陳迪翔
(廣東省特種設(shè)備檢測研究院佛山檢測院,廣東佛山 528000)
蒸汽鍋爐煙管裂紋檢測及分析處理
陳迪翔
(廣東省特種設(shè)備檢測研究院佛山檢測院,廣東佛山 528000)
介紹DZG4-1.25-MA臥式水火管燃木柴蒸汽鍋爐第三回程煙氣入口管端裂紋的檢測方法、裂紋產(chǎn)生原因分析及處理。
裂紋;原因分析;檢測
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,佛山市木材綜合加工企業(yè)的燃木屑、木碎(廢料)工業(yè)鍋爐迅猛增加,尤以DZG4-1.25-MA型臥式水火管燃木柴蒸汽鍋爐為多。在鍋爐內(nèi)部檢驗中,發(fā)現(xiàn)該類型的鍋爐第三回程煙氣入口管端或近管端出現(xiàn)裂紋。裂紋有單條的,也有多條的。有的裂紋既沿管子端口縱向延伸,又徑向穿過角焊縫延至管板,從管子端面觀察呈輻射狀。最深的裂紋為穿透性裂紋,肉眼可見,但大多數(shù)裂紋須經(jīng)表面檢測才能發(fā)現(xiàn)。
(1)佛山市某木業(yè)有限公司的一臺DZG4-1.25-MA型臥式水火管燃木柴蒸汽鍋爐,在2013年度的鍋爐定期內(nèi)部檢驗中經(jīng)外觀檢查發(fā)現(xiàn):第三回程煙氣入口管端或近管端出現(xiàn)裂紋。裂紋有單條的,也有多條的。該類型鍋爐第三回程煙氣入口管端設(shè)在前管板上,如圖1所示。煙管與前管板的焊接結(jié)構(gòu)如圖2所示。管端伸出長度3~4 mm,角焊縫焊角高度與管端齊平,熔深4~6 mm。從結(jié)構(gòu)上分析,裂紋為縱向裂紋,一般不延至管子的端口,長約15~20 mm;距管子端面約4~8 mm。
圖1 前管板圖
圖2 煙管與前管板焊接結(jié)構(gòu)圖
根據(jù)外觀檢查發(fā)現(xiàn)缺陷和現(xiàn)場表面檢測的條件(表面打磨清理的難度較大),以及從檢測靈敏度和檢測效率的考慮,選用熒光磁粉檢測方法較為合適[1]。
(2)先把鍋爐第三回程煙管煙氣入口管端(包括管端內(nèi)壁內(nèi)100 mm的范圍)及前管板的煙垢、氧化皮和鐵銹清理干凈,然后用旋轉(zhuǎn)磁場法以每一個管口為中心進(jìn)行磁探,這樣能發(fā)現(xiàn)管端和管板上不同方向的裂紋。探傷靈敏度高,操作簡單,效率高。
由于旋轉(zhuǎn)磁場法只能發(fā)現(xiàn)管端及管板的裂紋,而在管子內(nèi)壁且沒有延伸至管端的裂紋不能有效檢出,因此需要采用中心導(dǎo)體法或電磁軛法補充檢測。采用中心導(dǎo)體法檢測操作難度大,效率低,不切合實際,故選用電磁軛法。在旋轉(zhuǎn)磁場檢測完畢后,對沒有發(fā)現(xiàn)裂紋的管端內(nèi)壁進(jìn)行電磁軛法檢測(已發(fā)現(xiàn)裂紋的管子必須更換,無需再作檢查)[2]。
檢測方法:電磁軛的兩極需作修改或加工,使兩極能插進(jìn)管內(nèi)且與管壁接觸良好。分垂直和水平兩個方向進(jìn)行檢測。兩極在水平檢測時,應(yīng)注意在停止磁化前,將管子底部過多的磁懸液吹去,以免造成底部漏檢。這樣能有效檢出管子內(nèi)壁沒有延伸至管端的縱向裂紋。
由于煙管管端的冷卻條件很差,長期在過高的熱應(yīng)力作用下,導(dǎo)致管端開裂。從圖2可見,管板上的管孔與煙管外壁存在一定的間隙。鍋爐冷態(tài)時,間隙里充滿水。鍋爐運行時,間隙里的水受熱變成蒸汽往外排出。此時處于間隙部位的管段溫度達(dá)到最高,但當(dāng)蒸汽排盡后,水又重新進(jìn)入間隙,此時管段的溫度突然降到最低,這樣不斷反復(fù)循環(huán),導(dǎo)致該管段產(chǎn)生熱疲勞裂紋[2]。
(1)煙管外徑與前管板煙管管孔的間隙為死水區(qū),由于循環(huán)停滯,造成煙管外徑與前管板煙管管孔間隙的內(nèi)部介質(zhì)局部汽化,形成汽水分層。由于蒸汽的傳熱效果差,管孔間隙汽空間部位在第三回程煙管煙氣入口管端煙氣熱高溫的作用下,導(dǎo)致過熱產(chǎn)生縱、環(huán)和穿透性開裂[2]。
(2)由于前管板管孔端的煙管管壁(裂紋區(qū)域)存在汽水分層,受到汽水交替變化的接觸,從而形成壁溫的交替變化,隨著多次的交變過程重復(fù),使前管板與煙管的焊縫產(chǎn)生交變熱應(yīng)力,導(dǎo)致形成熱疲勞裂紋。
(1)取出有裂紋缺陷的管子后,應(yīng)對管板裂紋清除,并用角向砂輪打磨去除焊渣,同時對管孔打磨出焊接坡口,其坡口角度50度,坡口深度≥6 mm。如圖3所示。
圖3 坡口圖
(2)按第三回程產(chǎn)生裂紋位置管子數(shù)量取鍋爐專用GB3087、ф63.5×3、20#無縫鋼管,按前后管板的長度兩端加3 mm裁取穿入管板中,檢查管子兩端伸出長度是否符合要求,煙管插入就位應(yīng)先用直珠脹管器將管口外壁至與管板緊貼,然后焊接。焊腳高度應(yīng)與管口平齊,焊縫端高不得凸出管板3 mm(如圖4所示)。
圖4 焊縫圖
(3)焊接完畢,進(jìn)行了質(zhì)量檢查,外觀檢查[3-4]:經(jīng)返修的焊縫按《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和有關(guān)技術(shù)條件的要求對焊縫進(jìn)行外觀目測檢查,結(jié)果合格;磁粉檢測復(fù)探:未發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)缺陷存在,探傷合格;強度試驗:按《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定的程序?qū)﹀仩t本體進(jìn)行水壓試驗,試驗壓力1.25+0.4=1.65(MPa),保壓20分鐘,試驗過程中未發(fā)現(xiàn)受壓部件殘余變形的現(xiàn)象,且沒有壓力降,水壓試驗合格。
(1)因DZG4-1.25-MA型臥式水火管燃木柴蒸汽鍋爐受過冷沸騰和溫差應(yīng)力引起金屬疲勞作用而導(dǎo)致第三回程煙氣入口管端或近管端出現(xiàn)裂紋。檢驗時著重對管板與管端的角焊縫作全面外觀檢查;然后進(jìn)行磁探,這樣能發(fā)現(xiàn)管端和管板上不同方向的裂紋。探傷靈敏度高又操作簡單且效率高,對缺陷判定準(zhǔn)確。
(2)修理的重點:缺陷修理時要注意以下兩點:①煙管與前管板重新焊接前,應(yīng)先脹后焊,消除管子與管孔的間隙;②管板上的坡口盡可能開深一點,使角焊縫的熔深盡可能大。
(3)使用管理的重點:維修合格后,鍋爐允許繼續(xù)投入使用,司爐人員必須嚴(yán)格按照鍋爐操作程序啟、停鍋爐,按照GB1576《工業(yè)鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行水質(zhì)檢驗和定期排污,確保第三回程煙管表面不產(chǎn)生結(jié)垢和鍋筒內(nèi)積聚水渣。加強鍋爐運行管理,監(jiān)察人員要加強監(jiān)督,保障鍋爐安全運行。
[1]勞動部.蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程[M].北京:中國勞動出版社,1996.
[2]工業(yè)鍋爐檢驗[Z].中國鍋爐壓力容器檢驗協(xié)會,2007.
[3]上海市勞動局鍋爐安全監(jiān)察處.工業(yè)鍋爐安全技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:勞動人事出版社,1983.
[4]吳旭正.臥式內(nèi)燃鍋爐管板開裂問題的探討[J].中國鍋爐壓力容器安全,2004,20(1):29-31.
(編輯:王智圣)
圖4 報警格式配置
按上述進(jìn)行正確配置后,在運行環(huán)境下當(dāng)監(jiān)控組態(tài)軟件監(jiān)測到報警時即會將相應(yīng)的報警信息存入到配置的報警數(shù)據(jù)庫中,利用短消息發(fā)送程序定時查詢數(shù)據(jù)庫中的新報警信息記錄,并通過組合其字段內(nèi)容來實現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)報警信息的發(fā)送。
采用短消息發(fā)送程序可以實現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)報警信息的遠(yuǎn)程及時通知,有助于提高過程監(jiān)控系統(tǒng)的異常響應(yīng)能力。本文介紹的報警短消息已在污水處理、數(shù)據(jù)中心中央空調(diào)等重要的過程監(jiān)控系統(tǒng)投入應(yīng)用,取得了很好的效果。
參考文獻(xiàn):
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[3]劉濤,張春業(yè).基于手機模塊TC35的單片機短消息收發(fā)系統(tǒng)[J].電子技術(shù),2003(3):36-38.
[4]宋蕊辰,龐之洋,李雁飛.基于PLC和組態(tài)王的空壓機監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J].機電工程技術(shù),2012(7):13-15.
第一作者簡介:李信洪,男,1976年生,福建人,碩士,工程師。研究領(lǐng)域:環(huán)保水處理、建筑智能化與建筑節(jié)能。已發(fā)表論文5篇。
(編輯:向 飛)
Crack Testing and Treatment of Steam Boiler Smoke Pipe
CHEN Di-xiang
(Special Equipment Inspection and Research Institute,Guangdong Province,Foshan Inspection Institute,F(xiàn)oshan528000,China)
This paper introduces crack cause,testing method and treatment of DZG4-1.25-MA horizontal water-fire tube wood steam boiler third return flue gas entrance pipe end.
crack;causes analysis;test
TK229.3
B
1009-9492(2014)03-0097-03
10.3969/j.issn.1009-9492.2014.03.030
陳迪翔,男,1985年生,廣東肇慶人,大學(xué)本科,助理工程師。研究領(lǐng)域:鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等特種設(shè)備檢驗。
2013-09-17