吳和保,柯 超,竺東杰
武漢工程大學(xué)機電工程學(xué)院,湖北 武漢 430205
機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)技術(shù)是可以循環(huán)利用自身產(chǎn)生二次蒸汽能量的蒸發(fā)工藝,這種工藝可以節(jié)約能源和降低勞動力,在各個行業(yè)得到了廣泛運用.但目前MVR系統(tǒng)對二次蒸汽進行壓縮加熱時會浪費大量電能,且對蒸汽溫度控制精度低,人機信息無法實時交換, MVR系統(tǒng)的自動化運行難以實現(xiàn).
溫度控制系統(tǒng)運用PID閉環(huán)反饋調(diào)節(jié)系統(tǒng)與變頻器對蒸汽溫度進行實時調(diào)控.通過對控制要求的分析,采用組態(tài)軟件和PLC控制器搭建一個可以進行人機信息交換的溫度控制系統(tǒng),由溫度采集裝置采集溫度值傳送至控制系統(tǒng)進行分析比較運算實現(xiàn)了對蒸汽溫度的精確控制,且系統(tǒng)運行狀態(tài)可以在溫度控制面板上進行實時監(jiān)控,能夠讓操作人員對系統(tǒng)實時運轉(zhuǎn)狀況了解更加準(zhǔn)確.
系統(tǒng)主要包括西門子PLC S7-200控制器、變頻器、羅茨風(fēng)機、電機、溫度傳感器等部分[1].由溫度傳感器Pt100檢測管道內(nèi)蒸汽的溫度,溫度值經(jīng)EM235模塊傳送至PLC,再由PLC內(nèi)部的PID指令模塊對溫度值進行比對運算并輸出電壓信號對變頻器進行控制,完成對羅茨風(fēng)機的控制.控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示.
由于換熱器內(nèi)料液溫度需要達到60 ℃才能進行濃縮,所以需要蒸汽對料液進行加熱.通過壓縮機對二次蒸汽進行壓縮加熱到60 ℃才能達到換熱的效果.當(dāng)管道內(nèi)溫度低于60 ℃時,通過PLC內(nèi)部PID指令進行比對運算,把運算結(jié)果傳輸?shù)阶冾l器內(nèi),變頻器根據(jù)輸入的模擬量,增大交流電頻率,從而提高電動機的轉(zhuǎn)速.如果管道內(nèi)溫度高于60 ℃,則變頻器根據(jù)PID的輸出結(jié)果降低交流電的頻率從而降低電動機的轉(zhuǎn)速.在PID指令模塊中,將交流電頻率50 Hz對應(yīng)到數(shù)字量32 000,當(dāng)變頻器輸出頻率為50 Hz時,說明電動機進入工頻運轉(zhuǎn).通過PLC對變頻器的控制,可以實現(xiàn)電動機的無級調(diào)速,并能對現(xiàn)場進行遠程操控.
圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
在本次MVR二次蒸汽控制系統(tǒng)中主要運用PID閉環(huán)反饋調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)進行控制,如圖2所示.
圖2 溫度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
控制部分選取西門子S7-200CPU224XP 作為控制器,擴展一塊西門子EM235模塊用作數(shù)模轉(zhuǎn)換.在換熱器的進氣口處安裝一個Pt100鉑熱電阻傳感器,傳感器檢測到溫度信號后傳送至EM235模塊進行數(shù)模轉(zhuǎn)換.在PLC程序中編寫了子程序讀取寄存器里的溫度值,按照標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換公式轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字量[2],送至PID指令模塊進行偏差運算,反饋輸出.
本系統(tǒng)的偏差由溫度設(shè)定值和溫度采集值的差值構(gòu)成.
e(t)=r(t)-c(t)
(1)
系統(tǒng)偏差通過PID反饋調(diào)節(jié)進行調(diào)控,其控制規(guī)律為
(2)
根據(jù)一般經(jīng)驗公式可以建立PID閉環(huán)反饋調(diào)節(jié)傳遞函數(shù)為
(3)
并用MATLAB進行調(diào)試仿真,建立溫度控制仿真系統(tǒng)框圖,如圖3所示.
圖3 溫度控制仿真系統(tǒng)框圖
在仿真系統(tǒng)中,先給一個階躍信號并設(shè)置參數(shù),添加一個PID Controller 模塊,并設(shè)置比例、積分、微分各個參數(shù)大小,在PID指令模塊中設(shè)置比例系數(shù)為60,積分系數(shù)為10,微分系數(shù)為0.得出經(jīng)PID整定后的波形圖,如圖4所示.
圖4 PID整定波形圖
在仿真波形圖中可以看出,當(dāng)曲線在縱坐標(biāo)數(shù)值較小時一直處于上升狀態(tài),當(dāng)上升到頂峰時開始下降,在中間某一值時處于平衡狀態(tài),說明PID閉環(huán)反饋調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以將輸出值穩(wěn)定在設(shè)定值附近.得出結(jié)論:本次溫度控制仿真系統(tǒng)非常符合MVR溫度自動調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的要求,能夠?qū)崿F(xiàn)對二次蒸汽溫度的實時調(diào)控.
控制程序主要分為溫度控制主程序、子程序和中斷子程序.在主程序中對控制點進行初始化,如圖5所示,在主程序中設(shè)置一個溫度節(jié)點,本系統(tǒng)以60 ℃為溫度節(jié)點,并運用PID模塊對溫度進行調(diào)節(jié);管道內(nèi)蒸汽溫度高于60 ℃時,M2.0線圈閉合啟動PID指令模塊進行溫度調(diào)控,如圖6所示.子程序用來對溫度值與模擬信號進行標(biāo)度轉(zhuǎn)換,如圖7所示.實際溫度T和輸入的數(shù)字量D通過數(shù)值運算進行轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換公式為
(4)
圖5 程序初始化
圖6 控溫程序
圖7 子程序
變頻器在整個溫度控制系統(tǒng)中用來改變電機的轉(zhuǎn)速從而改變蒸汽的溫度值,電機的調(diào)速采用交流異步電動機拖動,其轉(zhuǎn)速為
(5)
式(5)中,n為轉(zhuǎn)速;p為電動機的磁極對數(shù);f為電源頻率;s為轉(zhuǎn)差率.在現(xiàn)實中一般是將電網(wǎng)中的交流電通過變頻器轉(zhuǎn)換為電壓和頻率均為可變的交流電之后,供給電動機,使電機的轉(zhuǎn)速可調(diào)[3].
變頻器型號的選擇主要考慮變頻器的電壓、電流以及容量的大小,在電動機的運行過程中,變頻器的額定電流必須大于電動機可能出現(xiàn)的最大電流[4],即
IN≥IMMax
(6)
變頻器的容量要與電動機的容量匹配,變頻器在連續(xù)恒定負(fù)載下所要達到的容量計算公式如下:
(7)
(8)
變頻器的容量在工作時必須滿足以上兩公式.在本溫度調(diào)控系統(tǒng)中選用的是Y200M-4電機,電機的額定功率是55 kW,額定電壓是380 V,額定電流是110 A,電流波形的修正整形系數(shù)k取1.1,電動機的效率η取0.85,電動機的功率因數(shù)cosφ取0.75.通過計算可得,PCN≥95 kW,IN≥120 A,根據(jù)變頻器額定功率的取值范圍和額定電流的取值范圍,選取西門子MM440 F型系列,型號為 6SE6440-2UD41-1FB1的變頻器作為控制元件[5].
溫度控制系統(tǒng)的界面采用北京昆侖通態(tài)的MCGS嵌入版組態(tài)軟件進行設(shè)計.在組態(tài)軟件的用戶窗口添加控制面板所需的控件,對各控件的屬性進行設(shè)置.界面圖形繪制完成后,對控制系統(tǒng)進行調(diào)試,用通訊電纜連接PC機和PLC控制器,在STEP7-Micro/WIN中的通信設(shè)置欄設(shè)置PLC的各個通訊參數(shù)并將組態(tài)軟件中的控件與PLC程序進行通道連接.下載工程并進入運行環(huán)境,啟動MVR溫度控制系統(tǒng),在控制面板中設(shè)置溫度值,點擊啟動加熱鍵,進行在線調(diào)試[6],如圖8所示.
圖8 溫度控制面板
MVR溫度控制系統(tǒng)主要運用了PID指令模塊對變頻器的控制來實現(xiàn)管道內(nèi)溫度的調(diào)控[7],用MATLAB軟件對PID閉環(huán)反饋調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行模擬,從曲線可以看出本系統(tǒng)是可以實現(xiàn)溫度的實時調(diào)控.通過組態(tài)軟件設(shè)計MVR溫度控制面板,通過溫度控制面板對管道內(nèi)的蒸汽溫度進行實時監(jiān)控,對解決人機信息交換困難和能源浪費的難題進行了有益的探索.
致 謝
在系統(tǒng)開發(fā)的過程中,對于武漢紐威制藥機械有限公司提供的實驗和現(xiàn)場測試工作的幫助,在此表示衷心的感謝!
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