邢迎春1裴 云趙念源
(1.大連海洋大學應(yīng)用技術(shù)學院,遼寧 大連 116300;2.武鋼股份公司,湖北 武漢 430083)
7.7MW異步電動機轉(zhuǎn)子故障分析與處理
邢迎春1裴 云2趙念源2
(1.大連海洋大學應(yīng)用技術(shù)學院,遼寧 大連 116300;2.武鋼股份公司,湖北 武漢 430083)
介紹了7.7MW異步電動機轉(zhuǎn)子動平衡配重塊脫落的故障情況,對故障原因進行分析,并對故障的診斷及處理方法進行了探討。
異步電動機;動平衡;故障分析;處理
某氮壓機配套的10kV異步電動機功率為7.7MW,主電機由西門子制造,該電機在運行過程中突然停機,故障顯示為差動保護動作,電機檢測絕緣發(fā)現(xiàn)電機三相繞組中每相各有一根引線對地絕緣為零。解體發(fā)現(xiàn)電機轉(zhuǎn)子上動平衡配重塊固定螺栓斷裂,配重塊脫落,固定該配重塊的兩根螺栓斷裂,定子繞組燒毀,并有明顯劃痕。
目前動平衡處理方式主要有影響系數(shù)法和諧分量法,其中影響系數(shù)法最常用,對于單平面,通過測量原始振動、試加重量后振動,計算影響系數(shù),確定需要加(去)重的大小和角度,即在轉(zhuǎn)子上打磨去重或增加配重塊,通常的做法是在轉(zhuǎn)子允許面上打孔,然后用螺栓對配重塊進行固定,如圖1所示。文中涉及的7.7MW電動機所采取的就是這種方式進行動平衡處理。
通過對電機解體檢查,首先發(fā)現(xiàn)電機驅(qū)動側(cè)繞組已完全燒黑,同時在電機內(nèi)部發(fā)現(xiàn)斷裂的螺栓及配重塊殘片(圖2),將轉(zhuǎn)子抽出后,在轉(zhuǎn)子內(nèi)部找到了動平衡塊脫落處的固定印跡(圖3),對定子進行清洗后,可以清楚地看到繞組明顯被劃傷的痕跡(圖4)。
根據(jù)解體檢查情況判斷故障原因為:電機在運行過程中,轉(zhuǎn)子上的動平衡配重塊固定螺栓松脫,導致配重塊自轉(zhuǎn)子上甩出后擊中定子繞組,在電機旋轉(zhuǎn)過程中摩擦定子繞組,從而造成定子繞組絕緣層受損,最終導致電機定子繞組匝間短路。
圖1 轉(zhuǎn)子及其動平衡配重塊
圖2 斷裂螺栓及配重塊殘片圖
圖3 轉(zhuǎn)子動平衡配重塊由此處脫落
圖4 繞組劃傷痕跡
電機設(shè)計及制造過程中存在缺陷,動平衡配重塊防松措施不到位,是造成此次故障的直接原因。
由于電機定子三相繞組絕緣均被破壞,必須整體更換定子繞組,同時對轉(zhuǎn)子進行動平衡處理,并對動平衡配重塊進行加固,以避免再次發(fā)生同類事故。為提高修復質(zhì)量,此次修復主要對繞組采取了冷拆法,真空壓力浸漆等工藝,保證電機修復后能長期可靠運行,主要關(guān)鍵處理工藝如下。
1.測繪并記錄繞組有關(guān)技術(shù)參數(shù)
測繪繞組線規(guī)、匝數(shù)、槽數(shù)、跨槽距、接法及線圈外形尺寸;并與西門子提供的原始線圈圖紙進行校對。
2.拆去舊繞組
舊繞組拆除最簡單常用的方法是火燒法,但由于定子鐵芯經(jīng)過火燒后會發(fā)生松動變形,失去原來的機械配合,硅鋼片分子結(jié)構(gòu)也會遭到破壞,其導磁性能和氣隙磁密隨之降低,同時硅鋼片間的絕緣必定遭到破壞,導致渦流增大,鐵損增加,溫度升高,輸出功率下降。因此,為確保不損傷定子鐵芯,拆除舊繞組時不能采用火燒法,應(yīng)采用冷拆法,用直流電源對線棒加熱后直接拆除。
3.定子鐵芯清槽
清理鐵芯中剩余的絕緣材料,如定子鐵芯有損傷,對燒損處打磨,并用稀硫酸表面侵蝕后清洗烘干;定子鐵心槽形用槽樣棒整形,槽口處去毛刺。
4.鐵耗試驗
試驗要求按磁通1.2×104高斯,試驗時間90min,用熱成像儀監(jiān)測鐵芯溫度,鐵芯最高溫升不超過20K,鐵芯齒部各部件溫差≤15℃。試驗結(jié)果顯示:最高溫升16K,各部件最大溫差5℃,滿足規(guī)范要求,說明鐵芯情況較好。
5.重新制作安裝定子繞組線圈
鐵耗試驗合格,確認鐵芯無損傷后,重新制作安裝定子繞組線圈,按西門子圖紙標準要求,絕緣等級F級,主要技術(shù)要求如下。
(1)銅線選用玻璃絲包雙亞胺繞包扁銅線;線圈制作按西門子VPI整浸軟嵌成型線圈工藝規(guī)范,線圈拉型由進口數(shù)控拉型機設(shè)定有關(guān)參數(shù),自控頂弧。
(2)對地絕緣為F級粉云母帶與亞胺薄膜復合絕緣結(jié)構(gòu);用自動包帶機包扎對地絕緣。線圈防電暈處理;直線部分繞包低阻帶,端部繞包高阻帶。
(3)定子嵌線:將線棒嵌入鐵心槽內(nèi),采用西門子專用層間墊條和磁性槽楔,槽楔配合緊密平整;繞組端部綁扎二重三道,線圈端部填充西門子專用膨脹性適型材料。
(4)繞組鼻子和過橋線連接處采用45%銀焊絕緣包扎和綁扎固定,按西門子工藝規(guī)范;嵌線時預埋繞組測溫元件PT100,每相2組,共6組。
6.烘焙固化
定子繞組制作嵌線完成后,采用兩次VPI(真空壓力浸漆)烘焙固化。VPI是指在真空及加壓狀態(tài)下將絕緣漆涂到繞組表面并滲透到內(nèi)部縫隙的過程,這種工藝處理不僅提高電機繞組絕緣性能、降低溫升、提高效率,還可以增加其機械強度,解決繞組在運行過程中的松動現(xiàn)象,防止短路等絕緣故障,提高防潮能力,延長電機使用壽命。
(1)預烘:將定子進烘房預烘,加熱溫度至150℃。
(2)抽真空:在定子冷卻到≤40℃時,將定子吊入真空浸漆罐內(nèi),抽真空≤100Pa,保真空4h。
(3)輸漆:使用F級6895#絕緣漆充分地浸沒繞組。
(4)加壓:分階段解除真空逐漸加壓,壓力加至0.6MPa,保持壓力4h。
(5)回漆、滴漆:吊出定子、滴漆2h。
(6)烘焙固化,定子進烘房烘焙,溫度160℃,固化時間約18h,直到繞組絕緣電阻穩(wěn)定為止。
7.引出電纜線
采用后接線工藝更換引出電纜線,引線電纜采用F級硅橡膠絕緣電機引接線。
8.噴絕緣覆蓋漆
對定子鐵心表面和線圈端部噴8037#抗弧絕緣覆蓋漆。轉(zhuǎn)子清復保養(yǎng):清洗、烘干,表面噴8037#絕緣覆蓋漆。
9.檢查校驗
(1)對轉(zhuǎn)子平衡塊、風扇所有連接螺栓緊力檢查,檢查籠條及導電環(huán)。
(2)轉(zhuǎn)子動平衡校驗;動平衡精度按國標G2.5級,試驗技術(shù)檢定記錄如表1所示。對轉(zhuǎn)子進行整體動平衡試驗之后,對所有的動平衡配重塊焊接加固,并進行打磨防銹處理(圖5),以避免再次發(fā)生類似部件脫落事故。
表1 轉(zhuǎn)子動平衡試驗技術(shù)檢定記錄
圖5 動平衡配重塊焊接加固
(3)軸瓦清洗檢查。該電機為端蓋式軸瓦,兩端軸瓦都有絕緣層,絕緣層結(jié)構(gòu)為哈夫式裝配式絕緣墊。對兩端軸承室進行清洗,檢查密封圈,對軸瓦合金面檢查保養(yǎng),并壓鉛測檢瓦隙。
表2 出廠試驗主要項目報告
(4)冷卻器清掃保養(yǎng),水冷卻器做水壓泄漏試驗。
(5)電機總裝調(diào)試,全部溫控元件功能性檢查應(yīng)完好。
10.整機試驗
按國標GB755整機進行試驗,試驗主要項目及技術(shù)要求如下。
(1)繞組冷態(tài)直流電阻的測定,三相直流電阻不平衡≤2%。
(2)測量繞組絕緣電阻、吸收比、極化指數(shù)。
(3)繞組匝間絕緣電阻試驗,試驗沖擊電壓29 000V。
(4)交流耐壓試驗,試驗電壓21 000V,耐壓1min。
(5)整機空載試驗:全電壓運轉(zhuǎn)后測量電壓、三相電流和損耗的測定,電機試運轉(zhuǎn)2h,檢查軸承溫度應(yīng)符合要求。電機振動測試:振速≤2.8 mm/s。出廠試驗主要項目報告見表2。
帶負荷運行,電機振動等各項參數(shù)與改造前基本一致,證明此次修復處理成功。
由轉(zhuǎn)子動平衡配重塊脫落導致電機繞組燒毀的故障在工廠首次發(fā)生,因此在電機日常檢修過程中也并未引起重視,但是在送至西門子指定維修工廠檢修期間,了解到這種結(jié)構(gòu)的電機之前也發(fā)生過類似事故,因此在該電機正常運行兩個月后,對另一臺同樣型號的電動機進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)有配重塊松動現(xiàn)象,為安全起見,對所有配重塊進行加固后,并重新校核動平衡,現(xiàn)在兩臺電機均運行正常。
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