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        提高油田伴生氣處理精餾段產(chǎn)品質(zhì)量與收率的嘗試

        2014-02-19 06:54:46黃愛民蘭瑞芳
        關(guān)鍵詞:溶劑油精餾塔石油醚

        王 旋 ,黃愛民 ,林 剛 ,蘭瑞芳

        1.中國石化江蘇油田分公司試采一廠 (江蘇 揚州 225009)

        2.中國石化江蘇油田分公司工程院 (江蘇 揚州 225009)

        3.中國石化江蘇油田分公司物資供銷處 (江蘇 揚州 225009)

        真武天然氣集中處理站是中國石化江蘇油田分公司(以下簡稱江蘇油田)唯一集天然氣加工、輕烴處理、天然氣集輸于一體的單位,主要工藝裝置有天然氣處理和精餾裝置。天然氣處理裝置主要處理油田伴生氣,處理氣量20 000m3/d,生產(chǎn)液化氣和輕油。精餾裝置采用帶壓連續(xù)精餾的方法,主要生產(chǎn)丁烷發(fā)泡劑和溶劑油等下游產(chǎn)品,生產(chǎn)能力達5 000t/a。通過對DCS(集散控制系統(tǒng))的改造,實現(xiàn)了全站生產(chǎn)參數(shù)的動態(tài)監(jiān)控、達到了生產(chǎn)過程優(yōu)化運行、改善了天然氣集中處理站傳統(tǒng)的運行方式、提高了站庫的安全生產(chǎn)和運行質(zhì)量。

        1 生產(chǎn)工藝流程

        江蘇油田站內(nèi)生產(chǎn)工藝如圖1所示,外來伴生氣經(jīng)過分離器分離出水和雜質(zhì)后,進入天然氣壓縮機增壓至1.70MPa,再經(jīng)過水冷換熱器以及氨蒸發(fā)器換冷至-25~30℃,進入三相分離器分離出輕烴混合液及甘醇水溶液,甘醇水溶液通過調(diào)節(jié)閥排入甘醇再生塔再生后循環(huán)使用,分離出的氣體與脫乙烷塔頂部出來的干氣直接外輸至各用戶[1]。液烴進入進料緩沖罐后經(jīng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)平穩(wěn)進入脫乙烷塔,在塔頂脫出乙烷等不凝組分,塔底的液烴經(jīng)過調(diào)節(jié)閥減壓后進入輕油穩(wěn)定塔進行穩(wěn)定,分別從塔頂和塔底獲得液化氣和輕質(zhì)油。液化氣和輕質(zhì)油經(jīng)過水冷后分別壓入儲罐,液化氣經(jīng)過葉片泵增壓后裝車外運,輕質(zhì)油則作為精餾裝置的原料,經(jīng)過7個精餾塔的分餾后,生產(chǎn)出噴霧劑(主要成分丙烷、丁烷)、丁烷發(fā)泡劑、正異戊烷、石油醚、90號溶劑油、120號溶劑油和工業(yè)汽油等多種烷烴產(chǎn)品。

        圖1 氣站生產(chǎn)工藝流程示意圖

        精餾段生產(chǎn)工藝如圖2所示,原料經(jīng)過柱塞泵進入噴霧劑精餾塔C201中部進行分餾,頂部出噴霧劑進入產(chǎn)品罐,底部的輕烴進入丁烷精餾塔C202進行分餾,頂部產(chǎn)品丁烷進入產(chǎn)品罐,底部的輕烴進入戊烷精餾塔C203進行分餾,頂部的戊烷進入C204正異戊烷分餾塔,頂部出異戊烷進入產(chǎn)品罐,底部正戊烷進入產(chǎn)品罐,C203底部的輕烴進入C205石油醚精餾塔進行分餾,頂部產(chǎn)品石油醚進入產(chǎn)品罐,底部輕烴進入90號溶劑油精餾塔C206,頂部出90號溶劑油,底部進入120號溶劑油精餾塔C207,頂部出120號溶劑油,底部出工業(yè)汽油進入工業(yè)汽油罐[2]。

        圖2 精餾系統(tǒng)流程示意圖

        2 存在問題與原因分析

        精餾塔烷烴產(chǎn)品的初、終餾點是否合格,是下游產(chǎn)品參數(shù)調(diào)整的主要參考指標。具體指標見表1。

        在精餾產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品組分與塔的壓力、塔底液位、塔底溫度、塔頂回流溫度具有相互的關(guān)聯(lián)關(guān)系。這些參數(shù)控制是否平穩(wěn)直接影響到烷烴產(chǎn)品的質(zhì)量[3]。

        2.1 精餾段主要存在的問題

        1)由于手動控制導(dǎo)致精餾裝置操作參數(shù)不平穩(wěn),壓力波動大,液位來不及排出,容易滿塔。

        2)各級精餾段產(chǎn)品產(chǎn)出率忽高忽低,波動較大。

        3)下游產(chǎn)品90號、120號溶劑油質(zhì)量較差。

        2.2 直接原因分析

        精餾塔壓力調(diào)節(jié)閥和液位調(diào)節(jié)閥設(shè)定值不能滿足工藝需要,造成塔頂壓力保不住,塔底液位排不出去的情況。

        由于操作參數(shù)的不平穩(wěn),有時需要人工進行手動旁通排液,當排液過快時,容易使石油醚產(chǎn)品形成泡沫夾帶,直接導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。

        2.3 根本原因分析

        調(diào)節(jié)閥的Kv值是閥的流量系數(shù),它反映了調(diào)節(jié)閥通過流體的能力,也就是調(diào)節(jié)閥的容量。調(diào)節(jié)閥的流通能力直接反映調(diào)節(jié)閥的容量,是設(shè)計與使用部門選用調(diào)節(jié)閥的主要參數(shù)。調(diào)節(jié)閥的流通面積與流速、流量有著直接關(guān)系,而流速與流量是相互依存的兩個量。當流量一定時,流速大,流道面積便可小些;流速小,流道面積就可以大些。

        精餾段產(chǎn)品問題根本原因分析如下:

        1)石油醚精餾塔的最大處理量約為7.9m3/h,塔頂壓力調(diào)節(jié)閥目前的Kv值是6.3,需要16m3/h的處理量才能滿足。塔底液位調(diào)節(jié)閥的Kv值是2.0,無法滿足近9.1m3/h的處理量。瞬時高液位來不及排出,經(jīng)常需要操作工去現(xiàn)場用旁通手動操作,很容易出現(xiàn)滿塔現(xiàn)象,同時也直接增加了現(xiàn)場工人的勞動強度。

        2)目前使用的調(diào)節(jié)閥流量特性是等百分比型,而不是快開型,這將導(dǎo)致塔頂調(diào)節(jié)閥在逐漸開的過程中,少量不合格產(chǎn)品從塔頂排出。工作人員只能在DCS系統(tǒng)中人為將調(diào)節(jié)閥的開度修改在30%~100%(該閥是氣關(guān)閥,0%為全開,100%為全關(guān))大大限制了調(diào)節(jié)閥的線性,造成壓力控制很不穩(wěn)定。

        表1 精餾產(chǎn)品指標

        3 改進措施

        3.1 解決思路

        根據(jù)現(xiàn)場情況和需要確定實際匹配的Kv值,同時增加DCS控制系統(tǒng)優(yōu)化精餾裝置的控制方式。

        3.2 計算確定調(diào)節(jié)閥的正確Kv值

        通過現(xiàn)場資料錄取得到:

        塔頂壓力調(diào)節(jié)閥:Qmax≈7.9m3/h,ΔP≈(4.5~0.6)kgf/cm2,r=0.65

        塔底液位調(diào)節(jié)閥:Qmax≈9.1m3/h,ΔP≈(5.5~1.9)kgf/cm2,r=0.69

        計算公式:

        式中:Q為流量;ΔP為閥前后差壓值;r為介質(zhì)比重。

        計算后得出:石油醚頂部壓力調(diào)節(jié)閥Kv值由原來的6.3變?yōu)?.0;塔底液位調(diào)節(jié)閥Kv值由原來的2.0變?yōu)?.2。

        通過對石油醚精餾塔頂部壓力調(diào)節(jié)閥與底部液位調(diào)節(jié)閥閥芯進行多次計算,確定了調(diào)節(jié)閥的型號,對石油醚精餾塔兩臺調(diào)節(jié)閥進行優(yōu)化改進。將塔頂壓力調(diào)節(jié)閥更換為Kv值為4.0的閥,對塔底液位調(diào)節(jié)閥更換閥芯閥座,Kv值由2.0調(diào)整為3.2。將DCS系統(tǒng)中人為修改的壓力調(diào)節(jié)閥開度改回0%~100%的正常開度,使壓力調(diào)節(jié)閥的線性得到改善,壓力控制的穩(wěn)定性得到了保證,確保了石油醚精餾塔參數(shù)的平穩(wěn)控制[4]。

        3.3 優(yōu)化精餾裝置的控制方式

        改造前精餾裝置參數(shù)有異常時,需要流程崗工作人員用對講機匯報后,精餾塔操作人員再去現(xiàn)場進行調(diào)節(jié),操作的及時性不夠,影響安全生產(chǎn)。為了提高精餾塔的控制水平,確保產(chǎn)品質(zhì)量,選擇在精餾崗增加了DCS控制系統(tǒng)的客戶端,運用基于網(wǎng)絡(luò)的遠程應(yīng)用技術(shù),將服務(wù)器中的控制參數(shù)(壓力、溫度、液位)準確的傳輸?shù)娇蛻舳丝刂葡到y(tǒng)中,實現(xiàn)生產(chǎn)過程壓力、溫度、液位檢測、就地顯示及信號遠傳,使生產(chǎn)參數(shù)可實時異地監(jiān)測,實現(xiàn)整個系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)視、控制操作、數(shù)據(jù)采集等功能。操作人員可以及時掌握該裝置的生產(chǎn)參數(shù),及時調(diào)整,避免了流程崗遠程遙控的延時,優(yōu)化了精餾裝置的控制方式[5]。

        3.4 提高精餾產(chǎn)品化驗精度

        為提高精餾塔產(chǎn)品化驗的精度,對1102色譜儀的色譜柱、參比柱進行更換,該色譜儀在使用中出現(xiàn)峰值不清,C4以下組分要憑經(jīng)驗推測峰面積的現(xiàn)象。更換色譜柱、參比柱、清洗檢測器后,可準確化驗出戊烷中C2-C5的含量,提高了化驗精度,更準確地了解精餾塔產(chǎn)品的各項指標,根據(jù)指標合理調(diào)整塔的控制參數(shù)。

        3.5 取得效果

        精餾系統(tǒng)改造優(yōu)化后,輔以先進的DCS集散控制方式與色譜儀準確化驗參數(shù)的把關(guān),不僅石油醚精餾塔的參數(shù)控制平穩(wěn),同時下游的90號溶劑油塔和120號溶劑油塔的參數(shù)均可以得到優(yōu)化控制。塔底液位不再需要用旁通去現(xiàn)場手動操作,不會出現(xiàn)來不及排液造成的滿塔現(xiàn)象,實現(xiàn)了各塔之間的自動化平穩(wěn)控制,確保了安全生產(chǎn),使得石油醚及其后端產(chǎn)品質(zhì)量較以往有了很大提高。

        4 結(jié)論

        通過計算確定調(diào)節(jié)閥需要的Kv值,更換為符合生產(chǎn)工藝的調(diào)節(jié)閥,滿足現(xiàn)場需要,增加了DCS控制系統(tǒng)優(yōu)化精餾裝置的控制方式,更換色譜柱、參比柱,提高產(chǎn)品檢測精度,極大提高產(chǎn)品收率及產(chǎn)品合格率,同時降低現(xiàn)場工人的勞動強度。

        總體來看改造后,徹底解決了石油醚精餾塔參數(shù)的控制不平穩(wěn)的問題,同時下游90號溶劑油塔、120號溶劑油塔的參數(shù)均得到了優(yōu)化。烷烴產(chǎn)品合格率達到要求,避免了產(chǎn)品打回原料罐重新生產(chǎn)工序的發(fā)生。降低了能耗,每年可節(jié)約能耗成本6萬多元,有效地提高了精餾裝置的經(jīng)濟效益。

        [1]孫祖嶺,劉志華,孫金瑜,等.輕烴裝置操作工[M].北京:石油工業(yè)出版社,2004.

        [2]施引萱,王丹,劉源泉.儀表維修工[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.

        [3]張宏麗,周長麗,閆志謙,等.化工原理[M].北京:化學工業(yè)出版社,2006.

        [4]陳賡良,唐蒙,羅勤.天然氣分析測試技術(shù)及標準化[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.

        [5]常宏崗,羅勤,陳賡良.天然氣質(zhì)量管理與能量計量[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

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