劉春桂崔 群
(1 安徽工程大學(xué)電氣工程學(xué)院,安徽 蕪湖 241000)
(2 蕪湖天宇科技開發(fā)有限公司,安徽 蕪湖 241009)
目前,國內(nèi)煙廠普遍采用PROFIBUS總線控制模式。經(jīng)過杭州煙廠薄絲線運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)其存在一些問題,如PROFIBUS總線拓展性不理想,系統(tǒng)抗干擾能力差,故障查找困難,不能直接與IT網(wǎng)相連接,數(shù)據(jù)傳遞效率不高、可靠性不佳,影響到薄絲線生產(chǎn)控制精度,制約了薄絲內(nèi)在品質(zhì)的提升。進(jìn)行技改勢在必行。針對上述問題,提出了以PROFINET代替PROFIBUS總線連接生產(chǎn)設(shè)備的方案。本方案能較好地解決目前生產(chǎn)中存在的諸多問題,對提高薄絲內(nèi)在品質(zhì)有一定的意義,有助于提高卷煙的口感,增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。
當(dāng)前杭州煙廠薄絲線控制系統(tǒng)主要由上位機(jī)、主控PLC及PROFIBUS-DP等組成。圖1為該控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),分散的現(xiàn)場設(shè)備通過標(biāo)準(zhǔn)接口I/O掛載到PROFIBUS-DP總線上,主控PLC(西門子S7-400系列CPU415-2PN/DP)通過PROFIBUS-DP總線與現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行通信,便于主控PLC采集生產(chǎn)數(shù)據(jù)、調(diào)整參數(shù)設(shè)定以及發(fā)出動作指令。主控PLC通過工業(yè)以太網(wǎng)與上位機(jī)進(jìn)行通訊,將生產(chǎn)信息傳送給上位機(jī)Win CC,便于操作員通過上位機(jī)Win CC即可全面實時動態(tài)地掌握薄絲生產(chǎn)線的運(yùn)行狀況。
2.2.1 數(shù)據(jù)傳輸速度慢。PROFIBUS-DP主要應(yīng)于底層I/O設(shè)備的集成,不能直接與IT網(wǎng)絡(luò)連接,限制了數(shù)據(jù)的吞吐能力,傳輸速度范圍為9.6Kb/s~12Mb/s,且受傳輸距離影響。卷煙薄絲線對生產(chǎn)過程中薄絲的溫度、水分實時數(shù)值的控制要求極高,PROFIBUS-DP總線明顯不能滿足薄絲線對實時性苛刻的要求。
圖1 目前薄絲線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
2.2.2 系統(tǒng)的可靠性不高。PROFIBUS-DP總線采用“一連到底”的連接方式,通過一根雙絞線將主站與所有的子站連接起來。當(dāng)某段總線或者某個子站出現(xiàn)故障的情況下,其余子站有可能全部停止工作。難以在第一時間查出故障源并排除故障,極易影響薄絲線正常生產(chǎn),導(dǎo)致了薄絲線控系統(tǒng)可靠性不高。
2.2.3 抗干擾能力差。PROFIBUS-DP總線采用屏蔽雙絞線進(jìn)行通信,PROFIBUS規(guī)范無法與普通屏蔽雙絞線的內(nèi)阻,線間電容等參數(shù)相匹配,系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)非正常通訊狀態(tài),導(dǎo)致抗干擾能力不強(qiáng)。
2.2.4 故障診斷較難。一旦PROFIBUS-DP總線出現(xiàn)故障,查找故障點(diǎn)比較困難,缺乏有效可靠的專業(yè)檢測儀器,主要依靠經(jīng)驗豐富的維護(hù)人員進(jìn)行故障點(diǎn)排查,這樣不僅浪費(fèi)寶貴的生產(chǎn)時間,影響生產(chǎn)計劃,還增加了人力資源成本。
PROFINET是基于工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的新一代自動化總線標(biāo)準(zhǔn),不僅可以兼容現(xiàn)有的現(xiàn)場總線技術(shù)(如:PROFIBUS)和工業(yè)以太網(wǎng),保護(hù)企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)投入;還可以兼容辦公室以太網(wǎng)和工業(yè)現(xiàn)場控制網(wǎng)絡(luò),統(tǒng)一整個工廠的網(wǎng)絡(luò)框架,實現(xiàn)"E網(wǎng)到底"。PROFINET的出現(xiàn)為工業(yè)自動化通信領(lǐng)域提供了一個更加完善的網(wǎng)絡(luò)解決途徑。
PROFINET-IO是一種具有實時功能的標(biāo)準(zhǔn)化接口。帶有PROFINET接口的智能設(shè)備可以直接接入網(wǎng)絡(luò)中,一些簡單的設(shè)備可以通過I/O模塊與網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接,實現(xiàn)了將分布在生產(chǎn)現(xiàn)場的眾多I/O設(shè)備統(tǒng)一連接到工業(yè)以太網(wǎng)。PROFINET-IO設(shè)備可以分為三類:(1)IO-Controller控制器,類似于PLC的智能設(shè)備,(2)IOSupervisor監(jiān)視器,具有人機(jī)界面功能能的編程設(shè)備,(3)IO設(shè)備,一般是傳感器、執(zhí)行器等設(shè)備。
在功能上,PROFINET-IO接口與PROFIBUSDP接口相似,只是通訊接口發(fā)生變化而已。企業(yè)在進(jìn)行技改時,可以將原來掛在PROFIBUS上的設(shè)備直接掛到PROFINET上繼續(xù)使用,最大程度地保護(hù)原有資產(chǎn)。在用戶開發(fā)和維護(hù)方面,由于接口功能相似,在使用Step7v5.4進(jìn)行編程、組態(tài)和診斷時幾乎沒有變化,減少了企業(yè)的資金投入。
3.3.1 通信的實時性。針對控制對象的差異,PROFINET提供了三種不同時間等級的通信,①數(shù)據(jù)傳輸時間要求不嚴(yán)格,可選擇TCP/UDP/IP標(biāo)準(zhǔn)通信,②過程數(shù)據(jù)需要實時傳輸,采用軟實時(SRT)方式,③數(shù)據(jù)傳輸時間要求特別嚴(yán)格,則采用等時同步實時(IRT)方式。這樣使得生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)傳輸更快,單位時間內(nèi)能傳輸更多的數(shù)據(jù)量。
3.3.2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活。通過使用網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)可以靈活地將控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)連接成星形、樹形,所有節(jié)點(diǎn)(子站)彼此獨(dú)立工作,即任一節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)故障,其它節(jié)點(diǎn)不受其影響,還可通過PROFINET網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信。解決了PROFIBUS總線“一連到底”易出現(xiàn)的生產(chǎn)問題,控制系統(tǒng)的可靠性得到了保障。
3.3.3 抗干擾能力強(qiáng)。在PROFINET網(wǎng)絡(luò)中使用金屬接頭和綠色網(wǎng)線,將金屬接頭與設(shè)備外殼相連,并與屏蔽層實現(xiàn)環(huán)狀接觸,這樣可以顯著降低使用PROFIBUS雙絞線所引起的非正常通訊狀態(tài)的概率,保障了大量現(xiàn)場設(shè)備的正常通信,抗干擾能力得到顯著增強(qiáng)。
3.3.4 故障安全機(jī)制。故障安全包括操作人員安全和系統(tǒng)安全,當(dāng)控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,故障安全機(jī)制使得系統(tǒng)能夠恢復(fù)到安全狀態(tài),整個系統(tǒng)的安全得到有效的保證,對操作人員和系統(tǒng)都不會造成損害。由于處于以太網(wǎng)中,對故障的診斷得更加靈活,獲取診斷信息較容易。
工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET是基于TCP/IP的標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng),開放性好,易于系統(tǒng)集成,使得工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)和辦公以太網(wǎng)能夠無縫連接。PROFINET的出現(xiàn)有效地解決了PROFIBUS在工業(yè)生產(chǎn)中暴露出的問題,滿足了企業(yè)自動化生產(chǎn)過程中的控制要求,較好的實現(xiàn)了企業(yè)安全、高效生產(chǎn)。隨著工業(yè)控制領(lǐng)域要求愈發(fā)嚴(yán)格,PROFINET取代PROFIBUS已經(jīng)成為趨勢。
薄絲線控制系統(tǒng)以PROFINET和西門子工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)作為研究平臺,其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示。系統(tǒng)主要由主控PLC、上位機(jī)(Win CC、工程師站)、工業(yè)以太網(wǎng)和PROFINET等組成。S7-400PLC作為通信中樞,子站通過PROFINET總線接收主控PLC指令以及將采集到的生產(chǎn)數(shù)據(jù)上傳給主控PLC及上位機(jī)。
圖2 薄絲線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
圖3 Win CC動態(tài)監(jiān)控主畫面
由上圖可以看出采用PROFINET總線的薄絲線控制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單清晰,系統(tǒng)易于集成,掛載在PROFINET總線上的任一設(shè)備在整個網(wǎng)絡(luò)內(nèi)均可進(jìn)行任意通信,使得生產(chǎn)底層設(shè)備能夠進(jìn)行簡單、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)字通信。在系統(tǒng)內(nèi)每個IO設(shè)備都有唯一的IP地址,其借助于PROFINET可以在整個以太網(wǎng)中進(jìn)行通信,而不再局限于某個網(wǎng)段,使得其處理數(shù)據(jù)信息的能力得到空前的提高。
在個人PC機(jī)上建立一個名為“HZBSX”的項目,組態(tài)并設(shè)置相應(yīng)的參數(shù),然后不斷進(jìn)行仿真運(yùn)行調(diào)試,直至達(dá)到設(shè)計方案指標(biāo)參數(shù)要求。圖3為Win CC動態(tài)監(jiān)控顯示主畫面。
由Win CC動態(tài)監(jiān)控顯示主畫面可以看出,整條薄絲線從準(zhǔn)備喂料開始到最后的薄絲RFID裝箱仿真運(yùn)行流暢,生產(chǎn)狀態(tài)良好,整條生產(chǎn)線組態(tài)連貫清晰。動態(tài)參數(shù)、臨界報警、運(yùn)行指示燈等顯示全面覆蓋整條生產(chǎn)線各個環(huán)節(jié),便于操作員全面掌握整條生產(chǎn)線的信息,并根據(jù)顯示的現(xiàn)場參數(shù)直接控制生產(chǎn)過程。
本方案是根據(jù)杭州煙廠薄絲線實際情況而制定的,使用PROFINET取代PROFIBUS總線進(jìn)行通信,技改針對性較強(qiáng)。不僅提高了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速度和吞吐能力,還最大程度的保護(hù)了企業(yè)原有投資。經(jīng)過仿真運(yùn)行證明本方案切實可行,運(yùn)行穩(wěn)定高效,為杭州煙廠即將開始的技改做好了方案準(zhǔn)備工作,同時也為其他煙廠的技改提供了參考樣本,具有一定的實際應(yīng)用意義。
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