牛營凱
(江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
某輕型卡車限位螺栓脫落問題原因分析與改進(jìn)
牛營凱
(江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
當(dāng)汽車轉(zhuǎn)向長時間處于極限位置時,轉(zhuǎn)向限位螺栓受較大負(fù)荷,很容易造成磨損、開裂、彎曲脫落,給駕駛帶來很大的危險性。本文從設(shè)計理論的角度對市場反饋的某輕型卡車轉(zhuǎn)向限位螺栓出現(xiàn)脫落、開裂和彎曲的原因進(jìn)行分析,最終通過優(yōu)化整改徹底解決此問題。
轉(zhuǎn)向限位螺栓;脫落;分析;改進(jìn)
CLC NO.:U463.4Document Code:AArticle ID:1671-7988(2014)11-63-04
前橋是汽車上一個重要的總成件,主要包括轉(zhuǎn)向節(jié)、轉(zhuǎn)向主銷、前梁等零部件。前橋是通過懸架與車架相連,用以承受地面與車架之間的垂直載荷外,還承受制動力和側(cè)向力以及這些力所構(gòu)成的力矩,并保證轉(zhuǎn)向輪作正確的運(yùn)動。由于在汽車的行駛過程中,前橋所處的工作環(huán)境惡劣,工況復(fù)雜,其承受的載荷也多為交變載荷,從而其零部件易出現(xiàn)疲勞裂紋甚至斷裂現(xiàn)象。當(dāng)汽車轉(zhuǎn)向長時間處于極限位置時,轉(zhuǎn)向限位螺栓受較大負(fù)荷,很容易造成磨損、開裂、彎曲脫落,給駕駛帶來很大的危險性,其故障如圖1所示。
本文從設(shè)計理論的角度對市場反饋的某輕型卡車轉(zhuǎn)向限位螺栓出現(xiàn)脫落、開裂和彎曲的原因進(jìn)行分析,最終通過優(yōu)化整改徹底解決此問題。
針對限位螺栓脫落問題做FTA分析。
1.1 限位螺栓擰緊力矩校核
車輛在最大轉(zhuǎn)角時,前軸擋塊對螺栓頭部產(chǎn)生的切向與軸向分力導(dǎo)致螺栓易產(chǎn)生松曠脫落, 對限位螺栓扭緊力矩進(jìn)行校核,以該車型方向機(jī)最大輸出力矩做分析,其所受力分解如圖2所示。
螺栓擰緊力矩
其中:d為 螺栓頭部直徑(0.016m);
Qb為螺栓預(yù)緊力(N);
K0為擰緊力矩系數(shù),取0.1~0.15;
Mr為螺栓擰緊力矩(扭緊力矩值為49N·m);
前軸極限轉(zhuǎn)角時,螺栓所受軸向力
其中:F為限位螺栓頭部所受力,取值為32250N;
ɑ為螺栓頭部受力方向與螺栓軸線夾角,取值為11°;
螺栓殘余預(yù)緊力
此時轉(zhuǎn)向時的螺栓殘余預(yù)緊力已消失,可以判斷出限位螺栓擰緊力矩為49N·m時力矩過小,不能滿足設(shè)計要求。
正常工作時螺栓殘余預(yù)緊力Qp應(yīng)遠(yuǎn)>0,即螺栓受Ft負(fù)荷時的被連接部位預(yù)緊力始終存在;
故障狀態(tài)時殘余預(yù)緊力Qp≤0,即受Ft負(fù)荷時的被連接部位預(yù)緊力消失,此時螺母對螺栓的預(yù)緊力為0,受到轉(zhuǎn)向節(jié)反復(fù)沖擊時,螺栓將松曠脫落。
1.2 限位螺栓強(qiáng)度校核
為保證零部件通用性,一般工字梁匹配多種轉(zhuǎn)角,導(dǎo)致不同前橋限位螺栓受力方向與螺栓軸線存在夾角,限位螺栓與擋塊接觸時,螺栓除承受軸向壓力外還承受垂直于螺栓方向的切向力,此力作用在螺栓上產(chǎn)生的彎矩是致使限位螺栓彎曲的主要力矩,如圖3所示。
按照最大方向機(jī)輸出力矩進(jìn)行彎曲強(qiáng)度校核,方向機(jī)最大輸出力矩為1965N,搖臂軸長度為194.5mm,3D數(shù)模中對轉(zhuǎn)向直拉桿的受力角度進(jìn)行精測,如圖4所示。
轉(zhuǎn)向節(jié)處力矩M;
搖臂軸相對方向機(jī)輸入軸角度θ0,取值為12°;
通過數(shù)模校核,最大轉(zhuǎn)角時搖臂角度θ1,取值為31.85°;搖臂輸出端輸出力:F=Mr/b
輸出力沿拉桿方向的分力:FL=F·cos(31.85°)·cos(9.45°)彎臂輸入軸X向分力:Fx= FL·cos(8.46°)·cos(4.23°)轉(zhuǎn)向節(jié)所受力矩:M= Fx·l
其中l(wèi)為轉(zhuǎn)向節(jié)受力半徑,取值為0.143mm;
如圖5所示,螺栓頭部受力點(diǎn)距轉(zhuǎn)向節(jié)旋轉(zhuǎn)半徑R,值為37.02mm;
螺栓頭部受力:F=M/R
螺紋直徑:公制細(xì)螺紋M12
應(yīng)力(壓):σ1=Fcosɑ/S
其中ɑ為螺栓頭部受力方向與螺栓軸線夾角,取值為11°;
限位螺栓彎臂:螺栓受切向力的力臂有作圖法可知,d=29.53mm;
彎矩:MB=F·d
材料屈服強(qiáng)度:8.8級螺栓公稱屈服強(qiáng)度為Rel=355Mpa
安全系數(shù):i=Rel/σ
把各參數(shù)計算值代入上述公式,如表2所示,安全系數(shù)為1.18,而設(shè)計值所要求的安全系數(shù)≥1.5,抗彎強(qiáng)度不能滿足設(shè)計值導(dǎo)致限位螺栓彎曲。
表2 各參數(shù)計算值
1.3 限位螺栓材料強(qiáng)度校核
本輕型卡車限位螺栓材質(zhì)為45#,機(jī)械性能等級8.8級;其他車型采用材質(zhì)為40Cr,機(jī)械性能10.9級限位螺栓的車型,未出現(xiàn)限位螺栓彎曲現(xiàn)象,45#材料屈服強(qiáng)度為355MPa,40Cr材料屈服強(qiáng)度為785 MPa?,F(xiàn)有限位螺栓材質(zhì)45#不能滿足設(shè)計要求。
1.4 限位螺栓外形結(jié)構(gòu)校核
該車型限位螺栓為平頭結(jié)構(gòu),由于極限轉(zhuǎn)角時前軸擋塊與螺栓軸線90°無法保證,螺栓端面與擋塊為點(diǎn)面接觸,接觸點(diǎn)受壓時易磨損、變形;也有限位螺栓采用球面結(jié)構(gòu),球徑為6,與限位擋塊接觸時為點(diǎn)面接觸,球徑小,球面曲率大,接觸點(diǎn)承受非常大的壓應(yīng)力;經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)某標(biāo)桿車限位螺栓大圓弧平頭結(jié)構(gòu)限位螺栓,該結(jié)構(gòu)優(yōu)于上述兩種結(jié)構(gòu),可提高接觸點(diǎn)的承載性。
根據(jù)上文分析,該車型限位螺栓扭緊力矩校核、強(qiáng)度校核、材料和結(jié)構(gòu)都不能滿足設(shè)計要求,都是造成該車型限位螺栓磨損、開裂、彎曲脫落的原因。決定擰緊力矩由(49± 9.8)N·m增大到(78~96)N·m;螺栓材料由45#改為40Cr;螺栓強(qiáng)度等級由8.8增大到10.9;螺栓頭部的平頭結(jié)構(gòu)或小球面結(jié)構(gòu)統(tǒng)一改為球徑為10的大球面結(jié)構(gòu)。限位螺栓整改前后如表3所示。
表3 限位螺栓整改前后對比
2.1 整改后螺栓擰緊力矩校核
螺栓預(yù)緊力大于螺栓所受軸向力,因此,螺栓殘余預(yù)緊力Qp =42666-31657=11010N
2.2 整改后螺栓抗彎安全系數(shù)校核
表4為優(yōu)化后限位螺栓抗彎強(qiáng)度校核結(jié)果,改進(jìn)后安全系數(shù)大于設(shè)計要求值1.5,整改后的限位螺栓抗彎強(qiáng)度合格,滿足設(shè)計要求。
表4 優(yōu)化后的強(qiáng)度校核
針對優(yōu)化后的轉(zhuǎn)向限位螺栓,進(jìn)行整車300000km試驗驗證。當(dāng)整車行駛里程為414500km,大于設(shè)計要求里程300000km,無限位螺栓故障反饋。整車路試結(jié)果證明整改后的限位螺栓符合設(shè)計要求。表5為其試驗里程:
表5 整車試驗里程表
按改進(jìn)方案,對該車型限位螺栓進(jìn)行了切換,通過半年的市場跟蹤驗證,無限位螺栓彎曲、斷裂以及脫落問題出現(xiàn)。市場驗證結(jié)果表明整改后的限位螺栓符合設(shè)計要求。
本文從設(shè)計理論的角度,對轉(zhuǎn)向限位螺栓扭緊力矩、強(qiáng)度、材料和結(jié)構(gòu)進(jìn)行校核驗證,分析出造成限位螺栓脫落的原因,根據(jù)原因進(jìn)行改進(jìn)。最終解決了限位螺栓磨損、開裂、彎曲脫落問題,且試驗驗證效果良好。本文所及方法和結(jié)論對類似問題的解決具有一定的借鑒作用。
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表7
(1)通過分別運(yùn)轉(zhuǎn)法和噪聲源隔離法識別某微型客車加速行駛通過噪聲超標(biāo)的噪聲源,并根據(jù)相關(guān)理論公式計算分析各噪聲源對該微型客車加速行駛通過噪聲超標(biāo)的貢獻(xiàn)量和貢獻(xiàn)率。
(2)采取適當(dāng)合理的方案措施,并進(jìn)行實(shí)車驗證測試。使該微型客車加速行駛通過噪聲達(dá)到小于74dB(A)的國家法規(guī)要求,從而達(dá)到了設(shè)計目標(biāo)。
(3)本文提出的通過合理調(diào)整發(fā)動機(jī)ECU標(biāo)定參數(shù)來降低車外加速噪聲的方法,在微型客車NVH性能開發(fā)中是一次成功的運(yùn)用。發(fā)動機(jī)ECU標(biāo)定參數(shù)相對其他的措施,不涉及零件更改,成本較低,對研究車外加速噪聲、排氣消聲器噪聲和發(fā)動機(jī)噪聲等主要噪聲源的匹配關(guān)系方面具有借鑒意義。
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A light truck limit bolt falls off cause analysis and improvement
Niu Yingkai
(Jiang-Huai Automobile Company, Anhui Hefei 230601 )
When the car turned to for a long time in the limit position, to limit bolt by large load, it is easy to wear, cracking, bending loss to the dangers of driving is huge. In this paper, from the Angle of the design theory of market feedback a light-duty truck appeared to limit bolt falls off, the reason of cracking and bending is analyzed, finally through optimizing rectification thoroughly solve the problem.
the steering limiting bolt;fall;analysis;improvement
U463.4
A
1671-7988(2014)11-63-04
牛營凱,就職于江淮汽車技術(shù)中心商用車研究院。