林智穎
摘 要:鐵星電站引水渠地基為透水性極強的中細砂、夾砂卵石層,滲透十分嚴重。采用高壓定噴防滲墻后,經(jīng)2006年洪水考驗,防滲效果顯著。此處介紹施工工藝及施工中出現(xiàn)問題的處理辦法。
關(guān)鍵詞:鐵星電站;修復加固;高噴防滲墻。
1 工程概況
2 工程地址情況
該電站出險后,2003年組織地質(zhì)勘探隊進行鉆探,經(jīng)檢測分析如下:
a、堤頂為粉質(zhì)粘土層,以粉粒為主,粘性較差,粘稠度程軟-流塑狀態(tài),層厚約3~4m。
b、中細砂層,以中細粒石英砂為主,粘性較少,砂粒磨圓度較好,呈松散狀態(tài),層厚約2~3m。
c、砂卵石層,卵石以石英、雜砂巖等為主,粒徑多為2~6cm,磨園度較好,呈稍密~中密狀態(tài),層厚3~4m。
d、砂巖層,強風化狀,巖石較破碎,局部夾弱風化碎塊,透水性中~弱。
3 修復方案
經(jīng)認真分析比較,選擇了利用高壓噴射灌技術(shù)在堤圍處形成的防滲墻,防止和減輕堤坡處管涌的產(chǎn)生,并延長滲徑,減少堤圍基礎滲透壓力。
4 防滲設計
(1)垂直防滲墻措施,應將強透水層全部截斷,否則防滲效果很差,帷幕深度S與透水性深度T的比值產(chǎn)生的防滲效果可用圖1來表示,其曲線近似1/4圓,比值越大,滲透量越少。所以,只有將強透水層全部截斷,才能有良好的防滲效果,因此決定將防滲墻一直打到砂巖層。
(2)防滲墻布置。高壓噴射防滲墻布置在堤圍中軸線上,從進水閘開始,長度180m。
5 高噴防滲墻的施工
5.1 施工工序
高壓噴射防滲墻施工分兩工序進行,先施工1序孔,再施工2序孔,其間隔時間不少于48h。
5.2 施工技術(shù)參數(shù)的選定
5.3 施工操作
操作人員及值班人員必須隨時注意漿液的初凝時間、注漿量、水、水壓、氣壓、提升速度及冒漿量等參數(shù),并做好施工記錄。同時,保證孔內(nèi)漿液上下暢通,注意觀察冒漿情況,對冒漿情況進行嚴格控制,控制冒漿量在灌漿量的20%以內(nèi),以此判斷地層變化情況,選定合理的技術(shù)參數(shù),確保板墻的質(zhì)量。
注漿完成后,由于漿液的析水作用,一般固體均有不同程度的收縮,使固結(jié)體頂部出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,故應在完成擺噴后,停滯一定的時間,根據(jù)漿液回灌情況,利用孔口回漿或混合漿液及時進行回灌,直至不下沉為止。
6 施工中出現(xiàn)的問題及處理措施
在噴射注漿過程中,遇到地下存在空洞,產(chǎn)生漏漿現(xiàn)象,無返漿時,進行了止漏處理。主要措施是:根據(jù)不同的地質(zhì)情況,使用級配填料,按照粗石、細石,粗砂、細砂的順序進行填塞漏洞,隔開地下水流,阻止水泥漿繼續(xù)流失,直到地面有返漿為止。
7 質(zhì)量檢測
高壓定噴防滲墻在施工過程中,均由監(jiān)理工程師全天24h監(jiān)理。此外,在施工完成后,由業(yè)主、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理指定部位對施工質(zhì)量取用了開挖檢查和鉆孔取芯檢查。
7.1 開挖檢查
對50#~55#孔位進行了開挖檢查,開挖長度6m,挖深3m,從開挖可以看出,板墻單側(cè)有效長度1.2~1.4m,墻厚20~30cm,墻體聯(lián)接完整、緊密。
7.2 鉆孔取芯檢查
取樣深度12m,取芯回次6次,芯樣長1.6m。結(jié)果是芯樣凝結(jié)較密實,上下聯(lián)接無間斷,滿足設計要求。
8 結(jié)語
鐵星電站采用高壓定噴防滲技術(shù)處理渠堤隱患加固工程,2004年12月動工,于2005年5月完工。經(jīng)過2006年后幾次大洪水考驗,未出現(xiàn)任何險情,為確保下游人民群眾生命財產(chǎn)安全起到保障作用,也為今后中小水電站引水渠堤加固工程積累了經(jīng)驗。