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        二甲苯裝置節(jié)能優(yōu)化分析

        2014-03-25 05:37:38李世偉
        關(guān)鍵詞:庚烷二甲苯塔頂

        李世偉

        (中國石化上海石油化工股份有限公司芳烴部,200540)

        中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)600 kt/a對二甲苯芳烴聯(lián)合裝置(以下簡稱芳烴聯(lián)合裝置)由連續(xù)重整、芳烴抽提、歧化烷基轉(zhuǎn)移、二甲苯分餾、異構(gòu)化和吸附分離單元組成,于2009年9月成功開車運(yùn)行至今。芳烴聯(lián)合裝置具有工藝流程長、能耗高等特點(diǎn),從芳烴工藝流程特點(diǎn)來劃分,二甲苯分餾、異構(gòu)化和吸附分離單元為一個(gè)整體,在生產(chǎn)運(yùn)行過程中開停車同時(shí)進(jìn)行;從能源消耗結(jié)構(gòu)比例來分析,二甲苯分餾、異構(gòu)化和吸附分離單元占芳烴聯(lián)合裝置總能耗的52.51%。因此,將二甲苯分餾、異構(gòu)化和吸附分離單元組合為一個(gè)大系統(tǒng)即二甲苯裝置,利用大系統(tǒng)理念,對此裝置的工藝流程進(jìn)行換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。文章結(jié)合二甲苯裝置的實(shí)際運(yùn)行情況,采用Aspen Plus軟件對二甲苯裝置流程進(jìn)行模擬計(jì)算,對分離流程與換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行系統(tǒng)考慮,解決精餾塔進(jìn)料狀態(tài)不優(yōu)化、物料重復(fù)冷卻升溫等問題,增加能源的有效利用率,提升裝置的運(yùn)行水平,提出新的改造思路。

        1 二甲苯裝置工藝流程

        圖1 二甲苯裝置簡易流程示意

        2 二甲苯裝置用能情況分析

        二甲苯裝置采用了高效換熱器、熱集成[1]等較成熟的新節(jié)能技術(shù),其中二甲苯分餾單元的二甲苯塔和重芳烴塔分別采用熱集成技術(shù),通過升溫升壓[2]有效利用塔頂熱能。二甲苯塔熱源來自二甲苯塔重沸爐F-801A/B,二甲苯塔底重沸物料分別作為重芳烴塔、二甲苯白土塔進(jìn)料。吸附分離單元抽余液塔和解吸劑再蒸鎦塔、歧化單元歧化汽提塔重沸器熱源,塔頂物料分別作為吸附分離單元抽出液塔、抽余液塔及異構(gòu)化單元脫庚烷塔重沸器熱源,重芳烴塔塔頂物料作為重整油分離塔的塔底熱源。

        2.1 二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)分析

        采用Aspen Plus軟件對二甲苯裝置穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的工況進(jìn)行換熱網(wǎng)絡(luò)夾點(diǎn)分析[3],二甲苯裝置物流性質(zhì)數(shù)據(jù)見表1。結(jié)合二甲苯裝置實(shí)際運(yùn)行情況,選擇夾點(diǎn)分析所需工藝物流,主要從兩個(gè)方面進(jìn)行考慮:①與裝置其他物流相互換熱的物流;②各分餾塔頂冷卻及塔底再沸。

        表1 二甲苯裝置物流性質(zhì)數(shù)據(jù)

        將表1中二甲苯裝置物流數(shù)據(jù)輸入Aspen Plus軟件中Aspen Energy Analyer,其冷、熱復(fù)合曲線見圖2,換熱網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)格圖見圖3,設(shè)定本裝置的夾點(diǎn)溫差為25 K,最小熱、冷公用工程負(fù)荷分別為3 736.02 kW和41 480.47 kW。

        圖2 二甲苯裝置冷、熱復(fù)合曲線

        根據(jù)二甲苯裝置的物流換熱溫度參數(shù),在網(wǎng)格圖中增添換熱器,將換熱器置于網(wǎng)格圖中的相應(yīng)位置,得到二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)格圖(圖3),從換熱網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)格圖中可以直觀地看出該換熱網(wǎng)絡(luò)存在以下幾個(gè)問題:①夾點(diǎn)之上存在冷卻器,重芳烴通過冷卻水進(jìn)行冷卻;②沒有垂直匹配換熱,大溫差換熱多,高溫位能量浪費(fèi);③異構(gòu)化進(jìn)料重復(fù)冷卻升溫。

        根據(jù)目前二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)存在問題及二甲苯塔實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)來分析,異構(gòu)化反應(yīng)單元脫庚烷塔塔底物料至二甲苯塔,在此流程中由于受到異構(gòu)化白土塔操作溫度的限制, 造成二甲苯進(jìn)料溫度偏低,進(jìn)料溫度變化范圍在170~190 ℃,平均183 ℃,而二甲苯塔塔頂溫度在244 ℃左右,遠(yuǎn)低于二甲苯塔頂溫度。從物料組分情況來看,此物料主要是以C8芳烴為主,二甲苯塔塔頂是C8芳烴,根據(jù)模擬計(jì)算提升此物料進(jìn)料溫度對二甲苯塔分離精度不會(huì)產(chǎn)生影響。

        圖3 二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)格圖

        2.2 二甲苯裝置低溫?zé)岱治?/h3>

        二甲苯裝置具有工藝流程長、循環(huán)物料多、分離過程多等特點(diǎn),該裝置共有7個(gè)精餾塔,其中二甲苯塔、重芳烴塔通過升壓進(jìn)行操作,將塔頂氣相余熱回收利用,其余精餾塔為常壓塔,塔頂冷凝低溫?zé)嵩炊啵煽諝饫鋮s器和水冷器進(jìn)行冷卻,低溫?zé)嵩蠢速M(fèi)比較嚴(yán)重。二甲苯裝置低溫余熱情況見表2,從表2可知:抽余液塔、抽出液塔和脫庚烷塔的低溫?zé)崃勘容^多,占二甲苯裝置低溫?zé)峥偭康?6.7%,且溫位也最高,因此該部分低溫?zé)崂镁哂凶詈玫膬r(jià)值。

        表2 二甲苯裝置低溫余熱一覽

        3 節(jié)能改造方案及效益分析

        3.1 節(jié)能改造方案

        針對二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)及低溫?zé)釠]有得到利用的問題,提出改造優(yōu)化思路,使二甲苯裝置能源能夠得到很好的利用。

        3.1.1 換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化

        根據(jù)對二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)的分析,結(jié)合二甲苯裝置實(shí)際生產(chǎn)情況,提高異構(gòu)化脫庚烷塔塔底物料至二甲苯單元二甲苯塔的進(jìn)料溫度,具有一定的優(yōu)化空間。通過新增換熱器NE-701,脫庚烷塔進(jìn)料與脫庚烷塔頂氣換熱進(jìn)行換熱,一方面將脫庚烷塔塔頂氣相余熱回收利用,另一方面將高分罐底物料由104 ℃提升至125 ℃;新增換熱器NE-702,脫庚烷塔底油與白土塔出料進(jìn)行換熱,將二甲苯塔進(jìn)料溫度[4]由180 ℃提高至200 ℃,脫庚烷塔塔底油換熱后再與高分罐底物料換熱由125 ℃提升至148 ℃,脫庚烷塔塔底物料至二甲苯塔的進(jìn)料溫度提升后,二甲苯塔底加熱爐的熱負(fù)荷將會(huì)降低,節(jié)省了燃料氣,從而起到了節(jié)能降耗的效果。優(yōu)化前后的換熱流程分別見圖4和圖5。

        3.1.2 低溫?zé)崂脙?yōu)化

        根據(jù)對二甲苯裝置的低溫?zé)岱治隹芍蜏責(zé)彷^多的主要是吸附分離單元的抽余液塔和抽出液塔塔頂氣相余熱。由于受到工藝過程的限制,芳烴裝置內(nèi)沒有好的低溫?zé)嶷蹇梢岳?,因此,在設(shè)計(jì)過程中未考慮到對抽余液塔和抽出液塔塔頂余熱進(jìn)行利用。對低溫?zé)崂脧拇笙到y(tǒng)進(jìn)行整體考慮,新建一套熱水站系統(tǒng),利用抽余液塔、抽出液塔塔頂氣潛熱產(chǎn)生熱水,熱水溫度140 ℃,壓力1.5 MPa,熱水經(jīng)外輸管線分別輸送至化工部的乙二醇裝置和熱電部。

        圖4 優(yōu)化前二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)

        圖5 優(yōu)化后二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)

        表3 熱水邊界條件一覽

        乙二醇裝置熱水利用系統(tǒng)包括2臺(tái)熱水換熱器、2臺(tái)冷水換熱器、1套溴化鋰?yán)鋬鏊?。抽余液塔和抽出液塔所產(chǎn)的熱水分別與1#乙二醇裝置和2#乙二醇裝置的環(huán)氧乙烷汽提塔進(jìn)料換熱,提高環(huán)氧乙烷汽提塔進(jìn)料溫度,換熱后的熱水均降溫至105 ℃,混合后再送至溴化鋰?yán)鋬鏊?,利用后熱水溫?5 ℃,返回抽余液塔和抽出液塔熱水站系統(tǒng)循環(huán)利用。冷凍水站產(chǎn)生10 ℃左右的冷凍水,分成兩股,分別與1#乙二醇裝置和2#乙二醇裝置的環(huán)氧乙烷洗滌塔進(jìn)料換熱,以降低洗滌塔進(jìn)料溫度。

        熱電部熱水利用系統(tǒng)中設(shè)置了1臺(tái)換熱器,用抽余液塔和抽出液塔所產(chǎn)的熱水加熱除氧器給水,將除氧器給水溫度從目前的常溫提高至65 ℃,利用后的熱水溫度為50℃,返回抽余液塔和抽出液塔熱水站系統(tǒng)循環(huán)利用。

        3.2 效益分析

        3.2.1 換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化效益

        經(jīng)過模擬計(jì)算,提高二甲苯塔進(jìn)料溫度17 K,降低二甲苯塔再沸爐負(fù)荷8.79×106kJ/h,節(jié)省燃料氣換算為標(biāo)煤即8.79×106kJ/h×8 000 h÷29 309 kJ/kg ÷1 000 kg/t=2 400 t,標(biāo)煤的價(jià)格按700元/t計(jì)算,折算成標(biāo)煤效益即2 400 t×700 元/t=168萬元。

        3.2.2 二甲苯裝置低溫?zé)崂脙?yōu)化效益

        經(jīng)過模擬計(jì)算,回收抽余液塔和抽出液塔塔頂氣相潛熱產(chǎn)生熱水,可年回收熱量3.14×108kJ/h,換算為標(biāo)煤3.14×108kJ/h×8 000 h÷29 309 kJ/kg ÷1 000 kg/t=85 714 t,標(biāo)煤的價(jià)格按700 元/t計(jì)算,折算成標(biāo)煤效益85 714 t×700 元/t=6 000萬元,而熱水利用系統(tǒng)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生生產(chǎn)成本費(fèi)用,生產(chǎn)成本估算約932萬元,年效益為回收熱量價(jià)值扣除生產(chǎn)成本費(fèi),即年效益為6 000-932=5 068萬元。

        表4 生產(chǎn)成本估算

        注:電、純水、循環(huán)水價(jià)格參考2013年上半年數(shù)據(jù)。

        4 結(jié)語

        二甲苯裝置能耗消耗在芳烴聯(lián)合裝置中所占比例已超過50%,盡管在設(shè)計(jì)過程中采用了新的熱集成節(jié)能技術(shù)及高效能設(shè)備,但從夾點(diǎn)分析來看,二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)還存在優(yōu)化的空間,經(jīng)過對二甲苯裝置換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化,提出優(yōu)化方案,年增經(jīng)濟(jì)效益168萬元。另外,二甲苯裝置存在大量的低溫余熱,且較多的低溫余熱沒有得到有效的利用,考慮到的裝置的實(shí)際運(yùn)行情況,有針對性地對低溫余熱進(jìn)行利用,提出抽余液塔和抽出液塔塔頂氣回收利用發(fā)生熱水,年增經(jīng)濟(jì)效益5 068萬元。

        [1] 李世偉.熱集成節(jié)能技術(shù)在芳烴聯(lián)合裝置上的應(yīng)用[J].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2012, 28(3): 47-49.

        [2] 楊德明,匡華.芳烴熱集成精餾的模擬研究[J].石油化工高等學(xué)校學(xué)報(bào),2001,14(1):25-28.

        [3] 馮霄,李勤凌.化工節(jié)能原理與技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1998.169-227.

        [4] 陸恩錫,羅明輝.蒸餾過程進(jìn)料狀態(tài)優(yōu)化[J].化學(xué)工程,2008,36(6):75-78.

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