要根據(jù)分餾塔的進(jìn)料負(fù)荷、過(guò)熱油氣攜帶的催化劑含量、過(guò)熱油氣帶入分餾塔的熱量來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),確保油漿循環(huán)可以將反應(yīng)油氣中攜帶的固體催化劑洗滌下來(lái),并能通過(guò)循環(huán)取熱控制分餾塔底的氣、液相溫度。油漿系統(tǒng)結(jié)焦后,換熱器及管線的流通面積減少,直接影響油漿循環(huán)量的正常調(diào)節(jié)。

        裝置使用油漿阻垢劑前,分餾塔的油漿下返出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,油漿下返流量最低只有40 t/h,分餾塔底超溫。阻垢劑應(yīng)用后,裝置加工量及反應(yīng)深度變化不大,但油漿下返塔流量逐步回升,最后回升到120 t/h的正產(chǎn)流量,說(shuō)明油漿下返管線暢通,可以初步判定NS-13油漿阻垢劑在防止結(jié)焦方面起到了一定的作用。

        3.2 油漿系統(tǒng)換熱器運(yùn)行情況

        油漿阻垢劑應(yīng)用前,油漿系統(tǒng)換熱器結(jié)垢現(xiàn)象比較明顯,循環(huán)油漿返塔溫度調(diào)節(jié)不靈敏。油漿阻垢劑應(yīng)用后,各換熱器換熱溫差均有所提高,油漿蒸發(fā)器的產(chǎn)汽量增加1.2 t/h。油漿阻垢劑加放前后運(yùn)行情況見(jiàn)圖2、圖3和圖4。

        圖2 分餾塔底溫度趨勢(shì)(TI217-第2層溫度,TI219-第1層人字板溫度,TI221-塔底溫度)

        從圖2的趨勢(shì)來(lái)看,加注油漿阻垢劑19天后,分餾塔的一、二層溫度及塔底溫度變化趨勢(shì)波動(dòng)幅度逐漸減小。從圖3溫度趨勢(shì)可以看出,加注油漿阻垢劑后,油漿系統(tǒng)的產(chǎn)汽量波動(dòng)逐漸減小,油漿循環(huán)溫度趨于平穩(wěn)。

        圖3 油漿系統(tǒng)溫度趨勢(shì)

        由此說(shuō)明油漿系統(tǒng)結(jié)垢現(xiàn)象逐步緩解,油漿系統(tǒng)循環(huán)正常,循環(huán)量逐步恢復(fù)到正常流量,油漿換熱器運(yùn)行正常。

        3.3 油漿質(zhì)量變化情況

        由圖4可以看出,新型油漿阻垢劑應(yīng)用前后,油漿灰分及密度變化不大,其分析數(shù)據(jù)都維持在正常的要求指標(biāo)內(nèi),因此新型NS-130油漿阻垢劑對(duì)油漿的質(zhì)量影響不大。

        圖4 油漿阻垢劑應(yīng)用前、后油漿性質(zhì)變化趨勢(shì)

        4 結(jié)論及建議

        1)為了減少催化裂化油漿系統(tǒng)設(shè)備的積垢,最經(jīng)濟(jì)有效的辦法是在原料油品中添加微量高效的阻垢劑,這不僅能抑制油垢的生成,且不需停車(chē)加入,并且對(duì)整個(gè)系統(tǒng)均起作用。

        2)從近期使用的效果看,新型NS-130油漿阻垢劑有良好的抑制油漿系統(tǒng)結(jié)垢的作用。

        3)新型油漿阻垢劑的注入量應(yīng)視塔底溫度、油漿固含量、油漿密度而定;隨著塔底溫度升高、油漿固含量上升和油漿密度的增加應(yīng)適當(dāng)增大阻垢劑加入量。

        4)針對(duì)Ⅰ催化裝置的使用情況,還需不斷摸索優(yōu)化,在保證不結(jié)焦條件下,合理降低新型油漿阻垢使用量。

        [1]劉國(guó)梁,梁文堅(jiān).催化裂化油漿系統(tǒng)結(jié)垢研究[J].石油煉制與化工,1999,30(6):61-64.

        [2]袁曉云,韋勇,趙飛.全減壓渣油催化裂化分餾塔油漿系統(tǒng)結(jié)焦控制對(duì)策[J].煉油技術(shù)與工程,2009,39(8):25-27.

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