龔道平
常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司,湖南省常德市長(zhǎng)庚路99號(hào) 415000
目前國(guó)內(nèi)卷煙生產(chǎn)企業(yè)廣泛應(yīng)用的ZJ17 卷接機(jī)組[1],與其配套使用的包裝機(jī)組生產(chǎn)能力為400 包/分鐘。隨著企業(yè)設(shè)備管理、維護(hù)保養(yǎng)和操作水平的提高,包裝機(jī)組的有效運(yùn)行效率達(dá)97%,而ZJ17 卷接機(jī)組額定生產(chǎn)能力僅為7000 支/分鐘,已無(wú)法滿足下游包裝機(jī)組的生產(chǎn)要求。研究發(fā)現(xiàn),與PROTOS2-2 卷接機(jī)組相比較,ZJ17 機(jī)組供絲系統(tǒng)的煙絲松散、梗簽分離和回絲系統(tǒng)等裝置在加工工藝及性能參數(shù)等方面存在設(shè)計(jì)缺陷,造成煙絲分布不均勻、煙絲分選速度偏低、梗簽分離不徹底和煙絲造碎嚴(yán)重等問(wèn)題,導(dǎo)致ZJ17 機(jī)組加工煙絲的能力不足,無(wú)法直接升速至8000 支/分鐘。祝智斌等[2]通過(guò)改進(jìn)吸絲帶輪、煙支成型等部分,將ZJ17 機(jī)組的生產(chǎn)能力提升至8000 支/分鐘,但由于未對(duì)供絲系統(tǒng)的工藝過(guò)程及相關(guān)部件進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn),升速后的ZJ17 機(jī)組未能達(dá)到預(yù)期效果。關(guān)存春等[3]采用流化床技術(shù)對(duì)供絲系統(tǒng)進(jìn)行了局部改進(jìn),有效降低了煙絲造碎率,但未能解決ZJ17 機(jī)組與包裝機(jī)組生產(chǎn)能力不匹配的問(wèn)題。為此,通過(guò)對(duì)PROTOS2-2 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)及結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析研究,對(duì)ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),以提高ZJ17 卷接機(jī)組的煙絲加工處理能力,滿足包裝機(jī)組的生產(chǎn)需求。
ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)主要由機(jī)架、輸送帶、拋絲輥、螺旋回梗機(jī)構(gòu)、風(fēng)室、計(jì)量輥等部分構(gòu)成[4],見(jiàn)圖1。其工藝流程是:煙絲落入計(jì)量料槽(11)后,針輥(9)定量地從計(jì)量料槽中取出煙絲,彈絲轆(8)以恒定的轉(zhuǎn)速將煙絲從針輥里取出,再鋪放在輸送帶(2)上。煙絲在摩擦力作用下,被輸送帶以2.22 m/s 的線速度拋向風(fēng)分裝置(7)產(chǎn)生的噴射氣流中,質(zhì)量較輕的煙絲被噴射氣流吹向拋絲輥(4)后,被拋向風(fēng)室(6)的吸絲帶,質(zhì)量較重的煙絲和梗簽則在慣性的作用下落入螺旋回梗機(jī)構(gòu)(5)的料槽內(nèi)。螺旋回梗機(jī)構(gòu)將較重的煙絲和梗簽送至寬度為140 mm 的氣室中,在風(fēng)室負(fù)壓的作用下,較輕的煙絲向上直接吸附在風(fēng)室的吸絲帶上,稍重的梗簽則落入梗簽箱。
圖1 改進(jìn)前ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)在生產(chǎn)過(guò)程中主要存在以下問(wèn)題:①梗簽分離裝置去除梗簽不徹底。首先,輸送帶和風(fēng)分裝置組成的一次分選裝置工作時(shí),煙絲速度為2.22 m/s,升速至8000 支/分鐘后,輸送帶上煙絲層的厚度增加了14.3%。由于煙絲中夾雜的過(guò)長(zhǎng)煙絲未經(jīng)處理,梗簽易被過(guò)長(zhǎng)煙絲夾裹至拋絲輥,導(dǎo)致成品煙支中的梗簽難以被分離;其次,螺旋回梗機(jī)構(gòu)和氣室組成的二次分選裝置的有效寬度僅為140 mm,造成梗簽二次分離時(shí)梗簽和煙絲分離不徹底。②拋絲輥對(duì)煙絲產(chǎn)生造碎。拋絲輥等部件組成的勻絲機(jī)構(gòu),因拋絲輥在有限的空間里高速旋轉(zhuǎn),對(duì)煙絲進(jìn)行撕扯、搓揉,導(dǎo)致短煙絲和煙末增加、煙支空頭率上升[5]。③回絲系統(tǒng)有漏灰和漏煙絲現(xiàn)象。由于采用皮帶輸送方式,皮帶裸露在外且有張緊機(jī)構(gòu),無(wú)法將煙絲回收通道設(shè)計(jì)成全密封結(jié)構(gòu),因此存在漏灰、漏煙絲及堵絲現(xiàn)象。④風(fēng)室升降結(jié)構(gòu)存在安全隱患。風(fēng)室升起后僅采用一根氣彈簧進(jìn)行支撐,在氣彈簧突然失效時(shí)易造成安全事故。
為解決ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)供絲能力不足問(wèn)題,對(duì)PROTOS2-2[6]卷接機(jī)組的設(shè)計(jì)參數(shù)及結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析和研究。與ZJ17 采用的輸送帶及拋絲輥技術(shù)相比,PROTOS2-2 供絲系統(tǒng)采用了攤鋪輥和流化床技術(shù),即對(duì)煙絲中的過(guò)長(zhǎng)煙絲進(jìn)行過(guò)濾并整理,加快煙絲的分選速度,對(duì)完成梗簽分離后的煙絲采用氣力方式進(jìn)行處理,形成均勻且蓬松的煙絲層,再將煙絲平穩(wěn)地輸送至風(fēng)室,有效提高了供絲系統(tǒng)處理煙絲的能力。
PROTOS2-2 中增設(shè)的攤鋪輥主要是提高供絲系統(tǒng)加工煙絲的能力。該裝置由均勻分布在機(jī)架上的定銷釘和均勻分布在旋轉(zhuǎn)輥上的動(dòng)銷釘組成,這些銷釘構(gòu)成了對(duì)過(guò)長(zhǎng)煙絲起過(guò)濾作用的篩網(wǎng),長(zhǎng)度小于銷釘間距的煙絲在下落過(guò)程中可直接穿過(guò)篩網(wǎng),落入計(jì)量料槽;而長(zhǎng)度大于該間距的過(guò)長(zhǎng)煙絲則被阻擋在篩網(wǎng)上,動(dòng)銷釘將過(guò)長(zhǎng)煙絲從定銷釘?shù)拈g隙中向下?lián)艹觯^(guò)長(zhǎng)煙絲被整理成需要的長(zhǎng)度再落入計(jì)量料槽。銷釘間距的大小對(duì)煙支空頭率及梗簽分離效果影響較大,PROTOS2-2 的銷釘間距為8 mm 左右。實(shí)驗(yàn)表明,銷釘間距過(guò)小,煙支空頭率上升;間距過(guò)大,則無(wú)法將過(guò)長(zhǎng)煙絲整理均勻,降低梗簽分離效果。煙絲經(jīng)過(guò)攤鋪輥裝置后,計(jì)量料槽中的煙絲分布更均勻和密實(shí)。
在生產(chǎn)過(guò)程中,煙絲以一定的速度穿越分選氣流才能完成梗簽分離,該速度稱為煙絲分選初速度。PROTOS2-2 彈絲轆將煙絲從針輥中梳出時(shí),煙絲即獲得垂直向下的初速度。煙絲分選初速度越大,處理煙絲的流量越大,得到的煙支產(chǎn)量越高。該初速度的大小與彈絲轆的直徑和轉(zhuǎn)速有關(guān),增大彈絲轆的直徑或加快彈絲轆的轉(zhuǎn)速可提高煙絲分選初速度。經(jīng)計(jì)算,PROTOS2-2 供絲系統(tǒng)的煙絲分選初速度平均為3.5 m/s,明顯高于ZJ17 供絲系統(tǒng)2.22 m/s 的煙絲速度。從針輥中梳出的煙絲通過(guò)自流槽向下進(jìn)入一次分選裝置的可調(diào)氣流,在此過(guò)程中對(duì)煙絲幾乎沒(méi)有造碎。
PROTOS2-2 供絲系統(tǒng)中采用的流化床寬度是決定煙支產(chǎn)量和品質(zhì)的主要設(shè)計(jì)參數(shù)。研究表明,給定寬度的流化床處理煙絲的流量并不能無(wú)限增大,當(dāng)超過(guò)某個(gè)極限值時(shí),流化床開(kāi)始出現(xiàn)堵絲現(xiàn)象。單位寬度流化床處理煙絲的流量極限值q 為:
式中:q 為單位寬度流化床處理煙絲的流量極限值,kg/(m·min);F 為生產(chǎn)速率,支/分鐘;m 為單支無(wú)濾嘴煙的煙絲質(zhì)量,kg;h 為允許的最大回絲量,百分比;d 為流化床寬度,即主墻板之間的距離,m。
可見(jiàn),增大流化床寬度可提高供絲系統(tǒng)處理煙絲的能力,但流化床寬度加大,將增加供絲系統(tǒng)整機(jī)的寬度。因此,受機(jī)械結(jié)構(gòu)的限制,流化床寬度并不能任意增大。
PROTOS2-2 供絲系統(tǒng)的生產(chǎn)速率為16000 支/分鐘,流化床寬度為1.114 m。取單支煙絲質(zhì)量0.0007 千克/支,最大回絲量按50%計(jì)算,根據(jù)式(1)即可計(jì)算出流化床處理煙絲的流量極限值q=15.081 kg/(m·min)。由于ZJ17 供絲系統(tǒng)主墻板之間的距離為0.82 m,其流化床寬度可設(shè)計(jì)為0.82 m,根據(jù)式(1)可得到ZJ17 供絲系統(tǒng)的最大生產(chǎn)速率Fmax:
可見(jiàn),ZJ17 供絲系統(tǒng)改為流化床后,最大生產(chǎn)速率可達(dá)11777 支/分鐘。在保持其主墻板之間距離不變的條件下,其煙絲處理能力仍可滿足8000 支/分鐘的生產(chǎn)要求。
正壓空氣壓差是指為一次、二次分選裝置和流化床各噴嘴供給工作氣體的空氣相對(duì)壓強(qiáng)。PROTOS2-2 供絲系統(tǒng)的正壓空氣壓差為5000 Pa。在分選裝置和流化床各噴嘴孔口尺寸確定后,各噴嘴的出口氣流速度由正壓空氣壓差決定[7],其與壓力的關(guān)系為:
式中:v 為出口氣流速度,m/s;M 為馬赫數(shù);a 為音速,m/s;k 為比熱比,空氣 為1.4;p0為氣流總壓,Pa;p 為氣流 靜壓,Pa。
一次分選裝置噴嘴產(chǎn)生的噴射氣流產(chǎn)生前作動(dòng)力,驅(qū)使質(zhì)量較輕的煙絲從原料煙絲中分離出來(lái)。通過(guò)改變正壓空氣壓差,可調(diào)節(jié)初次梗簽分離的強(qiáng)度。一次分選裝置的多個(gè)矩形噴口組成一個(gè)狹長(zhǎng)噴嘴,從該噴嘴進(jìn)入大氣的氣流可看成是平面(二維)亞音速等溫自由射流,其軸心速度沿流向的變化規(guī)律[8]為:
式中:v0為噴嘴的出口氣流速度,m/s;b0為平面噴嘴高度的一半,mm;x 為距噴嘴出口的距離,m;a 為噴嘴湍流系數(shù),平面噴口為1.108。
二次分選裝置噴嘴產(chǎn)生的附壁噴射氣流,則作為引射工作介質(zhì)的引射流,以產(chǎn)生二次梗簽分離所需要的負(fù)壓空氣。該負(fù)壓空氣流的通流截面可根據(jù)煙絲來(lái)料狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)。流化床各噴嘴產(chǎn)生的附壁噴射氣流也用來(lái)產(chǎn)生前作動(dòng)力,由于這些噴嘴分布于流化床的弧面上,因此產(chǎn)生的射流亦為附壁噴射氣流。流化床噴嘴的間距較小且弧面半徑較大,因此附壁噴射氣流也可簡(jiǎn)化成平面(二維)亞音速等溫自由射流,其軸心速度沿流向的變化規(guī)律可根據(jù)式(4)進(jìn)行計(jì)算,此時(shí)b0為平面噴口的整個(gè)高度,其噴嘴湍流系數(shù)a=0.118。由于射流的附壁效應(yīng),噴射氣流產(chǎn)生一個(gè)沿弧面呈鋸齒形分布的流場(chǎng),見(jiàn)圖2。該流場(chǎng)中的氣流驅(qū)動(dòng)煙絲沿弧面以忽快忽慢的速度運(yùn)動(dòng),從而使煙絲分布均勻和蓬松。
圖2 流化床弧面上的氣流速度分布圖
根據(jù)上述研究和分析,對(duì)ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn):①增加了攤鋪輥裝置,其銷釘間距為8.5 mm。將過(guò)長(zhǎng)的煙絲整理均勻,使卷接機(jī)組能夠適應(yīng)不同的煙絲狀況,提高梗簽分離效果。②對(duì)勻絲板、針輥和彈絲轆的相對(duì)位置重新布局,煙絲分選初速度設(shè)計(jì)值為3.5 m/s。使彈絲轆從針輥中梳出的煙絲垂直向下拋入導(dǎo)板的自流槽,煙絲獲得更高的分選初速度,以提高卷接機(jī)組的生產(chǎn)能力,同時(shí)取消了煙絲輸送帶裝置。③設(shè)計(jì)了計(jì)量料槽和二次分選裝置。將二次分選裝置從原機(jī)右側(cè)移至主墻板之間,并將其寬度由140 mm加寬至820 mm(兩主墻板之間的整個(gè)寬度),使煙絲和梗簽的二次分離更徹底。④增加了流化床裝置,工作氣體壓力為4500 Pa。采用氣力方式將煙絲均勻輸送至風(fēng)室,取消了拋絲輥等造成煙絲造碎的裝置。⑤采用螺旋回絲系統(tǒng)替代原皮帶回絲輸送裝置。使多余煙絲在全密封的回絲通道內(nèi)被輸送至煙絲儲(chǔ)存裝置中,避免產(chǎn)生漏灰、漏煙絲及堵絲問(wèn)題,系統(tǒng)維護(hù)簡(jiǎn)單。⑥采用氣缸替代人工驅(qū)動(dòng)風(fēng)室升降[9],并對(duì)氣路系統(tǒng)進(jìn)行完善,避免了原氣彈簧結(jié)構(gòu)突然失效造成的安全隱患,提高了機(jī)器的自動(dòng)化程度。
改進(jìn)后的ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)見(jiàn)圖3。來(lái)自提絲帶(15)的煙絲,在重力作用下自由下落,經(jīng)過(guò)磁選裝置(1)時(shí)將煙絲中可能存在的鐵質(zhì)雜物吸附在磁鐵上,煙絲繼續(xù)下落進(jìn)入攤鋪輥(2),再由攤鋪輥將煙絲均勻分布到計(jì)量料槽(3)內(nèi)。
圖3 改進(jìn)后ZJ17 卷接機(jī)組供絲系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
計(jì)量料槽中的煙絲被勻絲板(4)、針輥(5)和彈絲轆(6)定量均勻地取出,向下拋送進(jìn)入煙絲導(dǎo)板(7)后落入一次分選裝置(10)的可調(diào)噴射氣流中。質(zhì)量較輕的煙絲被氣流從一次分選裝置帶到流化床(9),流化床各噴嘴產(chǎn)生的噴射氣流使煙絲在弧形工作面上形成均勻的煙絲層,隨后煙絲被風(fēng)室(8)的負(fù)壓空氣吸附在吸絲帶上,輸送到卷煙機(jī)的煙槍中。質(zhì)量較重的煙絲和梗簽則穿過(guò)一次分選裝置產(chǎn)生的噴射氣流落入二次分選裝置(11),氣流速度決定了落入二次分選裝置的煙絲量。二次分選裝置的寬度與流化床寬度相同,通過(guò)調(diào)節(jié)二次分選裝置可調(diào)整梗簽的分離效果。分離出的煙絲由氣流送回流化床中,梗簽則被送入梗簽箱或中央除塵系統(tǒng)。
改進(jìn)后的ZJ17 卷接機(jī)組額定生產(chǎn)能力達(dá)到了8000支/分鐘,實(shí)現(xiàn)了與下游包裝機(jī)組的匹配生產(chǎn),有效運(yùn)行效率達(dá)到96.7%,滿足了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不低于85%的要求[10]。優(yōu)化了煙絲松散、梗簽分離以及回絲系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù)參數(shù)和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),提高了機(jī)組的煙絲加工處理能力,有效解決了梗簽分離不徹底和煙絲造碎等問(wèn)題。測(cè)試結(jié)果表明,改進(jìn)前后整絲率提高2.3 百分點(diǎn)/月,碎絲率降低0.12 百分點(diǎn)/月,含末率減少0.07 百分點(diǎn)/月,提升了煙支內(nèi)在品質(zhì)。
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