安向勇,齊慧文,王東紅2
(1.國網(wǎng)山西省電力公司太原供電公司,山西 太原 030012;2.國網(wǎng)山西省電力公司曲沃供電公司,山西 曲沃 043400)
一起220 kV主變壓器燒毀事故的分析與處理
安向勇1,齊慧文1,王東紅2
(1.國網(wǎng)山西省電力公司太原供電公司,山西 太原 030012;2.國網(wǎng)山西省電力公司曲沃供電公司,山西 曲沃 043400)
闡述了某220 kV主變壓器(“主變”)遭受低壓側(cè)35 kV線路近區(qū)短路故障情況,通過試驗(yàn)分析出主變內(nèi)部短路燒毀原因,提出了防止主變壓器近區(qū)短路燒毀的措施,對(duì)加強(qiáng)主變壓器運(yùn)行管理、防止主變壓器損壞事故具有一定指導(dǎo)意義。
主變壓器;燒毀;試驗(yàn);診斷
2009年12月18日12 時(shí)37分,某工程公司在110 kV 142線路進(jìn)行1號(hào)至51號(hào)展放OPGW光纜的施工任務(wù)時(shí),由于搭設(shè)的封網(wǎng)斷裂,OPGW光纜弧垂降低碰觸到35 kV 352線路,造成35 kV 352線相間短路故障(距離220 kV某變電站70m),造成220 kV某變電站35 kV 352(速斷保護(hù)) 過流I段保護(hù)動(dòng)作,1號(hào)主變壓器雙套差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,三側(cè)斷路器(201、101、301) 跳閘,1號(hào)主變壓器RCS-974保護(hù)發(fā)本體輕瓦斯保護(hù)動(dòng)作信號(hào)。
220 kV某變電站1號(hào)主變壓器型號(hào)為SFSZ10-150000/220,2008年12月2日投運(yùn),自投運(yùn)以來未承受過大電流沖擊,2009年10月預(yù)試檢查無異常。
事故發(fā)生后,檢修試驗(yàn)人員分別于14:15與20:30對(duì)主變壓器本體中部提取油樣進(jìn)行了分析試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果同2009年10月16日的預(yù)防性試驗(yàn),如表1所示。
表1 220 kV某變電站1號(hào)主變壓器歷次油色譜試驗(yàn)結(jié)果 μL/L
由表1可知,2009年12月18日前的歷次油樣色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。2009年12月18日12:37主變壓器故障后,從16:15采樣試驗(yàn)結(jié)果看,變壓器正常,但從23:30采樣結(jié)果看,主變壓器油色譜試驗(yàn) C2H2含量達(dá) 25.37μL/L(標(biāo)準(zhǔn)為5μL/L),H2含量達(dá) 56.25μL/L(標(biāo)準(zhǔn)為 150μL/L),總烴含量達(dá)60.37μL/L(標(biāo)準(zhǔn)為150μL/L),油樣試驗(yàn)顯示,各種氣體組分相對(duì)2009年10月16日及當(dāng)日14:15采樣試驗(yàn)結(jié)果的油樣色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)都有顯著增加(見圖1)。并且乙炔大大超過了注意值,乙炔的增量已成為總烴增量的主要成分,三比值編碼為102,判斷該主變壓器內(nèi)部有電弧放電,而且放電故障已涉及到固體絕緣。而14:15采樣正常的原因是由于事故發(fā)生后主變壓器即停止運(yùn)行,變壓器內(nèi)部絕緣油也處于相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài),且油樣采集及時(shí),各種氣體未能擴(kuò)散至(溶解到)油中各個(gè)部位,因此試驗(yàn)結(jié)果顯示正常。
圖1 220 kV某變電站1號(hào)主變壓器歷次油色譜試驗(yàn)結(jié)果折射圖(μL/L)
表2 220 kV某變電站1號(hào)主變壓器瓦斯氣體色譜試驗(yàn)結(jié)果 μL/L
從試驗(yàn)結(jié)果看,1號(hào)主變壓器瓦斯氣體色譜試驗(yàn)C2H2含量達(dá)3507.16μL/L,H2含量達(dá)125191.9μL/L,總烴含量達(dá)9 277.13μL/L,判斷變壓器發(fā)生了內(nèi)部故障。
事故發(fā)生后,對(duì)主變壓器繞組直流電阻進(jìn)行了測試,其低壓側(cè)繞組直流電阻測試結(jié)果如表3所示。
表3 低壓側(cè)繞組直流電阻測試值9℃
從試驗(yàn)結(jié)果看,低壓繞組直流電阻互差大于標(biāo)準(zhǔn)誤差,線間直流電阻互差達(dá)到18.5%;而換算至相間直流電阻后,互差則達(dá)到45.5%,A相低壓繞組電阻增大近一半,明顯存在斷股現(xiàn)象。
主變壓器低壓側(cè)繞組變形試驗(yàn)如圖2所示。
圖2 主變壓器低壓側(cè)繞組變形試驗(yàn)圖
根據(jù)低壓側(cè)繞組變形圖譜分析:120~140 kHz間A相與B相、C相波形趨勢截然相反,三相波圖不一致,同以往波圖有明顯變化,表明低壓側(cè)A相繞組變形嚴(yán)重。
使用自動(dòng)變比測試儀測量,儀器顯示“錯(cuò)誤”,超出測量范圍。后采用高、中壓側(cè)加壓,低壓側(cè)量取電壓的方法試驗(yàn)(見表4、表5)。
表4 高壓/低壓(分頭位置9)測量數(shù)據(jù)
表5 中壓/低壓測量數(shù)據(jù)
從變比試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,CA/ca變比偏大,低壓繞組可能存在匝層間短路或斷股現(xiàn)象。
吊罩解體檢查,發(fā)現(xiàn)B、C相所有線圈及A相高壓、中壓、調(diào)壓線圈整體外形完整;A相低壓線圈自上而下,第57—62層和50—53線餅部分內(nèi)陷、絕緣紙開裂,51—53層和58—61層有兩處繞組斷股,第41—42、53—54、63—64層線圈紙絕緣多處開裂、繞組裸露并伴有餅間短路。但從整體來看,軸向高度沒有發(fā)生變化,端圈完整、線圈上下兩端的線餅沒有變形損壞、線圈外表面的鎖緊撐條依然完整。主變壓器解體圖片如圖3—圖10所示。
完善班組的內(nèi)部建設(shè)。將班組的日常工作落實(shí)到人,班組長應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好班前提示、班前檢查、班中巡查、班后清理、班后交接、班后小結(jié),并按程序及時(shí)做好自檢、互檢、交接檢記錄,填寫班組工作日志。同時(shí)通過定期培訓(xùn)、班前教育等活動(dòng),努力提高施工人員的質(zhì)量、安全意識(shí)。
圖3 A相低壓繞組上壓板內(nèi)側(cè)有熏黑痕跡
圖4 低壓繞組圍屏中部有熏黑痕跡
圖5 A相低壓繞組整體圖片
圖6 繞組多處絕緣紙開裂
圖7 多處發(fā)生層間短路(絕緣紙變黑)
圖8 約3層線餅內(nèi)陷
圖9 51—53層線圈斷股
圖10 58—61層線圈斷股(有散股現(xiàn)象)
35 kV 352線路故障點(diǎn)位于352線路1號(hào)—2號(hào)桿之間,距220 kV變壓器70m,線路當(dāng)時(shí)依次發(fā)生單相接地、兩相短路接地和三相短路接地,低壓繞組承受了約12 kA的短路線電流(每相6.9 kA),繞組在電動(dòng)力作用下發(fā)生絕緣損壞,從而造成內(nèi)部短路和線匝斷股。
經(jīng)查變壓器技術(shù)協(xié)議書要求,變壓器應(yīng)能承受2 s的對(duì)稱短路電流,抗短路能力:高壓繞組7.5 kA,中壓繞組13.5 kA,低壓繞組26.5 kA。本次故障只承受了95ms、12.62 kA的短路電流,所承受短路電流僅為規(guī)定短路電流的47.62%,故障持續(xù)時(shí)間95ms,電流幅值和持續(xù)時(shí)間均未超過技術(shù)協(xié)議的要求。說明該變壓器在設(shè)計(jì)、制造、材質(zhì)、工藝等方面存在缺陷,實(shí)際抗短路能力未達(dá)到技術(shù)要求。
主變壓器沖擊后,低壓繞組多次絕緣紙開裂,且開裂的絕緣紙觸感發(fā)脆,說明絕緣紙質(zhì)量存在問題;其次絕緣紙開裂的深層原因是由于換位導(dǎo)線的發(fā)散引起,解體后可以看到兩處放電點(diǎn)換位導(dǎo)線散股嚴(yán)重,說明該廠選用的自粘換位導(dǎo)線存在質(zhì)量問題。
近年來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,電網(wǎng)規(guī)模與容量不斷增大,電網(wǎng)各電壓等級(jí)短路電流越來越大,系統(tǒng)短路故障對(duì)高壓電氣設(shè)備特別是主變壓器的沖擊損害程度越來越大,而設(shè)備廠家在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、選材、結(jié)構(gòu)等方面存在先天性不足,入網(wǎng)后給系統(tǒng)的安全運(yùn)行帶來極大隱患。因此,要進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù),強(qiáng)化技術(shù)監(jiān)督管理,確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1-2]。
a)強(qiáng)化變壓器前期管理,優(yōu)先選用通過突發(fā)短路型式試驗(yàn)的變壓器。選用設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行可靠、組附件優(yōu)良、廠家工裝裝備先進(jìn)、售后服務(wù)一流的變壓器生產(chǎn)廠家設(shè)備。
b)在主變壓器低壓側(cè)加裝限流電抗器,減小近區(qū)短路電流,避免近區(qū)短路對(duì)主變壓器造成的沖擊。
c)在主變壓器低壓側(cè)加裝短路電流限制器(快速熔斷器)或壓縮保護(hù)動(dòng)作級(jí)差及時(shí)限,如遇近區(qū)短路沖擊能迅速切斷短路電流,從而達(dá)到保護(hù)主變壓器的作用。更新保護(hù)裝置,快速切除外部短路故障。
d)加強(qiáng)變壓器負(fù)荷側(cè)設(shè)備的絕緣水平與運(yùn)行管理。應(yīng)視電壓等級(jí)和變壓器阻抗的大小,對(duì)一定距離以內(nèi)的出線提高絕緣等級(jí),如對(duì)10 kV出線可用20 kV絕緣子,變電站低壓35 kV出線電纜采用單芯絕緣電纜、低壓側(cè)出線在2 km內(nèi)采用絕緣導(dǎo)線(或?qū)ΜF(xiàn)有裸導(dǎo)線進(jìn)行絕緣封包),重要線路或有明確要求的線路之外,主變低壓線路不應(yīng)投入重合閘。
e)加強(qiáng)運(yùn)行20年以上的變壓器、薄絕緣、鋁線圈變壓器、單臺(tái)變的油色譜跟蹤檢測,對(duì)運(yùn)行年久、溫升過高或長期過載的變壓器進(jìn)行油中糠醛含量測定,以確定絕緣老化的程度,必要時(shí)可取紙樣做聚合度測量,進(jìn)行絕緣老化鑒定。爭取早發(fā)現(xiàn)問題,早處理。
f)加強(qiáng)變電站周圍工程施工管理,對(duì)跨線施工必須做到萬無一失。
[1] 尹克寧.電力工程[M].北京:水利電力出版社,1987.
[2] 王世閣,鐘洪璧.電力變壓器故障分析與技術(shù)改進(jìn)[M].北京:中國電力出版社,2004.
Analysis and Treatment of a Burnout Accident of 220 kV Main Transformer
AN Xiang-yong1,QIHui-wen1,WANG Dong-hong2
(1.State Grid Shanxi Econom ic and Technical Research Institute,Taiyuan,Shanxi 030001,China;2.State Grid Qvwo Power Supp ly Com pany,Qvwo,Shanxi 043400,China)
Thispaper describes that low voltage sideof220 kV transformer suffered a short-circuit fault.Through experiments,the reasonswasanalysed andmeasureswere put forward to preventburnoutcaused by short-circuit,which isofsignificance for strengthening theoperationmanagementof transformerand preventing the similardamage.
main transformer;burnout;test;diagnosis
TM43
B
1671-0320(2014)05-0038-04
2014-07-20,
2014-08-10
安向勇(1975-),男,山西臨汾人,1996年畢業(yè)于華北電力大學(xué)通信專業(yè),高級(jí)工程師,從事電網(wǎng)工程規(guī)劃評(píng)審工作;
齊慧文(1975-),男,山西清徐人,1998年畢業(yè)于華北電力大學(xué)計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè),工程師,從事電網(wǎng)工程規(guī)劃評(píng)審工作;
王東紅(1963-),男,山西翼城人,1982年畢業(yè)于山西省電力學(xué)校電氣專業(yè),工程師,從事電網(wǎng)運(yùn)行管理工作。