張文秋
(哈爾濱軸承集團公司 技術(shù)中心, 黑龍江 哈爾濱150036)
3MZ135磨床改造
張文秋
(哈爾濱軸承集團公司 技術(shù)中心, 黑龍江 哈爾濱150036)
通過對該設(shè)備進給機構(gòu)、修整器補償系統(tǒng)的改造,提高了加工精度,滿足了軸承內(nèi)溝制造工藝的要求。
軸承內(nèi)圈;內(nèi)溝切入磨床;進給機構(gòu);修整器;補償機構(gòu)
隨著工業(yè)及科學技術(shù)的高速發(fā)展,我國軸承制造業(yè)進入快速增長的發(fā)展階段。為了在激烈的市場競爭中發(fā)展壯大,必須調(diào)研、設(shè)計、制造市場需要的高精度、低噪音軸承。我廠在計劃經(jīng)濟時期是以生產(chǎn)中小型軸承為主的企業(yè)之一,陳舊設(shè)備占具相當大的比例,如果購買新設(shè)備,資金量大、周期長,公司在短時間里很難做到。
滾動軸承除了科學合理的設(shè)計以外,主要是靠多工序的精益生產(chǎn)和科學檢查等手段制造而成,因此,對軸承的制造母機—軸承加工的專用設(shè)備在加工精度、生產(chǎn)效率、自動化控制程度等方面提出了更高的要求。 為了解決上述難題,對該設(shè)備進行了改造。
3MZ135自動內(nèi)溝切入磨床是加工球軸承內(nèi)圈溝道的專用磨床,特點是布局合理、工作穩(wěn)定、自動化程度較高。
2.1 主要參數(shù)
(1)機床外形尺寸:
240mm×1350mm×1800mm;
(2)加工范圍:φ10~φ50mm;
(3)加工參數(shù):砂輪軸轉(zhuǎn)速
N1=2 294r/min,
N2=2 495r/min;
(4)砂輪速度:Umax=60 r/min;
(5)工作軸轉(zhuǎn)速
N1=1 007r/min,N2=1 405 r/min,
N3=1 601 r/min,N4=2 050 r/min,
N5=3 259 r/min;
(6)快速補償移動量:5mm/r。
(7)微動補償移動量: 0.125mm/r;
(8)微動補償手輪刻度值:2.5μm/格;
(9)電動機:砂輪電機, 功率 7.5kW,
轉(zhuǎn)速 2 900r/min。
工件軸電機:功率 1.1kW,
轉(zhuǎn)速 2 810 r/min。
2.2 機床的工藝裝備
機床的工藝裝備由砂輪軸、工件軸、電磁夾盤、定程磨削控制尺寸、靜壓導(dǎo)軌、可用控制力磨削、砂輪圓弧修整器、砂輪修薄修整器、磁性分離器、全封閉防護罩等部分組成。
2.3 補償機構(gòu)
本機使用兩套補償機構(gòu),一套是砂輪修整器補償機構(gòu),另一套是進給補償機構(gòu)見圖1(K向),此兩套機構(gòu)的結(jié)構(gòu)與工作原理相同,因此只介紹一套。補償機構(gòu)有快進補償和微動補償兩部分組成??爝M補償是把螺母松開,手輪與絲杠同軸,轉(zhuǎn)動手輪可使往復(fù)作快速移動。微動補償有手動與自動兩種方式,手動是把止動桿壓下,轉(zhuǎn)動手輪,通過蝸輪與絲杠同軸轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)手動補償。自動補償是由電磁閥輸出的高壓油進入齒輪活塞的下端油腔,把活塞向上推動,活塞帶動齒輪,齒輪帶動棘爪轉(zhuǎn)動,是棘爪與調(diào)整塊脫開與棘爪輪嚙合后帶動棘輪轉(zhuǎn)動,棘輪與手輪同軸,所以蝸桿也轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)自動補償。自動補償量的改變是調(diào)整定位螺釘實現(xiàn)的。齒條活塞的返回是在彈簧的彈力下返回。為了消除微動補償蝸桿與渦輪間隙,蝸輪做成兩半,把緊固螺釘松開,調(diào)整微動螺釘使蝸桿與蝸輪齒側(cè)間隙最小,再旋緊螺釘把兩半的蝸輪緊固住。
圖1 改造前3MZ135自動內(nèi)溝磨床的進給及補償系統(tǒng)
在對軸承內(nèi)外套磨削過程中,軸承磨床的補償機構(gòu)是該機床的核心部分,也是對加工軸承內(nèi)外套質(zhì)量保證的核心部件。
在軸承內(nèi)溝磨削時,每磨削完一個工件(或幾個工件)時,由砂輪修整器對砂輪進行一次修整,修整的微量就要靠補償機構(gòu)進行微量補償(同時進給機構(gòu)也補償相同的量),再進行下一個工作循環(huán)。
3MZ135自動切入磨床的補償機構(gòu)除了電磁閥、液壓缸以外,由龐大的機械傳動機構(gòu)所組成,如圖 1。
每個機械零件要求精度都比較高,在生產(chǎn)制造中都比較繁瑣,制造困難,生產(chǎn)周期長。在使用中,安裝調(diào)整也復(fù)雜,費工費時。
該設(shè)備補償機構(gòu)復(fù)雜而龐大,在長期使用中,各個零部件極易產(chǎn)生磨損,形成間隙,不能按所要求的補償量實現(xiàn)補償,在磨削工件時不能保證工件精度要求,加工出的軸承套圈出現(xiàn)了較大的散差,給軸承裝配合套增加了難度,同時也造成了一定數(shù)量的廢品,而該設(shè)備主要機械部件如床身、工作臺、工件軸箱體、砂輪軸座等,已經(jīng)過長時間的使用,是優(yōu)良的部件,性能可靠穩(wěn)定,不會產(chǎn)生應(yīng)力變形等問題。該設(shè)備的缺點是由于進給、砂輪修整器補償?shù)冗\動部件的長期磨損出現(xiàn)了誤差,使設(shè)備降低了加工精度,且電氣控制系統(tǒng)已經(jīng)落后。要想消除該機構(gòu)磨損造成的間隙,對機構(gòu)進行調(diào)整、維修非常困難。針對以上問題,對3MZ135自動內(nèi)溝切入磨床進給、修整器補償機構(gòu)進行了改造。
采用數(shù)控伺服系統(tǒng)驅(qū)動,用滾珠絲杠來傳動進給,選用十字交叉滾子來導(dǎo)向滑動,如圖 2。
改造后的進給機構(gòu)由伺服電機直接驅(qū)動滾珠絲杠快進、工進、實現(xiàn)自動進給補償;同理,砂輪修整器進行自動進給補償。
改造后的3MZ135自動內(nèi)溝磨床減少了原機床的復(fù)雜而龐大的進給、修整、補償機構(gòu),消除了為補償零部件的間隙產(chǎn)生的誤差,實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)緊湊合理,簡化了液壓系統(tǒng),同時在電氣上采用了可編程序控制器(PLC)控制伺服驅(qū)動器驅(qū)動伺服電機,實現(xiàn)對進給和補償機構(gòu)的控制。
圖2 改造后3MZ135自動內(nèi)溝磨床的進給及補償圖系統(tǒng)
經(jīng)過改造后的3MZ135自動內(nèi)溝切入磨床在三年的使用中,證明了其加工精度很高,能夠滿足生產(chǎn)要求,完全趕上新型CNC(計算機數(shù)字化控制)滾動軸承專用設(shè)備。
(編輯:王立新)
Transformation of 3MZ135 grinder
Zhang Wenqiu
( Technical Center, Harbin Bearing Group Corporation,Harbin 150036,China )
Through transforming the feed mechanism and dresser compensation mechanism, the machining accuracy was improved, the requirements of the bearing inner groove grinding process was met.
bearing inner ring; inner groove cut-in grinding machine; feed mechanism; dresser; compensation mechanism
TG581+.1
B
1672-4852(2014)02-0031-02
2013-11-13.
張文秋(1957 -),男,工程師.