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        某型液壓馬達(dá)軸承失效分析及保持架優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2014-03-16 12:26:22馬洪全溫麗超
        哈爾濱軸承 2014年2期
        關(guān)鍵詞:圓度保持架外徑

        馬洪全,溫麗超,崔

        (1.哈爾濱軸承集團(tuán)公司 技術(shù)中心,黑龍江 哈爾濱 150036;2.中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司 研發(fā)中心,黑龍江 哈爾濱 150025)

        1 前言

        圖1 某型液壓馬達(dá)軸承保持架內(nèi)、外圓表面磨損形貌

        液壓馬達(dá)多數(shù)采用載荷較小、精度較好、可以達(dá)到較高轉(zhuǎn)速的“外圈無擋邊圓柱滾子軸承”。軸承是液壓馬達(dá)的關(guān)鍵部件,軸承質(zhì)量直接影響著液壓馬達(dá)的工作質(zhì)量。在使用過程中,因液壓馬達(dá)回油量異常、流量超標(biāo),分解檢查發(fā)現(xiàn)軸承保持架內(nèi)、外徑磨損,保持架與內(nèi)圈的引導(dǎo)間隙增大,實(shí)測達(dá)1.058mm,磨損形貌見圖1。

        該軸承工作轉(zhuǎn)速為12 000r/min,徑向載荷23 00kg,浸油潤滑,徑向游隙0.020~0.055mm;內(nèi)圈外徑Φ50mm,保持架內(nèi)徑Φ50.4mm,計(jì)算引導(dǎo)間隙為0.40 ~0.055mm。

        2 失效分析

        2.1 對比分析

        故障發(fā)生后,采取一套國外樣件及該故障件和四套液壓馬達(dá)軸承新樣件,對相關(guān)尺寸精度進(jìn)行對比,同時(shí)還復(fù)測了2件庫存未裝配使用過的新保持架的內(nèi)徑圓度和外徑圓度,部分結(jié)果見表1。

        結(jié)果表明:

        (1)國外樣件相關(guān)尺寸精度明顯高于國產(chǎn)新軸承;

        (2)故障件保持架內(nèi)徑尺寸增大,而內(nèi)徑圓度和外徑圓度卻與國外樣件相當(dāng),均是磨損后的結(jié)果;

        表1 某軸承相關(guān)檢測數(shù)據(jù)/mm

        (3)3件新軸承保持架內(nèi)徑圓度與外徑圓度均超差,且內(nèi)徑圓度超差嚴(yán)重,而庫存未裝配使用的新保持架的相應(yīng)精度卻均較好,說明裝配后的保持架內(nèi)、外徑圓度超差是軸承裝配后保持架變形所致。

        為查找保持架裝配后變形的原因,查看了液壓馬達(dá)軸承產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)算記錄與保持架加工工藝,了解了保持架實(shí)際加工過程和軸承裝配過程,情況如下:

        (1)軸承設(shè)計(jì)按國外樣品進(jìn)行測仿設(shè)計(jì),國外樣件保持架為內(nèi)引導(dǎo),引導(dǎo)間隙為0.32mm,設(shè)計(jì)圖樣同為保持架內(nèi)引導(dǎo),引導(dǎo)間隙為0.40~0.55mm。再次對比本次新提供國外樣件0.212mm的保持架引導(dǎo)間隙,國產(chǎn)軸承0.40~0.55mm的引導(dǎo)間隙顯著偏大;

        (2)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、保持架工藝及成品軸承裝配工藝對保持架鎖點(diǎn)控制及滾子裝配均要求“保持架垛口后,滾子可以從外徑方向壓入,但不得從外徑方向掉出”,但沒有規(guī)定“壓入”的方法和力度等;

        (3) “垛口”為保持架加工最后一道機(jī)加工工序;

        (4)取庫存保持架和滾子,試圖用手力將滾子從外徑方向壓入,結(jié)果發(fā)現(xiàn)鎖口太緊,均無法壓入;

        (5)軸承裝配時(shí),由于保持架鎖口緊,操作者均無法正常將滾子壓入,實(shí)際采用軟錘子敲擊裝入,滾子裝入后即不可拆卸。用錘子將滾子敲擊裝入這一過程難免使保持架產(chǎn)生變形,這就是成品軸承保持架變形的原因。

        2.2 機(jī)理分析

        2.2.1 保持架引導(dǎo)間隙的影響

        保持架引導(dǎo)間隙的選擇一般要綜合考慮結(jié)構(gòu)尺寸、潤滑方式、零件加工精度等因素,選擇小的引導(dǎo)間隙必須有較高的加工精度作保證,否則就會(huì)因橢圓、變形等因素的影響,使保持架引導(dǎo)面產(chǎn)生異常磨損,發(fā)生阻滯,甚至抱死。進(jìn)口軸承引導(dǎo)間隙小,是因?yàn)槠浼庸ぞ饶軌虮WC,而國內(nèi)因設(shè)備、技術(shù)等原因,保持架的加工精度很難保證,故適當(dāng)放大一些引導(dǎo)間隙是正常的。經(jīng)計(jì)算,軸承各零件在極限條件下,保持架與外滾道間最小距離為0.23mm,也就是說,正常工作條件下,保持架外徑是不會(huì)碰到外滾道的,也不會(huì)產(chǎn)生保持架外徑的磨損。因此,該軸承保持架內(nèi)引導(dǎo)間隙選定為0.40~0.55mm,對保持架內(nèi)、外徑的磨損無影響。

        2.2.2 保持架磨損原因分析

        保持架外徑的磨損是由保持架內(nèi)徑磨損引發(fā)的,由上述計(jì)算可知,當(dāng)保持架內(nèi)徑磨損,內(nèi)引導(dǎo)間隙增大0.23mm時(shí),保持架外徑就會(huì)與外滾道接觸產(chǎn)生碰磨。

        尺寸精度檢測結(jié)果表明,成品軸承保持架內(nèi)徑圓度超差達(dá)0.097mm,保持架的橢圓變形會(huì)使其在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生徑向不平衡量,加劇引導(dǎo)面的磨損。保持架內(nèi)引導(dǎo)面的磨損會(huì)先磨損內(nèi)徑表面的橢圓短軸或凸點(diǎn),使內(nèi)徑表面越磨越圓,內(nèi)徑越磨越大,進(jìn)而增大引導(dǎo)間隙,當(dāng)引導(dǎo)間隙增大到一定程度,保持架的引導(dǎo)作用將逐漸減弱,甚至消失,最后保持架運(yùn)轉(zhuǎn)也逐漸失穩(wěn),引發(fā)軸向擺動(dòng),使磨損進(jìn)一步加劇。因此,軸承裝配過程中,用錘子將滾子敲擊裝入這一過程產(chǎn)生的保持架變形,是造成保持架內(nèi)、外徑磨損的直接原因。

        3 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

        根據(jù)上述的分析結(jié)果,對液壓馬達(dá)軸承采取了相應(yīng)改進(jìn)措施,詳述如下:

        (1)保持架內(nèi)引導(dǎo)間隙適當(dāng)減小

        根據(jù)國外樣件的測繪結(jié)果,其保持架與內(nèi)圈的引導(dǎo)間隙為0.212mm,故將該軸承保持架與內(nèi)圈引導(dǎo)間隙由0.4~0.55mm調(diào)整為0.2~0.3mm。為保證要求,需將保持架內(nèi)徑尺寸由Φ50.4調(diào)整為Φ50.2,保持架鎖口形式按圖2進(jìn)行改進(jìn),其它要求不變。

        (2)進(jìn)一步明確保持架鎖口及滾子裝入等過程的控制要求

        明確禁止用錘子將滾子敲擊裝入這一過程,制定了新的裝滾子用的工裝夾具。鎖口深度要求裝入滾子后,滾子沿滾動(dòng)方向推向兜孔兩邊后不得與鎖點(diǎn)接觸。

        圖2 改進(jìn)后的液壓馬達(dá)軸承保持架鎖口形式

        按照上述要求,合出兩套保持架改進(jìn)后的軸承,供改進(jìn)試驗(yàn)驗(yàn)證,并對該兩套軸承進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果見表2。

        表2 某軸承相關(guān)檢測數(shù)據(jù)/mm

        根據(jù)表2 數(shù)據(jù),用新的工裝夾具裝配后的軸承保持架圓度均合格,即新的工裝夾具可以滿足裝配后保持架圓度的要求。

        4 結(jié)束語

        兩套保持架改進(jìn)后的液壓馬達(dá)軸承試驗(yàn)件隨液壓馬達(dá)完成了60萬次(209h)負(fù)載循環(huán)耐久試驗(yàn),分解檢查該兩套軸承保持架,無異常磨損,該型軸承的改進(jìn)滿足了用戶的使用要求。

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