藍(lán)鵬
(重慶賽迪冶煉裝備系統(tǒng)集成工程技術(shù)研究中心有限公司,重慶 401122)
循環(huán)水系統(tǒng)水泵及冷卻塔改造節(jié)能效果分析
藍(lán)鵬
(重慶賽迪冶煉裝備系統(tǒng)集成工程技術(shù)研究中心有限公司,重慶 401122)
主要針對(duì)某循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn),根據(jù)水泵富余揚(yáng)程,通過(guò)對(duì)比改造水泵或改造冷卻塔兩種方案節(jié)能效果,分析得出改造水泵的節(jié)能效果更明顯。
循環(huán)水系統(tǒng);冷卻塔;節(jié)能;對(duì)比
在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中,由于存在系統(tǒng)管路變化、設(shè)備水頭損失不準(zhǔn)確等變量因素,往往無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算系統(tǒng)阻力損失,所選擇水泵揚(yáng)程偏大,從而造成系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行工況與設(shè)計(jì)存在偏差,水泵偏離工況點(diǎn)運(yùn)行,水泵出口閥門(mén)憋閥運(yùn)行等情況。水泵富余揚(yáng)程被消耗于閥門(mén)上或因?yàn)樗闷x工況點(diǎn)造成能量的浪費(fèi)。循環(huán)水系統(tǒng)的改造方式有兩種:一是更換與系統(tǒng)阻損相匹配的水泵,二是改造冷卻塔風(fēng)機(jī),利用水泵富余揚(yáng)程直接上塔并利用此部分動(dòng)能驅(qū)動(dòng)水輪風(fēng)機(jī)運(yùn)行從而取消原有電動(dòng)風(fēng)機(jī)。兩種方式節(jié)能優(yōu)劣存在爭(zhēng)議,下面筆者針對(duì)某循環(huán)水泵站運(yùn)行現(xiàn)狀對(duì)兩種改造方式節(jié)能效果進(jìn)行對(duì)比分析。
一般認(rèn)為在不改變循環(huán)水系統(tǒng)水用戶需求水量和壓力的前提下更換與系統(tǒng)更為匹配的水泵是簡(jiǎn)單有效的方式。改造前水泵出口壓力0.22 MPa,水泵憋閥運(yùn)行,閥門(mén)開(kāi)度24°,閥后壓力0.12 MPa。0.1 MPa的水泵富余揚(yáng)程被消耗在閥門(mén)上?,F(xiàn)對(duì)水泵及電機(jī)進(jìn)行更換,保證水泵在閥門(mén)全開(kāi)的情況下能滿足系統(tǒng)流量,水泵出口壓力達(dá)到0.12 MPa。
根據(jù)離心泵軸功率(N)及電耗(W)計(jì)算式得出:
改造前:
式中為水的密度取1000 kg/m3,水泵效率值取η=η1=0.75,電機(jī)效率值取η2=0.95。
更換前后耗電量情況見(jiàn)表1。
表1 改造前后水泵耗電量表
從表1可以看出更換水泵后,系統(tǒng)總功率降低了103.2 kW。
冷卻塔風(fēng)機(jī)改為水輪風(fēng)機(jī)后,由冷卻塔進(jìn)水直接驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī),驅(qū)動(dòng)冷卻塔水輪風(fēng)機(jī)的最低進(jìn)水水頭為0.10 MPa。本循環(huán)水系統(tǒng)的富余揚(yáng)程可以滿足改造條件。將現(xiàn)有冷卻塔電動(dòng)風(fēng)機(jī)全部修改為水輪機(jī),水泵出口閥門(mén)全開(kāi),富余揚(yáng)程驅(qū)動(dòng)水輪風(fēng)機(jī)工作。已知單臺(tái)冷卻塔處理水量2800 m3/h,風(fēng)機(jī)直徑8 m,風(fēng)機(jī)額定功率95 kW,電壓380 V,運(yùn)行電流182 A,功率因素0.8。
冷卻塔改造前后耗電量情況見(jiàn)表2。
表2 改造前后冷卻塔耗電量表
從表2可以看出冷卻塔電動(dòng)風(fēng)機(jī)更換為水輪風(fēng)機(jī) 后,系統(tǒng)總功率降低了96 kW。
從以上分析可得出,在水泵富余水頭剛好滿足冷卻塔水輪風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)條件下,改造水泵節(jié)能效果優(yōu)于改造冷卻塔水輪風(fēng)機(jī),在水泵富余水頭更大的情況下,改造水泵的節(jié)能效果更為明顯。因此,在循環(huán)水系統(tǒng)的節(jié)能改造中,改造水泵是優(yōu)先的選擇。[1]姜乃昌,泵與泵站(第五版)[M],北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社.2007.
表1 過(guò)濾器濾料級(jí)配調(diào)整對(duì)比表
通過(guò)濾料級(jí)配調(diào)整,過(guò)濾器出水懸浮物明顯降低,油含量基本與調(diào)整前持平。兩臺(tái)過(guò)濾器運(yùn)行15天后,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)其他過(guò)濾器按照新級(jí)配進(jìn)行了濾料更換。
4.3.3 改變介質(zhì)過(guò)濾器反洗方式,提高反洗效果。原過(guò)濾器反洗方式存在缺陷,導(dǎo)致反洗不徹底,通過(guò)改變反洗方式在氣洗前先對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行排水操作,將過(guò)濾器液位降至進(jìn)水口以下,一方面使得自動(dòng)排氣閥自動(dòng)復(fù)位后使得氣洗時(shí)排氣通暢,另一方面將液位下降至進(jìn)水口以下杜絕氣洗時(shí)濾料跑出。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定排水時(shí)間為2 min。
4.3.4 調(diào)整過(guò)濾器反洗強(qiáng)度。過(guò)濾器經(jīng)過(guò)排水和氣洗,開(kāi)始水氣混合洗時(shí)先啟動(dòng)一臺(tái)反洗水泵,水量控制在250~280 m3/h之間,反洗15 min后,關(guān)閉壓縮空氣,啟動(dòng)第二臺(tái)反洗水泵,反洗水量控制在550~650 m3/h,反洗時(shí)間20 min。反洗出水水質(zhì)清澈后結(jié)束反洗,過(guò)濾器投入運(yùn)行。
4.4 調(diào)整二冷水運(yùn)行方式及日常管控
經(jīng)與用戶聯(lián)系,在停澆時(shí)不停二冷水供水或者短時(shí)間停水,其他時(shí)間通過(guò)沖渣管道將水排至沖渣溝后回旋流井,減少二冷水在吸水井、管道內(nèi)的沉積時(shí)間,避免停機(jī)后再次開(kāi)機(jī)時(shí)沉積物集中隨水流進(jìn)入濾網(wǎng)造成濾網(wǎng)堵塞。此外,為加強(qiáng)崗位對(duì)水質(zhì)管控、調(diào)整使供水水質(zhì)進(jìn)一步得到穩(wěn)定控制,為崗位配發(fā)濁度儀,每?jī)尚r(shí)對(duì)供水濁度進(jìn)行一次檢測(cè),出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)及時(shí)分析調(diào)整;對(duì)每臺(tái)介質(zhì)過(guò)濾器出水每日進(jìn)行一次濁度檢測(cè)及反洗跑料情況檢查,保證介質(zhì)過(guò)濾器出水濁度控制在2 NTU以內(nèi),單臺(tái)介質(zhì)過(guò)濾器出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行停運(yùn)檢修。
自從2013年2月至5月期間對(duì)連鑄機(jī)二冷水系統(tǒng)開(kāi)始逐步實(shí)施改進(jìn)方案,連鑄二冷水已得到很大改善優(yōu)化后同期,6月份對(duì)比濁環(huán)水水質(zhì)懸浮物懸浮物指標(biāo)明顯下降,含油量也有所下降。對(duì)策實(shí)施前水中懸浮物平均約為25.67 mg/L,油平均約為2.78 mg/L,對(duì)策實(shí)施后懸浮物平均約為14.95 mg/ L,油平均約為2.23 mg/L。通過(guò)定修時(shí),拆噴嘴濾網(wǎng)觀察,濾網(wǎng)內(nèi)黑色物質(zhì)已明顯減少。在各項(xiàng)措施實(shí)施后,7#、8#連鑄機(jī)噴嘴及濾網(wǎng)堵塞頻次已大大降低,大面積噴嘴堵塞現(xiàn)象已不再發(fā)生。
[參 考 文 獻(xiàn)]
[1]徐升,沿海鋼鐵廠連鑄二冷水噴嘴堵塞原因分析與對(duì)策[J]冶金動(dòng)力2013,160(6),52-56.
[2]肖波,潘麗梅 連鑄二冷水噴嘴堵塞故障的防止 [J]冶金動(dòng)力, 2013,157(3),70-75.
[3]李英,俞英,連鑄二冷水噴嘴堵塞原因分析與對(duì)策[J]武鋼科技2008,46(6),41-45.
收稿日期:2013-11-25
作者簡(jiǎn)介:陳治國(guó)(1964-),男,2006年7月蘭州交通大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)工程師,,現(xiàn)從事鋼廠工業(yè)水系統(tǒng)管理及技術(shù)工作。
A Com parative Analysis on the Energy Saving Effect of Modification of Pump and Cooling Tower in Circulating Water System
LAN Peng
(Chongqing Saidi Metallurgical Equipment Integration Engineering Technology Research Center,Chongqing 401122,China)
Through comparative analysis of the energy saving effects of pump modification and cooling tower modification based on the operation characteristics of the circulating water system and surplus pump lift,it was concluded that pump modification would bring better energy saving results.
circulating water system;cooling tower;energy saving;comparison
TQ085
B
1006-6764(2014)03-0057-02
2013-12-11
藍(lán)鵬(1986-),男,大學(xué)本科,給排水助理工程師,現(xiàn)從事給排水設(shè)計(jì)工作。