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        氯酸鹽在天然法二硫化鉬生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用研究

        2014-03-10 15:23:48
        中國(guó)鉬業(yè) 2014年1期
        關(guān)鍵詞:氯酸鹽二硫化鉬濾餅

        李 莉

        (金堆城鉬業(yè)股份有限公司化學(xué)分公司,陜西 渭南 714000)

        0 前言

        二硫化鉬是制備高級(jí)潤(rùn)滑劑、摩擦材料等的重要原料之一。目前,工業(yè)上生產(chǎn)二硫化鉬的方法主要有2 種:天然法和合成法。天然法是將輝鉬精礦磨碎后,經(jīng)浮選、化學(xué)浸出等過(guò)程分離出潤(rùn)滑級(jí)的二硫化鉬的生產(chǎn)方法,一般MoS2含量在98%左右。合成法是將鉬精礦經(jīng)焙燒、氨浸、硫化、酸化、脫水等過(guò)程生產(chǎn)二硫化鉬的方法。由于天然法生產(chǎn)的二硫化鉬比合成法生產(chǎn)的二硫化鉬在使用性能上要優(yōu)異許多,而且在生產(chǎn)過(guò)程中不破壞二硫化鉬的結(jié)構(gòu)構(gòu)造,可保持天然二硫化鉬的晶形,具有優(yōu)良潤(rùn)滑性能,被廣泛應(yīng)用于潤(rùn)滑劑以及作為各種油類和潤(rùn)滑脂組分的添加劑、摩擦改進(jìn)劑等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)外絕大多數(shù)二硫化鉬生產(chǎn)企業(yè)均采用天然法生產(chǎn)二硫化鉬。作為潤(rùn)滑劑,天然法仍是二硫化鉬生產(chǎn)的主流工藝。

        作為全球第二大鉬化工生產(chǎn)商和供應(yīng)商的金堆城鉬業(yè)股份有限公司采用的是天然法生產(chǎn)二硫化鉬工藝,優(yōu)點(diǎn)是除雜徹底、產(chǎn)品質(zhì)量高,但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日劇激烈和倡導(dǎo)綠色環(huán)保生產(chǎn)的今天,該工藝回收率僅為97%左右,生產(chǎn)過(guò)程存在的氮化物廢氣污染問(wèn)題較為突出。因此,在保持天然法生產(chǎn)工藝的情況下,提高回收率并解決二硫化鉬生產(chǎn)過(guò)程中的污染問(wèn)題成為當(dāng)務(wù)之急。

        1 工藝發(fā)展及工藝分析

        1.1 二硫化鉬工藝發(fā)展

        金堆城鉬業(yè)股份有限公司二硫化鉬于1992 年起步,建成年產(chǎn)100 t 二硫化鉬生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)工藝包括強(qiáng)浮選、酸浸、過(guò)濾、烘干、粉碎、包裝;1997年經(jīng)技術(shù)改造,增加了酸浸除鐵工藝,形成強(qiáng)浮選、兩段酸浸、過(guò)濾、烘干、粉碎、包裝工藝。2000 年經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)改造,產(chǎn)能達(dá)到了400 t,目前產(chǎn)能達(dá)到了2 000 t,二硫化鉬雖經(jīng)幾次改造,但主要生產(chǎn)工藝未發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變。

        1.2 二硫化鉬生產(chǎn)工藝分析

        采用含鉬57%鉬精礦以硝酸、鹽酸混酸進(jìn)行一段酸浸除鐵,廢水進(jìn)行處理后排放,濾餅以鹽酸、氫氟酸混酸進(jìn)行二段酸浸除硅,使鉬精礦品位提高到59%以上,最后經(jīng)烘干、篩分、粉碎、混料、包裝成二硫化鉬產(chǎn)品。

        生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖1。

        圖1 二硫化鉬生產(chǎn)工藝流程圖

        從圖1 可以看出,工藝過(guò)程中造成鉬損失及造成氮化物廢氣污染的主要環(huán)節(jié)在一段酸浸。一段降鐵工藝中采用硝酸,在反應(yīng)中,一是硝酸與黃鐵礦反應(yīng),產(chǎn)生氮氧化物。二是在反應(yīng)后期加熱趕酸過(guò)程中溶液中殘留硝酸分解形成氮氧化物氣體(污染),冒黃煙。同時(shí),由于硝酸的較強(qiáng)氧化作用,在降鐵時(shí)使鉬精礦中鉬被氧化而進(jìn)入溶液,使得二硫化鉬產(chǎn)品回收率不高。據(jù)檢測(cè),二硫化鉬一段酸浸廢水中Mo 含量為15 g/L 左右,按每釜處理鉬精礦450 kg,產(chǎn)生廢水量450 kg計(jì)算,則每處理1 t 鉬精礦將損失鉬金屬15 kg 左右,折損失率達(dá)2.6%左右。

        2 試驗(yàn)研究

        2.1 實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)研究

        2.1.1 一段酸浸試驗(yàn)

        2.1.1.1 原料分析結(jié)果

        據(jù)檢測(cè)分析,鉬精礦中的鐵礦物主要以微細(xì)粒嵌布的黃鐵礦存在,用通常除鐵的方法難以除去。

        表1 原料主要組分分析結(jié)果 %

        2.1.1.2 工藝原理

        在鹽酸介質(zhì)中,加入比黃鐵礦更高標(biāo)準(zhǔn)氧化電位的氧化劑,使難溶的黃鐵礦結(jié)構(gòu)破壞,鐵迅速溶解,達(dá)到除鐵的目的。

        2.1.1.3 試驗(yàn)條件

        氯酸鹽氧化劑:3 g,5 g,7 g;溫度:60 ℃,70 ℃,80 ℃;時(shí)間:2 h,3 h,4 h;液固比同現(xiàn)工藝。

        2.1.1.4 試驗(yàn)操作

        稱取240 g 鉬精礦放入1 000 mL 燒杯中,分別加入50 mL 鹽酸和133 mL 水,加入對(duì)應(yīng)量的氯酸鹽氧化劑,電動(dòng)攪拌、電加熱套升溫按操作溫度、時(shí)間反應(yīng)。反應(yīng)完后用鋪有兩層濾紙的布氏漏斗進(jìn)行抽濾。濾餅、水樣分別送樣檢測(cè)。濾餅含鐵≤0.15%。

        2.1.1.5 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析及討論

        (1)氧化劑用量試驗(yàn)

        溫度:70 ℃,時(shí)間:3 h,其他見(jiàn)試驗(yàn)操作。共進(jìn)行3 組試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

        從表2 可知,氧化劑用量為3 g 時(shí)鐵含量就可達(dá)到0.15%以下;隨著氧化劑用量的增加,濾餅中鐵含量降低,但增加到7 g 時(shí),鐵含量無(wú)明顯變化,而鉬損失卻明顯增大,回收率降低。綜合考慮,氧化劑用量為3 g 時(shí),濾餅含鐵為0.13%,完全達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

        (2)反應(yīng)溫度試驗(yàn)

        氯酸鹽氧化劑:3 g,時(shí)間:3 h,其他見(jiàn)試驗(yàn)操作。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。從表3 可知,溫度越低,除鐵效果略差;隨著溫度的升高,鐵含量降低但鉬損失隨之增大;綜合考慮,溫度取70 ℃。

        (3)反應(yīng)時(shí)間試驗(yàn)

        氯酸鹽氧化劑:3 g,溫度:70 ℃,其他見(jiàn)試驗(yàn)操作。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。

        表2 一段酸浸氧化劑不同用量參數(shù)試驗(yàn)結(jié)果

        表3 一段酸浸溫度參數(shù)試驗(yàn)結(jié)果

        表4 一段酸浸時(shí)間參數(shù)試驗(yàn)結(jié)果

        從表4 可以看出,2 h 時(shí),反應(yīng)不夠充分,鐵含量不達(dá)標(biāo);4 h 時(shí),鐵含量降低不夠明顯,但鉬損失隨之增大;綜合考慮,時(shí)間取3 h。

        綜合以上數(shù)據(jù),一段的較佳工藝參數(shù)為:鉬精礦240 g,鹽酸50 mL,水133 mL,氧化劑3 g,溫度70 ℃,時(shí)間3 h。

        2.1.2 二段酸浸

        將一段試驗(yàn)濾餅按照現(xiàn)二段工藝條件進(jìn)行二段酸浸,考察一段新氧化劑對(duì)后續(xù)除雜的影響。

        2.1.2.1 試驗(yàn)條件

        參數(shù)同現(xiàn)工藝。

        2.1.2.2 試驗(yàn)操作

        將表2 對(duì)應(yīng)的濾餅放入500 mL 燒杯中,分別加入15 mL 鹽酸、60 mL HF 和130 mL 水?dāng)嚢瑁船F(xiàn)二段除硅工藝升溫反應(yīng)。反應(yīng)完后用鋪有兩層濾紙的布氏漏斗進(jìn)行抽濾、洗滌。濾餅送樣檢測(cè)。

        2.1.2.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析及討論

        一段濾餅進(jìn)行二段酸浸試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。

        從表5 結(jié)果可以看出,濾餅二硫化鉬含量均達(dá)到98.5% 以上,最高達(dá)99.8% ;鐵含量達(dá)到了0.1%以下,達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。

        根據(jù)設(shè)計(jì)的新工藝實(shí)驗(yàn)方案,用新氧化劑代替硝酸,由試驗(yàn)結(jié)果可知,對(duì)后續(xù)除雜無(wú)不良影響,濾餅各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。二硫化鉬含量最高達(dá)99.81%,鐵含量最低達(dá)0.03%。

        2.2 工業(yè)試驗(yàn)研究

        對(duì)實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。

        2.2.1 一段工藝試驗(yàn)

        2.2.1.1 試驗(yàn)條件

        氧化劑:6 kg;溫度:≤70 ℃;時(shí)間:3 h。其他參數(shù)同現(xiàn)工藝。鉬精礦原料分析結(jié)果見(jiàn)表6。

        2.2.1.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析及討論

        按照車(chē)間生產(chǎn)情況,共安排了5 天試驗(yàn),每天投料3 釜,并送濾餅、廢水進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表7、表8。

        從表7 可以看出,濾餅的鐵含量監(jiān)測(cè)指標(biāo)最高0.12%,最低0.05%,全部達(dá)到了試驗(yàn)設(shè)定的鐵含量≤0.15%技術(shù)指標(biāo)要求。

        從表8 可以看出,在廢水量不變的情況下,新工藝廢水鉬含量最低3.07 g/L、最高6.58 g/L,平均5.21 g/L,比現(xiàn)行工藝平均廢水含鉬量16.56 g/L 有大幅度的降低。

        2.2.2 二段工藝試驗(yàn)結(jié)果及討論

        試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表9。

        表5 對(duì)應(yīng)表2 的一段濾餅進(jìn)行二段酸浸試驗(yàn)結(jié)果

        表6 原料指標(biāo)

        表7 濾餅鐵含量指標(biāo) %

        表8 廢水鉬含量指標(biāo) g/L

        表9 二段工藝試驗(yàn)產(chǎn)品指標(biāo)

        從表9 可以看出,試驗(yàn)濾餅投二段后并未對(duì)后續(xù)加工產(chǎn)生不良影響,二硫化鉬含量均在98.5%以上,其他指標(biāo)全部達(dá)到了二硫化鉬國(guó)標(biāo)(GB/T 23271-2009)FMoS2-3 牌號(hào)的要求。

        工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明,用氯酸鹽氧化劑取代硝酸后,產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)可達(dá)到二硫化鉬國(guó)標(biāo)要求。廢水中的鉬含量3~7 g/L,比現(xiàn)生產(chǎn)線廢水中的鉬含量有大幅度的降低,減少了鉬損失,提高了鉬的回收率;從源頭上杜絕了氮化物廢氣排放,消除了環(huán)境污染。

        2.2.3 金屬回收率

        采用新氧化劑時(shí)廢水鉬含量平均5.21 g/L;現(xiàn)有老工藝廢水含鉬量平均為16.56 g/L。經(jīng)比較,老工藝比新工藝金屬鉬損失高1.92%,則回收率在現(xiàn)有97%基礎(chǔ)上可提高1.92%左右,至少達(dá)98%以上。

        3 結(jié)論

        (1)用新工藝除鐵,對(duì)后續(xù)工藝無(wú)不良影響,二硫化鉬產(chǎn)品指標(biāo)全部達(dá)到了二硫化鉬國(guó)標(biāo)(GB/T 23271-2009)FMoS2-3 牌號(hào)的要求。

        (2)從源頭上消除了原有工藝“冒黃煙”現(xiàn)象,消除了氧化氮的污染問(wèn)題,從根本上消除了環(huán)保隱患。

        (3)與現(xiàn)生產(chǎn)工藝相比,廢水中鉬含量降低了60%,回收率在現(xiàn)基礎(chǔ)上可提高1.92% 左右,達(dá)98%以上。

        (4)用氯酸鹽氧化劑取代現(xiàn)有工藝的硝酸,實(shí)施可完全利用現(xiàn)有設(shè)備,工藝簡(jiǎn)單,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

        (5)按照2 000 t/a 產(chǎn)能計(jì)算,若回收率提高1.5%,可少消耗18.65 t鉬金屬,折合國(guó)標(biāo)FMoS2-3牌號(hào)的二硫化鉬31.61 t。按照13 萬(wàn)/t 計(jì)算,利潤(rùn)為410.93 萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        [1]向鐵根.鉬冶金[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2002.

        [2]張啟修,趙秦生.鎢鉬冶金.北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

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