代琳娜
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063200
我部門采用OneproD設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)對本部門轉(zhuǎn)動設(shè)備振動情況進行實時監(jiān)控及振動故障判斷,實現(xiàn)了對機組的預(yù)防性維修。
某分廠煤氣加壓機有焦?fàn)t煤氣加壓機、高爐煤氣加壓機和轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機三種,分別為煤氣進行加壓輸送,常見的振動故障有轉(zhuǎn)子不平衡、不對中、軸彎曲、碰磨等?,F(xiàn)就最常見的轉(zhuǎn)子不平衡故障機理進行闡述,實現(xiàn)對煤氣加壓機的預(yù)防性維修。
轉(zhuǎn)子不平衡故障產(chǎn)生的機理是轉(zhuǎn)子各橫截面的質(zhì)心連線與各截面的幾何中心連線不重合,從而使轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)時,各截面離心力構(gòu)成一個空間連續(xù)力系,轉(zhuǎn)子的撓度曲線為一連續(xù)的三維曲線,如圖1所示。這個空間離心力力系和轉(zhuǎn)子的撓度曲線是旋轉(zhuǎn)的,其旋轉(zhuǎn)的速度與轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速相同,從而使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生工頻振動。
實際的轉(zhuǎn)子,由于軸的各向彎曲有差別,特別是由于支撐剛度各向不同,因而轉(zhuǎn)子對不平衡質(zhì)量的響應(yīng),在X、Y方向不僅振幅不同,而且相位差也不是90°,因而轉(zhuǎn)子的軸心軌跡為橢圓形,如圖2所示。
所以,當(dāng)轉(zhuǎn)子有質(zhì)量不平衡故障時,在不平衡力的作用下轉(zhuǎn)子將發(fā)生振動,振動的主要特征如下。
(1)振動的時域波形為正弦波。
(2)轉(zhuǎn)子的振動是一個與轉(zhuǎn)速同頻的強迫振動,振動幅值隨轉(zhuǎn)速按共振曲線規(guī)律變化,在臨界轉(zhuǎn)速處達(dá)到最大值。因此,轉(zhuǎn)子不平衡故障的突出表現(xiàn)為一倍頻(1X)振動幅值大。同時,出現(xiàn)較小的高次諧波(如2X、3X、4X振動),整個頻譜呈所謂的“樅樹形”。
(3)在一定的轉(zhuǎn)速下,振動的幅值和相位基本上不隨時間發(fā)生變 化。
(4)軸心運動軌跡為圓形或橢圓形。
(5)動態(tài)下軸線彎曲成三維曲線,并以轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速繞靜態(tài)軸心線旋 轉(zhuǎn)。
對于各機組而言,無論其平衡狀況有多么好,總是或多或少地存在質(zhì)量不平衡。所以,其振動頻譜中始終有1倍頻分量,這種情況是允許的。這里有必要引入一個判斷轉(zhuǎn)子出現(xiàn)不平衡故障的標(biāo) 準(zhǔn)。
當(dāng)轉(zhuǎn)子出現(xiàn)不平衡故障時,轉(zhuǎn)子的整體振動水平會超標(biāo),可利用如下方法來判斷轉(zhuǎn)子不平衡故障:設(shè)診斷開始時與轉(zhuǎn)速同步的振動矢量為XN,通頻矢量為XM,當(dāng)滿足│XN│≥α│XM│(α=0.7),且相位角和振動信號的通頻幅值不隨時間變化(或變化很小)時可判斷機組存在轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡故障。
圖1 轉(zhuǎn)子質(zhì)心的空間分布
圖2 轉(zhuǎn)子不平衡的軸心軌跡
轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機采用D900-11型單向進氣單級離心式鼓風(fēng)機,是專供壓縮輸送轉(zhuǎn)爐煤氣之用,轉(zhuǎn)子呈簡支梁型。其在線監(jiān)測有兩個測點,分別位于鼓風(fēng)機驅(qū)動端(F1Y)和非驅(qū)動端(F2Y)軸承處,均為加速度傳感器,測量振動速度值(圖3)。正常運行轉(zhuǎn)速為2 985r/min,振動報警值4.5mm/s,連鎖停機值7.1mm/s。
以4#轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機為例進行分析。2013年7月29日,該機啟機運行,鼓風(fēng)機F1Y和F2Y振動速度值分別為0.604mm/s和0.767mm/s,機組運行狀態(tài)良好,運行至8月18日開始,兩測點振動值呈明顯上升趨勢,F(xiàn)1Y和F2Y測點振動速度值分別為0.886mm/s和1.26mm/s,振動值不大,重點觀察運行。運行至9月1日時,F(xiàn)1Y和F2Y測點振動值上升至2.57mm/s和3.72mm/s,直逼報警值4.5mm/s,振動趨勢圖如圖4。
圖3 機組及測點分布
圖4 4#轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機本次故障運行期間振動趨勢圖
應(yīng)用在線監(jiān)測系統(tǒng)對4#轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機振動大問題進行故障分析。圖5為2013年7月29日和9月1日F1Y、F2Y兩測點振動頻譜對比圖,圖中顯示F1Y測點1倍頻振動值由0.35mm/s上升至2.29mm/s,F(xiàn)2Y測點1倍頻振動值由0.64mm/s上升至3.49mm/s。由頻譜對比圖可見,兩測點頻率成分主要為1倍頻,同時有很小的高次諧波;且振動通頻值增大的主要成分為1倍頻。
對比1倍頻振動值│XN│同振動通頻值│XM│的關(guān)系,F(xiàn)1Y測點│XN│=2.29mm/s,│XM│=2.57mm/s,F(xiàn)2Y測點│XN│=3.49mm/s,│XM│=3.72mm/s,均有│XN│≥α│XM│(α=0.7)關(guān)系。
圖5 振動頻譜對比圖
圖6 振動時域波形對比圖
圖7 4#轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機振動趨勢圖
圖6所示為2013年7月29日和9月1日F1Y、F2Y兩測點振動時域波形對比圖,由圖可見,各測點振動時域波形在一個周期內(nèi)為典型的正弦波,故障狀態(tài)下的時域波形較正常運行狀態(tài)下時域波形振幅增大。再根據(jù)通頻振動值是隨著時間的推移緩慢爬升的特點,可以判斷振動是由轉(zhuǎn)子不均勻結(jié)垢或腐蝕,引起轉(zhuǎn)子不平衡。
如果轉(zhuǎn)爐煤氣的品質(zhì)長期不良,隨著時間的推移,將在鼓風(fēng)機的葉片表面結(jié)垢或腐蝕葉片,使轉(zhuǎn)子原有的平衡遭到破壞,振動增大。由于結(jié)垢或腐蝕需要相當(dāng)長的時間,所以振動是隨著時間而增大的。并且由于流通部分結(jié)垢或腐蝕,導(dǎo)致流通條件變差,軸向推力增加,效率逐漸下降。
觀察在線監(jiān)測系統(tǒng)使用以來4#轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機振動趨勢圖(圖7)可見,機組平均運行周期為45天,此次設(shè)備已運行近40天,且振動值接近報警值,同以往停機檢修時振值大小相近,故決定停機檢修,避免出現(xiàn)生產(chǎn)事故。
2013年9月2日對4#轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機進行了解體檢修,發(fā)現(xiàn)葉輪、擴壓器和殼體表面積灰嚴(yán)重。為解決其振動故障,對轉(zhuǎn)子、擴壓器和殼體進行除垢,并對轉(zhuǎn)子做動平衡。檢修后,振動值明顯下降,F(xiàn)1Y和F2Y兩測點振動值分別為0.44mm/s和0.45mm/s。
[1]虞和濟,韓慶大,李沈等.設(shè)備故障診斷工程[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.
[2]李錄平,盧緒祥.汽輪發(fā)電機組振動與處理[M].北京:中國電力出版社,2007.