黃連杰
摘 要:利用經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)Sinumerik 802C改造一臺(tái)已經(jīng)使用50多年的老設(shè)備拓展了加工范圍和加工性能,又保證了各項(xiàng)性能的實(shí)現(xiàn)。應(yīng)用802C標(biāo)準(zhǔn)程序架構(gòu)機(jī)床程序,保證了機(jī)床語(yǔ)言精練可靠,報(bào)警文本編制完全,為車(chē)間維修提供了方便。改造完成后,可以實(shí)現(xiàn)半精加工。
關(guān)鍵詞:6652龍門(mén)銑床;802C數(shù)控系統(tǒng);編碼器安裝
引言
我廠用的6652龍門(mén)銑床是一臺(tái)在用50多年的普通龍門(mén)銑,由于該設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行各方面構(gòu)造磨損嚴(yán)重,故障頻繁,如果不進(jìn)行大修理,機(jī)床瀕臨淘汰。在這個(gè)前提下,我們決定將該機(jī)床進(jìn)行機(jī)械大修,電氣進(jìn)行數(shù)控化改造,用經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)來(lái)拓展機(jī)床加工性能和范圍,使機(jī)床煥發(fā)生機(jī)。
1 確立改造方案
1.1 總體構(gòu)想
6652龍門(mén)銑原配置有四個(gè)主軸,分別為左、右水平銑頭以及左、右垂直銑頭,在機(jī)床一側(cè)有一個(gè)傳動(dòng)箱,傳動(dòng)箱靠?jī)蓚€(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng),一個(gè)是進(jìn)給電機(jī),中間經(jīng)過(guò)齒輪減速,增大扭矩,一個(gè)是快速電機(jī),減速比較小,扭矩增大較少;傳動(dòng)箱輸出端連接到左右水平銑頭的傳動(dòng)箱,可以通過(guò)油壓推動(dòng)齒輪掛檔,進(jìn)行兩個(gè)水平銑頭的進(jìn)給和快速;傳動(dòng)箱另一個(gè)輸出端連接光杠,傳動(dòng)到滑板上,通過(guò)電磁鐵選擇,兩個(gè)垂直銑頭可以左右進(jìn)給或快速;工作臺(tái)傳動(dòng)也是靠傳動(dòng)箱輸出的一根蝸桿帶動(dòng)工作臺(tái)面的蝸母條來(lái)實(shí)現(xiàn)的。所以說(shuō),機(jī)床所有的進(jìn)給和快速都是靠這兩臺(tái)電機(jī)實(shí)現(xiàn)的。但是要實(shí)現(xiàn)數(shù)控,將垂直銑頭和工作臺(tái)進(jìn)給聯(lián)動(dòng)起來(lái),必須要斷開(kāi)傳動(dòng)箱到工作臺(tái)和滑板的傳動(dòng),分別加裝電機(jī),才能實(shí)現(xiàn)數(shù)控化控制。
考慮到機(jī)床已經(jīng)使用了50多年,機(jī)床已無(wú)精度可言,要實(shí)現(xiàn)機(jī)床改造后半精加工,絲杠、傳動(dòng)等都需要改動(dòng),所以,工作臺(tái)(X軸)、垂直銑頭左右運(yùn)動(dòng)(Y軸)要改造為電機(jī)帶減速箱帶滾珠絲杠副的結(jié)構(gòu)。這些都是機(jī)械的工作,電氣要在滿足這些要求的前提下設(shè)計(jì)。
機(jī)床改造后要求精度也只需要達(dá)到半精加工,所以,在數(shù)控系統(tǒng)選擇上,我們傾向于用經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng),采用半閉環(huán)控制。因此,我們選擇了西門(mén)子802C數(shù)控系統(tǒng),在X、Y軸的滾珠絲杠副一端經(jīng)過(guò)減震連接編碼器,實(shí)現(xiàn)速度反饋;再經(jīng)過(guò)絲杠螺距、傳動(dòng)比的參數(shù)設(shè)定,實(shí)現(xiàn)位置反饋。
為了保證垂直銑頭左右運(yùn)動(dòng)不受干擾,滑板上只保留一個(gè)垂直銑頭。機(jī)床兩個(gè)水平銑頭在加工某些工件時(shí)比較方便,因此決定保留兩個(gè)水平銑頭。
1.2 具體改造方案
802C數(shù)控系統(tǒng)是一種模擬量數(shù)控系統(tǒng),可以帶三個(gè)模擬量進(jìn)給軸和一個(gè)模擬量旋轉(zhuǎn)主軸,針對(duì)于該機(jī)床,X、Y軸是需要受數(shù)控控制的,主軸是交流電機(jī),這里不做調(diào)速,保留原機(jī)械變速結(jié)構(gòu),受PLC控制。X、Y軸電機(jī)選擇了兩臺(tái)西門(mén)子老式直流伺服電動(dòng)機(jī);X、Y軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)采用KSA23直流調(diào)速系統(tǒng),直流調(diào)速系統(tǒng)的使能信號(hào)和給定信號(hào)由數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出。兩個(gè)水平銑頭依靠原來(lái)的兩臺(tái)直流電動(dòng)機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),由于兩臺(tái)直流電動(dòng)機(jī)功率接近,只是轉(zhuǎn)數(shù)存在差異,為了節(jié)約資源,采用一臺(tái)直流調(diào)速系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),通過(guò)接觸器來(lái)切換兩臺(tái)電機(jī)。其他功能選擇都依靠PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于802C集成的PLC只有48個(gè)輸入點(diǎn)和16個(gè)輸出點(diǎn),輸入點(diǎn)夠用,但輸出點(diǎn)不夠用,因此比如油泵的啟動(dòng)、冷卻泵的啟動(dòng)和兩個(gè)水平銑頭主軸的旋轉(zhuǎn)等邏輯比較簡(jiǎn)單的功能只能用繼電器-接觸器回路來(lái)搭建。
1.2.1 數(shù)控系統(tǒng)的端口設(shè)定
802C數(shù)控系統(tǒng)包含CNC控制器和驅(qū)動(dòng)模塊、伺服電機(jī)等,驅(qū)動(dòng)模塊受CNC控制器控制,接收±10V給定,控制伺服電機(jī)輸出,為模擬量交流控制系統(tǒng)。我們選用了直流調(diào)速系統(tǒng)來(lái)替代驅(qū)動(dòng)模塊,電機(jī)采用直流伺服電機(jī),那么,實(shí)際上,在整個(gè)控制結(jié)構(gòu)中,我們只需要采購(gòu)802C的CNC控制器即可,因?yàn)?,該控制器包含了主控制單元、操作單元、OP,并集成了編碼器接口、給定使能控制接口、PLC輸入輸出等,是一套集成化非常高的數(shù)控系統(tǒng)。
1.2.2 確定各伺服驅(qū)動(dòng)元件及關(guān)鍵測(cè)量元件的選取
根據(jù)原來(lái)兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)的功率和扭矩特性,X軸選用90NM、1500rpm的直流伺服電動(dòng)機(jī),Y軸選用70NM、1200rpm的直流伺服電動(dòng)機(jī),X軸安裝了一個(gè)減速箱和一套螺距為20mm的滾珠絲杠副,可以實(shí)現(xiàn)最大進(jìn)給速度為2700mm/min,滿足加工需求;Y軸安裝了一個(gè)減速箱和一套螺距為10mm的滾珠絲杠副,可以實(shí)現(xiàn)最大進(jìn)給速度2000mm/min。
決定采用半閉環(huán)控制,而且,802C的CNC控制器也沒(méi)有位置環(huán)反饋接口,所以,每個(gè)軸選用一個(gè)編碼器安裝在絲杠的端頭上,保證減震效果,保證編碼器軸和絲杠中心在一條線上,即可以實(shí)現(xiàn)可靠而精準(zhǔn)的位置反饋。
1.2.3 確定PLC的控制點(diǎn)數(shù)和控制對(duì)象
PLC輸入輸出集成在了802C base-line CNC控制器中,有48個(gè)輸入點(diǎn),16個(gè)輸出點(diǎn)。由于機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)大面積變動(dòng),導(dǎo)致輸入輸出點(diǎn)不能完全按照原機(jī)床進(jìn)行設(shè)計(jì),這里就有很多需要考慮的地方。
改造成數(shù)控,那么必須增加兩個(gè)軸的參考點(diǎn)限位,在802C base-line標(biāo)準(zhǔn)程序庫(kù)中,有關(guān)于兩個(gè)軸參考點(diǎn)限位的標(biāo)準(zhǔn)程序,但是,規(guī)定了其固定的輸入點(diǎn)地址。在這里,為了盡量應(yīng)用其標(biāo)準(zhǔn)程序,簡(jiǎn)化編程,并使編程語(yǔ)言盡量精練,參考點(diǎn)限位都按照其規(guī)定的輸入點(diǎn)地址來(lái)接線。
802C標(biāo)準(zhǔn)程序庫(kù)中,集成了潤(rùn)滑、冷卻、道具轉(zhuǎn)換、主軸變檔控制、進(jìn)給軸使能、倍率控制、手持單元控制等標(biāo)準(zhǔn)程序,機(jī)床設(shè)計(jì)人員可以根據(jù)自己的需要調(diào)用這些標(biāo)準(zhǔn)程序,也可以從標(biāo)準(zhǔn)程序中選取自己需要的程序段來(lái)調(diào)用。
為了方便以后維修中對(duì)某些故障的診斷,特意將潤(rùn)滑油箱壓力檢測(cè)、液位檢測(cè)、直流調(diào)速系統(tǒng)準(zhǔn)備好信號(hào)、各項(xiàng)限位等引入PLC輸入端,在程序里寫(xiě)成報(bào)警程序,再配以報(bào)警文本,直觀的顯示出故障所在,為操作者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、維修工處理問(wèn)題提供了方便。
2 報(bào)警文本的編制
任何一臺(tái)數(shù)控機(jī)床,在診斷方面的優(yōu)勢(shì)都是普通機(jī)床所無(wú)法比擬的,所以,對(duì)于這臺(tái)機(jī)床的報(bào)警文本的編制,我們也是下了大功夫。PLC程序好編,如何觸發(fā)一個(gè)報(bào)警,在PLC里都可以制作,但如果沒(méi)有報(bào)警文本,大家看到的就是“用戶報(bào)警XX”,對(duì)于維修并沒(méi)有太大的實(shí)際意義。
制作報(bào)警文本需要使用的軟件是802C base-line TOOLBOX里帶的一個(gè)軟件:TextManager,打開(kāi)該軟件后,選擇功能菜單里的“PROJ”選項(xiàng),然后新建一個(gè)工程,點(diǎn)擊確定后,系統(tǒng)退回主界面,但主標(biāo)題會(huì)更改為新工程的名字。在工程下,選擇“OEM”選項(xiàng),選擇語(yǔ)言,在右面就會(huì)出現(xiàn)三個(gè)文件,分別為:ALC.TXT、ALCU.TXT、ALZ.TXT,其中,ALCU.TXT是用戶報(bào)警文本,選擇該文本,然后點(diǎn)擊“edit”鍵,那么,可以直接在文本編輯器里修改相應(yīng)的報(bào)警文本。
編制完報(bào)警文本后,選擇“second language”,生成“alcu.sp”文件,然后選擇“Make Archive”,此時(shí)生成“oem.arc”文件,將此文件傳輸進(jìn)802C中,報(bào)警文本就會(huì)生效。
3 結(jié)束語(yǔ)
6652龍門(mén)銑改造成功后,精度完全滿足要求,由原來(lái)單一的銑平面變成了現(xiàn)在可以加工內(nèi)圓、外圓、弧線等一些復(fù)雜的輪廓,得到了車(chē)間的認(rèn)可。報(bào)警功能強(qiáng)大,保護(hù)齊全,也得到了維修部門(mén)的認(rèn)可。
參考文獻(xiàn)
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