2011年,山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司平陸分公司(以下簡稱平陸分公司)綜合氨產(chǎn)量75 kt/a。采用Φ2 600/Φ2 800 mm高壓錐形夾套固定層造氣爐制氣、PDS法脫硫,半水煤氣流量為30 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),原料煤為陽泉粒度煤或陽泉塊煤,其中1 kg原料煤中硫含量約為2.0 g。由于入爐的原料煤中硫含量不穩(wěn)定,造成氣柜出口半水煤氣中H2S質(zhì)量濃度有時達到3 g/m3;脫硫工段脫硫效率低,變換出口氣中H2S質(zhì)量濃度有時高達600 mg/m3,使經(jīng)過變壓吸附脫碳后氣體仍含有少量H2S,進入壓縮機三段進口后,造成三段進口腐蝕嚴(yán)重,需經(jīng)常停機清理三段進口活門。經(jīng)分析,清理出來的臟物主要成分為FeS。
脫硫工段設(shè)計參數(shù):液氣比≥20.0 L/m3,脫硫塔噴淋密度40~60 m3/(m2·h);脫硫液再生時間理論計算值在15~20 min,但生產(chǎn)實踐經(jīng)驗數(shù)據(jù)一般為40~50 min。只要確保上述3個運行參數(shù),脫硫工段運行比較正常。
目前,平陸分公司脫硫工段的液氣比為21.5 L/m3,脫硫塔噴淋密度為40.26 m3/(m2·h),脫硫再生時間為18.5 min。因此,其液氣比、脫硫塔噴淋密度的理論值與實際值比較接近,但脫硫液再生時間偏短。
改造前脫硫工藝:從脫硫塔出來的堿液進入脫硫富液槽,經(jīng)脫硫再生泵加壓后堿液進入脫硫再生槽和變脫再生槽,再生后的堿液進入貧液槽,再經(jīng)脫硫泵加壓后進入脫硫塔;從脫硫再生槽和變脫再生槽出來的硫泡沫經(jīng)硫泡沫機后,殘液進入貧液槽。
此次改造后,脫硫工藝殘液經(jīng)泵送至造氣循環(huán)水系統(tǒng),
經(jīng)過改造后,入爐煤種不變,半水煤氣中的H2S和其他硫化物含量未發(fā)生變化,前、后各工段工況明顯好轉(zhuǎn):①進脫硫塔的半水煤氣中H2S質(zhì)量濃度從原來的2.5~3.1 kg/m3下降至1.5~2.1 kg/m3;②需清理壓縮機三段進口活門臟物次數(shù)明顯減少(三段進口氣體中H2S幾乎未檢測出);③生產(chǎn)系統(tǒng)更加穩(wěn)定;④徹底消除了甲醇催化劑因H2S而發(fā)生慢性中毒現(xiàn)象。
目前,造氣循環(huán)水的主要工藝參數(shù)為:氧氣在水中的溶解度為0.031,造氣循環(huán)水堿度為2.3~3.0 g/L,造氣循環(huán)水循環(huán)一次時間為1 h左右。綜上所述,半水煤氣中部分H2S在造氣洗氣塔中被造氣循環(huán)水脫除,造氣循環(huán)水中的S2-在長達1 h 的循環(huán)中被溶解在造氣循環(huán)水中的氧氣氧化成單質(zhì)硫,最后單質(zhì)硫沉淀在造氣循環(huán)水的沉淀池中。改造后,進入脫硫塔半水煤氣中的H2S含量明顯降低,清理壓縮機三段進口活門的臟物次數(shù)明顯減少,生產(chǎn)更趨穩(wěn)定,聯(lián)醇工段的催化劑使用壽命延長。