鄭祥云 魏 林 王 康
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊261204)
磨煤機是發(fā)電廠主要的輔助設備之一。磨煤機電機啟動較為頻繁,啟動時間長、負荷大,發(fā)生鼠籠斷條的幾率較高,對發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行造成了極大的影響。近幾年,磨煤機電機故障時有發(fā)生,甚至呈上升趨勢[1]。為了提高磨煤機電機運轉的可靠性,保證發(fā)電機組的安全穩(wěn)定滿負荷運行,對磨煤機電機鼠籠斷條故障進行及時診斷,以便提出相應的預防改進措施,是非常有意義和必要的。
磨煤機在啟動時,鋼球與煤全部囤積在其滾筒下部,整個啟動過程遲緩,大約10~20s才能啟動起來,一般啟動電流是額定電流的6~7倍,啟動時間長、負荷大,而籠條間電動力正比于電流的平方,約為36~49倍,啟動力矩大;同時在啟動電流由0上升到持續(xù)最大值的這段時間內,端環(huán)短路電流迅速達到最大,并發(fā)熱膨脹,這必然會產生徑向位移和變形,根據發(fā)熱公式Q=kI2Rt及電流的集膚效應作用,啟動時間愈長,啟動電流愈大,彎曲變形愈厲害,再發(fā)展下去,就會出現(xiàn)釬焊接頭熔開,籠條與端環(huán)處開焊現(xiàn)象。所以籠條在啟動過程中不僅受到電磁徑向力、離心力的作用,還受到難以計算和預測的熱應力的影響,使籠條受到交變的應力,反復彎曲變形,疲勞損傷達到一定程度,必然造成端環(huán)開焊、籠條斷裂事故[2]。
輕微的鼠籠斷條故障對電機正常運行不會產生很大影響,僅僅憑觀測也很難發(fā)現(xiàn)故障的存在。但當某一根籠條斷裂之后,相鄰籠條的電流要相應增大,因此加速了其他籠條特別是相鄰籠條的斷裂,最終會發(fā)展為多根籠條斷裂,造成電機嚴重損壞。因此,及早發(fā)現(xiàn)斷條故障顯得尤其重要,這就需要有可靠的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷方法。轉子斷條的監(jiān)測方法很多,根據檢測信號的不同可分為電流分析法、失電殘壓法、瞬時功率法、脈振磁場分析法、電磁轉矩分析法、振動噪聲分析法等[3]。我廠依據現(xiàn)有的技術條件,采用振動頻譜特征和定子電流頻譜特征分析法,取得了良好的效果。
分析振動特征信號不僅能檢測電機機械問題,也能檢測電氣有關問題?;\型異步電機因籠條斷裂將產生不平衡電磁力,該不平衡電磁力隨轉子一起轉動,其振動頻譜呈現(xiàn)如下特征[4]:(1)在轉速頻率1X的兩側產生很清楚的極通過頻率的邊帶。(2)在轉速頻率及諧波頻率的兩側產生極通過頻率邊帶的情況下,往往發(fā)現(xiàn)1個以上的轉子斷條。
鼠籠異步電機轉子斷條故障時的振動頻譜圖如圖1所示。
圖1 轉子斷條故障時的振動頻譜圖
電機定子的供電電流在很大程度上受電機狀態(tài)的影響,當轉子正常時,定子電流的頻率是單一的電源頻率;而當轉子出現(xiàn)斷條故障時,引起的定子電流故障頻率成分為[5]:
式中,ffault為故障頻率;f1為供電頻率;s為轉差率;k為整數(0,1,2…)。
當k=0時,ffault為2sf1,稱之為2倍轉差頻率。由于它對供電頻率的調制作用,在供電電流頻率兩側(1±2s)f1的位置上各出現(xiàn)一個邊頻帶,隨著斷條數目的增加,(1±2s)f1處的幅值增加。因此,根據邊頻帶幅值的大小即可判斷轉子斷條故障和故障程度,如果邊頻帶幅值低于供電電流頻率幅值40dB以內,說明轉子出現(xiàn)斷條。
鼠籠異步電機轉子斷條故障時的電流對數頻譜圖如圖2所示。
圖2 轉子斷條故障時的電流對數頻譜圖
本廠1D磨煤機采用6極鼠籠異步電機,額定轉速為992r/min,電機轉頻約16.53Hz。電機測點分布如圖3所示。2013年8月13日,對該電機進行振動監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)振動值超標,達到3.57mm/s(通常規(guī)程規(guī)定的監(jiān)測振動的速度標準值為2.8mm/s),危及正常生產的原料供應。
2013年8月13日,我們重新對電機的振動頻譜進行測量,為了確保測試的準確性,在測試時設置了高分辨率的振動參數,180Hz、1600條譜線,同時電機要帶70%以上負荷,實際測試時電機帶了90%負荷。
在對記錄的頻譜進行分析的過程中,首先看到的是在頻域信號中主要以電機轉頻及諧波為主,如圖4所示,而正常的磨煤機電機振動頻譜如圖5所示。
圖3 設備結構及測點
圖41D磨煤機電機振動頻譜圖
圖5 沒有斷條故障的磨煤機電機振動頻譜圖
在圖4有斷條故障的電機振動頻譜圖中,存在幅值較高的電機轉頻f0(≈16.53Hz)及2f0、3f0、4f0諧頻成分,且在這些轉頻及諧頻的周圍存在邊頻帶。經分析,發(fā)現(xiàn)這些頻率的間隔均為0.78Hz。在圖5正常電機振動頻譜圖中,電機轉頻f0(≈16.53Hz)及2f0、3f0、4f0諧頻成分幅值較低,并且周圍不存在邊頻帶。
現(xiàn)在來解釋一下0.78Hz頻率的來源。由于該電機為異步電機,所以在正常工作時應該存在轉差速度,即電機的實際轉速應略低于其同步轉速,且電機負載越大,其轉差速度也越大。我們在現(xiàn)場實際測試轉速約為992.6r/min,與電機的同步轉速相差在7.4r/min左右,其所差的頻率應該在0.123Hz左右,極通過頻率應該在0.74Hz左右。圖4中0.78Hz頻率邊帶與計算得到的0.74Hz極通過頻率邊帶相差不大,我們認為是由于分辨率等誤差造成的,這個0.78Hz頻率邊帶就是極通過頻率邊帶,0.78Hz頻率的極通過頻率邊帶很明顯地出現(xiàn)在1倍、2倍、3倍和4倍轉頻周圍,這類頻譜說明該電機可能已經出現(xiàn)了籠條斷裂故障。
為了進一步驗證結果的準確性,我們對電機定子二次電流頻譜進行測量分析。在電流頻譜測試時我們設置了高分辨率的測試參數:100Hz、3200條譜線;采用漢寧窗;設2次平均;電機實際帶負荷90%左右。記錄測量時的電機工作電流值,所得的對數坐標下電流頻譜圖如圖6所示。
圖6 對數坐標下電機定子電流頻譜圖
在電流譜線處作局部放大,工作電流譜線兩邊存在2倍轉差頻率(約0.25Hz)的邊頻帶,工作頻率的幅值與2倍轉差頻率邊頻帶的幅值差為38dB,小于40dB,表明該電機已經出現(xiàn)了斷條故障。
振動頻譜特征分析和定子電流頻譜特征分析均說明電機發(fā)生了斷條事故,2013年10月份利用大修的機會對電機進行解體檢修時,發(fā)現(xiàn)該電機轉子共有5根籠條端部斷裂,證明了判斷的正確性。
綜合運用振動頻譜特征和定子電流頻譜特征分析可以準確、及時地診斷磨煤機電機鼠籠斷條故障,通過連續(xù)多次監(jiān)測還能對故障進行趨勢分析,為制定合理的檢修方案提供理論依據。
[1]陳江,沙德生.火力發(fā)電廠精密點檢及故障診斷案例分析[M].北京:電力出版社,2010
[2]吳干東.電動機轉子故障的分析[J].華北電力技術,2001(9)
[3]姚建紅,謝婷婷,張鴻偉.三相異步電動機振動故障診斷及處理方法分析[J].佳木斯大學學報:自然科學版,2008(6)
[4]鐘秉林,黃仁.機械故障診斷學[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006
[5]秦淑香,徐殿國.籠形異步電動機電流法診斷轉子故障方法綜述[J].煤礦機械,2005(6)