王靈果宋永斌范喜頻
1河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(050026)2石家莊華成環(huán)通換熱設(shè)備有限公司(050800)
焦?fàn)t煤氣中焦油霧脫除設(shè)備的應(yīng)用及改造
王靈果1宋永斌2范喜頻1
1河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(050026)2石家莊華成環(huán)通換熱設(shè)備有限公司(050800)
探討了電捕焦油器在脫除焦?fàn)t煤氣焦油霧中的應(yīng)用,并提出了對(duì)電捕焦油器的改造與優(yōu)化方案,提高了電捕的運(yùn)行穩(wěn)定性和捕集焦油效率。
氣相焦油物脫除;電捕焦油器;改造及優(yōu)化
在煤化工生產(chǎn)中由于煤氣冷卻常形成焦油霧,以內(nèi)充煤氣的焦油氣泡狀態(tài)或極小的焦油滴存在于煤氣中,且焦油霧會(huì)在后續(xù)煤氣凈化過(guò)程中被洗滌下來(lái)而進(jìn)入溶液或吸附于管道和設(shè)備上。通常煤氣凈化工藝要求煤氣中焦油霧含量低于0.02 g/m3,否則就會(huì)嚴(yán)重影響煤氣凈化操作,造成溶液污染、產(chǎn)品質(zhì)量降低、設(shè)備及管道堵塞等問(wèn)題,甚至造成嚴(yán)重的安全及工藝事故:焦油霧如在飽和器中凝結(jié)下來(lái),將使酸焦油量增多,并可能使母液氣泡沫密度減小,有使煤氣從飽和器滿流槽沖出的危險(xiǎn);焦霧進(jìn)入洗苯塔內(nèi),會(huì)使洗油黏度增大,質(zhì)量變壞,洗苯效率降低;焦油霧帶到洗氨和脫硫設(shè)備易引起堵塞,影響吸收效率等。
在煉焦生產(chǎn)中,焦?fàn)t煤氣中焦油霧脫除方法很多,但從焦油霧滴大小及所要求的凈化程度來(lái)看,電捕焦油器是去除焦?fàn)t煤氣中焦油霧滴的專業(yè)設(shè)備,捕焦油效率較高,阻力損失較小,最為經(jīng)濟(jì)可靠,效率可達(dá)98%以上。在大部分焦化和煤氣制造行業(yè),特別是在引進(jìn)全負(fù)壓的煤氣凈化流程中均設(shè)置了電捕焦油設(shè)備,流程如圖1所示。
圖1 全負(fù)壓煤氣凈化局部流程圖
目前,國(guó)內(nèi)大部分焦化和煤氣制造行業(yè)多數(shù)采用豎管或蜂窩式電捕焦油器,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。電捕焦油器主要由圓柱形外殼、電暈極、沉淀極等構(gòu)成,底部呈錐形底或凸形底,并帶蒸汽夾套。電暈極導(dǎo)線懸掛在每根沉降極管的中心,被上部吊桿拉緊,并保持偏心度不大于3 mm。電暈極可由Φ3.5~4 mm的碳素鋼絲或Φ2 mm的鎳鎘鋼絲制作而成。蜂窩式電捕的沉淀極是由不銹鋼板制成的六邊型蜂窩管構(gòu)成,這種蜂窩狀管束最大限度地利用了電捕焦油器的有效面積,凈化效果好,并可根據(jù)煤氣處理量采用不同的蜂窩數(shù)和蜂窩直徑。煤氣從電捕的底部進(jìn)入,經(jīng)過(guò)兩塊氣體分布篩板均勻進(jìn)入到各沉降管中。凈化后煤氣從頂部出口排出。焦油則從沉降管捕集下來(lái)集中在電捕底部,由于焦油黏度大,故底部設(shè)有蒸汽夾套,以利于排放。電捕焦油器頂部設(shè)有絕緣箱,高壓電源由此引入。為了防止煤氣中的焦油,萘及水汽等在絕緣子上冷凝沉積,可在絕緣箱內(nèi)充入壓力略高的氮?dú)?,使煤氣不能接觸絕緣子表面。
圖2 電捕焦油器結(jié)構(gòu)圖
在電捕焦油器中沉降管為正極,也就是沉淀極,為正六邊形成蜂窩桶狀分布,中心懸掛的電暈導(dǎo)線作為負(fù)極,即電暈極。
當(dāng)通入高壓直流電時(shí),便在正負(fù)極之間形成了不均勻的高壓電場(chǎng),在不均勻的高壓電場(chǎng)中,電暈絲周圍電場(chǎng)強(qiáng)度大,電暈絲附近的離子以較大的速度運(yùn)動(dòng),使煤氣分子部分電離成為帶正電的離子和帶負(fù)電的電子。電子由于能量很小而很快被煤氣分子俘獲,而煤氣中焦油霧滴負(fù)離子化,在電場(chǎng)力的作用下,向沉淀極移動(dòng),在沉淀極失去負(fù)電荷,重新轉(zhuǎn)變成分子,在沉淀極上沉積下來(lái),從而達(dá)到捕集焦油的目的。
3.1 存在問(wèn)題
實(shí)踐表明,電捕焦油器中電暈極采用單根吊柱懸掛結(jié)構(gòu),受力不穩(wěn),吊架及其固定的電暈線穩(wěn)定性較差。因此,在高速煤氣流的沖擊下電暈絲左右搖擺,電暈線的偏心度超過(guò)3 mm(標(biāo)準(zhǔn)要求值),保證不了所需壓降,從而造成內(nèi)部局部擊穿放電,嚴(yán)重時(shí)使正負(fù)極間發(fā)生短路,電捕停止工作。絕緣箱內(nèi)瓷瓶被擊裂,電器系統(tǒng)放電頻繁,電壓電流下降,導(dǎo)致運(yùn)行不平穩(wěn),捕焦油效率大大降低,增加了電捕后煤氣含焦油量,造成后段工序的堵塞。洗液溫度偏高,惡化了煤氣指標(biāo),而且增加了設(shè)備清理次數(shù),既增加了備件費(fèi),又增加了人工費(fèi)等,最終導(dǎo)致生產(chǎn)成本升高,生產(chǎn)效益降低。
3.2 電捕焦油器的改造
①改造電捕主體結(jié)構(gòu),將電暈絲懸掛結(jié)構(gòu)由單根吊柱改為三吊柱懸掛結(jié)構(gòu)。原來(lái)電捕筒體中間由單根吊柱懸掛整個(gè)電暈極重量,單絕緣箱為電暈極供電,改造為呈正三角形上三根吊柱共同懸掛電暈極重量,三個(gè)絕緣箱共同承擔(dān)供電平面,供電支撐結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性大大提高。同時(shí)根據(jù)電暈絲腐蝕及強(qiáng)度降低情況,減少電暈絲掛焦油,延長(zhǎng)斷絲周期,確保電暈絲不偏離,調(diào)整好后無(wú)需調(diào)整,節(jié)省人力、物力,降低了生產(chǎn)成本,提高了設(shè)備捕集焦油效率。
②對(duì)設(shè)備的絕緣箱形式進(jìn)行改造。把原電捕焦油器絕緣箱改造成內(nèi)置立式絕緣箱,并將絕緣箱內(nèi)側(cè)材質(zhì)改用不銹鋼材質(zhì)。另外依據(jù)原有電捕設(shè)備,將絕緣瓷瓶加熱由電加熱改為蒸汽夾套加熱,并且焊接時(shí)從外面焊,焊接完成后作氣密性試驗(yàn),切實(shí)保證焊接質(zhì)量。蒸汽加熱型式既可保證緩慢升溫、降溫,避免開(kāi)停工時(shí)驟冷驟熱,防止瓷瓶爆裂,又起到了防止瓷瓶受到污染作用。
③在電捕焦油器內(nèi)部增加煤氣分配器,使煤氣均勻分布,提高了效率。
通過(guò)對(duì)電捕焦油器主體結(jié)構(gòu)的改造,焦?fàn)t煤氣中焦油霧脫除裝置已能穩(wěn)定可靠地運(yùn)行,運(yùn)行中的電流、電壓趨于穩(wěn)定,開(kāi)工率顯著提高,經(jīng)測(cè)定其捕集焦油效果提高了1.5%。從生產(chǎn)運(yùn)行情況來(lái)看,改造后的捕焦油器及后續(xù)煤氣凈化裝置和設(shè)備的運(yùn)行效果得到了明顯的改善。
[1]徐百亮.淺談煤氣中焦油霧的清除[J].黑龍江科技信息, 2013(17).
[2]谷毅,吳學(xué)明,王玉鳳.電捕焦油器的操作維護(hù)經(jīng)驗(yàn)[J].燃料與化工,2013(11)55~56.
[3]何剛.電捕焦油器的改造[J].天津冶金,2010(3):55~57.
項(xiàng)目來(lái)源:院級(jí)課題項(xiàng)目“焦?fàn)t煤氣中氣相焦油物脫除設(shè)備的改造研究與應(yīng)用”
項(xiàng)目編號(hào):YZ201410