魏 巍,嚴 偉,沈全榮,牛洪海
(南京南瑞繼保電氣有限公司,江蘇南京211102)
2011年某地鐵線路發(fā)生了供電系統(tǒng)大面積停電事故,導致相關地鐵線路停運近2 h。該次事故的特點是供電系統(tǒng)中多個斷路器同時跳閘,導致互為備用的兩路地鐵電源同時切除。這與以往地鐵供電系統(tǒng)的停電事故截然不同[1]。
該次事故共發(fā)送2次保護動作,一次為110 kV電源的線路保護動作,另一次為35 kV系統(tǒng)部分斷路器零序過流保護的同時跳閘。發(fā)生事故的地鐵供電系統(tǒng)如圖1所示。地鐵主變壓器采用Yyn0接線方式,高壓側經間隙接地,低壓側經20 Ω電阻接地。
圖1地鐵供電系統(tǒng)結構
110 kV電源1的保護裝置首先跳閘。該線路保護裝置的動作報告如圖2所示。
故障后經過現場確認,以上故障信息與實際故障情況吻合。110 kV線路1發(fā)生了A相永久性接地故障,110 kV線路保護動作正確[2]。
圖2 110 kV線路保護故障信息
110 kV線路發(fā)生接地故障并被切除后,圖1中的301、302、314、324以及 1號車站變電所 101和 102進線斷路器同時跳閘。301和302斷路器作為主變低壓側斷路器,跳閘后直接導致主變電所失電。301、302等保護裝置的動作報告相同,如圖3所示。
圖3 301等斷路器保護故障信息
相關裝置零序過流保護定值如表1所示?,F場定值整定中雖然實現了零序保護電流定值的級差配合,但時間定值卻完全相同。這樣整定定值的原因是由于地鐵供電系統(tǒng)采用串行供電方式,且供電級數較多。而供電局強制要求301、302斷路器的最大延時定值不超過1.5 s,為了保證供電環(huán)串末端零序過流保護的逐級配合,被迫將上述6個斷路器的延時定值整定為相同的1.5 s。
該次故障中,零序電流達到了0.591 A,大于表1中所有保護裝置的電流定值,因此出現了6個斷路器同時跳閘的情況。
表1零序過流保護整定值
301和302斷路器的零序電流波形如圖4所示。301和302斷路器的零序電流大小相同,相位相差180,表現出環(huán)流的特點。314與324斷路器、1號車站變電所101與102斷路器的故障零序電流也是大小相同,相位相差180,同樣具有環(huán)流的特點[3]??梢猿醪酵茰y:故障時零序電流從301一端流入,從302一端流出,零序電流回路貫穿了301、302、314、324以及1號車站變電所101和102斷路器。
圖4斷路器301與302的零序電流波形
110 kV電源線距離保護跳閘前后的故障波形如圖5所示。Ua,Ub,Uc分別為主變電所35 kV側Ⅰ母的三相電壓,I0為主變電所301斷路器的零序電流。T1時刻110 kV線路發(fā)生了A相接地故障,電壓發(fā)生了一次畸變;T2時刻110 kV電源1斷路器三相跳開,切除了A相的接地故障,電壓波形再次發(fā)生了畸變。T2時刻后,零序電流開始產生,直至T3時刻達到穩(wěn)態(tài)值。因此,T2時刻110 kV電源1的跳閘才是故障零序電流的直接觸發(fā)因素[4]。
由于地鐵35 kV系統(tǒng)為單端電源系統(tǒng),當110 kV電源1斷路器完全跳開后,Ⅰ母A、B、C三相電壓應全部為0。但實際的錄波數據如圖6所示。T2時刻110 kV電源1跳開后,C相電壓先降低后增加,特別是進入穩(wěn)定期的T3時刻后C相電壓有效值穩(wěn)定在38 V左右,A相、B相電壓也沒有降到0,而是穩(wěn)定在10 V左右。38 V左右的電壓二次值對應的一次值將高達23 kV,因此可以斷定T2時刻后Ⅰ母C相有高壓電源串入[5]。
圖5 110 kV電源1跳閘時的故障波形
圖6 110 kV電源1跳閘時的故障波形有效值
T2時刻110 kV電源1跳開后,地鐵供電系統(tǒng)由電源2供電,結合之前對零序電流回路的分析,可以得出:1號車站變電所的母聯斷路器發(fā)生了C相閃絡故障,電源2的C相電壓通過閃絡點串入了Ⅰ母。故障過程為:1號車站變電的母聯斷路器首先出現了絕緣問題,T2時刻110 kV電源1跳開后,1號車站變電所的Ⅰ母C相電壓迅速降低(與圖6中C相電壓有效值曲線相吻合),導致母聯斷路器C相兩側的電勢差ΔE明顯增加,當ΔE大于斷路器殘存的絕緣電壓時斷路器發(fā)生閃絡。零序電流產生機制如圖7所示。
由于地鐵主變采用Yyn0接線方式,且低壓側采用20 Ω電阻接地方式,母聯閃絡故障時,經過閃絡故障點、2臺主變的20 Ω接地電阻以及大地就形成了閃絡故障的零序電流回路。故障發(fā)生后,作者與地鐵公司電氣檢修人員對1號車站變電所的母聯斷路器進行了現場檢查,檢查結果為:母聯真空斷路器的C相真空包漏氣,絕緣能力降低,且斷路器C相有明顯燒損痕跡。進一步驗證了以上分析。
圖7零序電流產生機制
地鐵供電系統(tǒng)母聯閃絡故障的危害性較大,為進一步提高地鐵供電系統(tǒng)的安全運行能力,提出以下改進措施:(1)實現零序過流保護的時間級差配合。通過以上分析,零序保護延時定值相同大面積同時跳閘主要原因。如果能夠實現上下級斷路器間保護定值的時間級差配合,該次事故是完全可以避免的。但是考慮到地鐵環(huán)網供電系統(tǒng)定值整定方面的實際困難,該方法的適用性會受到一定的影響。(2)配置專用地鐵母聯閃絡保護裝置。閃絡保護裝置利用零序電流和斷路器位置信號為閃絡判據[6]。當閃絡故障發(fā)生后快速隔離切除故障點,從而完全避免主變電所停運事故的發(fā)生。
地鐵供電系統(tǒng)的母聯斷路器絕緣降低在系統(tǒng)正常運行時具有一定的隱蔽性,一旦發(fā)生單路110 kV電源切除事件,母聯閃絡故障就有可能發(fā)生,并導致大面積的停電停運事故。結合對一起地鐵供電系統(tǒng)停電事故,分析了母聯閃絡故障的產生原因和危害。最后提出了有針對性的改進升級措施,供同行技術人員參考。
[1]張建根.廣州地鐵供電系統(tǒng)33 kV環(huán)網接線方式的思考[J].城市軌道交通研究,2006,9(7):1-5.
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[4]鮑有理,嚴 芬.幾起主變保護動作原因分析[J].江蘇電機工程,2012,31(4):9-11.
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