靖長財(cái) 董 琨 張俊杰
(神華國華 (北京)電力研究院有限公司,北京市朝陽區(qū),100025)
針對燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放嚴(yán)重的問題,日本20世紀(jì)研制了SCR 脫硝技術(shù)。歐美發(fā)達(dá)國家在20世紀(jì)80、90年代,也將此技術(shù)投入了工業(yè)應(yīng)用,脫硝效率達(dá)到了85%以上。隨著中國對大氣環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求的提高,燃煤發(fā)電廠在采用爐內(nèi)低氮燃燒技術(shù)基礎(chǔ)上,在鍋爐尾部省煤器與空預(yù)器之間安裝SCR 脫硝裝置,來進(jìn)一步降低氮氧化物排放。但我國電網(wǎng)峰谷差較大,多數(shù)燃煤發(fā)電機(jī)組參與電網(wǎng)深度調(diào)峰,尤其是在低負(fù)荷階段,SCR入口煙氣溫度低,對脫硝效率產(chǎn)生不利影響。為此,從燃煤發(fā)電機(jī)組熱力特性入手,對國內(nèi)外采用的提高SCR 入口煙氣溫度的五種方法進(jìn)行了技術(shù)分析,提出了不同參數(shù)機(jī)組推薦的差異性改造方案,供有關(guān)制造、設(shè)計(jì)、運(yùn)行單位參考,在機(jī)組技術(shù)改造中應(yīng)用。
影響脫硝效率的因素有煙氣溫度、氧氣濃度、噴氨量、氨逃逸量。其中煙氣溫度是影響NOx脫除效率的重要因素之一。一方面,當(dāng)煙氣溫度過低時(shí),不僅會因催化劑的活性降低而降低NOx的脫除效率,而且噴入的NH3還會與煙氣中的SOx反應(yīng)生成 (NH3)2S04附著在催化劑的表面,根據(jù)氨逃逸率及硫酸氫氨生成濃度的不同,一般在150℃~230℃及以下溫度就可能在空預(yù)器相應(yīng)低溫區(qū)域發(fā)生結(jié)露,其腐蝕性極強(qiáng),且溫度越低時(shí)結(jié)露趨勢越嚴(yán)重。另一方面,當(dāng)煙氣溫度過高時(shí),NH3會與O2發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致煙氣中的NOx增加。因此,在鍋爐技術(shù)改造時(shí),選擇和控制好煙氣溫度尤為重要。
圖1 鍋爐SCR 入口煙氣溫度和催化劑溫度示意圖
鍋爐脫硝SCR 催化劑設(shè)計(jì)正常工作溫度范圍以及催化劑允許使用的上下限溫度范圍,即下限溫度t3為320℃,上限溫度t4為420℃,溫度在320℃~420℃之間,溫度差為100℃,需要發(fā)電公司與制造廠技術(shù)協(xié)議確定。SCR 使用正常溫度范圍機(jī)組負(fù)荷為50%~100%,機(jī)組深度調(diào)峰,機(jī)組負(fù)荷為40%~100%額定負(fù)荷時(shí),設(shè)計(jì)SCR 入口煙氣溫度上下限范圍,即t1為下限溫度,t2為上限溫度,t1設(shè)計(jì)40%額定負(fù)荷為基礎(chǔ),實(shí)際溫度對應(yīng)負(fù)荷試驗(yàn)來校核,t2設(shè)計(jì)為100%額定負(fù)荷基礎(chǔ),實(shí)際對應(yīng)負(fù)荷試驗(yàn)來校核,來確定SCR 入口煙氣溫度范圍,且留有裕量,一般情況下,t4與t2溫 差 為5℃~10℃,t1與t3溫 差 為5℃~10℃,鍋爐SCR 入口煙氣溫度和催化劑溫度示意圖如圖1所示。
技術(shù)改造后保證夏季機(jī)組大負(fù)荷下SCR 入口煙氣溫度不超過催化劑的最高使用溫度420℃,冬季機(jī)組低負(fù)荷下SCR 入口煙氣溫度不低于催化劑的最低使用溫度320℃。
目前改善煙氣溫度的主要技術(shù)措施為設(shè)置省煤器旁路煙道、省煤器分段設(shè)置、熱水再循環(huán)、提高機(jī)組低負(fù)荷給水溫度、省煤器流量置換等。
將鍋爐的省煤器改造成兩部分,左側(cè)為常規(guī)布置,右側(cè)為改造后布置,常規(guī)省煤器和分級省煤器布置如圖2 所示,其低溫部分置于SCR 出口側(cè),將SCR 布置于煙氣溫度較高的區(qū)域,從而解決機(jī)組低負(fù)荷煙氣溫度過低無法運(yùn)行的問題。
圖2 常規(guī)省煤器和分級省煤器布置圖
該方法特點(diǎn)是技術(shù)改造較復(fù)雜,要考慮空間位置和載荷,需要準(zhǔn)確計(jì)算防止SCR 入口煙氣溫度超過催化劑上、下限溫度,這種方法煙氣溫度調(diào)節(jié)幅度為20℃~40℃,對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性無影響,項(xiàng)目投資較大,運(yùn)行維護(hù)簡單方便,是技術(shù)改造首選方法,適用于各類型機(jī)組。
加裝鍋爐省煤器旁路煙道。在省煤器前直接引一部分煙氣至SCR 裝置,提高機(jī)組低負(fù)荷下的SCR 入口煙氣溫度,以維持其運(yùn)行。
這種方法的代價(jià)是投入使用時(shí),影響鍋爐效率,煙氣溫度調(diào)節(jié)幅度為20℃~40℃,且對煙氣擋板可靠性要求很高,擋板易卡澀,項(xiàng)目投資較小。
熱水再循環(huán)系統(tǒng)取自下降管,經(jīng)過再循環(huán)泵到省煤器入口,熱水再循環(huán)系統(tǒng)示意圖如圖3所示,以提高機(jī)組低負(fù)荷工況下安裝在省煤器后的SCR裝置的入口煙氣溫度,使SCR 在機(jī)組低負(fù)荷工況下仍處于正常運(yùn)行的溫度區(qū)間,提高低負(fù)荷SCR投入率。
圖3 熱水再循環(huán)系統(tǒng)示意圖
這種方法特點(diǎn)是再循環(huán)系統(tǒng)中需要加一臺爐水再循環(huán)泵,另外還需要加若干閥門,能提供較大的煙氣溫度調(diào)節(jié)范圍,在機(jī)組低負(fù)荷工況下能改變煙氣溫度16℃~40℃,一般不用于機(jī)組高負(fù)荷,對鍋爐效率影響較小,在機(jī)組低負(fù)荷工況下比較容易控制SCR 入口煙氣溫度??捎糜趤喤R界鍋爐,效果明顯,初投資費(fèi)用較高,所有負(fù)荷工況下省煤器的出口給水溫度必須低于飽和溫度,且對鍋爐水動(dòng)力安全性的影響需要分析計(jì)算。
省煤器流量置換系統(tǒng)是增加省煤器給水旁路和省煤器熱水再循環(huán)系統(tǒng),省煤器流量置換示意圖如圖4所示,以進(jìn)一步減少省煤器的吸熱量,從而提高SCR 入口煙氣溫度。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較高時(shí),可先利用給水旁路系統(tǒng)進(jìn)行煙氣溫度調(diào)節(jié),當(dāng)機(jī)組負(fù)荷進(jìn)一步下降,給水旁路無法滿足要求的情況下,開啟省煤器熱水再循環(huán)系統(tǒng),進(jìn)一步提高省煤器出口煙氣溫度,調(diào)節(jié)范圍較大。
圖4 省煤器流量置換示意圖
這種方法煙氣溫度調(diào)節(jié)幅度為20℃~50℃,需要通過熱力計(jì)算確定不同負(fù)荷下的流量置換旁路水量,且對閥門和再循環(huán)泵可靠性要求高,投資較大,投入使用時(shí)對鍋爐效率有影響。
選擇一個(gè)汽輪機(jī)合適的抽汽點(diǎn),并相應(yīng)增加一個(gè)抽汽可調(diào)式的高加或進(jìn)入最末級高加,機(jī)組回?zé)岢槠a(bǔ)充加熱給水示意圖如圖5所示。在機(jī)組負(fù)荷降低時(shí),通過調(diào)節(jié)門可控制相應(yīng)高加的入口壓力,從而提升機(jī)組低負(fù)荷給水溫度。這種方法僅適合上海西門子機(jī)型汽輪機(jī),汽輪機(jī)補(bǔ)汽閥至第五級后返抽汽,作為新增設(shè)高加或進(jìn)入最末級高加汽源。這種方法能夠提高煙氣溫度20℃~30℃,且提高機(jī)組熱循環(huán)效率。
圖5 機(jī)組回?zé)岢槠a(bǔ)充加熱給水示意圖
2.5.1 高壓蒸汽引入最末級高加
隨著機(jī)組負(fù)荷下降,通過補(bǔ)氣閥將最末級高加引入高壓缸五級后高壓汽源,回?zé)岢槠a(bǔ)充加熱鍋爐給水 (增加一個(gè)高加)示意圖如圖6所示,自動(dòng)控制高加內(nèi)壓力的方法,來保持給水溫度穩(wěn)定,但是對于引入蒸汽閥門嚴(yán)密性和切換可靠性要求很高,投資較小。
圖6 回?zé)岢槠a(bǔ)充加熱鍋爐給水(增加一個(gè)高加)示意圖
2.5.2 增設(shè)一級高加的方法
機(jī)組在末級高加后增設(shè)一級高加,加熱蒸汽采用高壓缸五級抽汽后的返抽汽,回?zé)岢槠a(bǔ)充加熱鍋爐給水 (引入最末級高加)示意圖如圖7所示。在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)投入,利用五級后抽汽加熱新增設(shè)高加或最末級高加,提高給水溫度達(dá)到280℃~290℃。這種方法,投資較大,系統(tǒng)復(fù)雜。
圖7 回?zé)岢槠a(bǔ)充加熱鍋爐給水 (引入最末級高加)示意圖
研究結(jié)果表明,根據(jù)設(shè)備特性、投資、經(jīng)濟(jì)性和安全性分析,綜合技術(shù)因素,總體設(shè)計(jì),推薦了在役機(jī)組寬負(fù)荷脫硝技術(shù)方案,同時(shí)要求無論采用哪種方案都要進(jìn)行技術(shù)分析和安全性核算,這些在役機(jī)組技術(shù)改造對解決機(jī)組深度調(diào)峰具有現(xiàn)實(shí)意義。
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