劉志友
(齊重數(shù)控裝備股份有限公司,黑龍江齊齊哈爾 161005)
數(shù)控落地銑鏜床滑枕撓度補償控制形式的改進及調(diào)試
劉志友
(齊重數(shù)控裝備股份有限公司,黑龍江齊齊哈爾 161005)
針對數(shù)控落地銑鏜床滑枕行程大而產(chǎn)生的撓度變形問題,采用改進液壓控制、電氣反饋裝置及電氣控制等措施,提高了滑枕低頭補償?shù)木燃盎硪苿訒r的補償反應(yīng)速度。該技術(shù)提高了數(shù)控落地銑鏜床滑枕的穩(wěn)定性。
S7-300PLC;銑鏜床;滑枕撓度補償
目前在機械制造行業(yè),大型數(shù)控落地銑鏜床主軸直徑在260 mm及以上,滑枕和鏜箱質(zhì)量大、相對結(jié)構(gòu)剛性差,尤其主軸箱在工作過程中,銑鏜軸及滑枕從主軸箱中伸出的距離比較大,從而使主軸工藝系統(tǒng)在加工過程中剛性變差,造成理論與實際重心值偏差增大[1-2]。為補償受滑枕伸縮產(chǎn)生的主軸箱重心偏移,普遍采用液壓缸對主軸箱理論與實際重心值產(chǎn)生的偏差進行補償?shù)慕Y(jié)構(gòu),但液壓控制部分無一例外地全部采用進口比例閥控制方式,在實際應(yīng)用中存在諸多弊端,如:補償響應(yīng)速度慢[3-4]、開環(huán)控制、系統(tǒng)重復(fù)精度低,比例閥控制系統(tǒng)成本過高并且容易受油液溫度及清潔度的影響[5],發(fā)生故障時不易察覺等。文中對該結(jié)構(gòu)的控制形式進行了徹底的改進,以某公司為青島海西重工生產(chǎn)的FMBI26X120X60L-NC數(shù)控落地鏜為例,該臺機床主軸直徑260 mm,滑枕行程1 600 mm,通過改進提高了系統(tǒng)補償精度和穩(wěn)定性,同時降低生產(chǎn)及維修成本,以保證滑枕移動母線與立柱移動母線的垂直度在規(guī)定范圍內(nèi),保證整機的加工精度要求。文中介紹的方案經(jīng)該設(shè)備長期使用驗證,已完全解決了這項技術(shù)難題。
如圖1所示,滑枕伸出時受其自重影響,使其產(chǎn)生向下彎曲變形產(chǎn)生進度誤差[6]。以上述機床為例,實測滑枕伸出1 600 mm時變形量在0.45 mm左右,數(shù)控落地銑鏜床的W軸與Y軸的垂直度精度 (即滑枕水平方向與立柱垂直方向的垂直度)為一項最基本的幾何精度要求,嚴(yán)重影響著該機床的加工精度,該項精度的補償需要有良好的定位精度、快速的響應(yīng)和跟隨性,使W軸在靜止、運動的狀態(tài)下有一個高精確的水平定位精度,使機床幾何精度保持在最佳狀態(tài)。如圖2所示,采用絕對值編碼器將其用支架固定在鏜箱上,將導(dǎo)軌固定在活塞與鋼絲繩聯(lián)接支架上,中間采用軸承杠桿臂聯(lián)接,通過編碼器的旋轉(zhuǎn)角度直接反映油缸的位置實際值,西門子CNC系統(tǒng)將反饋裝置提供的實際值傳送給PLC直接控制油缸位置,可有效防止中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生的誤差對補償精度的不良影響,并有利于監(jiān)控補償效果,當(dāng)補償未到位時及時提醒操作者,并自動做出保護措施。
圖1 落地銑鏜結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 油缸測量反饋裝置圖
圖3 改進前和改進后液壓控制系統(tǒng)示意圖
對補償油缸的液壓控制方式進行了徹底的改進,如圖3所示。將原比例減壓閥取消,用ATOS生產(chǎn)的方向控制閥代替原有的比例減壓閥,并在回油T口和A口增加兩個節(jié)流閥用以減小切換動作時的沖擊;同時將油缸的行程加大,由原來的80 mm增加到改造后的120 mm,以提高補償量,減少故障概率及維修成本。
西門子S7-300是一種功能非常強大的PLC系統(tǒng)[7-9],通過PLC對W軸與Q軸 (補償油缸活塞移動)絕對位置的讀取和監(jiān)控,將W軸絕對位置值作為補償?shù)膮⒖贾担ㄟ^系統(tǒng)PLC的運算,將控制信號轉(zhuǎn)化為誤差脈沖量輸出到PLC的輸出口,驅(qū)動方向閥的開閉及換向,控制補償油缸的絕對位置。為防止操作人員誤操作,特編寫電子鎖程序。編寫專用平衡油缸補償量手動調(diào)整控制程序,方便操作者在補償精度不理想時調(diào)整補償量,調(diào)節(jié)結(jié)束后自動保存新補償值,并為常用調(diào)整參數(shù)、多附件頭補償表預(yù)留接口方便調(diào)試。在程序中監(jiān)控補償響應(yīng),在實際補償值未達到設(shè)定值時觸發(fā)報警,提示操作者查找原因。在調(diào)試主軸箱平衡補償系統(tǒng)前,應(yīng)首先保證各部件相關(guān)幾何精度合格。調(diào)試中兼顧系統(tǒng)的穩(wěn)定性、超調(diào)量與穩(wěn)態(tài)精度。
將滑枕鏜軸全部縮進主軸箱內(nèi),在鏜軸端部固定一輔助測量臂 (端部固定一平頭螺絲的鋼條),置一千分表,轉(zhuǎn)動鏜桿,輔助測量臂隨之做回轉(zhuǎn)運動,將測量臂調(diào)節(jié)至與立柱導(dǎo)軌大致平行的狀態(tài)下,在此位置對表,將鏜桿回轉(zhuǎn)180°,移動鏜箱使千分表測頭與測量臂測頭接觸,讀出誤差值,調(diào)節(jié)補償鋼絲繩的預(yù)緊力,使兩者垂直度在公差范圍內(nèi)即可。
將滑枕鏜軸全部縮進主軸箱內(nèi),在鏜軸端部固定一千分表,當(dāng)滑枕鏜軸外伸時,由于主軸箱重心變化導(dǎo)致傾斜,千分表數(shù)值會變化。此時通過調(diào)整補償斜率表的補償給定值,即可控制補償油缸的拉伸量,使數(shù)值趨于零。然后每隔50 mm進行測量,按上述步驟進行補償,直至全行程。
當(dāng)加上附件后,滑枕前端連接質(zhì)量不同的附件后主軸箱重心發(fā)生變化,需再進行補償油缸的拉伸量補償。
(1)補償油缸缸內(nèi)油壓振蕩,活塞位置不穩(wěn)定
檢查控制換向閥是否內(nèi)泄漏過大,如是則更換換向閥。檢查補償油缸是否內(nèi)泄漏過大,如是則更換活塞密封圈。檢查來油節(jié)流閥是否開口過大,適當(dāng)調(diào)節(jié)節(jié)流閥開口。
(2)補償油缸補償動作緩慢,跟不上滑枕移動速度
檢查來油回油節(jié)流閥是否開口過小,適當(dāng)調(diào)節(jié)節(jié)流閥開口。檢查補償油泵輸出壓力及流量是否滿足工藝要求,適當(dāng)提高油缸輸出壓力。
(3)鏜軸微量下垂
鏜軸外伸時自重產(chǎn)生撓曲變形而下垂,同樣不能僅靠補償油缸解決,要采用數(shù)控系統(tǒng)的垂度補償來補償這一變形。該補償是一個單純的CNC動作,與液壓平衡系統(tǒng)沒有直接關(guān)系。鏜軸每外伸100 mm,其下垂量通過改變Y值進行線性補償,實施后補償效果良好,鏜軸精度合格。
數(shù)控落地銑鏜床主軸箱平衡補償系統(tǒng)是設(shè)計與調(diào)試的難點,也是關(guān)鍵技術(shù)所在,調(diào)整不好將造成Z、W軸相關(guān)精度不合格,經(jīng)過補償后可以使滑枕1 600 mm全行程內(nèi)直線度控制在0.03 mm內(nèi),而且補償反應(yīng)速度快,穩(wěn)定性高。文中所述的控制方法具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、維修容易、實施效果好等優(yōu)點,滿足了機床滑枕前端安裝附件和滑枕伸出時產(chǎn)生的重心偏差的全部補償要求,大大減小了機床加工時由于重心偏差導(dǎo)致的主軸回轉(zhuǎn)精度誤差,更有效地提高了機床對工件的加工精度,保證了產(chǎn)品的加工質(zhì)量,給實際生產(chǎn)加工帶來了很大的方便。
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【8】西門子(中國)有限公司.西門子簡明調(diào)試手冊[M],2006.
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TG53;TG54
B
1001-3881(2014)8-135-3
10.3969/j.issn.1001-3881.2014.08.043
2013-02-19
劉志友 (1981—),男,大專,助理工程師,長期從事于重型機床的制造、安裝、調(diào)試及改造。E-mail: zyliu1981@163.com。