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        300 MW汽輪機(jī)高壓缸排汽參數(shù)偏高原因分析及處理

        2014-02-07 01:22:06梁權(quán)志
        機(jī)電工程技術(shù) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:汽封密封環(huán)汽輪機(jī)

        梁權(quán)志

        (廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東云浮 527300)

        1 汽輪機(jī)概述

        廣東粵電云河發(fā)電有限公司#5、#6機(jī)組配套上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N300-16.7/538/538型亞臨界、一次再熱、雙缸雙排汽、單背壓式凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組[1]。其主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

        2 機(jī)組運(yùn)行存在問題

        兩臺機(jī)組自2010年7月和2010年8月分別投產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)高壓缸排汽壓力和溫度與設(shè)計(jì)值比較,均相對偏高,并且隨著負(fù)荷的升高,偏差值越大。額定負(fù)荷300 MW時,#5機(jī)的高壓缸排汽壓力約3.575 MPa,高排溫度達(dá)到340℃,#6機(jī)的高壓缸排汽壓力約在3.588 MPa,高排溫度達(dá)到331℃,與設(shè)計(jì)參數(shù)(壓力3.413 MPa、溫度310.3℃)相比差距較大。

        高壓缸排汽參數(shù)數(shù)值偏大,反映了機(jī)組的熱效率偏低,同時也會引起再熱器減溫水噴水量增大,增加鍋爐負(fù)擔(dān),不利于機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[2]。國內(nèi)有類似機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,高排溫度每上升2℃,高壓缸效率將降低1%,汽輪機(jī)熱耗將增加0.2%左右,煤耗將上升0.5 g/(kW·h)[3]。

        表1 汽輪機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范

        針對于此,公司委托廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司對兩臺機(jī)組分別進(jìn)行熱力性能試驗(yàn),為保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,每臺機(jī)組均在THA工況下試驗(yàn)兩次,由于此次試驗(yàn)時,機(jī)組投產(chǎn)只有半年時間,試驗(yàn)時均采用“單閥”閥門控制模式。四次的試驗(yàn)數(shù)據(jù)均表明,機(jī)組高壓缸排氣溫度均較設(shè)計(jì)值有所偏高,做功性能與設(shè)計(jì)值相比相對較低,相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果與設(shè)計(jì)參數(shù)比較如表2所示[4-5]。

        表2 高壓缸設(shè)計(jì)參數(shù)與試驗(yàn)值比較

        由表2可以看到,兩臺機(jī)組的兩次試驗(yàn)結(jié)果顯示:高壓缸效率與設(shè)計(jì)值相比有較大差距,其中#5機(jī)效率低于設(shè)計(jì)值約12%,#6機(jī)效率低于設(shè)計(jì)值約9%。雖然,試驗(yàn)是單閥工況下實(shí)施,存在一定的高壓調(diào)門節(jié)流損失,但通常高壓缸效率水平仍應(yīng)至少在80%以上。因此,高壓缸排汽溫度偏高應(yīng)是高壓缸效率偏低的主要因素。

        3 原因分析

        通過對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,由表2可以看到,在初參數(shù)相對較低的情況下,兩臺機(jī)組的高壓缸排汽參數(shù)都較設(shè)計(jì)值有所偏高,初步分析問題產(chǎn)生的原因可能是高壓缸內(nèi)部存在較大的蒸汽短路現(xiàn)象,部分蒸汽沒有在通流內(nèi)做功,而直接漏至高排,導(dǎo)致高壓缸排汽壓力和溫度升高,高壓缸做功效率下降。

        為確認(rèn)具體原因,公司利用機(jī)組中修對汽輪機(jī)本體揭缸進(jìn)行充分檢查,并制定初步處理方案。

        (1)檢查高壓缸葉片

        對高壓缸通流部分的動、靜葉片表面狀況進(jìn)行檢查,檢查高壓各級動、靜葉柵表面是否結(jié)垢;檢查動、靜葉片是否變形損壞。

        (2)檢查各汽封處是否存在漏汽過大

        1)檢查動葉頂部汽封的徑向通流間隙是否與圖紙一致。該間隙過大會使得未做功的蒸汽漏汽量加大,導(dǎo)致下游的蒸汽溫度偏高,影響高壓缸效率。

        2)檢查隔板汽封圈的安裝方向是否與圖紙一致,防止汽封圈迎汽面裝反導(dǎo)致蒸汽漏汽量加大。

        3)檢查高中壓缸之間的汽封。由于汽機(jī)采用高中壓合缸結(jié)構(gòu),在此處高中壓轉(zhuǎn)子的撓度最大,可能造成汽封圈磨損而導(dǎo)致漏汽。

        (3)開缸檢查高壓缸進(jìn)汽口處是否存在漏汽

        1)檢查高壓缸進(jìn)汽導(dǎo)管的密封環(huán)方向是否安裝正確。密封環(huán)一面是密封面,另一面為帶有溝槽的非密封面,兩面都能安裝正常,但若密封環(huán)的方向安裝錯誤,密封面無法起到密封作用,導(dǎo)致漏汽直接漏入內(nèi)外缸夾層,做功工質(zhì)減少。

        2)檢查高壓缸進(jìn)汽導(dǎo)管的密封環(huán)是否失去彈性或變形、受損,不起密封作用。

        4 現(xiàn)場檢查結(jié)果

        利用兩臺機(jī)組中修期間,對汽輪機(jī)本體設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)系統(tǒng)檢查。

        (1)高壓缸葉片檢查。對高壓缸通流部分的動、靜葉片表面進(jìn)行宏觀觀察,動靜葉片狀況良好,表面基本無結(jié)垢。

        (2)汽封間隙檢查。對兩臺機(jī)組的高壓缸通流部分徑向汽封間隙的設(shè)計(jì)值、安裝前的測量值及中修揭缸時的測量值進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)對比。安裝時各部分汽封間隙在設(shè)計(jì)要求內(nèi),中修揭缸時測量的通流部分汽封徑向間隙均在要求范圍內(nèi),汽封漏汽對高壓缸效率偏低的影響因素可以忽略。

        圖1 機(jī)組中修前密封環(huán)的安裝方向

        (3)對高壓缸進(jìn)汽導(dǎo)管的密封環(huán)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)兩臺機(jī)組的密封環(huán)方向均裝反,圖1為機(jī)組中修前密封環(huán)的安裝方向,而圖2是密封環(huán)的正確安裝方式[1]。由圖2可以看到,密封環(huán)的安裝方向應(yīng)該是有缺口的那個端面必須朝著漏汽汽流的方向,密封環(huán)沒有缺口的那個端面在蒸汽壓力的作用下緊貼密封環(huán)槽的端面以形成有效密封。

        而圖1中密封環(huán)由于安裝反向,密封面無法起到有效的密封作用,導(dǎo)致高壓蒸汽在調(diào)閥后送入調(diào)節(jié)級做功時部分蒸汽漏入內(nèi)外缸夾層,并進(jìn)入一抽。因此可以判定,造成一段抽汽溫度及高壓缸排汽參數(shù)偏高、高壓缸效率下降的主要原因就是密封環(huán)的安裝工藝不符合要求。

        圖2 密封環(huán)的正確安裝方向

        5 處理結(jié)果

        兩臺機(jī)組在中修期間對高壓缸進(jìn)汽導(dǎo)管密封環(huán)進(jìn)行了換向處理,同時為檢驗(yàn)其對高壓缸效率的影響,抽取#5機(jī)組對300 MW、270 MW和240 MW三個不同負(fù)荷再次進(jìn)行熱力性能試驗(yàn),并在同一負(fù)荷下分別用“單閥”和“順閥”兩種不同閥門控制方式下開展試驗(yàn)。為便于比較,本文僅列示#5機(jī)300 MW負(fù)荷時相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果[6],相關(guān)數(shù)據(jù)如表3所示。

        將表3的結(jié)果與表2進(jìn)行對比,可以得出以下結(jié)論。

        表3 密封環(huán)換向后#5機(jī)高壓缸相關(guān)參數(shù)試驗(yàn)值

        (1)汽輪機(jī)的高壓缸效率有了顯著提升,#5機(jī)由中修前的75%左右提高至現(xiàn)在的83%左右;高壓缸排汽參數(shù)有了明顯改觀,排汽壓力由之前的3.57 MPa左右降至現(xiàn)在的3.47 MPa左右,排汽溫度由之前340℃降至現(xiàn)在的322℃。

        (2)經(jīng)過中修的本體結(jié)構(gòu)檢查和密封環(huán)換向后,#5機(jī)組的高壓缸效率和高壓缸排汽參數(shù)較設(shè)計(jì)值仍有一定差距,這可能是由于系統(tǒng)內(nèi)工質(zhì)仍存在一定內(nèi)漏以及運(yùn)行參數(shù)未達(dá)到理想狀態(tài)共同作用所致,要求值班人員加強(qiáng)對各可調(diào)參數(shù)的控制。

        (3)對比單閥模式和順閥模式下的高壓缸效率,發(fā)現(xiàn)順閥模式略高于單閥模式,建議日常運(yùn)行盡量采用順閥模式。

        6 結(jié)語

        (1)兩臺機(jī)組高壓缸排汽參數(shù)較設(shè)計(jì)參數(shù)偏高的主要原因?yàn)楦邏焊走M(jìn)汽導(dǎo)管密封環(huán)安裝反向,造成部分蒸汽未進(jìn)入高壓內(nèi)缸做功,進(jìn)而導(dǎo)致高壓缸效率大幅下降。

        (2)將密封環(huán)正確換向后,經(jīng)熱力性能試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),#5機(jī)的高壓缸效率為83%,較之前的75%左右提升了8%;機(jī)組的高壓缸排汽參數(shù)也有了明顯降低。

        (3)機(jī)組的高壓缸效率和排汽參數(shù)較設(shè)計(jì)值仍有一定差距,機(jī)組仍有節(jié)能潛力,有待開展進(jìn)一步分析研究。

        [1]上海汽輪機(jī)廠.N300-16.7/538/538型300MW中間再熱凝汽式汽輪機(jī)說明書[R].上海:上海汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)研究所,2008.

        [2]周寶山,朱哮水,陳鵬,等.國產(chǎn)135MW汽輪機(jī)高排壓力、溫度參數(shù)偏離原因分析及處理[A].中國電機(jī)工程學(xué)會年會論文集[C].2006:313-315.

        [3]沈永流,嚴(yán)春豪,韓靜嫻.300MW汽輪機(jī)高排溫度偏高原因分析及處理[J].江西電力,2012(12):87-91.

        [4]廣東省粵電云河發(fā)電廠5號機(jī)組熱耗性能試驗(yàn)報(bào)告[R].廣州:廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,2010.

        [5]廣東省粵電云河發(fā)電廠6號機(jī)組熱耗性能試驗(yàn)報(bào)告[R].廣州:廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,2010.

        [6]廣東省粵電云河發(fā)電廠5號機(jī)組中修后性能試驗(yàn)報(bào)告[R].廣州:廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,2011.

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