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        1?000?MW機(jī)組脫硫吸收塔劣質(zhì)漿液的處理

        2014-03-22 13:08:44李海軍
        電力安全技術(shù) 2014年2期
        關(guān)鍵詞:電除塵水坑石灰石

        李海軍

        (中電投河南電力公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312)

        1?000?MW機(jī)組脫硫吸收塔劣質(zhì)漿液的處理

        李海軍

        (中電投河南電力公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312)

        1 脫硫系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        河南平頂山發(fā)電公司2×1 000 MW超超臨界火力發(fā)電機(jī)組,采用石灰石—石膏法、一爐一塔脫硫裝置,無(wú)煙氣換熱器(GGH)。吸收塔為噴淋塔,設(shè)4層漿液噴淋層及4臺(tái)漿液循環(huán)泵,設(shè)計(jì)脫硫效率大于95 %。石灰石—石膏法煙氣脫硫系統(tǒng)(FGD)設(shè)計(jì)入口煙氣量為938.6 Nm3/s。吸收塔總高度為37.62 m,漿池容積為2 410 m3,吸收塔pH計(jì)采用流經(jīng)式,流經(jīng)的漿液經(jīng)地溝系統(tǒng)流至吸收塔集水坑。吸收塔集水坑為2塔共用。脫硫系統(tǒng)設(shè)2臺(tái)真空皮帶脫水機(jī),可同時(shí)投運(yùn)和相互備用。脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水經(jīng)廢水處理系統(tǒng)處理后打至外灰場(chǎng)作噴灑使用。

        2 鍋爐燃煤情況

        鍋爐設(shè)計(jì)煤種和校核煤種均為中高灰、低硫、中發(fā)熱量、高揮發(fā)分煙煤。設(shè)計(jì)煤種的收到基灰分為31.50 %,收到基硫分為0.26 %,而實(shí)際燃燒煤種的煤質(zhì)較設(shè)計(jì)值偏差較大,收到基灰分平均為42.58 %。煤種灰分較大給電除塵、輸灰系統(tǒng)及脫硫系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)很大壓力。

        3 吸收塔漿液惡化情況及原因分析

        3.1 漿液含塵濃度高

        因2號(hào)爐存在電除塵安裝缺陷及輸灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷,投運(yùn)后其除塵、除灰設(shè)備一直存在問(wèn)題。2號(hào)爐A電除塵部分電場(chǎng)因過(guò)量積灰導(dǎo)致極板變形,單側(cè)停運(yùn)檢修后,雖暫時(shí)投運(yùn),但其電除塵有15個(gè)電場(chǎng),其中8個(gè)電場(chǎng)因機(jī)務(wù)原因已不能投運(yùn),造成整個(gè)2號(hào)爐除塵效果嚴(yán)重下降。分析2號(hào)吸收塔入口測(cè)量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)粉塵濃度在200~550 mg/Nm3之間,2號(hào)吸收塔漿液呈惡化趨勢(shì)。從煙囪外觀察也可看到,煙囪粉塵拉尾明顯。

        3.2 煙氣含油等雜質(zhì)多

        因鍋爐多次啟動(dòng)及穩(wěn)燃投油,含油煙氣均進(jìn)入脫硫吸收塔,吸收塔逐漸出現(xiàn)起沫現(xiàn)象。從吸收塔漿液取樣管道放出的漿液可明顯看出油層的存在。在真空皮帶脫水機(jī)上的石膏層表面更是有明顯的漿液起泡和含油多的情況。真空皮帶機(jī)間墻壁及管道表面因漿液蒸汽影響積覆了一層厚厚的黑色油泥。

        上述2個(gè)主要原因?qū)е?號(hào)吸收塔漿液逐步惡化,多次出現(xiàn)漿液濃度超過(guò)35 %的情況,導(dǎo)致2號(hào)塔漿液循環(huán)泵、吸收塔攪拌器運(yùn)行超電流。為保證轉(zhuǎn)機(jī)安全,將吸收塔集水坑泵切換至1號(hào)吸收塔,以減輕2號(hào)塔漿液惡化的趨勢(shì),但這使得1號(hào)吸收塔漿液也受到了嚴(yán)重影響,呈惡化趨勢(shì)。取2號(hào)吸收塔漿液樣進(jìn)行化驗(yàn),其中酸不容物含量達(dá)5.43 %,懸浮物含量達(dá)530 g/L,遠(yuǎn)超指標(biāo)值。用透明玻璃瓶接裝1,2號(hào)塔漿液,漿液呈灰黑色。

        4 采取的運(yùn)行措施

        4.1 加強(qiáng)漿液品質(zhì)監(jiān)督

        當(dāng)2號(hào)爐電除塵出現(xiàn)故障后,環(huán)保的實(shí)際要求不允許脫硫系統(tǒng)退出運(yùn)行。為此,需加大對(duì)2號(hào)吸收塔漿液的監(jiān)督,除跟蹤漿液化驗(yàn)結(jié)果外,還需每日用透明玻璃瓶接裝漿液觀察漿液外觀變化,并結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,及時(shí)切換吸收塔集水坑泵的運(yùn)行方式,降低漿液惡化的速度,努力維持相對(duì)平衡的狀態(tài)。關(guān)注吸收塔入口煙塵濃度、二氧化硫含量及脫硫效率的變化,防止?jié){液出現(xiàn)中毒的惡果。同時(shí)跟蹤1號(hào)吸收塔各參數(shù),保證以1號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)為主,在不得已的情況下再考慮停運(yùn)2號(hào)脫硫系統(tǒng)。

        4.2 加強(qiáng)石灰石來(lái)料管理

        石灰石的品質(zhì)對(duì)吸收塔漿液質(zhì)量的影響至關(guān)重要,因此,要對(duì)來(lái)料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),杜絕含泥土、粉塵等雜質(zhì)的石灰石料進(jìn)入料倉(cāng),且嚴(yán)禁使用碳酸鈣含量不合格的料,避免出現(xiàn)因使用脫硫劑而影響漿液質(zhì)量的情況。在日常工作中,要加強(qiáng)對(duì)制漿系統(tǒng)的維護(hù),保證優(yōu)質(zhì)的石灰石漿液。在實(shí)際運(yùn)行中,正是因?yàn)榧訌?qiáng)了對(duì)石灰石來(lái)料的管理,才保證了脫硫效率在90 %以上。

        4.3 保持脫硫廢水系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行

        脫硫廢水處理系統(tǒng)可減少吸收塔漿液在不斷循環(huán)的過(guò)程中富集的重金屬元素和氯離子,減少其對(duì)設(shè)備的腐蝕程度,提高石膏的品質(zhì)。同時(shí),由于脫硫系統(tǒng)沒(méi)有拋漿系統(tǒng),脫硫廢水系統(tǒng)又兼有半拋漿系統(tǒng)功能,因此,當(dāng)2號(hào)吸收塔漿液出現(xiàn)惡化趨勢(shì)時(shí),要將脫硫廢水系統(tǒng)連續(xù)投運(yùn),并結(jié)合石膏脫水系統(tǒng)不間斷運(yùn)行,同時(shí)退出石膏濾餅沖洗,對(duì)漿液進(jìn)行不間斷的更新置換。

        從理論分析可知,真空皮帶機(jī)和脫硫廢水處理系統(tǒng)在正常情況下為間斷運(yùn)行。實(shí)際上,運(yùn)行中因煙氣含塵濃度高,特別是在高負(fù)荷情況下,漿液濃度逐漸升高;但若負(fù)荷在800 MW以下,通過(guò)廢水排放和脫石膏,可以降低吸收塔漿液濃度,如此往復(fù),即可遏制漿液濃度不斷升高的情況發(fā)生。運(yùn)行實(shí)踐也證明此方法非常有效。盡管吸收塔漿液品質(zhì)很差,但因漿液處于不斷的更新中,保證了漿液pH值在5~6.1之間,因此也有力地保證了脫硫效率在合格范圍之內(nèi)。

        4.4 倒?jié){處理

        2號(hào)爐電除塵效果差的情況持續(xù)3個(gè)多月后,將2號(hào)脫硫系統(tǒng)隨主機(jī)進(jìn)行C修。為處理2號(hào)吸收塔內(nèi)劣質(zhì)漿液,采取了針對(duì)性的運(yùn)行措施。

        (1) 在2號(hào)煙氣系統(tǒng)停運(yùn)后,吸收塔繼續(xù)進(jìn)行石膏脫水,最大可能地降低漿液濃度,減弱其對(duì)1號(hào)塔的影響,在液位至5 m(不使攪拌器跳閘,并留有適當(dāng)裕量)時(shí)再對(duì)吸收塔進(jìn)行補(bǔ)水至7 m。如此往復(fù)多次,逐步稀釋漿液,50 h后開(kāi)始將漿液倒至事故漿液箱。

        (2) 2號(hào)吸收塔漿液倒至事故漿液箱15 h后,將2號(hào)吸收塔倒空,轉(zhuǎn)入C修。

        (3) 稍開(kāi)事故漿液箱排空閥,將漿液通過(guò)吸收塔集水坑打至1號(hào)塔。事故漿液箱排空閥開(kāi)度根據(jù)吸收塔集水坑液位的情況而定,以防止溢流。

        (4) 在整個(gè)過(guò)程中,加強(qiáng)對(duì)1號(hào)塔脫硫效率的監(jiān)視,防止效率低于90 %。在保證1號(hào)塔液位的情況下,加強(qiáng)除霧器沖洗,既保證了除霧器壓差不超50 Pa,又可作為吸收塔補(bǔ)充水置換1號(hào)吸收塔漿液。期間對(duì)事故漿液箱往復(fù)補(bǔ)水6次,直至事故漿液箱放出清水后,徹底放空備用。在此過(guò)程中,1號(hào)塔效率保持90 %以上,未受到影響。

        (5) 1號(hào)塔經(jīng)過(guò)不間斷的廢水排放及脫石膏,漿液基本得以置換,漿液品質(zhì)逐步好轉(zhuǎn)。

        (6) 2號(hào)機(jī)組C修結(jié)束后,通過(guò)吸收塔集水坑系統(tǒng)將1號(hào)塔石膏漿液打入2號(hào)塔,作為石膏晶種使用。2號(hào)機(jī)組啟動(dòng)后,2號(hào)塔脫石膏效果極好,不但含濕量小,而且雜質(zhì)少,眼觀石膏顏色微發(fā)白。

        5 異常處理過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

        (1) 在運(yùn)行及異常處理中,一定要加強(qiáng)對(duì)石灰石來(lái)料的管理,保證其品質(zhì)合格,這樣才可以保證漿液的pH值合格。盡管漿液品質(zhì)差,但一定要使其一直處于動(dòng)態(tài)置換中,從而保持一定的反應(yīng)活性,以保證脫硫效率正常。

        (2) 設(shè)備及時(shí)消缺,尤其是磨機(jī)制漿系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)及真空皮帶脫水機(jī)。磨機(jī)要及時(shí)補(bǔ)加鋼球,以保證石灰石漿液品質(zhì)合格;廢水旋流器出現(xiàn)堵塞時(shí),要及時(shí)疏通。

        (3) 關(guān)注脫硫廢水系統(tǒng)的運(yùn)行情況。因吸收塔漿液含塵量高,因此廢水旋流溢流含固量會(huì)超標(biāo),要關(guān)注廢水系統(tǒng)氧化箱的運(yùn)行情況,適當(dāng)加大進(jìn)入氧化箱的空氣量,以防止因漿液濃度大而導(dǎo)致氧化箱內(nèi)漿液沉降,堵塞空氣噴嘴。

        2013-11-07。

        李海軍(1973-),男,工程師,主要從事火電廠除灰脫硫運(yùn)行管理工作。

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