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        無模型自適應(yīng)控制在煤氣混合站的應(yīng)用

        2014-02-05 02:35:32付新安曲徑幽陳德磊任樹茂
        冶金動力 2014年2期
        關(guān)鍵詞:京唐焦?fàn)t煤氣首鋼

        付新安,曲徑幽,陳德磊,任樹茂

        (首鋼京唐鋼鐵公司能源與環(huán)境部河北唐山063200)

        無模型自適應(yīng)控制在煤氣混合站的應(yīng)用

        付新安,曲徑幽,陳德磊,任樹茂

        (首鋼京唐鋼鐵公司能源與環(huán)境部河北唐山063200)

        以首鋼京唐鋼鐵公司熱軋煤氣混合站項目為背景,以其中一套為例,設(shè)計和開發(fā)了一套基于無模型自適應(yīng)的過程控制系統(tǒng),實現(xiàn)熱軋煤氣混合站控制過程的實時監(jiān)測和控制。

        煤氣混合;無模型自適應(yīng);過程控制

        1 引言

        鋼鐵廠熱軋工藝要求煤氣壓力、熱值保持穩(wěn)定。壓力過低,會導(dǎo)致加熱爐滅火,嚴(yán)重情況下會引發(fā)安全事故。熱值過高,會加速燃燒噴嘴損耗,影響加熱爐使用周期。熱值過低,會造成板坯加熱不均勻,影響產(chǎn)品質(zhì)量,加重軋機及軋輥磨損??梢哉f,煤氣混合控制系統(tǒng)的效果和精度直接關(guān)系到熱軋生產(chǎn)安全、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益

        首鋼京唐鋼鐵公司熱軋煤氣混合站投產(chǎn)初期采用人工調(diào)節(jié)煤氣壓力和熱值,由于熱軋煤氣用量隨生產(chǎn)節(jié)奏變化比較大,人工操作無法將壓力和熱值控制在要求范圍內(nèi),難以滿足熱軋的生產(chǎn)需求,給熱軋正常生產(chǎn)帶來困難。這就迫切要求對煤氣混合站實行自動控制,來滿足生產(chǎn)用戶的需求。

        2 工藝流程

        首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司建有高爐煤氣加壓站、焦?fàn)t煤氣加壓站、轉(zhuǎn)爐煤氣加壓站、合成煤氣混合站、熱軋煤氣混合站等設(shè)施。合成煤氣混合站將高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣混合為與轉(zhuǎn)爐煤氣熱值近似的合成煤氣,進入轉(zhuǎn)爐煤氣柜,作為轉(zhuǎn)爐煤氣使用。高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣分別經(jīng)過各加壓站加壓后進入熱軋煤氣混合站。熱軋煤氣混合站的作用是將三種氣源進行混和、配比,達(dá)到一定的壓力和熱值后輸送到熱軋供其加熱爐使用,一步設(shè)計出口煤氣混合流量為251000 m3/h,混合后煤氣壓力16~22 kPa。二步設(shè)計出口煤氣混合流量為145000 m3/h,混合后煤氣壓力16~22 kPa。煤氣熱值要求為1900大卡~2300大卡。兩套熱軋煤氣混合站出口支管匯合到總管,供給2250和1580兩個熱軋廠使用。已一步熱軋混合站為例,見圖1熱軋混合站工藝流程,其中COG包括(焦氣)、BFG(高氣)、LDG(轉(zhuǎn)氣)、LNG(天燃?xì)狻⑽词褂茫?/p>

        3 熱軋混合站控制系統(tǒng)的實現(xiàn)

        3.1 控制要求

        (1)由于上游煤氣生產(chǎn)的影響,必須對煤氣混合的種類和用量做出及時調(diào)整。要求根據(jù)混合煤氣的種類和配氣原則進行動態(tài)比例的混合控制。熱軋混合站可分5種混氣方式:1)純焦氣;2)高焦二氣混合;3)高轉(zhuǎn)焦三氣混合;4)焦轉(zhuǎn)二氣混合;5)焦氣和高焦合成轉(zhuǎn)氣相混合。

        (2)三種煤氣氣源壓力不一樣,其中高爐、焦?fàn)t煤氣壓力為12.5 kPa,轉(zhuǎn)爐煤氣壓力為18 kPa,既要保證混合煤氣壓力、熱值穩(wěn)定,又要保證混合煤氣流量隨熱軋使用量變化。

        (3)從成本上考慮,多使用低價值煤氣(高爐煤氣),少使用高價值煤氣(焦?fàn)t煤氣),實現(xiàn)混合煤氣自動配比,在保證混合煤氣壓力、熱值穩(wěn)定前提下,降低操作人員的勞動強度,并取得良好的經(jīng)濟效益。

        圖1 熱軋混合站工藝流程

        (4)克服煤氣混合過程中存在多種擾動因素,如熱值測量滯后、各煤氣管網(wǎng)之間強耦合等。

        3.2 控制系統(tǒng)選型配置

        京唐公司熱軋煤氣混合站原PLC控制系統(tǒng)只能實現(xiàn)傳統(tǒng)的PID調(diào)節(jié)功能,無法滿足如此復(fù)雜的煤氣配比自動控制[1],必須增加一套具有復(fù)雜算法功能的控制器??刂破鞑捎妹绹┸浌镜臒o模型自適應(yīng)(Model-Free Adaptive,簡稱MFA)控制器。該控制器能夠通過復(fù)雜的邏輯判斷和計算,輔助PLC對熱軋煤氣混合站現(xiàn)有自動化設(shè)備進行整合控制進行控制,實現(xiàn)其連續(xù)穩(wěn)定運行的先進控制系統(tǒng)。MFA與PLC系統(tǒng)配置如圖2所示。煤氣混合站PLC系統(tǒng)通過以太網(wǎng)交換機通訊方式與MFA控制系統(tǒng)連接,進行數(shù)據(jù)通訊交換。MFA主要完成的任務(wù)是將混合站壓力、流量、熱值數(shù)據(jù)通過軟件邏輯功能塊分析計算判斷后發(fā)出信號給PLC,PLC再發(fā)出信號對混合站壓力、流量調(diào)節(jié)閥進行控制,從而實現(xiàn)煤氣的自動混合、配比。

        圖2 控制系統(tǒng)框圖

        3.3 MFA控制原理

        相對PID(比例-積分-微分)控制器而言,MFA控制技術(shù)可以有效地控制包括非線性、pH、多變量以及大滯后等更復(fù)雜的過程,且無需事先建立數(shù)學(xué)模型或模型訓(xùn)練,無須繁瑣的控制器參數(shù)整定,使用和維護簡便易行(見圖3 MFA控制器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖)。MFA控制器由一個非線性動態(tài)負(fù)反饋控制模塊組成。該模塊具有若干輸入和輸出,模塊的控制目標(biāo)是通過產(chǎn)生合理的輸出使設(shè)定值與過程變量(PV)之間的偏差變得越來越小[2]。如圖3所示。

        圖3中描述了一個單輸入-單輸出MFA控制器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。它采用了一個多層感知器(MLP)人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)。該神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)含有一個輸入層、一個由N個神經(jīng)元組成的隱含層和一個單神經(jīng)元的輸出層。在這個動態(tài)模塊的內(nèi)部有一群加權(quán)因子(Wij和hi),它們被設(shè)計成可以根據(jù)需要自動地修改模塊的非線性函數(shù)。學(xué)習(xí)算法以設(shè)定值與過程值之間偏差最小的原則不斷地刷新這些加權(quán)因子。這種作用與控制目標(biāo)一致。最終,加權(quán)因子自適應(yīng)調(diào)整的結(jié)果使控制器的偏差趨向于零。這種設(shè)計使MFA控制器有能力“記住”過程數(shù)據(jù)中包含的過程動態(tài)信息[3]。相比之下,數(shù)字PID控制器只記住了當(dāng)前和前兩次采樣的過程信息。MFA更充分地利用了偏差中所含的過程信息。

        3.4 MFA控制算法公式

        3.4.1 熱值算法公式:

        R×Q=RCOG×QCOG+RBFG×QBFG+RLDG×QLDG

        圖3 單入單出MFA控制器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

        R=混合煤氣熱值設(shè)定;Q=混合煤氣流量; RCOG=焦氣熱值;QCOG=焦氣流量;RBFG=高氣熱值; QBFG=高氣流量;RLDG=轉(zhuǎn)氣熱值;QLDG=轉(zhuǎn)氣流量

        利用預(yù)估熱值與設(shè)定熱值偏差值大小控制混合站焦氣流量,MFA根據(jù)高、轉(zhuǎn)煤氣量變化預(yù)測并超前發(fā)出讓焦氣加壓機出口回流閥開關(guān)指令,快速彌補焦?fàn)t煤氣壓力和流量,達(dá)到穩(wěn)定熱值效果。計算出的預(yù)估熱值數(shù)據(jù)和混合煤氣實際測量熱值數(shù)據(jù)基本一致,如果預(yù)估熱值有誤差可以在混合站上位機上進行修正。

        3.4.2 出口壓力算法公式

        P=PBFG-P設(shè)

        P=混合煤氣出口壓力;PBFG=高氣壓力;P設(shè)=設(shè)定壓力

        MFA根據(jù)此公式算出混合煤氣出口壓力,與設(shè)定壓力比較,根據(jù)其差值,自動調(diào)節(jié)高爐煤氣加壓機回流閥,確?;旌厦簹獬隹趬毫刂圃谠O(shè)定范圍內(nèi)。

        3.5 MFA任意選擇5種混氣控制方式

        在混合站使用純焦氣一種氣源的情況下,因焦氣沒有任何可配比的煤氣,對壓力和熱值起不到任何調(diào)節(jié)作用,MFA自動調(diào)節(jié)焦氣沒有任何意義,采取手動控制即可。高、轉(zhuǎn)、焦三種煤氣,MFA可任意選擇其中二種參與控制,或三種煤氣都參與控制,選擇哪種煤氣可根據(jù)氣源使用情況進行靈活切換。采用這種靈活的方式解決了五種煤氣任意選擇、混合、配比的問題(注:選擇參與控制的氣源,MFA自動控制其調(diào)節(jié)閥組;不參與控制的氣源,手動控制其調(diào)節(jié)閥組)。

        4 實際應(yīng)用效果

        在操作站增加PLC與MFA控制按鈕,操作人員在操作站上實現(xiàn)控制的投切和解列,全部調(diào)試過程(包括各環(huán)節(jié)控制和協(xié)調(diào))都是在不影響正常生產(chǎn)過程中進行的。下面選取2011年1月16日全天的歷史數(shù)據(jù),見圖4。

        圖4 歷史趨勢

        由圖4可以看到,當(dāng)混合煤氣用量在30000~ 95000 m3/h之間波動時,通過該控制系統(tǒng),在自動控制狀態(tài)下,混合煤氣出口壓力波動不超過1 kPa,熱值在不反吹的情況下,波動基本控制在100大卡以內(nèi)。手動操作無法達(dá)到該控制精度。

        5 結(jié)束語

        首鋼京唐公司熱軋煤氣混合站自動控制項目解決了“先加壓后混合”模式混氣站的多種控制難點和問題,在煤氣混合站整體上實現(xiàn)了自動控制,根據(jù)用戶使用量自動調(diào)節(jié)流量、壓力、和熱值,降低操作人員的勞動強度,減少能源浪費。并且通用煤氣混合加壓站先進控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,根據(jù)首鋼京唐能源部燃?xì)夥謴S的建設(shè)和運行特點,從控制方案到控制方法都進行了全新的改進和調(diào)整,在全行業(yè)范圍內(nèi)率先實現(xiàn)了風(fēng)機和閥組的協(xié)調(diào)控制,為其他企業(yè)做出了表率。

        [1]趙嵐,賀連云.PLC控制系統(tǒng)在煤氣混合控制領(lǐng)域中應(yīng)用介紹[J].節(jié)能.2007(10)

        [2]楊燦,李大中.無模型控制方法下的跟蹤問題分析[J].儀器儀表標(biāo)準(zhǔn)化與計量.2006(01)

        [3]曹衛(wèi)華,吳敏,侯少云.煤氣混合加壓過程的智能解耦控制方法與應(yīng)用[J].中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版).2006(04)

        App lication of M odel-free Adaptive Control in Gas M ixing Station

        FU Xinan,QU Jingyou,CHEN Delei,REN Shumao
        (TheEnergyandEnvironmentDepartmentofShougangJingtangSteelCompany,Tangshan,Hebei063200,China)

        A model-free adaptive process control system was designed and developed for the gas mixing station of hot-rolling mill at Shougang Jingtang Steel,achieving real-time process monitoring and control of the gas mixing station for hot-rolling mill.

        gas mixing;model-free adaptive;process control

        TP27

        B

        1006-6764(2014)02-0064-04

        2013-08-15

        付新安(1955-),男,大學(xué)本科,工程師,現(xiàn)從事自動化控制方面技術(shù)工作。

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