陳祝權,林粵科,張曉瑾,林君健
(廣州機械科學研究院有限公司,廣東廣州510700)
在機械制造領域,切削、磨削加工是應用較廣泛的加工方法[1]。近年來,隨著現(xiàn)代機械加工要求的不斷提高,磨削技術也處在不斷發(fā)展之中[2]。磨削生產(chǎn)過程中的手動操作、人工上下料等傳統(tǒng)生產(chǎn)方式已無法滿足高速發(fā)展的機械、電子電氣、汽車及家用電器等工業(yè)需要。在磨削生產(chǎn)中用機器人[3]代替人工操作,構成自動化生產(chǎn)單元或組成柔性自動化生產(chǎn)線,是進行高速、高效、高質量磨削生產(chǎn)的一種有效方法,也是現(xiàn)代磨削生產(chǎn)技術的重要發(fā)展方向之一。
現(xiàn)代化大生產(chǎn)對生產(chǎn)和工藝設備提出了柔性化的要求[4],由于冰箱壓縮機曲軸零件自身結構的特殊性,以及磨削加工中上下料過程對柔性要求較高,目前業(yè)內還沒有使用機器人代替人工進行曲軸磨削加工自動上下料的生產(chǎn)線。以冰箱壓縮機曲軸磨削工藝為應用對象,成功開發(fā)出基于工業(yè)機器人的冰箱壓縮機曲軸磨削加工柔性自動化生產(chǎn)線。
冰箱用的壓縮機中,曲軸是重要的運動部件,其受力情況比較復雜,在周期性的氣體壓力和慣性力作用下,會產(chǎn)生交變的彎曲應力和扭轉應力。這就要求曲軸的材質要有足夠的剛度和強度,尤其是耐疲勞強度。曲軸的主軸徑和曲軸徑分別在機座孔和滑塊孔內作變速的旋轉運動,故曲軸零件必須滿足與其他傳動零部件的配合精度要求[5]。而作為曲軸零件機加工的終端工藝,磨削加工是曲軸成品精度的重要保證。
如圖1所示,為冰箱壓縮機中曲軸零件的示意圖。該曲軸整體結構由相互平行的主軸徑和曲軸徑及兩軸之間的半圓形平衡塊組成。該曲軸需磨削加工的位置分別為主軸徑即軸A 外圓,平衡塊端面B 以及曲軸徑即軸C 外圓。
圖1 曲軸零件示意圖
該曲軸磨削加工工序共4 道,分別為:無心磨床[6]粗磨軸A 外圓(工序10)、端面磨床[7]磨端面B(工序20)、無心磨精磨軸A 外圓(工序30)、外圓磨床磨軸C 外圓(工序40),具體工藝流程如圖2所示。
圖2 曲軸磨削工藝流程圖
生產(chǎn)運作過程中,工序10、工序20 及工序30 平均節(jié)拍為13 s,即每13 s 完成一個工件的上下料與加工。工序40 平均節(jié)拍為23 s,即每23 s 完成一個工件上下料與加工。因前后工序生產(chǎn)節(jié)拍不一致,目前業(yè)內曲軸磨削車間按照每2 臺外圓磨床與前3 道工序各1 臺磨床的比例配置,以滿足曲軸磨削工藝生產(chǎn)效率要求。
為實現(xiàn)磨削加工生產(chǎn)成本削減,并提高生產(chǎn)效率,將順次完成4 道磨削加工工序的5 臺磨床布局成類L 型,從目前的5 名工人操作轉變成1 名工人、2臺六自由度工業(yè)機器人,以及外加轉工序所需的傳送線,實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)。生產(chǎn)線結構平面布局如圖3所示。
圖3 生產(chǎn)線平面布局圖
其中,原有機床分別為半自動無心磨床1、端面磨床、半自動無心磨床2、外圓磨床1 和外圓磨床2。新增部分為2 臺六自由度工業(yè)機器人和4 段傳送線,其中傳送線1 包括機械手1、輸送線體1 和機械手2,傳送線2 包括輸送線體2 和機械手3,傳送線3 包括機械手4、輸送線體3 和機械手5,傳送線4 包括輸送線體4、機械手6 和皮帶輸送線。整線程序流程圖如圖4所示。
圖4 曲軸磨削自動生產(chǎn)線程序流程圖
依照程序流程,該曲軸磨削加工自動化生產(chǎn)線在機械傳動機構傳送與控制系統(tǒng)的精確控制下,不斷循環(huán)運轉,便能實現(xiàn)由1 名工人加2 臺機器人代替原來5 名工人負責的全部工作。
其中,機器人上料過程為該生產(chǎn)線最大的難點。
生產(chǎn)中,工序10 與工序30 均為無心磨削,在半自動無心磨床上進行。半自動無心磨床已集成有自動上下料輸送線及自動定位夾具,對工件上料無特別要求。工序20 原來由人工負責上下料,上料時工人將工件軸A 塞進卡盤孔并使端面B 與卡盤孔端面定位點貼合。工序40 由人工負責上下料,上料時工人將工件軸A 塞進卡盤孔并使端面B 與卡盤孔端面貼合,同時使工件繞軸A 旋轉,使平衡塊突耳與卡盤孔端面上的偏心定位塊的定位點貼合,如圖5所示。
可知,工序20 與工序40 上料均為柔性操作,故由人工上料時可保證工件和機床均不受損壞。若換用普通氣缸組合件或簡單線性模組機械手按工藝要求進行上料,會造成硬碰撞,故該生產(chǎn)線選用具有浮動功能的進口品牌六自由度工業(yè)機器人代替以上兩工序的工人進行上下料操作。
圖5 工序40 定位裝夾姿態(tài)
機器人浮動功能是指機器人在作業(yè)過程中,開啟浮動功能后,機器人可以受外力改變姿態(tài),即手爪在抓取工件往指定方向前進時,可實現(xiàn)與工裝完全貼合甚至預緊,避免碰撞和摩擦。浮動力的大小可以通過參數(shù)設置,以保障機器人和手爪能按要求完成動作,并且不至于受力過大而影響壽命。
以工序40 進行實驗,該工序上料既要使工件端面B 與卡盤孔端面貼合,又要使平衡塊突耳與偏心定位塊貼合。該生產(chǎn)線選用了帶夾緊與旋轉一體的氣缸作為機器人上料末端執(zhí)行器[3],如圖6所示,并在上料過程中啟用了機器人在直角坐標系下的浮動功能,使得工件上料時可達到人工上料的定位裝夾標準。
圖6 工序40 機器人末端執(zhí)行器設計
上料實驗時,機器人2 的上料手爪從傳送線上抓取已完成工序30 的工件,進入磨床后,下料手爪將已完成工序40 的工件取出,并將待加工工件送進卡盤孔,送進工件的方向及工件端面頂貼后工件的旋轉方向如圖7所示。
由于目前業(yè)內還沒有機器人浮動功能的操作標準文件,也沒有關于浮動力設置的指導規(guī)范,故在調試單機上料時,需通過大量實驗才能找出最佳浮動力條件,既保證機器人滿足柔性上料要求,又不損壞機器人和末端執(zhí)行器。
圖7 工序40 上料方向
預先編輯好機器人上下料程序,逐步改變浮動力的大小,并在各種浮動力設置條件下進行多組實驗,如圖8所示。
圖8 機器人浮動力前4 組實驗設置
經(jīng)實驗,并對每組浮動力設置條件下的多次上料完成姿態(tài)觀察記錄,發(fā)現(xiàn)以上各設置條件下無法實現(xiàn)端面B 與卡盤孔端面貼合,均會留有約1 mm 左右的間隙,如圖9所示。
圖9 前4 組實驗上料完成姿態(tài)
繼續(xù)增加浮動力至120 N,進行第5 組實驗,如圖10所示。上料完成后工件的端面B 與卡盤孔貼合,但平衡塊突耳仍留有間隙,如圖11所示。
圖10 機器人浮動力第5 組實驗設置
圖11 第5 組實驗上料完成姿態(tài)
由圖11 可知:機器人上料手爪將工件送到端面貼合后工件無法旋轉到平衡塊突耳與偏心定位塊定位點貼合姿態(tài)。這可能是由于旋轉方向上機器人未打開浮動功能,以至旋轉時機器人及卡盤孔對工件限位所致。將x、y、z 三軸浮動功能全部打開后再進行幾次實驗,該問題得到解決。但對y、z 軸所設置的浮動力大小多少才是最合適,又需經(jīng)過多組設置實驗。為此,嘗試關閉y、z 軸浮動功能,而在開啟直角坐標x軸方向浮動功能的同時,開啟關節(jié)坐標末三軸的浮動功能,以自適應旋轉工件時所需的微小浮動量。經(jīng)過多組實驗,找到合適的浮動力設置條件如圖12所示。此狀態(tài)下上料完成姿態(tài)全部符合人工上料最佳標準,如圖13所示,并較大程度上保護了機器人和末端執(zhí)行器。
圖12 機器人浮動力合適設置條件
圖13 機器人上料最佳完成姿態(tài)
該生產(chǎn)線按照圖3 的位置和尺寸布局各機器人、傳送線和磨床,以盡量接近真實環(huán)境進行模擬試運行。經(jīng)過幾個班次試運行,各段傳送線結構穩(wěn)固,運行穩(wěn)定,節(jié)拍均在10 s 以內,機器人1 及機器人2 均可代替工人完成柔性上下料工作,重復精度高,并且節(jié)拍均在11 s 以內,完全滿足生產(chǎn)要求。
文中介紹了工業(yè)機器人在冰箱壓縮機曲軸磨削加工生產(chǎn)中的應用,以工業(yè)機器人、傳送線和磨床集成開發(fā)了冰箱壓縮機曲軸磨削加工機器人自動生產(chǎn)線。試運行結果表明:(1)壓縮機曲軸磨削加工原需5名工人負責的上下料工作,由該生產(chǎn)線和1 名工人替代完成,可實現(xiàn)生產(chǎn)高度自動化;(2)設定合適的機器人上料浮動力,可實現(xiàn)高度柔性化生產(chǎn);(3)整條生產(chǎn)線結構穩(wěn)固,可靠性高,可提高生產(chǎn)效率,利于在業(yè)內推廣應用。
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