胡海蘭(蘭州石化公司研究院)
延遲焦化裝置防喘振優(yōu)化
胡海蘭(蘭州石化公司研究院)
延遲焦化裝置是石化企業(yè)的重點(diǎn)耗能裝置,同時(shí)也存在著一定的節(jié)能空間,通過優(yōu)化壓縮機(jī)操作,防止機(jī)組喘振事件發(fā)生,對(duì)富氣壓縮機(jī)反飛動(dòng)閥的調(diào)節(jié)開度進(jìn)行了摸索實(shí)驗(yàn)。將富氣反飛動(dòng)閥的開度由15%左右,調(diào)整至目前的4%~8%之間,取得了較好的節(jié)能效果,可使裝置能耗顯著降低。年節(jié)約電量133.2×104kWh,增加效益73.26萬元。
延遲焦化防喘振優(yōu)化節(jié)能
由于延遲焦化裝置原料性質(zhì)變化較大,焦化操作變化的因素較大,焦化富氣壓縮機(jī)反飛動(dòng)調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)期用手動(dòng)控制,而且經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)氣壓機(jī)入口壓力小的情況,這樣很容易造成機(jī)組喘振。為防止機(jī)組喘振事件發(fā)生,操作中常常將出口量補(bǔ)充至入口,來提高入口壓力,機(jī)組補(bǔ)充的這部分流量,相當(dāng)于機(jī)組做了無用功,富氣反飛動(dòng)閥的開度在15%左右,影響裝置能耗降低。
為了降低裝置消耗,利用延遲焦化裝置檢修后較好的工況,根據(jù)原料性質(zhì)的變化、裝置負(fù)荷變化情況,及焦化切塔、吹氣冷焦、暖塔、甩油時(shí)期的不同操作情況,對(duì)富氣壓縮機(jī)反飛動(dòng)閥的調(diào)節(jié)開度進(jìn)行了摸索實(shí)驗(yàn),將富氣反飛動(dòng)閥的開度由15%左右,調(diào)整至目前的4%~8%之間,取得了較好的節(jié)能效果。
氣壓機(jī)防喘振閥調(diào)試標(biāo)定是裝置在大處理量情況下進(jìn)行開度調(diào)試,從大閥位關(guān)至最小閥位調(diào)整時(shí),氣壓機(jī)的運(yùn)行情況以及氣壓機(jī)的能耗變化情況,為氣壓機(jī)的安全經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行提供依據(jù)。
1.1防喘振閥標(biāo)定
延遲焦化裝置氣壓機(jī)反飛動(dòng)閥調(diào)試標(biāo)定時(shí),裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,日處理量為3800 t/d,各系統(tǒng)運(yùn)行工況良好,見表1。
由表1可以看出,在壓縮機(jī)防喘振閥標(biāo)定時(shí),壓縮機(jī)入口壓力在0.052~0.067 MPa之間,即入口壓力控制在0.05 MPa以上,能夠滿足正常生產(chǎn)要求。
表1 氣壓機(jī)出、入口壓力流量測(cè)試數(shù)據(jù)
壓縮機(jī)出口壓力在1.015~1.045 MPa之間,入口流量17 293~19 314 m3/d之間,說明系統(tǒng)操作較為平穩(wěn),操作的波動(dòng)較小。而表1出口流量的差值,實(shí)際就是氣壓機(jī)反飛量,反飛量最大達(dá)到2615 m3/d,最小值為144 m3/d,反飛流量最大的時(shí)間段在4∶00時(shí),即焦化系統(tǒng)給水冷焦的過程中;反飛流量最小的時(shí)間段在20∶00時(shí),即焦化系統(tǒng)切塔的過程中。
表2所示數(shù)據(jù)為電氣車間所采集數(shù)據(jù),輸出功率最大值與最小值的偏差變化為219 kW,說明氣壓機(jī)在節(jié)能降耗方面調(diào)節(jié)的潛力較大。同時(shí)電壓相對(duì)較為穩(wěn)定,電流的變化大一些。
表2 采集的氣壓機(jī)電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)
1.2防喘振閥開度調(diào)節(jié)
標(biāo)定期間對(duì)暖塔、切塔、吹氣冷焦階段進(jìn)行防喘振閥開度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)開度在0~15%之間。暖塔時(shí)根據(jù)標(biāo)定方案,防喘振閥調(diào)節(jié)在5%~8%之間,由于當(dāng)時(shí)工況較好,閥的開度調(diào)節(jié)在1%~3%之間;切塔時(shí)防喘振閥開度約6%;吹氣冷焦時(shí)防喘振閥開度在0~3%之間,各種工況較為平穩(wěn)過渡,防喘振閥調(diào)試標(biāo)定達(dá)到了預(yù)期的效果。
標(biāo)定期間對(duì)分餾塔頂壓力及溫度進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,分析結(jié)果認(rèn)為調(diào)試過程中,對(duì)分餾塔頂壓力有一定的影響,因?yàn)樵谡{(diào)節(jié)防喘振閥時(shí)分餾塔頂部壓力會(huì)有波動(dòng),但是對(duì)分餾塔頂部溫度的影響不大。
經(jīng)過調(diào)試標(biāo)定后,根據(jù)氣壓機(jī)電動(dòng)機(jī)輸出功率的變化,計(jì)算出氣壓機(jī)平均節(jié)電333 kWh,按全年反飛動(dòng)閥位在1%~3%的時(shí)間4000 h計(jì)算,年節(jié)電133.2×104kWh,每度電按0.55元計(jì)算,年可節(jié)約73.26萬元;年節(jié)能445 t標(biāo)煤,裝置加工能耗降低0.26 kg/t(標(biāo)油)。
標(biāo)定期間,壓縮機(jī)入口壓力指標(biāo)工藝卡小于等于0.065 MPa,但是根據(jù)標(biāo)定時(shí)的要求操作,防喘振閥閥位的減小化操作很難達(dá)到。通過標(biāo)定發(fā)現(xiàn),如果對(duì)指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,即控制在小于等于0.05 MPa,則防喘振閥小閥位的操作較為容易實(shí)現(xiàn)。
10.3969/j.issn.2095-1493.2014.011.015
2014-06-19)
胡海蘭,高級(jí)工程師,2010年畢業(yè)于華東理工大學(xué),從事能量?jī)?yōu)化技術(shù)研究工作,E-mail:cnhhl@163.com,地址:甘肅省蘭州市西固區(qū)清水街17號(hào)蘭州石化公司研究院,730060。