張海富 康靜秋 張福仲 王進英 萬太浩
(1.國華電力公司惠州熱電分公司,廣東省惠州市,516082;2.華北電力科學(xué)研究院,北京市朝陽區(qū),100025;3.國華電力公司錦界能源有限責(zé)任公司,陜西省榆林市,719319)
隨著環(huán)保部 “十二五”減排要求的實施細化,持續(xù)推進污染物總量減排工作,為了減少污染物的排放,提高燃煤發(fā)電機組綜合脫硫脫硝的效率,要求對燃煤電廠脫硫系統(tǒng)煙道旁路實施徹底封堵,因此脫硫煙道旁路的封堵工作對于各發(fā)電公司勢在必行。已經(jīng)投產(chǎn)的脫硫系統(tǒng)設(shè)計有旁路系統(tǒng),當(dāng)脫硫系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時可以切至旁路方式運行,煙風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。在原設(shè)計上未把脫硫系統(tǒng)作為主設(shè)備來看待,在可靠性上可能存在較大的安全隱患。
旁路系統(tǒng)封堵意味著脫硫系統(tǒng)要在機組全工況下運行,其重要性尤為突出,因此需要對脫硫系統(tǒng)進行全面的風(fēng)險評估,制定預(yù)控措施來提高設(shè)備的健康水平。特別是對于2臺引風(fēng)機和1臺增壓風(fēng)機的煙風(fēng)系統(tǒng)改造,增壓風(fēng)機是煙氣的唯一通道,一旦增壓風(fēng)機跳閘機組必須停運。針對此類風(fēng)險提出了增壓風(fēng)機RB控制的運行方式,可以有效地減少機組的非計劃停運次數(shù),對試驗的準備及過程進行深入研究,從本質(zhì)上提高了機組的運行可靠性。
脫硫系統(tǒng)吸收塔設(shè)計漿液循環(huán)泵運行時吸收塔的入口煙氣溫度不能大于180℃,當(dāng)漿液循環(huán)泵停運時煙氣溫度不允許超過80℃。由于原系統(tǒng)未設(shè)計吸收塔煙氣入口處的事故噴淋系統(tǒng),因此當(dāng)脫硫煙道旁路封堵后,如果由于脫硫系統(tǒng)母線失電而造成3臺漿液循環(huán)泵同時跳閘,或者鍋爐空預(yù)器停轉(zhuǎn)、著火等情況會造成吸收塔入口的煙氣溫度超過設(shè)計值,吸收塔內(nèi)部的襯膠及除霧器設(shè)備就有可能會被損壞,嚴重時將造成整個吸收塔癱瘓。
為了保證脫硫吸收塔在事故高溫?zé)煔庀碌陌踩?,在吸收塔入口段設(shè)置事故煙氣噴淋裝置,脫硫系統(tǒng)煙氣系統(tǒng)圖見圖2,對進入吸收塔的煙氣進行噴水減溫,使得進入吸收塔的煙氣溫度在允許的范圍內(nèi),保護吸收塔不受高溫?zé)煔獾膿p壞。
(1)建立數(shù)學(xué)模型。分析吸收塔入口煙道內(nèi)事故噴淋裝置的流場,研究在不同的煙氣流量、煙氣溫度和煙道布置的情況下,計算出事故噴淋減溫水量及其減溫效果,得出脫硫事故噴淋裝置母管、支管及噴嘴的布置方案,為無旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的事故煙氣減溫水設(shè)計提供依據(jù)。
圖1 煙風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
圖2 脫硫系統(tǒng)煙氣系統(tǒng)圖
(2)噴淋降溫方式。事故噴淋系統(tǒng)每套至少由兩級組成,第一級采用壓力霧化噴嘴,采用常規(guī)消防水 (或者特殊消防水)作為水源;第二級同樣采用壓力霧化噴嘴,采用特殊消防水 (或者常規(guī)消防水)作為水源。當(dāng)鍋爐事故狀況下煙氣經(jīng)過第一、二級減溫后,煙氣溫度由入口時的250℃降低至160℃(局部最高點不超過160℃)以下;當(dāng)脫硫側(cè)事故狀況下煙氣經(jīng)過第一、二級減溫后,煙氣溫度由170℃降低至80℃ (局部最高溫度不超過80℃)以下。
(3)考慮到事故噴淋系統(tǒng)是在系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)故障狀況下的應(yīng)急使用,因此事故噴淋系統(tǒng)采用氣動門的控制方式,避免設(shè)備及電源故障造成系統(tǒng)失靈。同時該套系統(tǒng)根據(jù)實際情況進行定期開展試運工作,避免煙氣異常情況下不能及時投運。
原設(shè)計的DCS系統(tǒng)為2臺機組共用一套DCS系統(tǒng),作為電廠安全運行的控制中樞神經(jīng)系統(tǒng),如果控制系統(tǒng)發(fā)生故障,容易造成2 臺機組同時跳閘,屬于重大安全隱患。隨著國家對環(huán)保要求的提高,脫硫系統(tǒng)在機組運行中嚴禁退出,一旦控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,將會影響到2臺機組環(huán)保設(shè)施的安全穩(wěn)定運行,造成環(huán)保設(shè)備效率降低、污染物排放不達標以及發(fā)生環(huán)境污染等事件,給集團公司帶來不良的社會影響。因此將脫硫DCS系統(tǒng)進行單元制改造,1#和2#及脫硫公用分別由自成DCS網(wǎng)絡(luò)進行單元制控制,避免由于控制系統(tǒng)故障而影響到2臺機組的安全運行。
傳統(tǒng)調(diào)試將增壓風(fēng)機入口的壓力調(diào)節(jié)為較小,因為增壓風(fēng)機動葉的頻繁動作直接影響著鍋爐爐膛的負壓,會造成負壓調(diào)節(jié)的不穩(wěn)定,嚴重時會造成MFT 事件的發(fā)生。當(dāng)送風(fēng)機、引風(fēng)機和一次風(fēng)機跳閘到機組進行RB 動作時,2臺引風(fēng)機的出力瞬間作用到1臺增壓風(fēng)機上,增壓風(fēng)機入口的壓力如果調(diào)整不及時,就會造成增壓風(fēng)機入口壓力的保護動作所引起的增壓風(fēng)機跳閘,脫硫系統(tǒng)切換至旁路方式運行,無脫硫旁路系統(tǒng)就會直接造成機組停運。因此增壓風(fēng)機入口壓力的自動調(diào)節(jié)邏輯需要徹底優(yōu)化并形成最優(yōu)的調(diào)試方案,針對這個問題主要有3種方案:
(1)機組正常運行時使用2 臺送風(fēng)機導(dǎo)葉開度,做為增壓風(fēng)機入口壓力的自動前饋信號,使增壓風(fēng)機能夠超前調(diào)節(jié),避免造成爐膛負壓的大幅波動。同時將一次風(fēng)機的RB動作信號以硬接線的方式作為自動控制的超馳信號,在RB發(fā)生時且爐膛負壓尚未發(fā)生變化前迅速將增壓風(fēng)機動葉切為手動,根據(jù)負荷情況超馳關(guān)閉動葉到一固定值并維持一定時間,隨后恢復(fù)到RB工況前導(dǎo)葉開度位置維持不變進行開環(huán)控制,保證機組工況的穩(wěn)定。
(2)機組正常時增壓風(fēng)機入口壓力采用的原單回路控制不變,同時引入鍋爐側(cè)面的2臺引風(fēng)機導(dǎo)葉開度與鍋爐爐膛負壓變化較大的一個信號的測量值作為前饋信號,使得增壓風(fēng)機動葉能對被控參數(shù)進行快速調(diào)節(jié)。當(dāng)一次風(fēng)機RB動作后由于爐膛負壓的降低,2臺引風(fēng)機的開度會迅速減小,同時將2臺送風(fēng)機的開度增大,增壓風(fēng)機自動跟隨引風(fēng)機導(dǎo)葉開度實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)維持機組運行穩(wěn)定。
(3)機組正常時增壓風(fēng)機入口壓力采用單回路控制,引入鍋爐側(cè)面的總風(fēng)量控制指令作為前饋信號,使得增壓風(fēng)機動葉能對被控參數(shù)進行快速調(diào)節(jié)。機組RB發(fā)生時,煤量的變換直接反映到風(fēng)量的控制指令,使得增壓風(fēng)機提前控制入口壓力,保證爐膛負壓及增壓風(fēng)入口壓力控制在保護范圍內(nèi)。
2.4.1 漿液循環(huán)泵電源可靠性提高
系統(tǒng)原設(shè)計本機組的脫硫系統(tǒng)中的3臺漿液循環(huán)泵電源全部取自單元機組公用段,當(dāng)電源系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,會造成3臺漿液循環(huán)泵同時停止,造成機組非計劃停運的同時還有可能造成吸收塔的燒損。因此將本機組的最大出力泵增加一臺開關(guān)柜,電源從相鄰機組的公用段接引改造成采用雙電源式的管理方式。機組正常運行使用相鄰機組的電源,防止電壓的突然閃動 (低電壓保護動作)造成3臺泵同時跳閘,避免機組非計劃停運及吸收塔超溫,當(dāng)相鄰機組的電源檢修時操作回本機組電源供電。當(dāng)然也可以考慮將2臺漿液循環(huán)泵采用雙電源管理的方式,這樣可以避免雙電源泵檢修時給機組帶來的附加風(fēng)險。采用雙電源控制需要在控制系統(tǒng)操作端及2臺開關(guān)柜側(cè)考慮閉鎖方式,避免2臺開關(guān)柜的同時合閘造成設(shè)備的損壞。
2.4.2 增壓風(fēng)機油泵電源可靠性提高
原設(shè)計增壓風(fēng)機中2臺潤滑油泵和2臺液壓油泵全部取自于同一路電源,一旦失電會造成增壓風(fēng)機失去潤滑油,輕則造成風(fēng)機軸承的磨損,重則油壓低引起增壓風(fēng)機跳閘機組停運。因此設(shè)計將2臺潤滑油泵和2臺液壓油泵中的各一臺泵改成另一路的保安段電源,當(dāng)一路電源失電時通過低油壓可以及時聯(lián)鎖另一臺油泵運行,避免因2臺油泵同時跳閘造成增壓風(fēng)機停運及軸承損壞。
系統(tǒng)原設(shè)計由2個漿液箱和3臺供漿泵所組成的“兩用一備”的控制方式,每臺泵由一條供漿管道到每一臺機組維持脫硫效率在設(shè)計值范圍內(nèi)。由于漿液的特性是粘稠度較大,經(jīng)常發(fā)生供漿管路堵塞及泄漏事件的發(fā)生,直接影響脫硫的效率。因此每臺機組分別增加一條備用供漿管道,避免供漿中斷、脫硫效率下降及出口二氧化硫超標環(huán)保事件發(fā)生。
該系統(tǒng)中一個工藝水箱設(shè)計2臺工藝水泵,工藝水系統(tǒng)主要用于漿液循環(huán)泵的軸承冷卻水及氧化風(fēng)機冷卻水,工藝水箱故障工藝水中斷直接造成漿液循環(huán)泵及氧化風(fēng)機跳閘機組非計劃停運。因此考慮增加一個工藝水箱采用一用一備的運行方式,避免機組的非計劃停運。
脫硫煙道旁路封堵后增壓風(fēng)機將作為機組的主要輔機,增壓風(fēng)機跳閘將直接導(dǎo)致機組MFT,因此需要研究增壓風(fēng)機系統(tǒng)的可靠性,從保護誤動及拒動的角度出發(fā)優(yōu)化增壓風(fēng)機的保護邏輯,同時考慮一旦出現(xiàn)增壓風(fēng)機跳閘的情況,是否有其它運行方式可以維持機組的正常運行,避免機組非計劃停運事件的發(fā)生。因此考慮可否利用增壓風(fēng)機跳閘后動葉全開這個煙氣通道維持機組帶部分負荷運行(增壓風(fēng)機RB),可以動葉全開機組快速降負荷,利用引風(fēng)機出力,克服脫硫阻力承擔(dān)的機組剩余負荷維持機組運行。同時研究增壓風(fēng)機再次啟動的負荷點,保證增壓風(fēng)機帶部分負荷啟動成功。需要在機組調(diào)試過程中確定機組的RB 負荷點及增壓風(fēng)機啟動的負荷點。本著提高機組探索科技創(chuàng)新可行性,增壓風(fēng)機RB 控制成為了科技創(chuàng)新的主要課題。
2.7.1 增壓風(fēng)機保護邏輯的優(yōu)化
考慮到增壓風(fēng)機的重要性,特別邀請到設(shè)計院和電科院專家對增壓風(fēng)機從保護拒動和誤動存在的風(fēng)險重點進行了評估。從增壓風(fēng)機設(shè)備本身及系統(tǒng)的安全性進行考慮,將增壓風(fēng)機振動單點保護進行了修改,避免因雷雨天氣及振動探頭故障造成保護誤動;針對增壓風(fēng)機入口壓力對系統(tǒng)的影響情況,取消增壓風(fēng)機入口壓力高保護,將壓力低保護修改成煙道的最大承受能力,增壓風(fēng)機保護邏輯的優(yōu)化對比見表1。
表1 增壓風(fēng)機保護邏輯的優(yōu)化對比表
2.7.2 增壓風(fēng)機RB試驗
增壓風(fēng)機作為煙道的唯一通道,提出了一種國內(nèi)首創(chuàng)的機組快減負荷功能——增壓風(fēng)機RB。增壓風(fēng)機RB的設(shè)計目的就是確保在機組增壓風(fēng)機發(fā)生故障 (快速暫停)的工況下,通過對各種不同工況與運行方式下的邏輯判斷與控制策略的選擇,自動完成將機組的負荷降至與當(dāng)前運行設(shè)備允許出力對應(yīng)的目標負荷,同時在增壓風(fēng)機跳閘的瞬間利用動葉全開建立一個煙氣流量的快速通道,保證主要調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作正常,維持機組主要參數(shù)在允許范圍內(nèi)。從而大大減少機組的非停次數(shù),確保機組的安全穩(wěn)定運行。
在研究過程中增壓風(fēng)機RB在設(shè)計上仍然存在諸多難點,例如增壓風(fēng)機跳閘后動葉全開的通流面積是否可以在鍋爐穩(wěn)燃負荷之上;2臺引風(fēng)機出力能否可以克服脫硫系統(tǒng)的阻力帶負荷運行;增壓風(fēng)機跳閘后能否再次帶負荷啟動,動葉開度多大啟動合適;增壓風(fēng)機RB 的目標負荷設(shè)計多少最為合適;增壓風(fēng)機跳閘對鍋爐的影響程度是否可控;RB控制策略如何設(shè)計。
由于國內(nèi)尚無開展相關(guān)工作,沒有經(jīng)驗可以借鑒,因此在試驗過程中若稍有差池,輕則直接導(dǎo)致鍋爐滅火機組非計劃停運,重則可能由于鍋爐爐膛或者煙道壓力超過設(shè)備承受的極限直接損害風(fēng)機等價格昂貴的設(shè)備。同時機組在運行多年并經(jīng)過大修改造后,不能再單純地沿用原有設(shè)計說明書和性能實驗的原始數(shù)據(jù)進行簡單設(shè)計,而是需要根據(jù)機組本身的特性,設(shè)計符合機組特性、RB 試驗需要的風(fēng)險評估和現(xiàn)場試驗方案,并組織安全實施,才能有效地評估機組對各類不同RB試驗的極端工況的耐受能力和改造后機組風(fēng)煙系統(tǒng)的最真實的運行參數(shù)。只有根據(jù)現(xiàn)場最真實有效的試驗結(jié)果構(gòu)建模型,模擬極端工況的真實條件,對RB和自動的優(yōu)化方案進行優(yōu)選和逐個測試,才能給予方案客觀的評估,從而最大程度地確保試驗的一次成功率,保證機組的安全穩(wěn)定運行。
表2 機組負荷191MW 在機組穩(wěn)燃負荷以上的具體參數(shù)表
圖3 增壓風(fēng)機RB (400 MW)試驗曲線
圖4 增壓風(fēng)機RB (550 MW)試驗曲線
因此要充分利用機組啟停機的機會,多次進行機組啟動過程中的冷態(tài)脫硫系統(tǒng)阻力試驗,機組停機過程中熱態(tài)脫硫系統(tǒng)阻力試驗,在機組熱態(tài)情況下增壓風(fēng)機RB目標負荷試驗及增壓風(fēng)機帶負荷啟動能力試驗。同時為全面考察增壓風(fēng)機的RB控制品質(zhì),分別對機組中的負荷和高負荷進行了RB試驗,增壓風(fēng)機RB (400 MW)和增壓風(fēng)機RB(550 MW)的試驗曲線分別見圖3和圖4,試驗全部一次取得成功,達到 《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程》優(yōu)良指標。爐膛負壓最大到-1120~940Pa (保護動作值-2000~2500Pa),增壓風(fēng)機動葉可以在11%啟動,當(dāng)時入口壓力為1400Pa,機組負荷191MW 在機組穩(wěn)燃負荷以上,啟動過程中所有參數(shù)正常,具體參數(shù)見表2。
根據(jù)國家環(huán)保部的相關(guān)文件,近幾年各發(fā)電公司正在開展脫硫煙道旁路的取消工作。通過對脫硫系統(tǒng)的風(fēng)險進行評估,以提高機組可靠性為目的,提出了脫硫系統(tǒng)的主要風(fēng)險及預(yù)控措施,特別是獨創(chuàng)的增壓風(fēng)機RB試驗的成功,國家已受理發(fā)明專利,可以有效減少機組的非計劃停運,同時也節(jié)省了其它發(fā)電公司采用增引合一的技術(shù)改造費用,對火力發(fā)電廠脫硫煙道旁路封堵技術(shù)改造有著一定的實際應(yīng)用意義。
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