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        六氟化硫斷路器水分超標原因分析與處理對策

        2014-03-24 02:50:06酒鳳敏
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年9期
        關(guān)鍵詞:控制措施

        酒鳳敏

        摘 要:文章通過對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797斷路器SF6氣體的水分超標試驗,進行了現(xiàn)場分析、處理及維修,并闡述了SF6斷路器水分超標的原因及危害性,從而提前防范。在提高電氣設(shè)備的安全運行可靠性的同時,消除安全隱患。

        關(guān)鍵詞:SF6氣體水分超標;原因分析;控制措施;安全運行可靠性

        前言

        相比充油電氣設(shè)備,SF6斷路器具有重量輕、容量大、不需要維修或少維修,允許連續(xù)開斷的次數(shù)較多,噪聲低和無火花危險等優(yōu)點,是傳統(tǒng)的油斷路器和壓縮空氣斷路器無法比擬的。當SF6斷路器內(nèi)部氣體水分較大時,斷路器的絕緣性能就會降低,在電弧的高溫或電暈下,分解產(chǎn)物經(jīng)過水解而產(chǎn)生HF、SO2等有毒物質(zhì),腐蝕設(shè)備內(nèi)部材料并且導(dǎo)致氣體滅弧性能下降,嚴重影響設(shè)備安全運行。因此,需要嚴格控制SF6斷路器內(nèi)部水分的含量。

        1 設(shè)備投運前SF6氣體水分超標現(xiàn)狀

        110kV烽火臺變110kV烽伯線1797SF6斷路器為三相共體斷路器,型號為LW36-40.5W/T,江蘇如皋電氣設(shè)備有限公司生產(chǎn),具體情況如下表所示:

        根據(jù)《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》要求,SF6氣體電氣設(shè)備濕度允許值如下表所示:

        2008年8月,試驗人員對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797 SF6斷路器進行設(shè)備更換投運前檢測,當日檢測天氣情況為雨后第二天,環(huán)境溫度30℃,相對濕度75%,測試發(fā)現(xiàn)斷路器內(nèi)SF6氣體濕度超過規(guī)程規(guī)定值,利用露點法做投運前SF6微水測試數(shù)據(jù)如下:

        從上表可以看出,此臺斷路器內(nèi)部SF6氣體水分均已超標,為確保試驗數(shù)據(jù)準確無誤,試驗人員經(jīng)過多次反復(fù)測試,但試驗數(shù)據(jù)變化不大,初步判斷設(shè)備內(nèi)部受潮。

        為了排除儀器、檢測方法、環(huán)境、人員等誤差因素,我們在此后的兩天,選用了不同儀器及人員,進行了重復(fù)測定,當日天氣晴朗,環(huán)境溫度36℃,相對濕度42%,進行了確認超標數(shù)據(jù)的準確性,試驗數(shù)據(jù)如下所示:

        從以上跟蹤測試的數(shù)據(jù)可以看出,兩次的試驗數(shù)據(jù)均不符合《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》中設(shè)備投運前的要求,但是隨著環(huán)境溫度及天氣情況的改變,試驗數(shù)據(jù)有所下降,這表明環(huán)境濕度對SF6氣體內(nèi)部水分含量檢測有較大的影響。

        2 SF6斷路器水分超標的原因

        2.1 SF6斷路器水分增大的途徑大致分為以下幾點:(1)新氣中固有的殘留水分。(2)安裝充氣過程中將水分帶入SF6氣體中。(3)斷路器密封不良導(dǎo)致水分滲入。(4)斷路器零部件、內(nèi)部絕緣材料、外殼等吸收水分后釋放部分水分到氣體中。

        2.2 為了準確找出試驗數(shù)據(jù)超標的原因,高試班對此線路的斷路器進行了投運前的交接試驗,其中各項數(shù)據(jù)交流耐壓、回路電阻、機械特性、動作電壓、線圈直組均符合《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》,由此可以判斷高壓試驗此斷路器正常。并且SF6密度繼電器指示壓力正常,沒有發(fā)現(xiàn)漏氣點。這表明斷路器密封性能良好,內(nèi)部絕緣合格,不是導(dǎo)致水分超標的原因。

        2.3 為了排除設(shè)備出廠前新氣存在固有的水分,我們查閱了設(shè)備出廠前和設(shè)備充氣前新氣濕度試驗報告如下所示:

        從上表中可以看出新氣含水量均符合設(shè)備新氣驗收的要求,因此可以排除新裝氣體中存在水分。

        2.4 排除了眾多的因素,我們對當天設(shè)備安裝充氣過程的天氣情況進行了懷疑,110kV烽伯線1797斷路器充氣時正好遇上雨后第二天,環(huán)境濕度較高,空氣中所含水分帶到了設(shè)備內(nèi)部,雖然設(shè)備組裝完畢后要進行充高純氮氣、抽真空干燥處理,但是附著在設(shè)備腔中內(nèi)壁上的水分不可能完全排除干凈。

        2.5 由于試驗當天環(huán)境濕度較大,試驗儀器干燥處理時間不夠充分,使儀器連接設(shè)備充氣閥門的管頭受潮,造成試驗數(shù)據(jù)失真,也是導(dǎo)致超標的又一個要因。

        3 受潮SF6斷路器處理經(jīng)過

        隨后檢修人員對斷路器內(nèi)部氣體進行回收,對斷路器通過充氮氣、高真空干燥處理,充裝完畢24h后,對設(shè)備中氣體進行濕度測量,若超過標準,必須進行處理,直到試驗數(shù)據(jù)在合格范圍之內(nèi),具體如下:

        3.1 回收斷路器受潮SF6氣體。

        在對斷路器抽真空之前,工作人員將斷路器內(nèi)SF6氣體回收,防止造成環(huán)境污染。工作人員在回收SF6氣體時,應(yīng)采取有效措施防止中毒措施,并設(shè)有專人進行監(jiān)護。

        3.2 斷路器抽真空工作

        抽真空排除斷路器內(nèi)的水分是利用斷路器內(nèi)部環(huán)境在負壓狀態(tài)下,迫使水分脫離絕緣件,并被抽真空裝置抽走。保持斷路器負壓狀態(tài)一定時間,使得水分充分脫離絕緣件,保證良好的干燥效果。

        3.3 充入氮氣可以干燥斷路器并且測量斷路器內(nèi)部殘留水分

        干燥氮氣充入斷路器后,吸收斷路器內(nèi)部水分,并且水分隨氮氣排除脫離斷路器。測試氮氣濕度,可間接判斷斷路器干燥程度,反復(fù)進行,直至斷路器濕度達到規(guī)程標準,干燥工作結(jié)束。

        3.4 沖注SF6氣體

        沖注SF6氣體前首先抽真空:(1)將斷路器供氣口與真空泵連接好充氣管;(2)檢查真空泵轉(zhuǎn)向,啟動真空泵,確認氣道無泄漏再打開斷路器上的閥門;(3)當真空度達到1mmHg(H后繼續(xù)抽真空30min(133pa)后繼續(xù)抽真空30min;(4)真空泵停機時先關(guān)閉通向真空泵的閥門及所有設(shè)備的閥門,嚴防真空泵油倒入斷路器中。

        4 SF6氣體水分的控制措施

        為了保證SF6斷路器安全運行,規(guī)程對于氣體中存在的水分含量有嚴格的要求,因為,它直接影響斷路器的安全運行。如何降低運行中斷路器的SF6氣體含水量,可采取如下措施:(1)SF6氣體水分測試及設(shè)備安裝處理應(yīng)選擇在晴天進行,空氣相對濕度不大于80%。在回收氣體時,應(yīng)注意通風(fēng)干燥,做好有關(guān)的防范措施,避免中毒。(2)在新氣的質(zhì)量管理上,應(yīng)首先確認氣體質(zhì)量合格,具有氣體出廠合格證。如不具備合格證,在電氣設(shè)備充氣前必須進行抽樣復(fù)查,確認質(zhì)量合格后方可進行充裝。(3)在充裝作業(yè)時,為防止引入外來雜質(zhì),充氣前所有管路、連接部件均需根據(jù)其可能殘存的污物和材質(zhì)情況用稀鹽酸或稀堿侵洗,沖洗后加熱干燥備用。連接管路時操作人員應(yīng)配帶清潔、干燥的手套。接口處擦凈吹干,管內(nèi)用六氟化硫新氣緩慢沖洗即可正式充氣。(4)充氣完畢后,對設(shè)備密封處,焊縫以及管路接頭進行全面檢漏,確認無泄漏則可以為充裝完畢。(5)更換吸附劑時,吸附劑的烘干溫度一般控制在約200℃,烘干時間約為12h。應(yīng)將吸附劑放置在密封干燥的容器中,冷卻到室溫后立即裝入設(shè)備內(nèi)。

        5 SF6斷路器水分超標處理結(jié)果

        通過SF6斷路器隱患的發(fā)現(xiàn)、分析及處理經(jīng)過來看,SF6斷路器充裝氣體時,首先保證備用氣體、儀器、氣體管路的濕度符合要求,并且在安裝測試中應(yīng)在晴朗的天氣下進行,各部件之間要連接緊密,防止環(huán)境水分進入。最后要加強SF6斷路器巡視力度,適當縮短預(yù)防性試驗周期,及時發(fā)現(xiàn)并消除斷路器安全隱患,保證SF6斷路器安全運行。

        我們對處理后的設(shè)備進行了交接試驗以及新設(shè)備投入運行后半年及一年復(fù)測,試驗報告如下所示:

        從上表中的試驗數(shù)據(jù)可以看出,無論處理后靜止24h的測試,還是復(fù)測試驗,測試結(jié)果都已經(jīng)明顯小于《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》的要求,試驗數(shù)據(jù)完全合格。

        6 結(jié)束語

        通過對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797SF6斷路器的微水超標的原因分析和處理經(jīng)過及防范措施,能夠在今后的工作中根據(jù)作業(yè)環(huán)境、測試方法、人員誤差等及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題。對每一個環(huán)節(jié)把好關(guān),避免SF6斷路器濕度超標對設(shè)備的危害,才能確保SF6斷路器的安全可靠運行

        參考文獻

        [1]孟玉嬋,朱芳菲.電氣設(shè)備用六氟化硫的檢測與監(jiān)督[M].北京:中國電力出版社,2008.

        [2]郝有明,溫念珠.電力用油(氣)實用技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2000.

        [3]電力行業(yè)電廠化學(xué)標準技術(shù)委員會.電力用油、氣質(zhì)量、試驗方法及監(jiān)督管理標準匯編[M].北京:中國電力出版社,2001.

        [4]電力工業(yè)部.六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則.GB/T 8905-1996.[M].北京:中國標準出版社.endprint

        摘 要:文章通過對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797斷路器SF6氣體的水分超標試驗,進行了現(xiàn)場分析、處理及維修,并闡述了SF6斷路器水分超標的原因及危害性,從而提前防范。在提高電氣設(shè)備的安全運行可靠性的同時,消除安全隱患。

        關(guān)鍵詞:SF6氣體水分超標;原因分析;控制措施;安全運行可靠性

        前言

        相比充油電氣設(shè)備,SF6斷路器具有重量輕、容量大、不需要維修或少維修,允許連續(xù)開斷的次數(shù)較多,噪聲低和無火花危險等優(yōu)點,是傳統(tǒng)的油斷路器和壓縮空氣斷路器無法比擬的。當SF6斷路器內(nèi)部氣體水分較大時,斷路器的絕緣性能就會降低,在電弧的高溫或電暈下,分解產(chǎn)物經(jīng)過水解而產(chǎn)生HF、SO2等有毒物質(zhì),腐蝕設(shè)備內(nèi)部材料并且導(dǎo)致氣體滅弧性能下降,嚴重影響設(shè)備安全運行。因此,需要嚴格控制SF6斷路器內(nèi)部水分的含量。

        1 設(shè)備投運前SF6氣體水分超標現(xiàn)狀

        110kV烽火臺變110kV烽伯線1797SF6斷路器為三相共體斷路器,型號為LW36-40.5W/T,江蘇如皋電氣設(shè)備有限公司生產(chǎn),具體情況如下表所示:

        根據(jù)《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》要求,SF6氣體電氣設(shè)備濕度允許值如下表所示:

        2008年8月,試驗人員對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797 SF6斷路器進行設(shè)備更換投運前檢測,當日檢測天氣情況為雨后第二天,環(huán)境溫度30℃,相對濕度75%,測試發(fā)現(xiàn)斷路器內(nèi)SF6氣體濕度超過規(guī)程規(guī)定值,利用露點法做投運前SF6微水測試數(shù)據(jù)如下:

        從上表可以看出,此臺斷路器內(nèi)部SF6氣體水分均已超標,為確保試驗數(shù)據(jù)準確無誤,試驗人員經(jīng)過多次反復(fù)測試,但試驗數(shù)據(jù)變化不大,初步判斷設(shè)備內(nèi)部受潮。

        為了排除儀器、檢測方法、環(huán)境、人員等誤差因素,我們在此后的兩天,選用了不同儀器及人員,進行了重復(fù)測定,當日天氣晴朗,環(huán)境溫度36℃,相對濕度42%,進行了確認超標數(shù)據(jù)的準確性,試驗數(shù)據(jù)如下所示:

        從以上跟蹤測試的數(shù)據(jù)可以看出,兩次的試驗數(shù)據(jù)均不符合《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》中設(shè)備投運前的要求,但是隨著環(huán)境溫度及天氣情況的改變,試驗數(shù)據(jù)有所下降,這表明環(huán)境濕度對SF6氣體內(nèi)部水分含量檢測有較大的影響。

        2 SF6斷路器水分超標的原因

        2.1 SF6斷路器水分增大的途徑大致分為以下幾點:(1)新氣中固有的殘留水分。(2)安裝充氣過程中將水分帶入SF6氣體中。(3)斷路器密封不良導(dǎo)致水分滲入。(4)斷路器零部件、內(nèi)部絕緣材料、外殼等吸收水分后釋放部分水分到氣體中。

        2.2 為了準確找出試驗數(shù)據(jù)超標的原因,高試班對此線路的斷路器進行了投運前的交接試驗,其中各項數(shù)據(jù)交流耐壓、回路電阻、機械特性、動作電壓、線圈直組均符合《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》,由此可以判斷高壓試驗此斷路器正常。并且SF6密度繼電器指示壓力正常,沒有發(fā)現(xiàn)漏氣點。這表明斷路器密封性能良好,內(nèi)部絕緣合格,不是導(dǎo)致水分超標的原因。

        2.3 為了排除設(shè)備出廠前新氣存在固有的水分,我們查閱了設(shè)備出廠前和設(shè)備充氣前新氣濕度試驗報告如下所示:

        從上表中可以看出新氣含水量均符合設(shè)備新氣驗收的要求,因此可以排除新裝氣體中存在水分。

        2.4 排除了眾多的因素,我們對當天設(shè)備安裝充氣過程的天氣情況進行了懷疑,110kV烽伯線1797斷路器充氣時正好遇上雨后第二天,環(huán)境濕度較高,空氣中所含水分帶到了設(shè)備內(nèi)部,雖然設(shè)備組裝完畢后要進行充高純氮氣、抽真空干燥處理,但是附著在設(shè)備腔中內(nèi)壁上的水分不可能完全排除干凈。

        2.5 由于試驗當天環(huán)境濕度較大,試驗儀器干燥處理時間不夠充分,使儀器連接設(shè)備充氣閥門的管頭受潮,造成試驗數(shù)據(jù)失真,也是導(dǎo)致超標的又一個要因。

        3 受潮SF6斷路器處理經(jīng)過

        隨后檢修人員對斷路器內(nèi)部氣體進行回收,對斷路器通過充氮氣、高真空干燥處理,充裝完畢24h后,對設(shè)備中氣體進行濕度測量,若超過標準,必須進行處理,直到試驗數(shù)據(jù)在合格范圍之內(nèi),具體如下:

        3.1 回收斷路器受潮SF6氣體。

        在對斷路器抽真空之前,工作人員將斷路器內(nèi)SF6氣體回收,防止造成環(huán)境污染。工作人員在回收SF6氣體時,應(yīng)采取有效措施防止中毒措施,并設(shè)有專人進行監(jiān)護。

        3.2 斷路器抽真空工作

        抽真空排除斷路器內(nèi)的水分是利用斷路器內(nèi)部環(huán)境在負壓狀態(tài)下,迫使水分脫離絕緣件,并被抽真空裝置抽走。保持斷路器負壓狀態(tài)一定時間,使得水分充分脫離絕緣件,保證良好的干燥效果。

        3.3 充入氮氣可以干燥斷路器并且測量斷路器內(nèi)部殘留水分

        干燥氮氣充入斷路器后,吸收斷路器內(nèi)部水分,并且水分隨氮氣排除脫離斷路器。測試氮氣濕度,可間接判斷斷路器干燥程度,反復(fù)進行,直至斷路器濕度達到規(guī)程標準,干燥工作結(jié)束。

        3.4 沖注SF6氣體

        沖注SF6氣體前首先抽真空:(1)將斷路器供氣口與真空泵連接好充氣管;(2)檢查真空泵轉(zhuǎn)向,啟動真空泵,確認氣道無泄漏再打開斷路器上的閥門;(3)當真空度達到1mmHg(H后繼續(xù)抽真空30min(133pa)后繼續(xù)抽真空30min;(4)真空泵停機時先關(guān)閉通向真空泵的閥門及所有設(shè)備的閥門,嚴防真空泵油倒入斷路器中。

        4 SF6氣體水分的控制措施

        為了保證SF6斷路器安全運行,規(guī)程對于氣體中存在的水分含量有嚴格的要求,因為,它直接影響斷路器的安全運行。如何降低運行中斷路器的SF6氣體含水量,可采取如下措施:(1)SF6氣體水分測試及設(shè)備安裝處理應(yīng)選擇在晴天進行,空氣相對濕度不大于80%。在回收氣體時,應(yīng)注意通風(fēng)干燥,做好有關(guān)的防范措施,避免中毒。(2)在新氣的質(zhì)量管理上,應(yīng)首先確認氣體質(zhì)量合格,具有氣體出廠合格證。如不具備合格證,在電氣設(shè)備充氣前必須進行抽樣復(fù)查,確認質(zhì)量合格后方可進行充裝。(3)在充裝作業(yè)時,為防止引入外來雜質(zhì),充氣前所有管路、連接部件均需根據(jù)其可能殘存的污物和材質(zhì)情況用稀鹽酸或稀堿侵洗,沖洗后加熱干燥備用。連接管路時操作人員應(yīng)配帶清潔、干燥的手套。接口處擦凈吹干,管內(nèi)用六氟化硫新氣緩慢沖洗即可正式充氣。(4)充氣完畢后,對設(shè)備密封處,焊縫以及管路接頭進行全面檢漏,確認無泄漏則可以為充裝完畢。(5)更換吸附劑時,吸附劑的烘干溫度一般控制在約200℃,烘干時間約為12h。應(yīng)將吸附劑放置在密封干燥的容器中,冷卻到室溫后立即裝入設(shè)備內(nèi)。

        5 SF6斷路器水分超標處理結(jié)果

        通過SF6斷路器隱患的發(fā)現(xiàn)、分析及處理經(jīng)過來看,SF6斷路器充裝氣體時,首先保證備用氣體、儀器、氣體管路的濕度符合要求,并且在安裝測試中應(yīng)在晴朗的天氣下進行,各部件之間要連接緊密,防止環(huán)境水分進入。最后要加強SF6斷路器巡視力度,適當縮短預(yù)防性試驗周期,及時發(fā)現(xiàn)并消除斷路器安全隱患,保證SF6斷路器安全運行。

        我們對處理后的設(shè)備進行了交接試驗以及新設(shè)備投入運行后半年及一年復(fù)測,試驗報告如下所示:

        從上表中的試驗數(shù)據(jù)可以看出,無論處理后靜止24h的測試,還是復(fù)測試驗,測試結(jié)果都已經(jīng)明顯小于《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》的要求,試驗數(shù)據(jù)完全合格。

        6 結(jié)束語

        通過對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797SF6斷路器的微水超標的原因分析和處理經(jīng)過及防范措施,能夠在今后的工作中根據(jù)作業(yè)環(huán)境、測試方法、人員誤差等及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題。對每一個環(huán)節(jié)把好關(guān),避免SF6斷路器濕度超標對設(shè)備的危害,才能確保SF6斷路器的安全可靠運行

        參考文獻

        [1]孟玉嬋,朱芳菲.電氣設(shè)備用六氟化硫的檢測與監(jiān)督[M].北京:中國電力出版社,2008.

        [2]郝有明,溫念珠.電力用油(氣)實用技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2000.

        [3]電力行業(yè)電廠化學(xué)標準技術(shù)委員會.電力用油、氣質(zhì)量、試驗方法及監(jiān)督管理標準匯編[M].北京:中國電力出版社,2001.

        [4]電力工業(yè)部.六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則.GB/T 8905-1996.[M].北京:中國標準出版社.endprint

        摘 要:文章通過對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797斷路器SF6氣體的水分超標試驗,進行了現(xiàn)場分析、處理及維修,并闡述了SF6斷路器水分超標的原因及危害性,從而提前防范。在提高電氣設(shè)備的安全運行可靠性的同時,消除安全隱患。

        關(guān)鍵詞:SF6氣體水分超標;原因分析;控制措施;安全運行可靠性

        前言

        相比充油電氣設(shè)備,SF6斷路器具有重量輕、容量大、不需要維修或少維修,允許連續(xù)開斷的次數(shù)較多,噪聲低和無火花危險等優(yōu)點,是傳統(tǒng)的油斷路器和壓縮空氣斷路器無法比擬的。當SF6斷路器內(nèi)部氣體水分較大時,斷路器的絕緣性能就會降低,在電弧的高溫或電暈下,分解產(chǎn)物經(jīng)過水解而產(chǎn)生HF、SO2等有毒物質(zhì),腐蝕設(shè)備內(nèi)部材料并且導(dǎo)致氣體滅弧性能下降,嚴重影響設(shè)備安全運行。因此,需要嚴格控制SF6斷路器內(nèi)部水分的含量。

        1 設(shè)備投運前SF6氣體水分超標現(xiàn)狀

        110kV烽火臺變110kV烽伯線1797SF6斷路器為三相共體斷路器,型號為LW36-40.5W/T,江蘇如皋電氣設(shè)備有限公司生產(chǎn),具體情況如下表所示:

        根據(jù)《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》要求,SF6氣體電氣設(shè)備濕度允許值如下表所示:

        2008年8月,試驗人員對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797 SF6斷路器進行設(shè)備更換投運前檢測,當日檢測天氣情況為雨后第二天,環(huán)境溫度30℃,相對濕度75%,測試發(fā)現(xiàn)斷路器內(nèi)SF6氣體濕度超過規(guī)程規(guī)定值,利用露點法做投運前SF6微水測試數(shù)據(jù)如下:

        從上表可以看出,此臺斷路器內(nèi)部SF6氣體水分均已超標,為確保試驗數(shù)據(jù)準確無誤,試驗人員經(jīng)過多次反復(fù)測試,但試驗數(shù)據(jù)變化不大,初步判斷設(shè)備內(nèi)部受潮。

        為了排除儀器、檢測方法、環(huán)境、人員等誤差因素,我們在此后的兩天,選用了不同儀器及人員,進行了重復(fù)測定,當日天氣晴朗,環(huán)境溫度36℃,相對濕度42%,進行了確認超標數(shù)據(jù)的準確性,試驗數(shù)據(jù)如下所示:

        從以上跟蹤測試的數(shù)據(jù)可以看出,兩次的試驗數(shù)據(jù)均不符合《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》中設(shè)備投運前的要求,但是隨著環(huán)境溫度及天氣情況的改變,試驗數(shù)據(jù)有所下降,這表明環(huán)境濕度對SF6氣體內(nèi)部水分含量檢測有較大的影響。

        2 SF6斷路器水分超標的原因

        2.1 SF6斷路器水分增大的途徑大致分為以下幾點:(1)新氣中固有的殘留水分。(2)安裝充氣過程中將水分帶入SF6氣體中。(3)斷路器密封不良導(dǎo)致水分滲入。(4)斷路器零部件、內(nèi)部絕緣材料、外殼等吸收水分后釋放部分水分到氣體中。

        2.2 為了準確找出試驗數(shù)據(jù)超標的原因,高試班對此線路的斷路器進行了投運前的交接試驗,其中各項數(shù)據(jù)交流耐壓、回路電阻、機械特性、動作電壓、線圈直組均符合《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》,由此可以判斷高壓試驗此斷路器正常。并且SF6密度繼電器指示壓力正常,沒有發(fā)現(xiàn)漏氣點。這表明斷路器密封性能良好,內(nèi)部絕緣合格,不是導(dǎo)致水分超標的原因。

        2.3 為了排除設(shè)備出廠前新氣存在固有的水分,我們查閱了設(shè)備出廠前和設(shè)備充氣前新氣濕度試驗報告如下所示:

        從上表中可以看出新氣含水量均符合設(shè)備新氣驗收的要求,因此可以排除新裝氣體中存在水分。

        2.4 排除了眾多的因素,我們對當天設(shè)備安裝充氣過程的天氣情況進行了懷疑,110kV烽伯線1797斷路器充氣時正好遇上雨后第二天,環(huán)境濕度較高,空氣中所含水分帶到了設(shè)備內(nèi)部,雖然設(shè)備組裝完畢后要進行充高純氮氣、抽真空干燥處理,但是附著在設(shè)備腔中內(nèi)壁上的水分不可能完全排除干凈。

        2.5 由于試驗當天環(huán)境濕度較大,試驗儀器干燥處理時間不夠充分,使儀器連接設(shè)備充氣閥門的管頭受潮,造成試驗數(shù)據(jù)失真,也是導(dǎo)致超標的又一個要因。

        3 受潮SF6斷路器處理經(jīng)過

        隨后檢修人員對斷路器內(nèi)部氣體進行回收,對斷路器通過充氮氣、高真空干燥處理,充裝完畢24h后,對設(shè)備中氣體進行濕度測量,若超過標準,必須進行處理,直到試驗數(shù)據(jù)在合格范圍之內(nèi),具體如下:

        3.1 回收斷路器受潮SF6氣體。

        在對斷路器抽真空之前,工作人員將斷路器內(nèi)SF6氣體回收,防止造成環(huán)境污染。工作人員在回收SF6氣體時,應(yīng)采取有效措施防止中毒措施,并設(shè)有專人進行監(jiān)護。

        3.2 斷路器抽真空工作

        抽真空排除斷路器內(nèi)的水分是利用斷路器內(nèi)部環(huán)境在負壓狀態(tài)下,迫使水分脫離絕緣件,并被抽真空裝置抽走。保持斷路器負壓狀態(tài)一定時間,使得水分充分脫離絕緣件,保證良好的干燥效果。

        3.3 充入氮氣可以干燥斷路器并且測量斷路器內(nèi)部殘留水分

        干燥氮氣充入斷路器后,吸收斷路器內(nèi)部水分,并且水分隨氮氣排除脫離斷路器。測試氮氣濕度,可間接判斷斷路器干燥程度,反復(fù)進行,直至斷路器濕度達到規(guī)程標準,干燥工作結(jié)束。

        3.4 沖注SF6氣體

        沖注SF6氣體前首先抽真空:(1)將斷路器供氣口與真空泵連接好充氣管;(2)檢查真空泵轉(zhuǎn)向,啟動真空泵,確認氣道無泄漏再打開斷路器上的閥門;(3)當真空度達到1mmHg(H后繼續(xù)抽真空30min(133pa)后繼續(xù)抽真空30min;(4)真空泵停機時先關(guān)閉通向真空泵的閥門及所有設(shè)備的閥門,嚴防真空泵油倒入斷路器中。

        4 SF6氣體水分的控制措施

        為了保證SF6斷路器安全運行,規(guī)程對于氣體中存在的水分含量有嚴格的要求,因為,它直接影響斷路器的安全運行。如何降低運行中斷路器的SF6氣體含水量,可采取如下措施:(1)SF6氣體水分測試及設(shè)備安裝處理應(yīng)選擇在晴天進行,空氣相對濕度不大于80%。在回收氣體時,應(yīng)注意通風(fēng)干燥,做好有關(guān)的防范措施,避免中毒。(2)在新氣的質(zhì)量管理上,應(yīng)首先確認氣體質(zhì)量合格,具有氣體出廠合格證。如不具備合格證,在電氣設(shè)備充氣前必須進行抽樣復(fù)查,確認質(zhì)量合格后方可進行充裝。(3)在充裝作業(yè)時,為防止引入外來雜質(zhì),充氣前所有管路、連接部件均需根據(jù)其可能殘存的污物和材質(zhì)情況用稀鹽酸或稀堿侵洗,沖洗后加熱干燥備用。連接管路時操作人員應(yīng)配帶清潔、干燥的手套。接口處擦凈吹干,管內(nèi)用六氟化硫新氣緩慢沖洗即可正式充氣。(4)充氣完畢后,對設(shè)備密封處,焊縫以及管路接頭進行全面檢漏,確認無泄漏則可以為充裝完畢。(5)更換吸附劑時,吸附劑的烘干溫度一般控制在約200℃,烘干時間約為12h。應(yīng)將吸附劑放置在密封干燥的容器中,冷卻到室溫后立即裝入設(shè)備內(nèi)。

        5 SF6斷路器水分超標處理結(jié)果

        通過SF6斷路器隱患的發(fā)現(xiàn)、分析及處理經(jīng)過來看,SF6斷路器充裝氣體時,首先保證備用氣體、儀器、氣體管路的濕度符合要求,并且在安裝測試中應(yīng)在晴朗的天氣下進行,各部件之間要連接緊密,防止環(huán)境水分進入。最后要加強SF6斷路器巡視力度,適當縮短預(yù)防性試驗周期,及時發(fā)現(xiàn)并消除斷路器安全隱患,保證SF6斷路器安全運行。

        我們對處理后的設(shè)備進行了交接試驗以及新設(shè)備投入運行后半年及一年復(fù)測,試驗報告如下所示:

        從上表中的試驗數(shù)據(jù)可以看出,無論處理后靜止24h的測試,還是復(fù)測試驗,測試結(jié)果都已經(jīng)明顯小于《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則GB/T 8905》的要求,試驗數(shù)據(jù)完全合格。

        6 結(jié)束語

        通過對110kV烽火臺變電站110kV烽伯線1797SF6斷路器的微水超標的原因分析和處理經(jīng)過及防范措施,能夠在今后的工作中根據(jù)作業(yè)環(huán)境、測試方法、人員誤差等及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題。對每一個環(huán)節(jié)把好關(guān),避免SF6斷路器濕度超標對設(shè)備的危害,才能確保SF6斷路器的安全可靠運行

        參考文獻

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        [2]郝有明,溫念珠.電力用油(氣)實用技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2000.

        [3]電力行業(yè)電廠化學(xué)標準技術(shù)委員會.電力用油、氣質(zhì)量、試驗方法及監(jiān)督管理標準匯編[M].北京:中國電力出版社,2001.

        [4]電力工業(yè)部.六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則.GB/T 8905-1996.[M].北京:中國標準出版社.endprint

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