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        ZGM-113G型磨煤機2種跳閘邏輯的分析與完善

        2014-03-06 07:11:18童勁松
        機電信息 2014年6期
        關鍵詞:磨輥給煤機制粉

        童勁松

        (皖能馬鞍山發(fā)電有限公司,安徽 馬鞍山243021)

        1 設備概況

        皖能馬鞍山發(fā)電有限公司#1、#2機組為660MW超臨界燃煤機組,鍋爐配置正壓直吹式制粉系統(tǒng),磨煤機為北京電力設備總廠生產的ZGM-113G型中速磨,采用液壓變加載系統(tǒng),加載壓力由給煤量信號控制。此種加載方式優(yōu)點是節(jié)能,可以快速響應負荷調節(jié)的需要。

        2 存在的問題

        投產初期,該廠磨煤機液壓油系統(tǒng)的若干保護邏輯不盡完善,影響了制粉系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性。據(jù)統(tǒng)計,該廠#1、#2機組分別于2012年4月和6月份投產,至9月初,#1、#2鍋爐12套制粉系統(tǒng)共發(fā)生了11次磨煤機跳閘故障,給鍋爐的安全穩(wěn)定運行帶來了極大的隱患。導致磨煤機跳閘的原因主要有:(1)磨煤機控制保護系統(tǒng)中的熱控設備可靠性差,經常發(fā)生保護誤動現(xiàn)象,這方面原因致使磨煤機跳閘的幾率占70%以上;(2)磨煤機液壓系統(tǒng)在磨煤機斷煤時發(fā)生失壓現(xiàn)象,使磨煤機跳閘。上述跳閘均因液壓系統(tǒng)保護邏輯不完善引起,占跳閘總次數(shù)的90%以上。

        3 控制改進

        為提高制粉系統(tǒng)可靠性,該廠抓住問題的主要方面,有針對性地對磨煤機控制系統(tǒng)進行了邏輯、定值設置的改進。

        3.1 跳磨邏輯的完善——磨輥未升到位且給煤機斷煤或停運

        在給煤機斷煤或停運時,磨煤機內存留煤粉在磨輥研磨和一次風攜帶下逐漸減少,如不及時將磨輥抬起來,必將導致磨煤機振動,所以斷煤后應及時提升磨輥。由磨煤機跳閘邏輯(圖1)可見,相應保護邏輯為:自斷煤或給煤機停運信號發(fā)出,在90s內,磨煤機的3只磨輥必須抬起并上升到位,否則磨煤機跳閘。但由于監(jiān)測磨輥位置的接近開關性能極不可靠,經常是磨輥實際已經升到位,而到位信號無法傳至DCS。這樣造成在夏季經常發(fā)生給煤機斷煤而要求升磨輥時,因收不到升到位信號,邏輯保護動作導致磨煤機跳閘的現(xiàn)象,經常造成汽溫超溫甚至被迫減負荷。

        該廠經過反復的磨輥接近開關消缺仍無效果后,最終決定選擇穩(wěn)定的參數(shù)來作為邏輯要素。整改思路是:用較為穩(wěn)定的液壓油壓力模擬量信號取代不可靠的磨輥行程開關量信號,減少因控制設備自身不穩(wěn)定而導致的保護誤動作。

        圖1 磨輥未提升跳磨煤機邏輯

        通過觀察多臺液壓油站的油壓在磨煤機啟動時的變化趨勢(圖2)發(fā)現(xiàn),在磨輥升到位時,系統(tǒng)油壓均在9.2MPa左右(油站系統(tǒng)調試時,將升降磨輥電磁閥的溢流閥定值設定在9.2MPa,磨輥升到位時,油壓由溢流閥控制)。故對該跳磨邏輯進行如下改動:將升磨輥到位信號改為油壓信號,即原90s內磨煤機3只磨輥同時升到位,改為油壓達到8MPa(略低于9.2MPa,取一定的裕度)時即認為磨輥已升到位??紤]到運行人員主觀反應及液壓系統(tǒng)升磨輥程序所需的時間,將90s延長至120s。經觀察,將此邏輯改動后的近4個月時間內,沒有再發(fā)生因給煤機斷煤或堵煤而導致的磨煤機跳閘現(xiàn)象,大大提高了制粉系統(tǒng)的可靠性。

        圖2 磨煤機啟動時油壓趨勢

        另外,在磨煤機跳閘事件中,曾經發(fā)生過2次給煤機誤報斷煤和堵煤(堵煤信號聯(lián)鎖給煤機停運)信號,導致保護邏輯因未收到磨輥升到位信號而跳閘的現(xiàn)象。對此,我們主要從設備自身可靠性方面進行處理:(1)在檢查斷煤信號裝置時,發(fā)現(xiàn)該接觸式保護開關行程較短,當給煤機下煤不暢時,即使未斷煤,由于煤層厚度變化,極易使該裝置短時脫離接觸,從而誤發(fā)斷煤信號。對此,我們將該開關行程加長,同時取煤量的模擬信號進行助判,減少了斷煤信號誤發(fā)幾率。(2)將堵煤聯(lián)鎖跳閘給煤機的保護邏輯修改為堵煤發(fā)語音報警,由運行人員根據(jù)相關參數(shù)、現(xiàn)場實際情況判斷是否停運給煤機。通過上述2個給煤機保護信號聯(lián)鎖邏輯的修正,減少了信號不穩(wěn)定對保護聯(lián)鎖的影響,避免了因磨煤機跳閘,停運制粉給鍋爐帶來的降負荷、燃燒調整惡化等一系列不良后果。

        3.2 增加磨煤機油壓低跳閘邏輯——液壓油油壓低于2MPa延時5s,語音報警;延時10min,磨煤機跳閘

        磨煤機正常運行時,液壓系統(tǒng)壓力一般在4.5MPa(液壓油站比例溢流閥定值設定在4.5~14.5MPa,即系統(tǒng)最低油壓為4.5MPa)以上,僅在升降磨輥操作期間,降磨輥操作時可能存在低于2MPa的階段,但時間小于5s(3s左右)。此前,該廠無磨煤機的低油壓保護邏輯。

        2012年10月9日,#1爐升爐過程中,D磨煤機運行(煤量55t/h,液壓油油壓13.5MPa),熱風調節(jié)門從70%逐漸開大,入口一次風量從90t/h逐漸下降至60t/h。運行人員檢查操作員畫面發(fā)現(xiàn):液壓加載油壓為0.79MPa,液動換向閥狀態(tài)顯示黃色,3個磨輥顯示在抬起位置,輸入降磨輥指令不動作,綜合現(xiàn)象判斷為磨煤機堵煤,被迫停磨。就地檢查液壓油站所有壓力表沒有油壓顯示,磨輥因堵煤在抬起位置。

        事后在工程師站調出當時的磨煤機及液壓系統(tǒng)各參數(shù)歷史趨勢,發(fā)現(xiàn)在磨煤機正常運行時,運行人員誤將液壓油系統(tǒng)的液動閥關閉,導致系統(tǒng)加載油壓消失(系統(tǒng)壓力0.79MPa),但沒有及時發(fā)現(xiàn)。這時,制粉出力降低,而給煤量仍維持高位,運行30min后,該磨煤機堵煤,造成磨煤機風門開度及風量異常。為了避免此類現(xiàn)象再次出現(xiàn),我們主要從控制方面進行了整改:(1)加強對制粉系統(tǒng)的有效監(jiān)控。我們首先在集控操作員站的制粉系統(tǒng)畫面上增加了各臺磨煤機變加載油壓顯示點,與磨煤機的電流、給煤率、風量參數(shù)等并列顯示。增加運行人員的監(jiān)控手段,避免了因翻看畫面不及時(制粉系統(tǒng)的液壓系統(tǒng)畫面單獨設立,油壓低無報警,導致運行人員必須經常翻看畫面才能注意到油壓變化)而導致的無法及時觀察系統(tǒng)異?,F(xiàn)象的問題。(2)對液壓系統(tǒng)的保護邏輯進行整改,即增加磨煤機跳閘邏輯——液壓油油壓低于2MPa,延時5s報警,延時10min跳閘。這里的延時5s是考慮磨煤機降磨輥時可能出現(xiàn)的3s左右油壓低于2MPa階段,延時10min是給運行人員足夠的工況判斷、操作調整及現(xiàn)場應急處理的時間(因為出現(xiàn)此現(xiàn)象,要恢復油壓只有運行人員到就地油站進行應急手動操作)。延時10min是因為即使變加載無壓力,磨輥的自重(磨輥單重10t,3只約30t)仍能保持一定研磨能力,10min內,如處理得當,磨煤機仍可繼續(xù)正常運行,不會造成堵煤被迫停運的后果。

        4 結語

        對磨煤機相關控制邏輯進行整改后,經過近4個月的觀察,沒有再次發(fā)生因為磨輥未升到位信號誤報、給煤機斷煤及堵煤、磨煤機液壓油油壓低等導致磨煤機跳閘的現(xiàn)象,大大提高了制粉系統(tǒng)的可靠性,同時也為來年迎峰度夏、雨季斷煤頻繁時期制粉系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提前打下了基礎。

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