1東北石油大學(xué);2大慶油田采油三廠
井下油水分離同井注采技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
王思淇1;21東北石油大學(xué);2大慶油田采油三廠
為了延長(zhǎng)油田開(kāi)發(fā)壽命,提高油田經(jīng)濟(jì)采收率,開(kāi)展了井下油水分離與回注技術(shù)的研究。該工藝管柱應(yīng)用水力旋流器在井下進(jìn)行油水分離;運(yùn)用同軸螺桿泵進(jìn)行分離液的舉升和回注;通過(guò)雙層油管結(jié)構(gòu)的井下多層封隔工藝管柱保證產(chǎn)出層和注入層的封隔生產(chǎn)。綜合含水下降6.2~8.3個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)水量下降了70%以上,取得了較好效果。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)證明,井下油水分離同井注采工藝可行,將分離水直接回注入油層,可減少無(wú)效水循環(huán),降低地面工程成本,延長(zhǎng)油田經(jīng)濟(jì)開(kāi)采壽命。
高含水;油水分離;同井注采;產(chǎn)油量;試驗(yàn)
為了延長(zhǎng)油田開(kāi)發(fā)壽命,提高油田經(jīng)濟(jì)采收率,開(kāi)展了井下油水分離與回注技術(shù)的研究。把一口井的油層劃分成采出層和注入層,在井下將采出層的高含水液體中的大部分水分離出來(lái),直接回注到注入層。將含水率被降低的油水混合液舉升到地面,實(shí)現(xiàn)單一井眼的采注結(jié)合,井下油水分離同井注采技術(shù)可有效地降低油井含水,大幅度減少油井的產(chǎn)水量[1]。
20世紀(jì)90年代,美、法、德、加拿大及俄羅斯等國(guó)均開(kāi)展了井下油水分離同井注采工藝的理論研究和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),國(guó)內(nèi)也開(kāi)展了相類似研究與試驗(yàn)。研發(fā)了重力沉降式分離器、水力旋流式分離器、薄膜滲透式分離器等多種油水分離儀器,應(yīng)用柱塞泵、螺桿泵、電潛離心泵等多種采出注入方式。
已試驗(yàn)的井下油水分離同井注采工藝系統(tǒng)均見(jiàn)到了一定的降水穩(wěn)油效果,但受井下工藝管柱復(fù)雜、系統(tǒng)可靠性差,井下分離裝置分離效率低,所選注入層難以保持長(zhǎng)期有效注入等因素影響,研發(fā)的井下油水分離同井注采工藝都未能達(dá)到長(zhǎng)期使用的目的;同時(shí)已有的工藝主要針對(duì)7"及以上套管井進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,無(wú)法應(yīng)用到大慶油田普遍使用的5?2"套管井。
2.1 原理及結(jié)構(gòu)
該工藝管柱應(yīng)用水力旋流器在井下進(jìn)行油水分離;運(yùn)用同軸螺桿泵進(jìn)行分離液的舉升和回注;通過(guò)雙層油管結(jié)構(gòu)的井下多層封隔工藝管柱保證產(chǎn)出層和注入層的封隔生產(chǎn)[2]。
該工藝管柱分為生產(chǎn)管柱與多層封隔工藝管柱兩部分:生產(chǎn)管柱由采出泵、水力旋流器、注入泵組成;多層封隔管柱由封隔器、采出器、注入器組成。其具體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 同井注采工藝管柱
2.2 工藝特點(diǎn)
應(yīng)用三次曲線式水力旋流器進(jìn)行油水分離。高含水采出液進(jìn)入水力旋流器后進(jìn)行高速螺旋回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),因密度不同油水進(jìn)行分離,密度高的水沿管壁沉降到分離器下部;富含油液體的內(nèi)核上浮至分離器上部。水力旋流器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、分離效率高的優(yōu)點(diǎn)。分離效率能夠達(dá)到98%,高于原有分離技術(shù)的分離效率為85%~90%。
2013年,在大慶油田三采油廠一礦B2—D4—53井進(jìn)行了井下油水分離同井注采工藝現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)前該井為機(jī)械堵水井,S210-12—S37-8為高含水堵水層,S11—S24、P23—G230為生產(chǎn)層。措施前產(chǎn)液98.4m3/d,產(chǎn)油2.75t/d,綜合含水率97.2%。
2013年7月25日下入同井注采工藝管柱后投產(chǎn)。該井生產(chǎn)層不變,產(chǎn)出液分離后的水回注至S210-12—S37-8原堵水層。由于光桿扭矩過(guò)大,后期改為套管摻水生產(chǎn),措施后生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。由表1可看出,措施后產(chǎn)油量基本不變,綜合含水率下降6.2~8.3個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)水量下降了70%以上,取得了較好效果。
表1 B2—D4—53同井注采試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比
(1)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)證明,井下油水分離同井注采工藝可行,將分離水直接回注入油層,可減少無(wú)效水循環(huán),降低地面工程成本,延長(zhǎng)油田經(jīng)濟(jì)開(kāi)采壽命。
(2)井下油水分離同井注采工藝管柱結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運(yùn)行壽命有待觀察,B2—D4—53井運(yùn)行過(guò)程中因光桿扭矩過(guò)大,進(jìn)行套摻生產(chǎn)在一定程度上影響了降含水的程度。需優(yōu)化工藝管柱結(jié)構(gòu),延長(zhǎng)其工作壽命,以滿足工業(yè)化需要。
(3)該技術(shù)的應(yīng)用需要改變現(xiàn)有注采模式,重新進(jìn)行層系調(diào)整。先開(kāi)展單井試驗(yàn),隨著技術(shù)的完善和提高,當(dāng)油田全面進(jìn)入特高含水期后,可結(jié)合地質(zhì)開(kāi)發(fā)方案,實(shí)現(xiàn)區(qū)塊井下油水分離同井注采開(kāi)發(fā)。
[1]曹明君,杜焱,張鳳桐.井下油水分離同井注采技術(shù)對(duì)聚驅(qū)采出井適應(yīng)性分析[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào),2005,29(6):55-58.
[2]李增亮,張瑞霞,董祥偉.井下油水分離系統(tǒng)電泵機(jī)組匹配研究[J].中國(guó)石油大學(xué)學(xué)報(bào),2010,34(3):94-98.
(欄目主持 楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.11.013