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        某載貨汽車打氣泵出氣鋼管斷裂原因分析

        2014-02-21 05:14:26陳偉牟云峰
        汽車實(shí)用技術(shù) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:載貨氣泵共振

        陳偉,牟云峰

        (安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)

        某載貨汽車打氣泵出氣鋼管斷裂原因分析

        陳偉,牟云峰

        (安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)

        針對(duì)某載貨汽車在市場(chǎng)上發(fā)生的打氣泵出氣鋼管斷裂問題,對(duì)可能導(dǎo)致的原因進(jìn)行分析并一一排查,最終發(fā)現(xiàn)鋼管與發(fā)動(dòng)機(jī)共振是導(dǎo)致鋼管斷裂的主要原因??梢酝ㄟ^優(yōu)化鋼管中間固定位置與調(diào)整鋼管的形狀來(lái)提高鋼管的固有頻率,建議通過CAE對(duì)打氣泵出氣鋼管進(jìn)行模態(tài)分析,建議其固有頻率大于300Hz。

        鋼管斷裂;共振;固有頻率;模態(tài)分析

        CLC NO.:U472 Docum en t Code: B A rticle ID: 1671-7988(2014)06-94-04

        引言

        汽車的制動(dòng)性是汽車的主要性能之一,直接關(guān)系著交通安全。氣壓制動(dòng)系憑借其可提供較大的制動(dòng)驅(qū)動(dòng)力而廣泛應(yīng)用于各類中、重型載貨汽車中。打氣泵出氣鋼管作為氣源傳輸?shù)钠鹗細(xì)饴?,是氣壓制?dòng)系重要的組成部分。由于打氣泵出氣鋼管直接與發(fā)動(dòng)機(jī)打氣泵相連,其不停的承受著振動(dòng)、高溫等惡劣環(huán)境的影響。市場(chǎng)上,氣壓制動(dòng)載貨汽車打氣泵鋼管斷裂已經(jīng)成為常見的故障之一。

        本司某載貨汽車自2011年5月份至2012年2月份市場(chǎng)反饋發(fā)生打氣泵出氣鋼管斷裂故障52起(共銷售2200輛),故障率2.36%,故障平均里程不到7500km。

        1、故障描述

        通過對(duì)返回的故障件進(jìn)行觀察,鋼管斷裂均發(fā)生在距離壓縮機(jī)口30mm~40mm的范圍內(nèi)。

        2、原因分析

        對(duì)鋼管斷裂故障進(jìn)行FTA分析。

        本司已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的三維化設(shè)計(jì),該打氣泵出氣鋼管已經(jīng)至于整車環(huán)境中進(jìn)行過專業(yè)的尺寸校核與DMU檢查,可以排除理論設(shè)計(jì)錯(cuò)誤和鋼管與其他部件干涉的可能性(圖3)。鋼管材料選用國(guó)內(nèi)普遍使用的符合標(biāo)準(zhǔn)YB/T 4164雙層銅焊鋼管,在對(duì)鋼管的抽樣檢查中,其力學(xué)性能均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。制造部門嚴(yán)格根據(jù)裝配作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行裝配,裝配誤差可以很好的處于控制范圍內(nèi),裝配誤差也不是影響該車大面積斷裂的主因。下文將主要從制造誤差以及鋼管與發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)生共振兩個(gè)方便進(jìn)行驗(yàn)證,找出壓縮機(jī)出氣鋼管斷裂的主因并實(shí)施有效對(duì)策。

        3、制造誤差

        鋼管使用專用的數(shù)控彎管設(shè)備折彎成型,生產(chǎn)時(shí)受車床自身因素、夾具精度、工藝因素、操作因素等原因的影響,不可避免的存在制造誤差。鋼管的成型過程是一個(gè)多次連續(xù)折彎的過程,正是這鋼管連續(xù)折彎的特點(diǎn)導(dǎo)致前一個(gè)折彎點(diǎn)產(chǎn)生的誤差向下一個(gè)折彎點(diǎn)傳遞放大。如每一個(gè)折彎點(diǎn)的折彎角度產(chǎn)生0.5°的制造誤差,該壓縮機(jī)出氣鋼管存在7個(gè)折彎點(diǎn),最后的一次折彎與理論值將相差3.5°。

        隨機(jī)選取的一根已生產(chǎn)的打氣泵出氣鋼管進(jìn)行掃描后,把采集的數(shù)據(jù)通過軟件CATIA實(shí)現(xiàn)三維逆向建模。逆向數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,保持一個(gè)端口重疊,另一端發(fā)生了明顯的偏差,如圖4所示。

        較大的制造誤差導(dǎo)致鋼管安裝后產(chǎn)生較大的內(nèi)應(yīng)力,會(huì)大大縮短鋼管的使用壽命。為了保證打氣泵出氣鋼管的尺寸處于設(shè)計(jì)誤差范圍內(nèi),我司根據(jù)理論數(shù)據(jù)制作了專用檢具,在進(jìn)廠檢驗(yàn)中,外形尺寸納入必檢項(xiàng)。

        所有使用的鋼管制造誤差均在設(shè)計(jì)誤差的范圍內(nèi),雖然制造誤差是導(dǎo)致鋼管斷裂的一個(gè)因素,但并不是主要因素。

        4、鋼管與發(fā)動(dòng)機(jī)共振

        共振是指一物理系統(tǒng)在特定頻率下,比其他頻率以更大的振幅做振動(dòng)的情形,此些特定頻率稱之為共振頻率。當(dāng)阻尼很小時(shí),共振頻率約等于系統(tǒng)的固有頻率。在共振頻率下,很小的周期振動(dòng)便可產(chǎn)生很大的振動(dòng)。

        在出氣鋼管上加載使其變形后,突然去除載荷時(shí),出氣鋼管產(chǎn)生振動(dòng)。此時(shí)的頻率為出氣鋼管的固有頻率,該頻率由鋼管重量與剛度決定的。

        固有頻率的公式一般如下表示:

        f=(K/M)1/2/(2×π) (1)

        式中,f:固有頻率;K:剛度;M:重量。

        4缸發(fā)動(dòng)機(jī)的情況下,曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)一次發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒(爆發(fā))2次,所以發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)頻率是曲軸轉(zhuǎn)速的2倍。

        當(dāng)鋼管長(zhǎng)度較長(zhǎng)時(shí),其剛度會(huì)下降,鋼管的固有頻率下降。因此,當(dāng)鋼管兩個(gè)固定點(diǎn)之間間隔大時(shí),鋼管的固有頻率就有可能降到發(fā)動(dòng)機(jī)的使用轉(zhuǎn)速內(nèi),從而產(chǎn)生共振,如圖6所示。

        選取該載貨汽車打氣泵出氣鋼管的三個(gè)點(diǎn)(測(cè)點(diǎn)1、測(cè)點(diǎn)2、測(cè)點(diǎn)3)進(jìn)行振動(dòng)加速度數(shù)據(jù)采集,如圖7所示。采集數(shù)據(jù)如圖8所示。

        由圖8可以看出,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1300r/m in和2600r/m in時(shí),測(cè)點(diǎn)2的X、Y、Z三個(gè)方向振動(dòng)加速度均突然增大,發(fā)生共振。其中Y方向振動(dòng)最大,與實(shí)際斷裂方向一致。1300r/m in為發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速,因此該鋼管經(jīng)常在較大的振動(dòng)加速度下工作,易發(fā)生疲勞斷裂。

        為了對(duì)比說明共振是該載貨汽車打氣泵鋼管發(fā)生斷裂的主要因素,特選擇了我司另一款打氣泵出氣鋼管故障率低(市場(chǎng)銷售1200輛,故障1輛)的載貨汽車用相同的方法進(jìn)行振動(dòng)加速度數(shù)據(jù)采集,如圖9所示。

        可以看出,試驗(yàn)車輛的鋼管振動(dòng)加速度隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的上升而平滑上升,沒有發(fā)生共振。

        由固有頻率公式可知,增加鋼管的剛度可以提高其固有頻率。我們拿出了兩種修改方案,一是在對(duì)現(xiàn)有鋼管再增加一處中間固定(原先已有一處固定,新增固定位于圖7測(cè)點(diǎn)2附近),驗(yàn)證效果如圖10所示。

        此方案消除了測(cè)點(diǎn)2的共振,但測(cè)點(diǎn)3的Y方向出現(xiàn)了振動(dòng)陡增,也就是說消除了測(cè)點(diǎn)1的斷裂共振因素但新增固定點(diǎn)2成為了新的潛在斷裂點(diǎn)。方案一不可行。

        二是調(diào)整鋼管的外形以提高其剛度,如圖11所示。驗(yàn)證效果如圖12所示。

        可以看出,整改后的鋼管在發(fā)動(dòng)機(jī)升速過程中隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速上升振動(dòng)加速度上升平滑,并沒有發(fā)生共振,狀態(tài)良好。也就是現(xiàn)在鋼管的共振點(diǎn)位于發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速之外。

        利用軟件Hyper Mesh對(duì)方案二調(diào)整前后的鋼管進(jìn)行模態(tài)分析,整改前鋼管的固有頻率為145Hz,整改后鋼管的固有頻率為332Hz,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了該車發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速的固有頻率范圍。

        5、總結(jié)

        筆者對(duì)可能導(dǎo)致打氣泵鋼管斷裂的因素進(jìn)行一一排查驗(yàn)證,最終發(fā)現(xiàn)打氣泵出氣鋼管與發(fā)動(dòng)機(jī)共振是導(dǎo)致該載貨汽車打氣泵出氣鋼管斷裂的主要原因。經(jīng)過總結(jié),筆者得到如下經(jīng)驗(yàn):

        A、發(fā)生共振的概率與鋼管最高處和打氣泵出氣口處的距離有直接關(guān)系,距離遠(yuǎn)則質(zhì)量變大,容易降低鋼管固有頻率,直到接近發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)頻率,從而發(fā)生共振;

        B、發(fā)生共振的概率與固定點(diǎn)數(shù)量關(guān)系不大,與固定點(diǎn)的位置關(guān)系較大,如本案例所示,故障件與發(fā)動(dòng)機(jī)有兩個(gè)共振點(diǎn),新增一處固定后可以消除發(fā)動(dòng)機(jī)1300轉(zhuǎn)時(shí)的共振但無(wú)法消除發(fā)動(dòng)機(jī)2600轉(zhuǎn)時(shí)的共振。所以設(shè)計(jì)中需要合理布置鋼管的固定點(diǎn)。

        C、管路設(shè)計(jì)完成后需要進(jìn)行CAE模態(tài)分析,確認(rèn)其固有頻率,并與發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速的頻率對(duì)比,避免發(fā)生共振,建議打氣泵出氣鋼管的固有頻率在300HZ以上。

        參考資料

        [1] 余志生.汽車?yán)碚?機(jī)械工業(yè)出版社.2000.

        [2] 現(xiàn)代振動(dòng)與噪聲技術(shù)(第7卷).航空工業(yè)出版社.2009.1.

        [3] 基于HYPERWORKS的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù). 機(jī)械工業(yè)出版社.2007.11.

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        Steel pipe Fracture; Resonance; Natural Frequency; Modal Analysis

        U472

        B

        1671-7988(2014)06-94-04

        陳偉,就職于安徽江淮汽車技術(shù)中心商用車研究院。

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