韓鵬輝 張 浩
(中國水電顧問集團西北勘測設(shè)計研究院有限公司 陜西 西安 710065)
瑪爾擋水電站是龍羊峽上游黃河干流湖口~爾多河段規(guī)劃的第十二個梯級水電站,是該河段規(guī)劃梯級電站中規(guī)模最大、經(jīng)濟效益較好的水電站,是“西電東送”北通道的骨干電源點。電站樞紐建筑物主要由混凝土面板堆石壩、右岸泄洪放空洞及溢洪道、右岸引水隧洞及地下廠房系統(tǒng)等組成。電站正常蓄水位以下庫容13.743億m3,可能最大洪水(PMF)8530m3/s,混凝土面板壩最大壩高211m,電站運行額定水頭182m,屬壩高、水頭高、洪水小、庫容小。對于電站樞紐布置經(jīng)歷了初期與可研深化兩個階段的研究設(shè)計。依據(jù)工程樞紐區(qū)地形地質(zhì)條件,最終選定方案中泄水建筑物均布置在右岸,并與輸水發(fā)電建筑物同岸重疊布置;但其溢洪道泄槽段、泄洪洞無壓洞段大部分與右岸地下廠房洞室群布置立面上錯開,平面上交叉,使得溢洪道、泄洪洞設(shè)計水頭高、無壓段長,其高速水流造成消能區(qū)天然河道窄、水墊淺的消能問題十分突出。因此,深化設(shè)計階段將通過整體水力學(xué)模型試驗,重點解決其消能問題。通過鼻坎消能工的篩選與優(yōu)化,使挑流水舌小流量不砸本岸,大流量不頂沖對岸,沖刷區(qū)的沖坑位置及沖坑深度在合適的范圍內(nèi)。
整體的水工模型試驗由西北農(nóng)林科技大學(xué)水工所承擔。模型比尺1∶100,上游庫區(qū)長度取壩軸線以上河道距離775m,岸坡地形頂高程模擬至3285m;下游河道從下游壩坡坡腳沿河道距離截取1200m,兩岸岸坡地形頂高程模擬至3120m。庫區(qū)地形為定床,下游混凝土護岸區(qū)及兩岸岸坡按定床模擬,下游河床從壩腳至左岸混凝土護岸末端下80m動床模擬(長度約920m),定床長度280m;溢洪道鼻坎末端以下游360m范圍內(nèi)基巖按變質(zhì)砂巖模擬,距溢洪道末端360m以下游基巖按粘土巖模擬;泄水建筑物及電站進水口用有機玻璃制作;庫區(qū)及下游河道定床用水泥砂漿抹面。試驗中模擬下游河道覆蓋層、粘土巖抗沖流速1.5m/s(模型沙當量粒徑范圍取0.5mm~1.0mm),基巖抗沖流速為 4.5m/s~5m/s(模型沙當量粒徑范圍取5mm~8mm)。
試驗依據(jù)樞紐布置深化方案,重點對泄水建筑物進行了對稱窄縫、不對稱窄縫、曲面貼角、不對稱擴散、對稱擴散等消能工體型的不同組合的試驗篩選和研究論證,最終提出的泄洪洞采用不對稱擴散鼻坎體型、溢洪道三孔采用對稱曲面窄縫鼻坎體型差動不對稱布置,解決了選定方案的泄水消能問題,鼻坎消能工優(yōu)化工作還在進行,相應(yīng)的對比試驗已委托中國水電顧問集團西北勘測設(shè)計研究院有限公司科研所展開。所選定方案的試驗成果及主要結(jié)論如下:
泄水建筑物布置于大壩右側(cè),軸線方向與下游河道流向的夾角不大,有利于下泄洪水歸順河道。電站正常發(fā)電運行時,引水建筑物進口和出口尾水渠流態(tài)平穩(wěn),基本不受泄洪影響。在設(shè)計洪水標準內(nèi),泄水建筑物泄洪運行未造成下游嚴重沖刷,沖坑不危及大壩、建筑物和下游兩岸岸坡的安全。所以樞紐的整體布置方案是合理可行的。
各運行工況下,溢洪道進口、堰面及泄槽流態(tài)均為平穩(wěn)(宣泄PMF時,左孔進口產(chǎn)生繞流流態(tài)),各部位壓力分布正常(宣泄PMF時,堰頂2#~4#測點范圍存在較小的負壓(-0.25×9.8kPa~-1.2×9.8kPa))。溢洪道緩坡段沿程平均流速變化不大,在20m/s~22m/s之間;陡坡段流速沿程逐漸增大,至陡坡下反弧末斷面(溢0+410.361m)時,設(shè)計和校核兩工況的平均流速分別為42.50m/s和44.23m/s。
各運行水位泄洪洞進口水面平靜、無漩渦,洞身流態(tài)平穩(wěn);泄洪洞有壓圓洞各斷面洞壁基本呈靜壓分布,沿程壓力逐漸降低,符合有壓洞壓力分布規(guī)律;有壓洞渥奇面段無負壓,洞身底板壓力分布正常。運行庫水位為3220.0m時,有壓洞內(nèi)不會發(fā)生明滿流交替的不利流態(tài)。泄洪洞無壓洞緩坡段流速沿程略有減小,該段斷面平均流速在33m/s~36m/s之間;從渥奇面以下,流速沿程逐漸增大,至反弧起始斷面(泄0+550.946m)時,設(shè)計和校核兩工況的平均流速分別為39.14m/s和40.88m/s。
泄水建筑物溢洪道和泄洪洞的結(jié)構(gòu)布置方案是合理的。
溢洪道、泄洪洞的泄流能力率定結(jié)果表明:校核(PMF)、設(shè)計(0.1%)工況下,溢洪道全開時,試驗率定的泄量分別為6712m3/s、4375m3/s, 較 相 應(yīng) 的 設(shè) 計 值 6506m3/s、4193m3/s,分別大3.17%、4.33%;泄洪洞率定的泄量分別為2268m3/s、2193m3/s,比相應(yīng)的設(shè)計值 2100m3/s、2021m3/s,分別大 8.0%、8.5%,泄流能力滿足設(shè)計要求。
泄水建筑物正常蓄水位泄洪時,泄洪水頭接近190m,出挑流速超過40m/s,相應(yīng)下游水深僅有12m左右。溢洪道、泄洪洞出口位置前后錯開的幅度有限,消能區(qū)沖淤問題突出;因而溢洪道和泄洪洞挑流消能工體型的選擇與優(yōu)化是本次試驗的重點和難點。本著盡量分散水舌,控制各水舌落點,增大水舌入水區(qū)域,避免集中沖刷的原則,并兼顧水舌形態(tài)、死水位水舌跨岸及挑坎結(jié)構(gòu)設(shè)計等因素,通過幾十組挑坎體型與不同組合方案的試驗對比,提出了目前試驗階段的消能工選定方案,即溢洪道三孔采用體型相同的曲面貼角窄縫式挑坎(見圖1),泄洪洞采用左邊墻擴散連續(xù)挑坎(見圖 2)。
圖1 溢洪道選定方案鼻坎消能工體形
圖2 泄洪洞選定方案鼻坎消能工體形
溢洪道和泄洪洞消能工選定方案主要泄洪工況的沖刷試驗結(jié)果表明:①各泄洪工況下,溢洪道和泄洪洞初步推薦挑坎均能形成縱、橫向擴散比較充分的水舌形態(tài),各孔水舌導(dǎo)向落點適宜。溢洪道挑坎也能實現(xiàn)在死水位(3265m)泄洪時,水舌跨越本岸的設(shè)計要求。②當下泄100一遇(總泄量4390m3/s)及其以下洪水時,消能區(qū)左護岸坡腳最大沖深高程在3072m以上,右護岸坡腳最大沖深高程在3070m以上,滿足設(shè)計試驗要求;當下泄洪水超過100年一遇至設(shè)計洪水時,右護岸坡腳最大沖深高程仍能達到3070m,但左護岸坡腳沖刷深度增大,沖刷最深點高程降低至3065m左右,未能滿足設(shè)計試驗要求。
試驗表明溢洪道、泄洪洞宣泄設(shè)計及設(shè)計以下洪水時,水舌落入河槽后,左右兩岸邊均產(chǎn)生了回流;大洪水左岸邊回流流速較大;泄洪洞泄洪時右岸流速較大。為確保消能沖刷區(qū)兩岸邊坡的安全,兩岸邊坡進行混凝土防護是必要的。下游河道防護按100年一遇洪水設(shè)計,目前右岸的護岸設(shè)計范圍是適宜的;左岸從左護岸坡腳點ZX5與右護岸坡腳點YX8相連斷面(消能區(qū)河道最窄斷面)以上,岸坡是必須防護的,該斷面以下河道擴寬,流速減小,左岸邊流速一般在1.0m/s~2.5m/s之間,設(shè)計可根據(jù)此段左岸坡的抗沖強度確定護岸長度和形式。
從下游淤積體對電站尾水的影響的試驗結(jié)果來看,泄洪后電站單獨運行時,由于下游河道淤積的影響,電站尾水位有所壅高。100年一遇洪水溢洪道泄洪所形成的下游淤積體橫跨河床,對電站尾水的影響較大,當2臺、3臺機組發(fā)電時,淤積體使電站尾水位分別抬高2.66m和2.85m;30年一遇洪水的下游淤積體靠左岸,右岸邊有30m~40m的通道,當2臺、3臺機組發(fā)電時,尾水分別抬高0.46m和0.72m。初步分析認為:通過進一步優(yōu)化消能方案和泄洪運行方式,可減輕下游淤積,但要完全消除對電站尾水影響的難度較大;建議采用消能區(qū)天然河道覆蓋層預(yù)挖或100年一遇洪水后消能區(qū)清淤疏浚工程措施,使電站尾水位壅高問題可以合理解決。
經(jīng)過針對此次工程泄水建筑物消能問題所進行的水工模型試驗,已在原有可研深化階段選定的樞紐布置方案的基礎(chǔ)上,驗證了泄水建筑物位于大壩右側(cè)的樞紐整體布置以及溢洪道和泄洪洞的結(jié)構(gòu)布置等方案的合理性與可行性。但通過試驗發(fā)現(xiàn),工程當中仍存在一些問題:按照可研深化布置方案運行時,工程下游河道沖淤問題依舊突出;由于下游河道淤積的影響,使得電站尾水位有所壅高等。要徹底解決這些問題,還有待于進一步的研究與探討。陜西水利
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