關(guān) 楨,陳永釗,鄧安華,曹勤峰,劉榮臻
(1.中國人民解放軍96630部隊(duì),北京 102206;2.中國航天科工集團(tuán)8610廠,宜昌 444299; 3.中國三江航天集團(tuán)總部辦公室,武漢 430040)
結(jié)構(gòu)完整性是固體火箭發(fā)動機(jī)技術(shù)重要的研究課題之一,預(yù)防藥柱的裂紋與脫粘一直是固體火箭發(fā)動機(jī)研發(fā)人員的關(guān)注重點(diǎn)之一,人工脫粘結(jié)構(gòu)技術(shù)有效解決了藥柱與內(nèi)絕熱層的脫粘問題[1]。人工脫粘的成敗在很大程度上取決于根部粘結(jié)的質(zhì)量。人工脫粘成型后,首先檢查其根部的粘結(jié)寬度及形式是否滿足設(shè)計要求,不得有漏粘。同時,要求脫層必須均勻脫開,不得粘連。因此,研究人工脫粘層根部的缺陷檢測及修復(fù)技術(shù)意義重大。田濟(jì)民等[2]提出了固體火箭發(fā)動機(jī)絕熱層及藥柱的可修復(fù)性,論述了界面脫粘和藥柱缺陷的危害性及修復(fù)缺陷的重要性,探討了界面脫粘和半脫粘修復(fù),頭、尾端絕熱層脫粘修復(fù)等技術(shù)途徑。蘇昌銀等[3]根據(jù)復(fù)合推進(jìn)劑界面特性,針對藥柱缺陷,采用界面化學(xué)反應(yīng)修復(fù),提出粘接模型,成功用于型號發(fā)動機(jī)推進(jìn)劑內(nèi)部修復(fù)。
無損檢測技術(shù)是固體火箭發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)完整性和質(zhì)量檢驗(yàn)的必要手段。工業(yè)CT影像易于識別和理解[4],但檢測靈敏度低;X射線照相檢測靈敏度高,但影像是投影重疊的結(jié)果,不能定量缺陷沿射線方向的尺寸。本文將兩種檢測技術(shù)相互結(jié)合,研究人工脫粘層根部脫粘射線檢測與三維定位技術(shù),并研發(fā)修復(fù)材料配方,設(shè)計定向定量遠(yuǎn)距離大阻尼輸送修復(fù)材料的高壓活塞定量泵注裝置,以實(shí)現(xiàn)人工脫粘層根部脫粘的精確修復(fù)。
綜合運(yùn)用X射線照相和工業(yè)CT檢測方法,對某型號固體火箭發(fā)動機(jī)人工脫粘層根部脫粘進(jìn)行檢測,完整、準(zhǔn)確地確定缺陷三維位置和尺寸,為其精密修復(fù)提供準(zhǔn)確的空間位置坐標(biāo)。
根據(jù)人工脫粘層根部結(jié)構(gòu)特點(diǎn),首先采用切向透照布置進(jìn)行X射線照相檢測,透照參數(shù)如表1所示。
發(fā)動機(jī)人工脫粘層根部脫粘射線照相檢測影像如圖1所示,缺陷影像清晰,其位置、幾何形狀、光學(xué)密度分布等特征明顯。X射線照相檢測人工脫粘層根部脫粘檢測靈敏度非常高,優(yōu)于0.1 mm,準(zhǔn)確定量缺陷軸向位置,但還不能定量缺陷沿圓周方向位置和弧長。
將發(fā)動機(jī)豎立安裝到工業(yè)CT轉(zhuǎn)臺,發(fā)動機(jī)軸線稍偏離轉(zhuǎn)臺中心,主要技術(shù)參數(shù)見表2。根據(jù)射線照相影像確定掃描位置,間隔10 mm,連續(xù)進(jìn)行工業(yè)CT檢測,直到根部無脫粘。
發(fā)動機(jī)人工脫粘層根部脫粘工業(yè)CT檢測影像如圖2所示,缺陷影像清晰,其位置、幾何形狀、光學(xué)密度分布等特征明顯。工業(yè)CT對人工脫粘層根部脫粘的檢測靈敏度低于X射線照相,優(yōu)于0.4 mm,其優(yōu)點(diǎn)是不僅準(zhǔn)確缺陷軸向定位,而且準(zhǔn)確定量缺陷沿圓周方向位置和弧長。
表1 人工脫粘層根部X射線照相透照參數(shù)設(shè)置
表2 人工脫粘層根部工業(yè)CT檢測技術(shù)參數(shù)設(shè)置
圖1 人工脫粘層根部射線照相檢測影像
圖2 人工脫粘層根部脫粘工業(yè)CT檢測影像
某型號人工脫粘層根部脫粘主要原因是底層、蓋層表面存在防粘粉。修復(fù)就是將異常脫開的底層和蓋層重新粘結(jié),其總體技術(shù)要求如下:
(1)修復(fù)材料,不影響底層/蓋層粘結(jié)界面,各項(xiàng)性能滿足設(shè)計要求,與絕熱層相容且穩(wěn)定;
(2)修復(fù)技術(shù),克服修復(fù)材料料漿粘度高、流動性差,脫層縫隙狹小,根部距離發(fā)動機(jī)開口遠(yuǎn)(約1 000 mm)等難題,定向定量輸送,并保證脫層自由伸展、不粘連、結(jié)構(gòu)完整;
(3)可操作性強(qiáng)和可靠性高,鑒于修復(fù)過程不可逆,修復(fù)技術(shù)應(yīng)可行、可靠,修復(fù)無遺漏。
2.2.1 修復(fù)材料配方
經(jīng)優(yōu)化的修復(fù)材料配方的基本配比見表3。該配方料漿常溫條件下失去流動性時間約為8 d,完全固化時間為20 d。
表3 修復(fù)材料基本配方
2.2.2 修復(fù)材料性能
修復(fù)材料與人工脫粘結(jié)構(gòu)的底層、蓋層不發(fā)生異化反應(yīng),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)滿足人工脫粘底層和蓋層粘結(jié)性能要求。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)要求及實(shí)測性能如表4所示。
某型號發(fā)動機(jī)人工脫粘層根部距離開口的母線距離約為1 000 mm,脫粘深度50~100 mm。修復(fù)的目的就是將這深度范圍50~100 mm的脫粘的底層和蓋層重新粘結(jié)起來,并保留設(shè)計規(guī)定的人工脫粘結(jié)構(gòu)自由伸張界面不得被粘結(jié)。
該型號發(fā)動機(jī)人工脫粘結(jié)構(gòu)的縫隙異常狹窄,而底層和蓋層表面粗糙,影響修復(fù)材料在其上的流動,從開口處直接灌注修復(fù)材料料漿,難于使料漿注入脫粘的部位,且將人工脫粘自由伸展界面粘結(jié)住。將1 000 mm遠(yuǎn)處寬度小于0.1 mm的脫粘縫隙粘結(jié)起來,并保持原人工脫粘的結(jié)構(gòu)不被粘結(jié),需專門研究修復(fù)裝備和適用的修復(fù)技術(shù)。
表4 修復(fù)材料技術(shù)性能指標(biāo)要求及實(shí)測結(jié)果
注: 1)采用0.5 mm間隙的玻璃板縫隙豎立進(jìn)行流動性測試,72 h流動深度為252 mm。
2.3.1 高壓活塞泵注裝置
研制了專用手動高壓活塞泵注裝置,實(shí)現(xiàn)了定量定向輸送修復(fù)材料,加壓范圍為15~30 MPa,定量精度可達(dá)0.1g左右。
在母線方向,該裝置可深入至人工脫粘層根部設(shè)計位置±10 mm范圍,在圓周方向,可準(zhǔn)確定位。該裝置對人工脫粘層根部的自由伸展界面無破壞,輸送修復(fù)材料,不粘連底層和蓋層,保證人工脫粘層自由狀態(tài)。
2.3.2 修復(fù)工藝流程及其質(zhì)量控制
修復(fù)工藝流程:
(1)發(fā)動機(jī)檢測與修復(fù)安裝。發(fā)動機(jī)豎立于工業(yè)CT轉(zhuǎn)臺,修復(fù)部位的開口向上;搭建空中平臺,方便修復(fù)操作。
(2)確定修復(fù)順序、材料用量。依據(jù)脫粘具體情況,按照先深后淺原則確定修復(fù)順序。依據(jù)工業(yè)CT檢測數(shù)據(jù)估計修復(fù)部位的脫粘縫隙容積,確定修復(fù)材料用量。
(3)檢測定位。高壓活塞泵注裝置至脫粘部位上方后,工業(yè)CT檢測定位。
(4)泵注修復(fù)。修復(fù)材料泵注到脫粘缺陷部位,在重力作用下填充脫粘縫隙,固化后,將脫開的底層和蓋層粘結(jié)。
質(zhì)量控制措施:
(1)控制材料泵注速度和泵注量。先深后淺、多次遞進(jìn)修復(fù),保證人工脫粘自由伸展界面無粘結(jié),修復(fù)范圍無空氣栓塞。
(2)工業(yè)CT在線檢測。修復(fù)過程中每一次泵注修復(fù)材料后,均進(jìn)行工業(yè)CT檢測,確認(rèn)脫粘縫隙完全被灌實(shí)。
(3)隨機(jī)測試修復(fù)材料的粘結(jié)性能和力學(xué)性能。每次配制修復(fù)材料,均制作制作粘結(jié)性能和力學(xué)性能隨機(jī)試件,試件固化條件與泵注到發(fā)動機(jī)內(nèi)部的修復(fù)材料條件固化相同。
某型號固體火箭發(fā)動機(jī)人工脫粘層根部射線檢測,發(fā)現(xiàn)了人工脫粘層根部脫粘的批次性質(zhì)量問題,脫粘深度在50~100 mm范圍,應(yīng)用本技術(shù)進(jìn)行了修復(fù)。
修復(fù)完成后,某發(fā)動機(jī)人工脫粘層根部工業(yè)CT檢測影像如圖3所示,原脫開的蓋層與底層已經(jīng)粘結(jié)為一體。
修復(fù)完成20 d后,某發(fā)動機(jī)人工脫粘層根部射線照相檢測影像如圖4所示,原脫開的蓋層與底層已經(jīng)粘結(jié)為一體。
圖3 人工脫粘層根部脫粘修復(fù)后工業(yè)CT檢測影像
圖4 人工脫粘層根部脫粘修復(fù)后射線照相檢測影像
批次性修復(fù)工作完成后,抽取2臺產(chǎn)品進(jìn)行溫度試驗(yàn)、運(yùn)輸試驗(yàn),射線檢測,修復(fù)的根部無脫粘;隨后,進(jìn)行地面靜止試驗(yàn),試驗(yàn)獲得圓滿成功;試驗(yàn)后,解剖修復(fù)位置,原脫開的縫隙已經(jīng)被修復(fù)材料粘結(jié),燃?xì)馕辞秩?。隨機(jī)抽取1臺產(chǎn)品進(jìn)行飛行試驗(yàn),試驗(yàn)獲得圓滿成功。
經(jīng)過全面的試驗(yàn)考核,檢驗(yàn)了本技術(shù)的可靠性。
3.3.1 修復(fù)材料配方選擇
修復(fù)材料配方的選擇應(yīng)基于如下考慮:與人工脫粘層根部的底層、蓋層具有良好的相容性,不影響原完好的粘結(jié)界面;與底層、蓋層材料的粘結(jié)性能優(yōu)異,工藝流動性好,失去流動性時間周期長且可調(diào),固化周期長,且常溫下能夠固化。
3.3.2 應(yīng)事先確定修復(fù)路徑
根據(jù)工業(yè)CT檢測影像,由開口沿殼體母線到修
復(fù)部位確定修復(fù)路徑,嚴(yán)格按修復(fù)路徑進(jìn)行修復(fù),修復(fù)路徑工業(yè)CT檢測確認(rèn)。
3.3.3 泵注速度控制
通過試驗(yàn),調(diào)整手動高壓活塞泵注速度,控制泵注2次/min,保證泵注的修復(fù)材料在人工脫粘層內(nèi)不淤積阻塞,或不沿擴(kuò)散到非修復(fù)部位。
3.3.4 注入量確定
控制手動高壓活塞泵注裝置的單次注入量小于1.0 ml,便于每次注入的修復(fù)材料料漿快速流動,填充到需修復(fù)的缺陷部位。
3.3.5 在線檢測
在每個部位多次遞進(jìn)修復(fù)的過程中,每次修復(fù)前后均進(jìn)行工業(yè)CT檢測,確認(rèn)修復(fù)路徑的準(zhǔn)確性,確認(rèn)修復(fù)過程中泵注的修復(fù)材料填充到了該修復(fù)的缺陷位置。
(1)提出了人工脫粘層根部脫粘高靈敏度檢測和準(zhǔn)確定位方法;針對須保留人工脫粘自由伸展界面、脫粘縫隙狹小、脫粘距開口距離遠(yuǎn)、修復(fù)材料黏度高、底層和蓋層表面粗糙等情況,提出了人工脫粘層根部脫粘的一種精準(zhǔn)修復(fù)方法,已成功用于某型號固體火箭發(fā)動機(jī)批次性前人工脫粘層根部脫粘的修復(fù),通過系列試驗(yàn)考核。
(2)通過引入X射線檢測技術(shù)指導(dǎo)缺陷修復(fù),實(shí)現(xiàn)了固體火箭發(fā)動機(jī)內(nèi)部缺陷修復(fù)過程的可視化。文中方法可對固體火箭發(fā)動機(jī)制造、儲存過程缺陷的檢測和修復(fù)提供借鑒和參考。
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