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        提高交流耐壓試驗一次成功率

        2014-03-03 06:08:36中國石油大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠電力維修大隊挑戰(zhàn)QC小組
        關(guān)鍵詞:防震耐壓統(tǒng)計表

        中國石油大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠電力維修大隊挑戰(zhàn)QC小組

        (黑龍江大慶163511)

        提高交流耐壓試驗一次成功率

        中國石油大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠電力維修大隊挑戰(zhàn)QC小組

        (黑龍江大慶163511)

        1 小組概況

        表1為小組概況。

        2 選擇課題

        電力維修大隊要求:根據(jù)《交流耐壓試驗作業(yè)指導(dǎo)書》(CY4/DL011-2012)中規(guī)定,交流耐壓試驗一次成功率達到90%。

        電力維修大隊現(xiàn)狀:2012年交流耐壓試驗共12603次,成功率僅為72.3%,低于指導(dǎo)書要求,變所停電時間延長64h(表2),增加員工勞動強度。

        選擇課題:提高交流耐壓試驗一次成功率。

        表1 小組概況

        表22012 年交流耐壓試驗不成功耗時統(tǒng)計表s

        3 設(shè)定目標

        根據(jù)《交流耐壓試驗作業(yè)指導(dǎo)書》(CY4/DL011-2012)中的規(guī)定,制定小組目標為交流耐壓試驗一次成功率達到90%。

        4 目標可行性分析

        查閱2012年交流耐壓試驗工作記錄,將交流耐

        1壓試驗一次不成功進行統(tǒng)計、分類(表3)。

        表32012 年交流耐壓試驗一次不成功統(tǒng)計表

        由表3(排列圖略)可看出,試驗設(shè)備故障是導(dǎo)致交流耐壓試驗一次不成功的癥結(jié)問題。只要解決癥結(jié)問題的80%,交流耐壓試驗一次成功率就可提高到90.6%,(12603-3491+2877×80%)÷12603= 90.6%。

        5 分析原因

        小組集思廣益,針對試驗設(shè)備故障導(dǎo)致交流耐壓試驗一次不成功這個癥結(jié)問題進行了分析,并繪制了關(guān)聯(lián)圖(圖1)。

        找到6項末端因素:鱷魚夾耐壓能力差;變壓器內(nèi)部接點易開焊;被測設(shè)備接線方式多;接線柱損壞;沒絕緣支撐工具;缺少干燥設(shè)備。

        6 確定主要原因

        6.1 要因確認一:鱷魚夾耐壓能力差

        購買3種不同材質(zhì)、型號、規(guī)格相同的鱷魚夾各10個與目前使用的鐵鱷魚夾一起進行模擬試驗,結(jié)果如表4。

        結(jié)論:由表4看出紅銅鱷魚夾在3種不同耐壓等級中連接成功率均為100%,滿足《交流耐壓試驗作業(yè)指導(dǎo)書》(CY4/DL011-2012)中第2.0.2規(guī)定:連接成功率100%的要求,對試驗設(shè)備故障影響不大,鱷魚夾耐壓能力差是非要因。

        6.2 要因確認二:變壓器內(nèi)部接點易開焊

        利用給廠內(nèi)高壓設(shè)備做耐壓試驗機會,將試驗變壓器放在不同車型、車輛行駛在不同地段進行測試,記錄如表5所示。

        《交流耐壓試驗作業(yè)指導(dǎo)書》(CY4/DL011-2012)中第1.1.3規(guī)定:試驗設(shè)備內(nèi)部接點開焊率≤0.1%。

        圖1 試驗設(shè)備故障關(guān)聯(lián)圖

        表4 不同材質(zhì)鱷魚夾模擬連接耐壓試驗統(tǒng)計表

        結(jié)論:由表5中可以看出試驗變壓器內(nèi)部接點開焊率高達18.8%,遠大于規(guī)程的規(guī)定,對試驗設(shè)備故障影響大,試驗變壓器內(nèi)部接點易開焊是要因。

        6.3 要因確認三:被測設(shè)備接線方式多

        不同開關(guān)柜接線方式不一樣,2013年2月27日,抽取446條回路的目視卡讓試驗工說出被測設(shè)備接線方式,正確率達100%。

        對被測設(shè)備不同接線方式進行接線試驗如表6所示。

        結(jié)論:現(xiàn)場驗證被測設(shè)備接線方式多對試驗設(shè)備故障影響程度不大,因此是非要因。

        6.4 要因確認四:接線柱損壞

        小組共進行50次模擬試驗,試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況如表7所示。

        結(jié)論:《交流耐壓試驗作業(yè)指導(dǎo)書》(CY4/ DL011-2012)中第1.0.6規(guī)定:試驗接線柱完好率99.9%,由統(tǒng)計表可以看出接線柱完好率低于規(guī)程15.9%,對試驗設(shè)備故障影響大,接線柱損壞是要因。

        6.5 要因確認五:沒絕緣支撐工具

        《交流耐壓試驗危險點控制措施》(CY4/DL012-2012)中第2.02規(guī)定:高壓引線與被試品安全距離≥100mm,要使用絕緣物支持固定(圖2)。

        目前試驗變壓器和高壓引線放在木凳上進行試驗,木凳無法固定和調(diào)節(jié)高壓引線高度,每試驗完一相,要搬動變壓器和木凳來找正高壓引線與被試設(shè)備的安全距離。

        表5 變壓器內(nèi)部接點開焊測試表

        表6 不同接線方式接線試驗統(tǒng)計表

        表7 接線柱模擬試驗統(tǒng)計表

        圖2 用木凳做絕緣支撐工具實物圖

        對不同型號的真空斷路器進行交流耐壓試驗,并記錄數(shù)據(jù)如表8所示。

        結(jié)論:試驗數(shù)據(jù)表明,由于沒絕緣支撐工具,交流耐壓試驗一次成功率為75%,對試驗設(shè)備故障影響程度大,沒絕緣支撐工具是要因。

        6.6 要因確認六:缺少干燥設(shè)備

        經(jīng)調(diào)查22座變電所都配備了干燥設(shè)備,小組使用加濕器加大環(huán)境濕度,檢測干燥設(shè)備是否完好,記錄環(huán)境濕度如表9所示。

        結(jié)論:22座變電所干燥設(shè)備完好,空氣相對濕度滿足《交流耐壓試驗危險點控制措施》(CY4/ DL012-2012)中第3.9規(guī)定:空氣相對濕度不高于80%Rh條件下進行的要求(表10,折線圖略),對試驗設(shè)備故障影響不大,缺少干燥設(shè)備是非要因。

        表8 高壓引線與被試品安全距離試驗統(tǒng)計表

        表9 變電所干燥設(shè)備統(tǒng)計及濕度測試統(tǒng)計表

        表1022 座變電所環(huán)境濕度測試前后對比

        通過對6個末端因素的驗證,試驗設(shè)備故障導(dǎo)致交流耐壓試驗一次不成功要因有:變壓器內(nèi)部接點易損壞;接線柱損壞;沒絕緣支撐工具。

        7 制定對策

        小組針對找出的3條要因分別進行方案選擇。

        7.1 變壓器內(nèi)部接點易損壞

        表11為變壓器防震箱材質(zhì)綜合評價表。

        7.2 接線柱易損壞

        表12為接線端子選擇評價表。

        7.3 沒有絕緣支撐工具

        表13為絕緣支撐工具連接方式選擇評價表。選擇:鐵防震箱;全絕緣插接式接線端子;伸縮式絕緣支撐工具。

        7.4 根據(jù)方案選擇制定對策表

        表14為對策表。

        8 對策實施

        8.1 實施一:設(shè)計變壓器防震箱

        8.1.1 根據(jù)變壓器尺寸,繪制防震箱示意圖

        圖3為防震箱整體與箱蓋示意圖。

        8.1.2 防震箱材料統(tǒng)計

        表15為防震箱材料統(tǒng)計表。

        8.1.3 根據(jù)示意圖制作防震箱

        防震箱分箱體和箱蓋兩部分,箱體四角焊有E型螺母板,箱蓋鉆有對應(yīng)的4個圓孔,用于箱體和箱蓋的組合,并在箱體內(nèi)側(cè)焊2個對應(yīng)小擋板,增加箱蓋與箱體的穩(wěn)固性(圖4)。

        表11 變壓器防震箱材質(zhì)綜合評價表

        表12 接線端子選擇評價表

        表13 絕緣支撐工具連接方式選擇評價表

        表14 對策表

        小組在試驗變壓器輸入端引出兩根線,在箱蓋上鉆直徑25mm圓孔,將升壓指示紅燈嵌在箱蓋上。這樣,升壓試驗時,就可直觀地看到試驗變壓器是否有所升電壓。

        8.1.4 在變壓器與防震箱間加裝苯板

        為增加防震箱抗震性能,在防護箱與變壓器間加裝7mm厚苯板。

        圖3 防震箱整體與箱蓋示意圖

        表15 防震箱材料統(tǒng)計表

        圖4 變壓器防震箱實物圖

        8.1.5 選擇不同車型、不同路面對防震箱的內(nèi)部接點進行測試

        由表16可以看出,16次的測試沒有發(fā)生變壓器內(nèi)部接點開焊現(xiàn)象,實現(xiàn)內(nèi)部接點開焊≤0.1%的分目標值。

        結(jié)合檢修,防震箱在20座變電所檢修試驗及廠內(nèi)施工中進行了應(yīng)用,均未出現(xiàn)變壓器內(nèi)部接點開焊的現(xiàn)象,該措施有效。

        8.2 實施二:設(shè)計內(nèi)置全絕緣插接式接線端子

        8.2.1 繪制接線端子接線圖

        圖5為接線端子接線圖。

        表16 變壓器防震箱內(nèi)部接點測試表

        圖5 接線端子接線圖

        8.2.2 根據(jù)方案選擇內(nèi)置全絕緣插接式接線端子

        內(nèi)置全絕緣插接式接線端子15個,考慮到試驗接線的直觀、快速、準確性,將試驗控制箱與試驗變壓器的接線端子顏色相對應(yīng)(圖6)。

        8.2.3 按接線圖安裝、焊接接線柱與接線端子

        用2.5mm2銅芯線將接線柱與全絕緣試驗端子連接,并且用電烙鐵焊牢(圖7~10)。

        圖6 接線端子內(nèi)部實物圖

        8.2.4 檢驗連接達標情況

        在模擬變進行試驗,檢驗連接是否緊密、完好率能否達標。

        由統(tǒng)計表17可以看出內(nèi)置全絕緣插接試驗端子完好率達100%,實現(xiàn)接線端子完好率99.9%的分目標,該措施有效。

        圖7 導(dǎo)線連接試驗端子圖

        圖8 焊接試驗端子圖

        圖9 控制箱接線端子新舊對比圖

        8.3 實施三:研制可吸附伸縮型絕緣支撐工具

        8.3.1 設(shè)計可吸附伸縮型絕緣支撐工具簡圖圖11為可吸附伸縮型絕緣支撐工具簡圖。

        8.3.2 利用廢舊電臺天線底座,實現(xiàn)垂直固定可伸縮絕緣拉桿的功能把廢舊的10kV高壓驗電器手柄部分嵌在電臺底座上,為使可伸縮絕緣桿和電臺底座結(jié)合更緊密,

        連接部位用0.5mm絕緣護套塑好(圖12~14)。

        圖10 變壓器接線端子新舊對比圖

        表17 內(nèi)置全絕緣插接端子損壞統(tǒng)計表

        圖11 可吸附伸縮型絕緣支撐工具簡圖

        8.3.3 制作高壓引線U型支撐架

        將2mm厚鋁壓接管壓扁,一端鋸成上底為5mm,下底為11mm的梯形,另一端將驗電器帶內(nèi)扣的探針頭部壓在壓接管內(nèi),制成U型支撐架,并外塑0.5mm絕緣護套(圖15、圖16)。

        圖1210 kV高壓驗電器實物圖

        圖13 電臺底座實物圖

        圖14 底座與驗電器組合實物圖

        圖15 U型支撐架示意圖

        圖16 U型支撐架實物圖

        8.3.4 電氣絕緣安全工具試驗

        2013年5月3日,在試驗班對新研制的支撐工具進行耐壓試驗,無擊穿、過熱現(xiàn)象,滿足《電業(yè)安全工作規(guī)程》(DL408-1991)中常用電氣絕緣工具試驗標準的要求(表18)。

        表18 絕緣支撐工具交流耐壓試驗表

        表19 高壓引線與被試品安全距離試驗統(tǒng)計表

        表20 高壓引線與被試品安全距離試驗統(tǒng)計表

        圖176 kV絕緣支撐工具制作圖

        8.3.5 檢驗新工具支撐和固定情況

        2013年5月3日,小組在模擬變對新研制的可吸附伸縮型絕緣支撐工具進行試驗,檢驗該工具支撐高壓引線的情況,試驗數(shù)據(jù)如表19所示。

        為了保證試驗導(dǎo)線在標準范圍內(nèi),小組又制作了6kV絕緣支撐工具,放在開關(guān)柜內(nèi)支撐高壓引線,以減少弧垂。取消手柄和聲光報警部分,將絕緣拉桿原手柄部分嵌在磁性底座上(圖17)。

        采用廢舊接線端子制成U型支撐架,固定在絕緣拉桿頭部。2013年5月9日,小組在模擬變對新研制的2個可吸附伸縮型絕緣支撐工具進行試驗,檢驗該工具支撐高壓引線的情況,試驗數(shù)據(jù)如表20所示。

        結(jié)合檢修,可吸附伸縮型絕緣支撐工具在16座變電所交流耐壓試驗中進行應(yīng)用。

        經(jīng)過跟蹤調(diào)查,使用可吸附伸縮型絕緣支撐工具后,沒有發(fā)生因安全距離不夠而導(dǎo)致交流耐壓試驗一次不成功的問題,該措施有效。

        9 效果檢查

        9.1 目標完成情況

        全部對策實施后,小組對2013年5月10日~ 12月31日交流耐壓試驗一次成功率進行統(tǒng)計,共做交流耐壓試驗9742次,試驗一次成功9235次,成功率達94.8%,高于小組制定的目標4.8%,實現(xiàn)了小組的目標(柱狀圖略)。

        小組對改進后的交流耐壓試驗一次不成功進行分類統(tǒng)計,試驗一次不成功總數(shù)由實施前的3491次下降為507次,試驗設(shè)備故障已很好地解決,由主要影響因素降為次要因素(表21,排列圖略)。

        表21 活動后交流耐壓試驗一次不成功統(tǒng)計表

        9.2 經(jīng)濟效益

        2013年3月18日~12月31日節(jié)約鐵質(zhì)鱷魚夾9742個,每個鱷魚夾4元,節(jié)約材料費38968元;變壓器防震箱延長試驗變壓器使用壽命10年,試驗變壓器價格為20000元,使用年限為20年,已使用8年,按15%折舊,節(jié)約經(jīng)濟效益:(20000÷20) ×10×(1-15%)=8500元;節(jié)約手車開關(guān)動觸頭16個,每觸頭7500元,節(jié)約120000元;節(jié)約試驗設(shè)備一臺,每臺25000元;2012年廠內(nèi)施工單位驗收時,試驗變壓器內(nèi)部接點損壞92次,節(jié)約重復(fù)臺班92個,節(jié)約人工184個,每個臺班360元,每個人工120元,節(jié)約經(jīng)濟效益:92×360+184×120=55200元。

        成本支出:內(nèi)置全絕緣插接式接線端子:15個,每個0.3元;銅鱷魚夾:10個,每個12元;不銹鋼鱷魚夾:10個,每個2.5元;鍍鋅鱷魚夾:10個,每個2.0元。成本共計:15×0.3+10×12+10×2.5+10×2.0= 169.5元。

        共節(jié)約經(jīng)濟效益:38968+120000+25000+ 8500+55200-169.5=247498.5元。

        9.3 社會效益

        本次活動解決了工作中的實際問題,提高了試驗的可靠性、安全性??s短檢修、試驗時間共:(3491-507)次×66s÷3600s=54.7h。

        10 鞏固措施

        1)將可吸附伸縮型絕緣支撐工具、試驗變壓器防護箱和內(nèi)置全絕緣插接式接線端子圖紙存檔。

        2)完善《交流耐壓試驗作業(yè)指導(dǎo)書》(CY4/DL 011-2012)中7.1.2條、7.1.3條、7.1.4條。

        3)成果推廣:2014年1月至5月30日可吸附伸縮型絕緣支撐工具在一次電流試驗、避雷器試驗、直流耐壓試驗、開關(guān)機械傳動試驗、接觸電阻測試、絕緣電阻測試、儀表校驗、懸掛標牌,安全遮攔固定中推廣使用。

        11 總結(jié)和下一步打算

        通過本輪活動,小組在團隊精神、質(zhì)量意識和工作熱情上比活動前有所進步;QC工具運用技巧上有明顯提高;創(chuàng)新精神有所提高;改進意識有待提高。

        由表21(排列圖略)可以看出,被試品故障排在首位,成為癥結(jié)問題,2014年小組將以《降低交流耐壓試驗被試品故障率》為課題,展開新一輪的PDCA循環(huán)。

        ■成果點評

        優(yōu)點:活動過程符合PDCA科學(xué)程序,分析問題注重運用事實和數(shù)據(jù),層次清楚,邏輯性較強,統(tǒng)計工具運用比較準確恰當。

        不足之處:在要因確認環(huán)節(jié),采取模擬試驗方法不夠恰當。應(yīng)該采取現(xiàn)場調(diào)查確認,如從維修臺帳信息,獲取更換零部件的種類和數(shù)量,再分析末端因素是否是要因,既避免模擬試驗造成的浪費,又用事實作依據(jù)。另外,經(jīng)濟效益計算存在理論推算現(xiàn)象,如:“變壓器防震箱延長試驗變壓器使用壽命10年帶來的效益”等,應(yīng)該只計算活動期間產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。

        左學(xué)敏

        2014-09-16

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