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        大型預(yù)焙電解槽下料、打殼氣缸消音系統(tǒng)改進(jìn)

        2014-03-15 01:51:43趙荊
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年8期
        關(guān)鍵詞:廢氣

        摘 要:大型預(yù)焙電解槽打殼氣缸排氣消音系統(tǒng)在實(shí)際使用中,消音器經(jīng)常損壞,影響電解設(shè)備正常運(yùn)行,廢氣排出無法回收利用,現(xiàn)場消音效果差,污染了環(huán)境、浪費(fèi)了資源。本文對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),并利用排出廢氣,解決了氧化鋁板結(jié)和煙道絕緣管因積灰造成絕緣失效的問題。

        關(guān)鍵詞:消音系統(tǒng);廢氣;打殼氣缸;噪音污染

        前言

        目前大型預(yù)焙電解槽的下料方式都采用中心下料的方式,其打殼裝置大多采用QGW-1A 125*550(160*650)型氣缸,氣缸換向后的廢氣經(jīng)過消音器直接排放到大氣當(dāng)中。這種廢氣排放的設(shè)計(jì)在使用過程中存在很多問題:

        第一:消音器容易損壞和堵塞并且氣缸工作時(shí)油污很大,消音器堵塞后無法清洗修復(fù),增加了設(shè)備的維修量和維修成本,嚴(yán)重時(shí)影響氣缸的運(yùn)行速度,造成打殼無力、錘頭燒損等問題,對(duì)電解生產(chǎn)影響較大。

        第二:消音器效果不佳,在電解生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生較大的噪音污染及噪音傷害,對(duì)生產(chǎn)車間作業(yè)人員的身體健康有著嚴(yán)重影響。

        第三:打殼氣缸動(dòng)作時(shí),會(huì)對(duì)在槽上進(jìn)行維護(hù)檢修的人員造成噪音及氣流沖擊的人身傷害。

        第四:排出的廢氣無法利用,造成了氣源的浪費(fèi)和環(huán)境污染。

        本文提出一種新型的電解槽氣動(dòng)元件排氣消音系統(tǒng),以求解決上述問題。

        1 電解槽打殼系統(tǒng)元件的組成和工作原理

        1.1 電解槽打殼系統(tǒng)元件的組成

        電解槽打殼系統(tǒng)主要由打殼氣缸、氣控柜、電磁換向閥、缸頭換向閥、截止閥和排氣消音器等元件組成。

        1.2 打殼系統(tǒng)的工作原理

        電解槽需要打殼下料時(shí),由操控機(jī)發(fā)出命令,控制氣孔柜內(nèi)一個(gè)兩位三通的電磁換向閥進(jìn)行換向,換向后壓縮空氣經(jīng)過電磁換向閥被送到氣控?fù)Q向閥的控制氣口,控制打殼氣缸進(jìn)行換向,從而實(shí)現(xiàn)氣缸的氣路切換。氣缸動(dòng)作時(shí),氣缸有桿腔內(nèi)廢氣通過排氣消音器直接排放到大氣中,氣動(dòng)原理圖見圖1。

        2 改造方案

        通過對(duì)現(xiàn)場情況的分析,我們制定了將電解槽上6臺(tái)氣缸排出的廢氣通過一條管路集中收集,然后排放到煙道當(dāng)中的改造方案,即:廢氣集中煙道排出式。

        3 設(shè)計(jì)思路

        3.1 將氣缸換向時(shí)排出的廢氣分為兩部分排出:

        一部分送至氧化鋁料箱,使氧化鋁沸騰,避免氧化鋁產(chǎn)生板結(jié)而影響電解槽下料;另一部分送至凈化煙道排出。

        經(jīng)過試驗(yàn)證明:由于我們?cè)谠O(shè)計(jì)中將氣缸排出的廢氣分為兩部分,分別引入了密封良好的料箱和有強(qiáng)大負(fù)壓的支煙管中,所以氣流從管路中噴出時(shí)產(chǎn)生的嘯音受到了密封的料箱和煙道負(fù)壓的抑制,消音效果良好。下面,對(duì)設(shè)計(jì)的各部分進(jìn)行詳細(xì)說明,見圖2。

        3.2 加裝氧化鋁料箱助吹防板結(jié)裝置。將打殼氣缸向下運(yùn)動(dòng)時(shí)有桿腔排出的廢氣引入料箱,為了防止風(fēng)管長時(shí)間工作,將料箱外殼吹漏和排氣量太大對(duì)煙道引風(fēng)量的影響,在管路中加裝一個(gè)三通回路,直通的一路上接一可調(diào)截止閥,用于調(diào)整料箱助吹時(shí)的進(jìn)氣量;在料箱進(jìn)口加裝一單向閥,防止煙道負(fù)壓將料箱內(nèi)氣體混同氧化鋁抽出料箱。當(dāng)氣缸向下動(dòng)作時(shí),廢氣經(jīng)缸頭換向閥,一部分廢氣進(jìn)入料箱進(jìn)行氧化鋁沸騰助吹,另一部分進(jìn)入煙道排出,氣動(dòng)原理圖見圖3。

        4 針對(duì)改進(jìn)后消音排氣系統(tǒng)可能存在的問題分析

        (1)氣缸排出的廢氣中潤滑油對(duì)煙道的影響;(2)氣缸排出的廢氣是否會(huì)將煙道吹漏;(3)氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響;(4)廢氣對(duì)煙道絕緣和大布袋的影響;(4)氣缸集中排氣對(duì)氣缸動(dòng)作速度的影響。

        5 針對(duì)存在問題的解決辦法

        5.1 氣缸排出的廢氣中潤滑油對(duì)煙道的影響

        電解槽氣路潤滑系統(tǒng)所用三聯(lián)件性能可靠、注油量精確,單臺(tái)每次加油量為0.6升,全年350KA電解系列共用潤滑油360升,則每臺(tái)電解槽全年共用潤滑油1.25升。按照潤滑油從廢氣中的排出率20%計(jì)算,那么如果350KA電解槽全部改造完畢,則每天所有電解槽排放到煙道中的潤滑油量只有:0.2升,單臺(tái)電解槽排油量只有:0.2升/288臺(tái)=6.94*10-4升。由此可見:氣缸中排出的廢氣中含有的潤滑油對(duì)煙道的影響基本上可以忽略不計(jì)。

        5.2 氣缸排出的廢氣是否會(huì)將煙道吹漏

        由于將打殼氣缸排出的廢氣分為了兩部分進(jìn)行利用,所以進(jìn)入煙道的壓縮空氣流量和壓力大大減小,經(jīng)過近半年的試驗(yàn),兩臺(tái)試驗(yàn)槽煙道無一例破損現(xiàn)象。

        為了進(jìn)一步確保壓縮空氣不將煙道吹破,我們對(duì)此方案中管路進(jìn)入煙道的角度進(jìn)行了修改,將管路的傾角盡量垂直于煙氣抽出方向,這樣壓縮空氣就無法對(duì)煙道造成破壞。詳見圖5。

        5.3氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響

        為了得到氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響,我們測量了改造前和改造后的引風(fēng)量,做出了比較圖表,見圖6,并計(jì)算出了單臺(tái)氣缸理論上排風(fēng)量。

        單臺(tái)氣缸理論排氣量=氣缸腔體體積*氣缸臺(tái)數(shù)*每小時(shí)氣缸動(dòng)作次數(shù)*壓縮空氣壓縮比=34.95m3/h由理論和實(shí)際值計(jì)算得出:引風(fēng)量的增加值約為:0.3%。

        5.4 氣缸排出的廢氣對(duì)煙道絕緣和大布袋的影響

        由于我們將廢氣集中排氣管的安裝位置選擇在煙道(支煙管)的兩道絕緣下部,所以氣缸排出的廢氣對(duì)煙道絕緣沒有影響

        由于大布袋除塵器的過濾布袋上掛著一層厚厚的氧化鋁積料對(duì)大布袋起到了很好的防護(hù)作用,所以氣缸排出的廢氣中的油污對(duì)大布袋造成不了損壞。

        5.5 氣缸集中排氣對(duì)氣缸動(dòng)作速度的影響

        由于將各氣缸排氣管路進(jìn)行了集成,所以勢(shì)必會(huì)造成氣缸的排氣阻力增加,影響氣缸的打殼速度。為了解決這個(gè)問題,我們采取了以下措施:

        措施一:加大排氣管的主管路規(guī)格尺寸(由內(nèi)徑25毫米改為內(nèi)徑40毫米的鍍鋅鋼管)

        措施二:各氣缸的排氣管路采用45度傾斜排氣腳,以減小壓縮空氣在管路內(nèi)的沿程阻力。

        措施三:在總管路進(jìn)入煙道的連接部位,采用小角度接入,用以減小管路阻力。

        6 改進(jìn)后的效果

        新型排氣消音系統(tǒng)經(jīng)過在電解三、四車間電解槽上半年多的實(shí)際應(yīng)用,效果明顯,具體表現(xiàn)在以下方面:

        6.1 新型排氣消音系統(tǒng)取消了原先安裝在兩位三通(缸頭換向閥)上的排氣消音器,維修人員無需維護(hù)消音器,節(jié)省了大量的人力資源,同時(shí)再不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)榕艢庀羝鞫氯斐傻拇驓o力、錘頭燒損的情況,節(jié)約了大量的備件費(fèi)用;

        6.2 新系統(tǒng)經(jīng)過公司環(huán)境檢測站實(shí)地檢測,單臺(tái)電解槽噪音只有Leq52左右,大大低于國家Leq85的標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在電解廠房基本聽不到氣缸排氣聲音,不但降低了電解廠房內(nèi)的噪音污染,而且保證了電解槽上檢修人員的安全;

        6.3 新型排氣消音系統(tǒng),不僅使氣缸排出的廢氣被充分利用,重要的是有效防止了氧化鋁在料箱內(nèi)的板結(jié)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),在沒有加裝助吹防板結(jié)裝置之前,平均單個(gè)氧化鋁料箱每月的氧化鋁板結(jié)次數(shù)為1到2次,施行改進(jìn)后的8個(gè)月來,再?zèng)]有出現(xiàn)氧化鋁板結(jié)的現(xiàn)象。以此同時(shí),新型排氣消音系統(tǒng)解決了煙道絕緣處因灰塵而失效,造成直流電接地的重大安全隱患。

        參考文獻(xiàn)

        [1]機(jī)械工程手冊(cè)編輯委員會(huì).機(jī)械工程手冊(cè)-通用設(shè)備卷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.

        [2]MC(中國)有限公司.現(xiàn)代實(shí)用氣動(dòng)技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998.

        作者簡介:趙荊(1980,6-),男,滿族,本科,寧夏銀川市人,工作單位:青銅峽鋁業(yè)股份有限公司,主要研究設(shè)備維護(hù)檢修管理。endprint

        摘 要:大型預(yù)焙電解槽打殼氣缸排氣消音系統(tǒng)在實(shí)際使用中,消音器經(jīng)常損壞,影響電解設(shè)備正常運(yùn)行,廢氣排出無法回收利用,現(xiàn)場消音效果差,污染了環(huán)境、浪費(fèi)了資源。本文對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),并利用排出廢氣,解決了氧化鋁板結(jié)和煙道絕緣管因積灰造成絕緣失效的問題。

        關(guān)鍵詞:消音系統(tǒng);廢氣;打殼氣缸;噪音污染

        前言

        目前大型預(yù)焙電解槽的下料方式都采用中心下料的方式,其打殼裝置大多采用QGW-1A 125*550(160*650)型氣缸,氣缸換向后的廢氣經(jīng)過消音器直接排放到大氣當(dāng)中。這種廢氣排放的設(shè)計(jì)在使用過程中存在很多問題:

        第一:消音器容易損壞和堵塞并且氣缸工作時(shí)油污很大,消音器堵塞后無法清洗修復(fù),增加了設(shè)備的維修量和維修成本,嚴(yán)重時(shí)影響氣缸的運(yùn)行速度,造成打殼無力、錘頭燒損等問題,對(duì)電解生產(chǎn)影響較大。

        第二:消音器效果不佳,在電解生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生較大的噪音污染及噪音傷害,對(duì)生產(chǎn)車間作業(yè)人員的身體健康有著嚴(yán)重影響。

        第三:打殼氣缸動(dòng)作時(shí),會(huì)對(duì)在槽上進(jìn)行維護(hù)檢修的人員造成噪音及氣流沖擊的人身傷害。

        第四:排出的廢氣無法利用,造成了氣源的浪費(fèi)和環(huán)境污染。

        本文提出一種新型的電解槽氣動(dòng)元件排氣消音系統(tǒng),以求解決上述問題。

        1 電解槽打殼系統(tǒng)元件的組成和工作原理

        1.1 電解槽打殼系統(tǒng)元件的組成

        電解槽打殼系統(tǒng)主要由打殼氣缸、氣控柜、電磁換向閥、缸頭換向閥、截止閥和排氣消音器等元件組成。

        1.2 打殼系統(tǒng)的工作原理

        電解槽需要打殼下料時(shí),由操控機(jī)發(fā)出命令,控制氣孔柜內(nèi)一個(gè)兩位三通的電磁換向閥進(jìn)行換向,換向后壓縮空氣經(jīng)過電磁換向閥被送到氣控?fù)Q向閥的控制氣口,控制打殼氣缸進(jìn)行換向,從而實(shí)現(xiàn)氣缸的氣路切換。氣缸動(dòng)作時(shí),氣缸有桿腔內(nèi)廢氣通過排氣消音器直接排放到大氣中,氣動(dòng)原理圖見圖1。

        2 改造方案

        通過對(duì)現(xiàn)場情況的分析,我們制定了將電解槽上6臺(tái)氣缸排出的廢氣通過一條管路集中收集,然后排放到煙道當(dāng)中的改造方案,即:廢氣集中煙道排出式。

        3 設(shè)計(jì)思路

        3.1 將氣缸換向時(shí)排出的廢氣分為兩部分排出:

        一部分送至氧化鋁料箱,使氧化鋁沸騰,避免氧化鋁產(chǎn)生板結(jié)而影響電解槽下料;另一部分送至凈化煙道排出。

        經(jīng)過試驗(yàn)證明:由于我們?cè)谠O(shè)計(jì)中將氣缸排出的廢氣分為兩部分,分別引入了密封良好的料箱和有強(qiáng)大負(fù)壓的支煙管中,所以氣流從管路中噴出時(shí)產(chǎn)生的嘯音受到了密封的料箱和煙道負(fù)壓的抑制,消音效果良好。下面,對(duì)設(shè)計(jì)的各部分進(jìn)行詳細(xì)說明,見圖2。

        3.2 加裝氧化鋁料箱助吹防板結(jié)裝置。將打殼氣缸向下運(yùn)動(dòng)時(shí)有桿腔排出的廢氣引入料箱,為了防止風(fēng)管長時(shí)間工作,將料箱外殼吹漏和排氣量太大對(duì)煙道引風(fēng)量的影響,在管路中加裝一個(gè)三通回路,直通的一路上接一可調(diào)截止閥,用于調(diào)整料箱助吹時(shí)的進(jìn)氣量;在料箱進(jìn)口加裝一單向閥,防止煙道負(fù)壓將料箱內(nèi)氣體混同氧化鋁抽出料箱。當(dāng)氣缸向下動(dòng)作時(shí),廢氣經(jīng)缸頭換向閥,一部分廢氣進(jìn)入料箱進(jìn)行氧化鋁沸騰助吹,另一部分進(jìn)入煙道排出,氣動(dòng)原理圖見圖3。

        4 針對(duì)改進(jìn)后消音排氣系統(tǒng)可能存在的問題分析

        (1)氣缸排出的廢氣中潤滑油對(duì)煙道的影響;(2)氣缸排出的廢氣是否會(huì)將煙道吹漏;(3)氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響;(4)廢氣對(duì)煙道絕緣和大布袋的影響;(4)氣缸集中排氣對(duì)氣缸動(dòng)作速度的影響。

        5 針對(duì)存在問題的解決辦法

        5.1 氣缸排出的廢氣中潤滑油對(duì)煙道的影響

        電解槽氣路潤滑系統(tǒng)所用三聯(lián)件性能可靠、注油量精確,單臺(tái)每次加油量為0.6升,全年350KA電解系列共用潤滑油360升,則每臺(tái)電解槽全年共用潤滑油1.25升。按照潤滑油從廢氣中的排出率20%計(jì)算,那么如果350KA電解槽全部改造完畢,則每天所有電解槽排放到煙道中的潤滑油量只有:0.2升,單臺(tái)電解槽排油量只有:0.2升/288臺(tái)=6.94*10-4升。由此可見:氣缸中排出的廢氣中含有的潤滑油對(duì)煙道的影響基本上可以忽略不計(jì)。

        5.2 氣缸排出的廢氣是否會(huì)將煙道吹漏

        由于將打殼氣缸排出的廢氣分為了兩部分進(jìn)行利用,所以進(jìn)入煙道的壓縮空氣流量和壓力大大減小,經(jīng)過近半年的試驗(yàn),兩臺(tái)試驗(yàn)槽煙道無一例破損現(xiàn)象。

        為了進(jìn)一步確保壓縮空氣不將煙道吹破,我們對(duì)此方案中管路進(jìn)入煙道的角度進(jìn)行了修改,將管路的傾角盡量垂直于煙氣抽出方向,這樣壓縮空氣就無法對(duì)煙道造成破壞。詳見圖5。

        5.3氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響

        為了得到氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響,我們測量了改造前和改造后的引風(fēng)量,做出了比較圖表,見圖6,并計(jì)算出了單臺(tái)氣缸理論上排風(fēng)量。

        單臺(tái)氣缸理論排氣量=氣缸腔體體積*氣缸臺(tái)數(shù)*每小時(shí)氣缸動(dòng)作次數(shù)*壓縮空氣壓縮比=34.95m3/h由理論和實(shí)際值計(jì)算得出:引風(fēng)量的增加值約為:0.3%。

        5.4 氣缸排出的廢氣對(duì)煙道絕緣和大布袋的影響

        由于我們將廢氣集中排氣管的安裝位置選擇在煙道(支煙管)的兩道絕緣下部,所以氣缸排出的廢氣對(duì)煙道絕緣沒有影響

        由于大布袋除塵器的過濾布袋上掛著一層厚厚的氧化鋁積料對(duì)大布袋起到了很好的防護(hù)作用,所以氣缸排出的廢氣中的油污對(duì)大布袋造成不了損壞。

        5.5 氣缸集中排氣對(duì)氣缸動(dòng)作速度的影響

        由于將各氣缸排氣管路進(jìn)行了集成,所以勢(shì)必會(huì)造成氣缸的排氣阻力增加,影響氣缸的打殼速度。為了解決這個(gè)問題,我們采取了以下措施:

        措施一:加大排氣管的主管路規(guī)格尺寸(由內(nèi)徑25毫米改為內(nèi)徑40毫米的鍍鋅鋼管)

        措施二:各氣缸的排氣管路采用45度傾斜排氣腳,以減小壓縮空氣在管路內(nèi)的沿程阻力。

        措施三:在總管路進(jìn)入煙道的連接部位,采用小角度接入,用以減小管路阻力。

        6 改進(jìn)后的效果

        新型排氣消音系統(tǒng)經(jīng)過在電解三、四車間電解槽上半年多的實(shí)際應(yīng)用,效果明顯,具體表現(xiàn)在以下方面:

        6.1 新型排氣消音系統(tǒng)取消了原先安裝在兩位三通(缸頭換向閥)上的排氣消音器,維修人員無需維護(hù)消音器,節(jié)省了大量的人力資源,同時(shí)再不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)榕艢庀羝鞫氯斐傻拇驓o力、錘頭燒損的情況,節(jié)約了大量的備件費(fèi)用;

        6.2 新系統(tǒng)經(jīng)過公司環(huán)境檢測站實(shí)地檢測,單臺(tái)電解槽噪音只有Leq52左右,大大低于國家Leq85的標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在電解廠房基本聽不到氣缸排氣聲音,不但降低了電解廠房內(nèi)的噪音污染,而且保證了電解槽上檢修人員的安全;

        6.3 新型排氣消音系統(tǒng),不僅使氣缸排出的廢氣被充分利用,重要的是有效防止了氧化鋁在料箱內(nèi)的板結(jié)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),在沒有加裝助吹防板結(jié)裝置之前,平均單個(gè)氧化鋁料箱每月的氧化鋁板結(jié)次數(shù)為1到2次,施行改進(jìn)后的8個(gè)月來,再?zèng)]有出現(xiàn)氧化鋁板結(jié)的現(xiàn)象。以此同時(shí),新型排氣消音系統(tǒng)解決了煙道絕緣處因灰塵而失效,造成直流電接地的重大安全隱患。

        參考文獻(xiàn)

        [1]機(jī)械工程手冊(cè)編輯委員會(huì).機(jī)械工程手冊(cè)-通用設(shè)備卷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.

        [2]MC(中國)有限公司.現(xiàn)代實(shí)用氣動(dòng)技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998.

        作者簡介:趙荊(1980,6-),男,滿族,本科,寧夏銀川市人,工作單位:青銅峽鋁業(yè)股份有限公司,主要研究設(shè)備維護(hù)檢修管理。endprint

        摘 要:大型預(yù)焙電解槽打殼氣缸排氣消音系統(tǒng)在實(shí)際使用中,消音器經(jīng)常損壞,影響電解設(shè)備正常運(yùn)行,廢氣排出無法回收利用,現(xiàn)場消音效果差,污染了環(huán)境、浪費(fèi)了資源。本文對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),并利用排出廢氣,解決了氧化鋁板結(jié)和煙道絕緣管因積灰造成絕緣失效的問題。

        關(guān)鍵詞:消音系統(tǒng);廢氣;打殼氣缸;噪音污染

        前言

        目前大型預(yù)焙電解槽的下料方式都采用中心下料的方式,其打殼裝置大多采用QGW-1A 125*550(160*650)型氣缸,氣缸換向后的廢氣經(jīng)過消音器直接排放到大氣當(dāng)中。這種廢氣排放的設(shè)計(jì)在使用過程中存在很多問題:

        第一:消音器容易損壞和堵塞并且氣缸工作時(shí)油污很大,消音器堵塞后無法清洗修復(fù),增加了設(shè)備的維修量和維修成本,嚴(yán)重時(shí)影響氣缸的運(yùn)行速度,造成打殼無力、錘頭燒損等問題,對(duì)電解生產(chǎn)影響較大。

        第二:消音器效果不佳,在電解生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生較大的噪音污染及噪音傷害,對(duì)生產(chǎn)車間作業(yè)人員的身體健康有著嚴(yán)重影響。

        第三:打殼氣缸動(dòng)作時(shí),會(huì)對(duì)在槽上進(jìn)行維護(hù)檢修的人員造成噪音及氣流沖擊的人身傷害。

        第四:排出的廢氣無法利用,造成了氣源的浪費(fèi)和環(huán)境污染。

        本文提出一種新型的電解槽氣動(dòng)元件排氣消音系統(tǒng),以求解決上述問題。

        1 電解槽打殼系統(tǒng)元件的組成和工作原理

        1.1 電解槽打殼系統(tǒng)元件的組成

        電解槽打殼系統(tǒng)主要由打殼氣缸、氣控柜、電磁換向閥、缸頭換向閥、截止閥和排氣消音器等元件組成。

        1.2 打殼系統(tǒng)的工作原理

        電解槽需要打殼下料時(shí),由操控機(jī)發(fā)出命令,控制氣孔柜內(nèi)一個(gè)兩位三通的電磁換向閥進(jìn)行換向,換向后壓縮空氣經(jīng)過電磁換向閥被送到氣控?fù)Q向閥的控制氣口,控制打殼氣缸進(jìn)行換向,從而實(shí)現(xiàn)氣缸的氣路切換。氣缸動(dòng)作時(shí),氣缸有桿腔內(nèi)廢氣通過排氣消音器直接排放到大氣中,氣動(dòng)原理圖見圖1。

        2 改造方案

        通過對(duì)現(xiàn)場情況的分析,我們制定了將電解槽上6臺(tái)氣缸排出的廢氣通過一條管路集中收集,然后排放到煙道當(dāng)中的改造方案,即:廢氣集中煙道排出式。

        3 設(shè)計(jì)思路

        3.1 將氣缸換向時(shí)排出的廢氣分為兩部分排出:

        一部分送至氧化鋁料箱,使氧化鋁沸騰,避免氧化鋁產(chǎn)生板結(jié)而影響電解槽下料;另一部分送至凈化煙道排出。

        經(jīng)過試驗(yàn)證明:由于我們?cè)谠O(shè)計(jì)中將氣缸排出的廢氣分為兩部分,分別引入了密封良好的料箱和有強(qiáng)大負(fù)壓的支煙管中,所以氣流從管路中噴出時(shí)產(chǎn)生的嘯音受到了密封的料箱和煙道負(fù)壓的抑制,消音效果良好。下面,對(duì)設(shè)計(jì)的各部分進(jìn)行詳細(xì)說明,見圖2。

        3.2 加裝氧化鋁料箱助吹防板結(jié)裝置。將打殼氣缸向下運(yùn)動(dòng)時(shí)有桿腔排出的廢氣引入料箱,為了防止風(fēng)管長時(shí)間工作,將料箱外殼吹漏和排氣量太大對(duì)煙道引風(fēng)量的影響,在管路中加裝一個(gè)三通回路,直通的一路上接一可調(diào)截止閥,用于調(diào)整料箱助吹時(shí)的進(jìn)氣量;在料箱進(jìn)口加裝一單向閥,防止煙道負(fù)壓將料箱內(nèi)氣體混同氧化鋁抽出料箱。當(dāng)氣缸向下動(dòng)作時(shí),廢氣經(jīng)缸頭換向閥,一部分廢氣進(jìn)入料箱進(jìn)行氧化鋁沸騰助吹,另一部分進(jìn)入煙道排出,氣動(dòng)原理圖見圖3。

        4 針對(duì)改進(jìn)后消音排氣系統(tǒng)可能存在的問題分析

        (1)氣缸排出的廢氣中潤滑油對(duì)煙道的影響;(2)氣缸排出的廢氣是否會(huì)將煙道吹漏;(3)氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響;(4)廢氣對(duì)煙道絕緣和大布袋的影響;(4)氣缸集中排氣對(duì)氣缸動(dòng)作速度的影響。

        5 針對(duì)存在問題的解決辦法

        5.1 氣缸排出的廢氣中潤滑油對(duì)煙道的影響

        電解槽氣路潤滑系統(tǒng)所用三聯(lián)件性能可靠、注油量精確,單臺(tái)每次加油量為0.6升,全年350KA電解系列共用潤滑油360升,則每臺(tái)電解槽全年共用潤滑油1.25升。按照潤滑油從廢氣中的排出率20%計(jì)算,那么如果350KA電解槽全部改造完畢,則每天所有電解槽排放到煙道中的潤滑油量只有:0.2升,單臺(tái)電解槽排油量只有:0.2升/288臺(tái)=6.94*10-4升。由此可見:氣缸中排出的廢氣中含有的潤滑油對(duì)煙道的影響基本上可以忽略不計(jì)。

        5.2 氣缸排出的廢氣是否會(huì)將煙道吹漏

        由于將打殼氣缸排出的廢氣分為了兩部分進(jìn)行利用,所以進(jìn)入煙道的壓縮空氣流量和壓力大大減小,經(jīng)過近半年的試驗(yàn),兩臺(tái)試驗(yàn)槽煙道無一例破損現(xiàn)象。

        為了進(jìn)一步確保壓縮空氣不將煙道吹破,我們對(duì)此方案中管路進(jìn)入煙道的角度進(jìn)行了修改,將管路的傾角盡量垂直于煙氣抽出方向,這樣壓縮空氣就無法對(duì)煙道造成破壞。詳見圖5。

        5.3氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響

        為了得到氣缸排出的廢氣對(duì)煙道引風(fēng)量的影響,我們測量了改造前和改造后的引風(fēng)量,做出了比較圖表,見圖6,并計(jì)算出了單臺(tái)氣缸理論上排風(fēng)量。

        單臺(tái)氣缸理論排氣量=氣缸腔體體積*氣缸臺(tái)數(shù)*每小時(shí)氣缸動(dòng)作次數(shù)*壓縮空氣壓縮比=34.95m3/h由理論和實(shí)際值計(jì)算得出:引風(fēng)量的增加值約為:0.3%。

        5.4 氣缸排出的廢氣對(duì)煙道絕緣和大布袋的影響

        由于我們將廢氣集中排氣管的安裝位置選擇在煙道(支煙管)的兩道絕緣下部,所以氣缸排出的廢氣對(duì)煙道絕緣沒有影響

        由于大布袋除塵器的過濾布袋上掛著一層厚厚的氧化鋁積料對(duì)大布袋起到了很好的防護(hù)作用,所以氣缸排出的廢氣中的油污對(duì)大布袋造成不了損壞。

        5.5 氣缸集中排氣對(duì)氣缸動(dòng)作速度的影響

        由于將各氣缸排氣管路進(jìn)行了集成,所以勢(shì)必會(huì)造成氣缸的排氣阻力增加,影響氣缸的打殼速度。為了解決這個(gè)問題,我們采取了以下措施:

        措施一:加大排氣管的主管路規(guī)格尺寸(由內(nèi)徑25毫米改為內(nèi)徑40毫米的鍍鋅鋼管)

        措施二:各氣缸的排氣管路采用45度傾斜排氣腳,以減小壓縮空氣在管路內(nèi)的沿程阻力。

        措施三:在總管路進(jìn)入煙道的連接部位,采用小角度接入,用以減小管路阻力。

        6 改進(jìn)后的效果

        新型排氣消音系統(tǒng)經(jīng)過在電解三、四車間電解槽上半年多的實(shí)際應(yīng)用,效果明顯,具體表現(xiàn)在以下方面:

        6.1 新型排氣消音系統(tǒng)取消了原先安裝在兩位三通(缸頭換向閥)上的排氣消音器,維修人員無需維護(hù)消音器,節(jié)省了大量的人力資源,同時(shí)再不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)榕艢庀羝鞫氯斐傻拇驓o力、錘頭燒損的情況,節(jié)約了大量的備件費(fèi)用;

        6.2 新系統(tǒng)經(jīng)過公司環(huán)境檢測站實(shí)地檢測,單臺(tái)電解槽噪音只有Leq52左右,大大低于國家Leq85的標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在電解廠房基本聽不到氣缸排氣聲音,不但降低了電解廠房內(nèi)的噪音污染,而且保證了電解槽上檢修人員的安全;

        6.3 新型排氣消音系統(tǒng),不僅使氣缸排出的廢氣被充分利用,重要的是有效防止了氧化鋁在料箱內(nèi)的板結(jié)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),在沒有加裝助吹防板結(jié)裝置之前,平均單個(gè)氧化鋁料箱每月的氧化鋁板結(jié)次數(shù)為1到2次,施行改進(jìn)后的8個(gè)月來,再?zèng)]有出現(xiàn)氧化鋁板結(jié)的現(xiàn)象。以此同時(shí),新型排氣消音系統(tǒng)解決了煙道絕緣處因灰塵而失效,造成直流電接地的重大安全隱患。

        參考文獻(xiàn)

        [1]機(jī)械工程手冊(cè)編輯委員會(huì).機(jī)械工程手冊(cè)-通用設(shè)備卷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.

        [2]MC(中國)有限公司.現(xiàn)代實(shí)用氣動(dòng)技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998.

        作者簡介:趙荊(1980,6-),男,滿族,本科,寧夏銀川市人,工作單位:青銅峽鋁業(yè)股份有限公司,主要研究設(shè)備維護(hù)檢修管理。endprint

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