貢建兵,李焰
(1.湖北清江水電開發(fā)有限責任公司,湖北宜昌,443002;2.中國葛洲壩集團勘測設計院有限公司,湖北宜昌,443002)
某電站河床f18斷層出露于右岸壩基1605(壩趾)~1583 m(壩踵)高程,斷層面起伏粗糙、銹染,主要為淺灰~灰色厚~巨厚層條紋狀大理巖夾深灰色互層狀大理巖。破碎帶寬一般為5~30 cm,組成物質(zhì):上游側(cè)主要為重膠結(jié)角礫巖,下游側(cè)主要為無膠結(jié)的片狀巖、碎裂巖,沿斷層面為5~50 mm厚的連續(xù)褐黃色或黑色斷層泥。影響帶同向裂隙密集發(fā)育,巖體破碎,呈碎裂結(jié)構(gòu),影響帶下盤為煌斑巖脈,下游側(cè)以弱風化為主,上游側(cè)主要強風化。
f18斷層貫穿壩基上下游,在河床上游與水庫聯(lián)系,且斷層及下盤煌斑巖脈巖體破碎、性狀差,在水庫運行期長期高壓水滲透作用下,可能發(fā)生逐漸軟化、泥化現(xiàn)象,形成滲漏通道,導致壩體局部開裂。為了提高該斷層的抗?jié)B、抗變形能力,提高巖體的整體性與均質(zhì)性、巖體抗壓強度與彈性模量,以及減少巖體的變形與不均勻沉陷,需在斷層區(qū)域布置水泥+化學漿液灌漿孔進行復合灌漿補強處理。至2011年12月,完成水泥-化學復合灌漿工程量4703 m。
復合灌漿孔設計采取矩形方式布置,矩形分為Ⅱ序排、排內(nèi)又分Ⅱ序施工方式,其排距為2 m,孔深分別為12 m、15 m、40 m、50 m等四種,如圖1。
化學灌漿材料根據(jù)設計要求及DL/T 5406-2010《水工建筑物化學灌漿施工規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范,其指標按表1、表2要求選擇。
表1 環(huán)氧樹脂灌漿材料漿液性能Table 1 Properties of the epoxy grouting slurry
表2 環(huán)氧樹脂灌漿材料固化物性能Table 2 Properties of the solidification of the epoxy grouting
灌漿方法為兩種。即Ⅰ序排Ⅰ序孔全部采用“孔口封閉、自上而下”分段灌漿法施工,其余孔序全部采用“孔內(nèi)栓塞、自下而上”分段灌漿法施工。前者,各灌漿段當透水率q≥1.0 Lu時,采用濕磨細水泥漿灌注至透水率q<1.0 Lu;當透水率q<1.0 Lu時,采用化學漿液灌漿?;瘜W灌漿結(jié)束時立即采用水泥漿液置換孔內(nèi)化學漿液,置換后水泥漿液需在孔內(nèi)作屏漿及閉漿處理,標準為:當回漿壓力表“歸零”時閉漿結(jié)束,最后,等水泥漿待漿到初凝時再掃孔進行下一段鉆灌,如此反復。后者,當灌漿段透水率q≥1.0 Lu時,立即進行濕磨細水泥灌漿處理直至透水率q<1.0 Lu;當灌漿段透水率q<1.0 Lu時,不灌漿繼續(xù)下一段鉆孔及壓水,當全孔達設計孔深,再自孔底段向上分段進行化學灌漿,各化學灌漿段結(jié)束亦要求屏漿和閉漿,閉漿標準同上,如此循環(huán)直到孔口段結(jié)束。
采用“孔內(nèi)栓塞、自下而上”分段灌漿法進行施工時,使用XY-2和XY-2PC地質(zhì)回轉(zhuǎn)鉆機配?91金剛石鉆頭進行孔口段鉆進,待灌漿結(jié)束且孔口管安裝完成后,再變徑?76 mm孔徑進行全孔一次鉆到設計孔深;采用“孔口封閉、自上而下”分段灌漿法施工時,孔口段鉆進與前者相同,孔口段以下各灌漿段則采用?56 mm孔徑分段鉆進。
鉆孔過程中,嚴格按照設計鉆孔參數(shù)進行鉆孔施工,重點控制好鉆孔孔斜。
3.2.1 漿液的配制
濕磨細水泥漿制備,先集中制備水灰比為W/C=0.5的普通水泥漿,再將普通水泥漿液通過三次水泥濕磨機濕磨,最后制備成濕磨細水泥漿。
化學漿液選用雙組分漿液,即A、B兩組,按A∶B=6∶1進行現(xiàn)場配置。
圖1 復合灌漿孔布置圖Fig.1 Distribution of the grouting holes
3.2.2灌漿施工
無論何種方式方法灌漿,水泥灌漿采用孔內(nèi)循環(huán)式,化學灌漿采取純壓式。其中特別要強調(diào)的是,在“孔內(nèi)栓塞、自下而上”分段鉆孔及灌漿施工過程中,當透水率q≥1.0 Lu孔段進行濕磨細水泥灌漿時,為避免化學灌漿時出現(xiàn)漿液繞塞現(xiàn)象,必須嚴格灌漿質(zhì)量。
采用“孔口封閉、自上而下分段”灌漿法施工和采用“孔內(nèi)栓塞、自下而上、分段灌漿”法施工時,工藝流程見圖2。
圖2 灌漿工藝流程圖Fig.2 Flow chart of grouting
以上工藝中,化學灌漿遵循“長時間、慢速率、盡量達到一定注入量”的原則進行,控制好灌漿壓力和注入率的協(xié)調(diào)關(guān)系。一般情況下注入率應控制在0.05~0.1L/min.m之間。當注入率≤0.05L/min.m時,適當升高灌漿壓力,當注入率≥0.1 L/min.m時,適當降低灌漿壓力或控制注入量,提高與降低均以設計灌漿壓力值為參照。
3.2.3 施工過程中的特殊情況處理
滲水孔灌漿。先采取濕磨細水泥灌漿,并適當提高灌漿壓力,進行純壓式灌漿。漿液中添加一定量的速凝劑,屏漿30 min、閉漿24 h。待水泥漿液凝固后,再進行掃孔、洗孔、壓水試驗,在透水率小于1.0 Lu時,再進行化學灌漿。
灌漿過程中的滑塞情況。①灌漿過程中,應確保卡塞壓力足夠大;當壓力略微減小時及時補充卡塞壓力(即補充手壓泵壓力);②卡塞之前,首先檢查栓塞膠囊膨脹性能是否良好,對多次使用的栓塞要及時用丙酮進行清洗,并用棉紗擦拭干凈,再放入孔內(nèi)卡塞;③多次卡塞失敗的孔段應更換新的栓塞進行卡塞。
繞塞觀察。灌漿過程中是否出現(xiàn)繞塞,現(xiàn)場觀察方法一為:將卡塞好的塞上部注滿水,在化學灌漿的全過程中隨時觀察孔口水位變化情況,若未灌漿壓力在不斷增大(直到達到設計壓力),灌漿注入率在持續(xù)減少,未發(fā)現(xiàn)孔口有水或化學漿液溢出,說明沒有繞塞;方法二:采用風管置于栓塞上端部,用壓風方式持續(xù)吹孔,若無化學漿液流出,可以判斷沒有繞塞。
繞塞處理措施。灌漿過程中發(fā)現(xiàn)繞塞,立即停止灌漿并壓風將栓塞上部的水和漿液吹出孔外,迅速提取栓塞進行清洗,檢查栓塞完好性及膠囊性能,必要時更換栓塞。再根據(jù)實際情況增加或縮短段長,再次卡塞,直到滿足灌漿卡塞要求時止。
灌注完成繼續(xù)灌注上段次時,松塞前先用風管置入卡塞上端,壓風將孔內(nèi)留水吹出孔外,再啟塞。
化學灌漿串漿處理。用濕磨細水泥漿液置換出孔內(nèi)的化學漿液,必要時在水泥漿中添加一定量的速凝劑,待水泥漿液凝固后,掃孔復灌化學漿液。
3.2.4 灌漿壓力
表3中的灌漿壓力,根據(jù)施工中期布置的檢查取芯發(fā)現(xiàn),孔頂20 m范圍內(nèi)由于排內(nèi)鉆孔孔間距?。咨?0 m處孔間距為0.96~1.21 m),因此化學漿液在微小裂隙中充填密實、飽滿,灌漿效果明顯;隨著鉆孔深度的加大,孔底間距增為1.75~2.02 m,因此化學漿液充填裂隙不如孔頂20 m范圍。因而經(jīng)過專家意見,各孔段壓力在原基礎上增加0.5 MPa。
表3 濕磨細水泥漿及化學漿液灌漿壓力Table 3 Grouting pressure for the wet grinding fine cement slur?ry and chemical slurry
3.2.5 灌漿結(jié)束標準
濕磨細水泥漿:采用“孔口封閉、自上而下”分段灌漿法時,灌漿段在最大設計壓力下,注入率不大于1 L/min,繼續(xù)灌注60 min,可結(jié)束灌漿;采用“孔內(nèi)栓塞、自下而上”分段灌漿法時,灌漿段在最大設計壓力下,注入率不大于1L/min,繼續(xù)灌注30 min,可結(jié)束灌漿。
化學漿液灌漿:在設計灌漿壓力下,注入率不大于0.01 L/min.m后持續(xù)灌漿4 h,可結(jié)束灌漿,且每一灌漿段的灌漿時間不得小于24 h(后期根據(jù)專家咨詢意見,全部延長到48 h,待凝時間增加至36~40 h)。
3.2.6 封孔
采用自上而下灌漿法施工的鉆孔,采用0.5∶1水泥漿自下而上分段進行純壓式灌漿封孔。分段長20 m,封孔灌漿壓力為該灌漿段的最大灌漿壓力,灌漿持續(xù)時間不小于1 h。如孔內(nèi)水泥漿干縮,上部空腔長度大于3 m時,采用同樣的方法進行第二次封孔,小于3 m時,可使用干硬水泥砂漿人工封填搗實。
采用自下而上灌漿的鉆孔,孔口段灌漿結(jié)束后孔內(nèi)化學漿液不置換,立即采用該段設計灌漿壓力采用化學漿液進行封孔,封孔灌漿持續(xù)時間不小于1 h??卓诙位瘜W漿液凝固后,對鉆孔上部空隙使用干硬性水泥砂漿人工封填搗實。
表4 1單元各序孔灌前透水率頻率分布表Table 4 Distribution of the permeability of the grouting holes before grouting
表5 1單元各序孔化學灌漿單位注入率頻率表Table 5 Distribution of injection rates of the grouting holes in chemical grouting
灌漿分四個單元,以第一單元為例,見表4、表5,灌漿前后壓水透水率和單位注入率,呈Ⅰ序排Ⅰ序孔>Ⅱ序排Ⅰ序孔>Ⅰ序排Ⅱ序孔>Ⅱ序排Ⅱ序孔分布,符合灌漿遞減規(guī)律。
f18斷層共布置質(zhì)量檢查孔12個。透水率均在0~0.3 Lu之間,全部符合透水率≤1 Lu設計要求。從巖芯看,裂隙漿液充填飽滿,巖芯照片見圖3。
圖3 巖芯照片F(xiàn)ig.3 Pictures of the core
2011年8-12月,對斷層水泥-化學復合灌漿進行了灌前、中間及灌后物探檢測。灌前平均聲波波速約4400 m/s,灌后平均聲波波速約4700 m/s?;桶邘r脈灌后比灌前平均聲波波速提高7.0%;灌前平均聲波波速為3900 m/s,灌后平均聲波波速為5000 m/s。f18斷層灌后比灌前平均聲波波速提高5.0%;灌后巖體鉆孔平均變模值約為11.00~13.00GPa。
鉆孔全景圖像資料可見巖體裂隙發(fā)育,完整性較差,有水泥漿液充填和化學漿液痕跡。
f18斷層水泥-化學復合灌漿自2011年6月開始,至2011年12月完成。通過壓水、物探檢測、取芯等方法檢查,整體力學性能較灌前明顯提高,達到了設計要求提高巖體抗?jié)B、抗變形,以及耐久性能的目的。以下經(jīng)驗可供類似工程借鑒。
(1)“孔口封閉、自上而下分段”灌漿法主要優(yōu)點是工藝簡單,每段灌漿時均重復對上灌漿段進行灌漿施工,以彌補灌漿過程中的局部灌漿缺陷。缺點是化學灌漿完成后,用水泥漿置換化學漿,浪費大,現(xiàn)場環(huán)境、安全文明施工控制難,且重復掃孔工程量大,不利于施工進度。
(2)“孔內(nèi)栓塞、自下而上”分段灌漿法施工主要優(yōu)點是,化學灌漿完成后不需要進行漿液置換,施工工藝流程簡單,不存在化學漿液的廢棄,節(jié)約工程投資,更有利于施工過程質(zhì)量控制;施工時不存在重復掃孔,有利于施工進度控制。主要缺點有灌漿時可能出現(xiàn)漿液“繞塞”現(xiàn)象,不利于灌漿施工,灌漿過程中如出現(xiàn)孔內(nèi)事故,事故處理難度大。
(3)為降低同排內(nèi)Ⅱ序孔在壓水過程中可能會對Ⅰ序孔未初凝的化學漿液造成一定的破壞,有必要減少Ⅱ序孔壓水段次,具體施工可按照灌漿段次的5%控制?!?/p>