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        力士樂伺服系統(tǒng)的應(yīng)用

        2014-03-13 01:53:11
        中國有色金屬 2014年16期
        關(guān)鍵詞:管機轉(zhuǎn)數(shù)管坯

        本文通過對力士樂伺服系統(tǒng)在國內(nèi)首條方管冷軋管機電控系統(tǒng)中的應(yīng)用技巧探討,希望對業(yè)內(nèi)其他同行日后的設(shè)計應(yīng)用有一定的借鑒意義。

        廣東冠邦科技有限公司近期集結(jié)國內(nèi)外各方面知名專家學(xué)者,歷時兩年時間終于成功研制出一款FG-90-HS型冷軋管機。該型設(shè)備主要用于外方內(nèi)圓型不銹鋼管材的精細(xì)軋制;經(jīng)過一年多時間的方案整改及現(xiàn)場調(diào)試最終取得了歷史性的成功,該型設(shè)備現(xiàn)已交付客戶驗收使用。該型冷軋管機對于電控伺服系統(tǒng)的要求幾乎接近苛刻,對于回轉(zhuǎn)送進的同步性尤其回轉(zhuǎn)角的控制精度及其累計誤差要求極高。一般的圓管冷軋管機對于回轉(zhuǎn)送進的同步性要求較高,但對于回轉(zhuǎn)角的控制精度要求則相對較低;一般回轉(zhuǎn)誤差控制在正負(fù)3度之內(nèi)不會對成品管材產(chǎn)生質(zhì)量缺陷;但是對于方管冷軋管的回轉(zhuǎn)機構(gòu)如果回轉(zhuǎn)誤差或回零點超過正負(fù)1度都有可引起嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,所以設(shè)計一套性能絕對可靠、控制精度極高的伺服控制變得尤為重要,可以說是整個機組一個至關(guān)重要的核心技術(shù)關(guān)口。

        控制方案的硬件組成

        核心控制單元(PLC)采用力士樂CML40.2-SP型CPU ;

        可視化硬件配置研華10寸觸控式工控機,其操作畫面采用力士樂組態(tài)軟件;

        冷軋管機主傳動采用西門子6RA70型直流驅(qū)動裝置(配置Profibus DP通信)帶動主直流電機運作,該傳動裝置性能可靠,運行平穩(wěn),即使在較低轉(zhuǎn)速時也能提供滿額轉(zhuǎn)矩,完全能滿足冷軋管機的工藝要求;

        回轉(zhuǎn)送進系統(tǒng)采用力士樂交流伺服控制系統(tǒng)(配套力士樂伺服專用電機),該驅(qū)動配置SERCOS光纖閉環(huán)通信協(xié)議,從而保證其控制命令及位置反饋的實時性和準(zhǔn)確性;

        其移料/上料系統(tǒng)采用西門子G120型變頻器(配置Profibus DP通信)驅(qū)動交流電機實時準(zhǔn)確運轉(zhuǎn);確保管坯移料及其管坯上料機械動作執(zhí)行的可靠性,流暢性。

        1.控制系統(tǒng)的硬件框架見圖1

        圖1 控制系統(tǒng)的硬件框架

        2.軋機的主要組成

        上料系統(tǒng),回轉(zhuǎn)送進裝置,芯棒卡緊裝置,中間床身,送進小車,機架,機座,出口入口卡盤,偏心齒輪箱,主傳動機構(gòu),成品管快速拉出裝置,芯棒裝置,出料系統(tǒng),管坯內(nèi)潤滑裝置等。其主機功率:200kW( 直 流調(diào)速);回轉(zhuǎn)電機:兩 臺33.5kW( 交流伺服);回轉(zhuǎn)送進 :33.5kW( 交流伺服)。

        3.其 各 系 統(tǒng)的主要功能如下

        (1)送進電機:送進小車置于中間床身內(nèi),由回轉(zhuǎn)送進箱帶動絲桿驅(qū)動,將管坯送入變形區(qū)。通過對交流伺服電機轉(zhuǎn)數(shù)的精確控制,進而可隨意控制不同大小的送進量。由于采用了交流伺服系統(tǒng),可確保每次的送進量準(zhǔn)確及時。

        (2)入口電機:通過對交流伺服電機轉(zhuǎn)數(shù)的精確控制,進而保證在軋制過程中毛坯管實時跟隨主機同步回轉(zhuǎn),且回轉(zhuǎn)角度精確可控;同時對管坯也有導(dǎo)向作用,有利于穩(wěn)定軋制。

        (3)出口電機:通過對交流伺服電機轉(zhuǎn)數(shù)的精確控制,進而保證在軋制過程中成品管實時跟隨主機同步回轉(zhuǎn),且回轉(zhuǎn)角度精確可控;同時對管坯也有導(dǎo)向作用,有利于穩(wěn)定軋制。

        圖2 伺服軸控制程序

        圖3 伺服軸控制程序

        (4)主傳動電機:通過直流裝置實現(xiàn)對主電機轉(zhuǎn)數(shù)/轉(zhuǎn)矩的精確控制,進而保證在軋制過程中大皮帶輪的勻速圓周運動(主編碼器通過同步帶連接在大皮帶輪轉(zhuǎn)軸上),有利于送進/入口/出口伺服電機的同步跟隨。

        (5)移料電機:通過對交流電機轉(zhuǎn)數(shù)的精確控制,實現(xiàn)將料培順利可靠地送入上料輥道。

        (6)上料電機:通過對交流電機轉(zhuǎn)數(shù)的精確控制,實現(xiàn)料培自動可靠地穿入芯棒并使推料小車準(zhǔn)確返回起始位。

        基本控制方案

        當(dāng)主電機帶動大皮帶輪勻速圓周運動時,此時通過同步帶連接在大皮帶輪轉(zhuǎn)軸上的主編碼器也隨之轉(zhuǎn)動,將其實時的位置信號通編碼器專用反饋電纜送入相應(yīng)的伺服驅(qū)動器。當(dāng)大皮帶輪勻速圓周運動時會帶動裝有軋輥裝置機架在滑板上做往復(fù)運動加之其同步帶的速比關(guān)系,所以主編碼器采集的實時位置也就是主機架的具體運動位置。

        當(dāng)主機架到達(dá)前極限位置時,回轉(zhuǎn)送進伺服系統(tǒng)在程序內(nèi)電子凸輪的實時跟隨驅(qū)動下完成管坯的同步回轉(zhuǎn)送進。管坯的同步送進較易實現(xiàn)且精度要求也不是十分苛刻,同時在送進小車的前、后極限位置均裝有限位保護開關(guān),以防止小車意外越程造成機械事故。還有管坯軋制過程中送進小車到達(dá)前限位后自動回零,直到送進小車退回床身原點位。

        其系統(tǒng)的核心就是控制出口及入口卡盤同步跟隨主機架實現(xiàn)精確回轉(zhuǎn)90度(因為是方管軋制所以回轉(zhuǎn)角固定);經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試發(fā)現(xiàn)其控制精度幾乎達(dá)到苛刻要求,系統(tǒng)調(diào)試難度較高許多意外困難也一一出現(xiàn)。尤其是故障停機后,對出/入口卡盤的絕對準(zhǔn)確回零控制都有很高的要求。一旦控制出現(xiàn)意外差錯,就會造成管坯及機組的直接損壞。雖然起初方案設(shè)計時每臺伺服電機都自帶有編碼器,用于自身的閉環(huán)修正控制;同時出/入口卡盤回轉(zhuǎn)機構(gòu)還額外配有相應(yīng)的編碼器進行回轉(zhuǎn)位置的實時檢測形成外部位置控制環(huán);從而構(gòu)成雙重閉環(huán)位置控制系統(tǒng)。一般情況下該種控制方案已經(jīng)具備了較高的控制精度,足以滿足絕大多數(shù)工業(yè)控制要求;但實際應(yīng)用中由于各種客觀因素及其人為因素的干擾偶爾引起出/入口卡盤回零時發(fā)生偏差。為了保證出/入口卡盤回零的絕對準(zhǔn)確可靠運行,在出入口卡盤絕對回零點的實際機械位置裝有高性能檢測開關(guān)形成外部保護環(huán),當(dāng)出/入口卡盤執(zhí)行回零操作后該檢測開關(guān)如果沒有發(fā)訊就會啟動相應(yīng)的程序保護,該方案經(jīng)過近一年來的現(xiàn)場實際檢驗取得了良好的效果。

        其伺服軸控制程序見圖2、圖3。

        同時配套的工控機上可以實時監(jiān)控管坯的送進量及其回轉(zhuǎn)角,并且回轉(zhuǎn)角可以根據(jù)具體工藝進行實時修改。整個機組的電控情況及其部分單動操作也可以通過該工控機完成;還有具備豐富的故障診斷功能,在系統(tǒng)中設(shè)置了多種故障診斷與報警提示,這些故障檢測及分類報警通過PLC實時采集傳動系統(tǒng)等的工作狀態(tài)、數(shù)據(jù),判斷系統(tǒng)各部分是否處于正常工作狀態(tài)。當(dāng)檢測到系統(tǒng)故障發(fā)生時,PLC將根據(jù)檢測到的故障及軋管機目前的工作狀態(tài)進行相應(yīng)的保護和報警提示。大多數(shù)機組常見故障都可被準(zhǔn)確地判斷出來,如:失速、過流、電源缺相、伺服跟蹤、檢測信號、油壓油溫等,使系統(tǒng)的維護工作量大大減少。

        結(jié)論

        此次設(shè)計的電控系統(tǒng)是力士樂伺服系統(tǒng)在國內(nèi)首條方管冷軋管機中的首次具體應(yīng)用。雖然力士樂伺服系統(tǒng)在圓管冷軋管機中以早已應(yīng)用但此次應(yīng)用的意義非凡。此次應(yīng)用實際檢驗了伺服系統(tǒng)在高慣量,重負(fù)載,大沖擊等惡劣工控下的各項技術(shù)性能,充分體現(xiàn)了力士樂其伺服系統(tǒng)的精確性、實時性、高過載性、耐干擾性;唯一不足的是其硬件成本較高無法普遍推廣。同時對于新設(shè)計研發(fā)的有伺服回轉(zhuǎn)定位系統(tǒng)應(yīng)用的機械設(shè)備,如果客觀情況允許的話建議最好在設(shè)備出廠前對伺服系統(tǒng)進行單獨測試,使其機械或電氣方面存在的問題充分暴露出來,以便于機械或電氣方面做機組方案的進一步優(yōu)化。這樣可以大大提高機組的可靠性,同時機組的調(diào)試工期及其綜合成本都會大大降低。

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