廖春宏
(福建省池潭水力發(fā)電廠,福建 三明 354400)
勵(lì)磁調(diào)節(jié)器是發(fā)電機(jī)機(jī)組的重要組成部分。近年來,機(jī)組無功擺動(dòng)引發(fā)的事故在勵(lì)磁調(diào)節(jié)器運(yùn)行事故中占據(jù)了較大的比重。
2012年11月,國內(nèi)某電廠發(fā)生了一起因勵(lì)磁調(diào)節(jié)器采樣故障引起機(jī)組無功擺動(dòng)故障,造成機(jī)組跳閘的事故。為了確保電力系統(tǒng)安全、可靠、連續(xù)運(yùn)行,對(duì)這次事故進(jìn)行了分析,找出原因,杜絕類似事故再次發(fā)生。
2012-11-22T13:33:24,某電廠監(jiān)控系統(tǒng)顯示“2號(hào)機(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)器綜合限制動(dòng)作”、“2號(hào)機(jī)組勵(lì)磁欠勵(lì)動(dòng)作”、“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器重錘事故停機(jī)”、“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器事故停機(jī)”、“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器緊急事故停機(jī)”。
13:33:25,該監(jiān)控系統(tǒng)顯示“2號(hào)機(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)器告警”、“2號(hào)機(jī)組電流Ia1330動(dòng)作”、“2號(hào)機(jī)組電流Ib1350動(dòng)作”、“2號(hào)機(jī)組電流Ic1333動(dòng)作”、“公用系統(tǒng)故障錄波裝置啟動(dòng)”。
13:33:30,該監(jiān)控系統(tǒng)顯示“2號(hào)機(jī)組電氣事故”、“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器機(jī)柜事故停機(jī)”、“2號(hào)機(jī)組后備保護(hù)動(dòng)作”、“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器重錘事故停機(jī)”、“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器事故停機(jī)”、“2號(hào)機(jī)組調(diào)速器緊急事故停機(jī)”。
(1) 對(duì)2號(hào)機(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)器A套報(bào)“欠勵(lì)動(dòng)作”、“UF不平衡”告警。
(2) 更換模擬量采樣板,零起升壓試驗(yàn)后,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器切換為“B套為主套”運(yùn)行12 h,A套仍然報(bào)“欠勵(lì)動(dòng)作”、“UF不平衡”告警。更換主板,在同樣條件下運(yùn)行48 h,上述故障沒有報(bào)出。
(3) 對(duì)更換了模擬量采樣板、主板后的勵(lì)磁調(diào)節(jié)器A套進(jìn)行了小電流試驗(yàn)(調(diào)節(jié)器參數(shù)未做任何更改,補(bǔ)償角度為-7°)。由小電流試驗(yàn)結(jié)果以及調(diào)節(jié)器信息量窗口的檢測(cè)數(shù)據(jù)可知,更換后的主板正常,控制脈沖發(fā)出與回讀正常。
(4) 分析2路PT(電壓互感器)電壓輸入波形發(fā)現(xiàn),機(jī)組在空載狀態(tài)時(shí),增加濾波板前,由勵(lì)磁變采樣過來的PT電壓輸入波形諧波較大,波峰波谷畸變較嚴(yán)重,畸變范圍為5 %~8 %。此時(shí)調(diào)節(jié)器及界面采樣值波動(dòng)較大,影響采樣的準(zhǔn)確性。正弦波在接近最高點(diǎn)時(shí)有很大的畸變毛刺,因此調(diào)節(jié)器采樣得到的三相電壓會(huì)出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象(UF不平衡告警原因),采樣所得到的電壓量也會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。當(dāng)增加濾波板后,PT波形為光滑平穩(wěn)的正弦波,波峰波谷無諧波,可知增加濾波板后波形改善很大。
機(jī)組在空載狀態(tài)時(shí),由勵(lì)磁調(diào)節(jié)器增加濾波板后的PT電壓輸入采樣結(jié)果可知, 增加濾波板后調(diào)節(jié)器界面采樣值跳動(dòng)較小,基本維持平衡,說明增加濾波板后調(diào)節(jié)器采樣的準(zhǔn)確性有很大提高。觀察其他窗口信息量,如機(jī)端測(cè)頻、同步測(cè)頻、機(jī)端相序、同步相序以及各脈沖回讀均正確。排除PT電壓輸入其他采樣引起的告警。
更換2號(hào)機(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)器模擬量采樣板、CPU主板后,將2號(hào)機(jī)組投入使用,復(fù)位報(bào)警信號(hào),機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)正常運(yùn)行至今。
查閱勵(lì)磁調(diào)節(jié)器錄波波形圖可知,事故發(fā)生時(shí),機(jī)端電壓突然上升到106 V、再降到103 V左右,勵(lì)磁電流由81 %下降到30 %左右,導(dǎo)致無功大幅下降,由7 Mvar下降到-26 Mvar,定子電流因機(jī)組進(jìn)相運(yùn)行而大幅上升。引起這一系列反應(yīng)的最根本原因是勵(lì)磁調(diào)節(jié)器采樣得到的機(jī)端電壓變大。由于機(jī)端電壓采樣一直高于電壓給定值,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器一直減磁,最終導(dǎo)致機(jī)組進(jìn)相失磁,保護(hù)跳機(jī)。
檢查2號(hào)機(jī)組模擬量采樣板、CPU主板,發(fā)現(xiàn)電路板上有一定積塵,且勵(lì)磁調(diào)節(jié)器柜內(nèi)亦有較為嚴(yán)重的積灰。
分析2號(hào)機(jī)組無功擺動(dòng),勵(lì)磁調(diào)節(jié)器模擬量采樣板損壞的原因如下:
(1) 2號(hào)機(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)屏裝設(shè)在操作層,運(yùn)行環(huán)境差、空間小、環(huán)境灰塵大(機(jī)組大修,機(jī)械設(shè)備打磨灰塵大),造成電子元件工作不穩(wěn)定;
(2) 勵(lì)磁PT電壓波形諧波較大,波峰波谷畸變較嚴(yán)重,畸變范圍為5 %~8 %;
(3) 2,3號(hào)機(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)器已運(yùn)行9年,超出電子元件使用壽命,故障逐漸顯現(xiàn)。
(1) 在操作層裝設(shè)小空調(diào),通過空調(diào)制冷及時(shí)調(diào)整機(jī)旁設(shè)備運(yùn)行溫度,減小屏內(nèi)設(shè)備積塵,改善控制屏柜運(yùn)行環(huán)境。
(2) 增加勵(lì)磁PT電壓輸入濾波板,改善機(jī)組勵(lì)磁PT電壓輸入端波形。
(3) 結(jié)合實(shí)際,將1~3號(hào)機(jī)組勵(lì)磁調(diào)節(jié)器(運(yùn)行年限已達(dá)9年)列入技術(shù)改造項(xiàng)目,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性。