郭 歡,李小東
沈陽鼓風(fēng)集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽 110869
一臺MCL1105-2型壓縮機(jī)機(jī)組在并網(wǎng)試車安全運(yùn)轉(zhuǎn)3~5月后出現(xiàn)出口端的支撐軸承因瓦溫過高而報(bào)警停車。對軸承拆檢后發(fā)現(xiàn)支撐側(cè)軸承瓦塊烏金層研傷或燒壞脫落,對應(yīng)軸頸出現(xiàn)輕微毛刺。經(jīng)過分析,最后找到發(fā)生研瓦的原因。
發(fā)生軸瓦研磨現(xiàn)象首先對現(xiàn)場靠近機(jī)組風(fēng)口的進(jìn)出口管路直線段進(jìn)行檢查,懷疑氣管存在殘余應(yīng)力,在溫度升高的情況下傳到機(jī)組機(jī)殼上,使軸承支撐變形。經(jīng)過對現(xiàn)場管路及法蘭的調(diào)整,沒有發(fā)現(xiàn)管路有變形。
在整個機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中,壓縮氣體會對管路造成沖擊,尤其是在管路彎道處、孔板、文丘里處最易出現(xiàn)波動。但該機(jī)組在現(xiàn)場試車中沒有發(fā)生管路波動現(xiàn)象。
機(jī)組進(jìn)、出氣管路因氣體溫度的升高可導(dǎo)致管路膨脹及產(chǎn)生線性應(yīng)力,如果在機(jī)組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工程施工上處理不好,將影響機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。
從壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)來看,機(jī)組的4個支撐爪和定位鍵是保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的部件之一,它使機(jī)組受溫度的影響時,釋放金屬線性膨脹量和減少機(jī)殼徑向應(yīng)力的作用。因此,機(jī)殼4個支撐爪的調(diào)整墊預(yù)留間隙是否合理、風(fēng)口軸向定位鍵的竄動量是否合理至關(guān)重要。
該機(jī)組在印度用戶現(xiàn)場就因?yàn)闄C(jī)殼4個支撐爪調(diào)整墊預(yù)留間隙不合理而導(dǎo)致機(jī)組在氣體溫度達(dá)到230℃左右,機(jī)殼出口側(cè)的線性膨脹量增加,機(jī)殼徑向應(yīng)力無法釋放,導(dǎo)致軸承徑向擠壓變形。針對這個問題與軸流壓縮機(jī)作對比,出口溫度都是230℃,軸流壓縮機(jī)出口側(cè)支撐爪預(yù)留1mm間隙,而壓縮機(jī)機(jī)組只預(yù)留0.02~0.05mm,軸流壓縮機(jī)工作正常。因此,造成軸承研瓦的原因找到了。將壓縮機(jī)支撐爪墊片出口側(cè)間隙調(diào)整到0.7mm,進(jìn)口側(cè)調(diào)整到0.2mm。再次開車正常運(yùn)轉(zhuǎn),通過近90天運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn),用戶反饋機(jī)組運(yùn)行正常。
監(jiān)測軸承的溫度值是判斷機(jī)組轉(zhuǎn)子是否處在正常范圍運(yùn)轉(zhuǎn)的主要參數(shù),特別是支撐軸徑比的數(shù)值是決定轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性的關(guān)鍵參數(shù),它涉及到轉(zhuǎn)子的總質(zhì)量、轉(zhuǎn)數(shù)、一階轉(zhuǎn)數(shù)、二階轉(zhuǎn)數(shù)等參數(shù)的確定,同時還要考慮與其相關(guān)聯(lián)的參數(shù)。
軸承載荷特性數(shù)?p=(PmΨ2)/μω=(PΨ2)/(2μ υL)
式中:Ψ=δ/d——軸承的相對間隙;
μ——潤滑油動力粘性系數(shù);
υ——軸頸的圓周速度;
ω——軸的旋轉(zhuǎn)角速度,ω=2υ/d。
軸頸的外負(fù)荷P=PmLd
式中:Pm——軸承的比壓;
L——軸承的長度;
d——軸頸的直徑。
該機(jī)組轉(zhuǎn)子經(jīng)過計(jì)算確定這個比值為0.555,它可以保證轉(zhuǎn)子軸的撓性度最小。而該機(jī)組也經(jīng)過計(jì)算軸承與軸的相對間隙為0.27mm。
情況經(jīng)檢查,軸承的過盈值為0.02mm,接觸面達(dá)75%以上,均正常,也符合設(shè)計(jì)要求。
軸承潤滑進(jìn)油溫度對轉(zhuǎn)子的振動有著直接影響,控制好潤滑油溫度是可以避免軸承產(chǎn)生油膜激振的。當(dāng)油溫升高時,潤滑油黏度降低,油膜變薄,油膜剛度減弱;當(dāng)油溫降低時,潤滑油黏度增強(qiáng),油膜變厚,油膜剛度增強(qiáng)。還有軸承間隙的選擇直接關(guān)系到軸承潤滑效果,它的選擇通常是以軸的直徑大小而決定的,即軸承間隙是否在1.25‰~2‰范圍內(nèi),不是一個固定的比例標(biāo)準(zhǔn)。所以針對此臺產(chǎn)品的支撐軸承直徑?180mm,選擇軸承間隙比值為1.5‰,其間隙在軸承與軸的相對間隙為0.27mm。
該產(chǎn)品在用戶現(xiàn)場通過對進(jìn)油潤滑油溫度的調(diào)節(jié)(降低和升高),并采用現(xiàn)場移動頻譜儀進(jìn)行測量振動值,沒有發(fā)現(xiàn)因進(jìn)油潤滑油溫度的改變而影響機(jī)組的振動值變化,振動值為支撐側(cè)V1=18.6μm,V2=15.4μm;推力測V1=21.6μm,V2=17.4μm。在4個探頭主頻f=94.6Hz兩側(cè)沒有雜頻,在出口端(支撐側(cè))0.5主頻處幅值只有1.8~3.2μm波動,處于合格范圍。
機(jī)組內(nèi)的氣體溫度從入口時的40℃經(jīng)過5級葉輪的壓縮、膨脹,再壓縮、再膨脹,使氣體溫度達(dá)到240℃。氣體溫度的增高導(dǎo)致機(jī)殼進(jìn)出氣口溫差大,使機(jī)殼體軸向和徑向發(fā)生線性膨脹。尤其是機(jī)殼出口徑向膨脹量最大,導(dǎo)致機(jī)殼無法徑向釋放,使機(jī)殼軸承區(qū)域發(fā)生變形,軸承體受到擠壓而影響可傾瓦塊偏離原始設(shè)計(jì)的軸心軌跡。導(dǎo)致實(shí)際轉(zhuǎn)子的運(yùn)動軌跡呈近似于垂直形的橢圓形軌跡,這時轉(zhuǎn)子在機(jī)組內(nèi)的氣體壓力的作用下,轉(zhuǎn)子軸徑的切向力方向發(fā)生改變,同時作用在軸承瓦塊上的力位置也發(fā)生改變,由瓦塊的偏出口側(cè)移到入口側(cè),從而導(dǎo)致瓦塊進(jìn)油量不足,油膜形成不好而使瓦塊研傷、燒瓦。
對于此機(jī)組,通過試驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)均滿足API技術(shù)要求。從頻譜和拆檢轉(zhuǎn)子上各配套件表面沒有發(fā)現(xiàn)有摩擦痕跡,進(jìn)一步證明軸承的研傷與轉(zhuǎn)子的設(shè)計(jì)、制造精度無關(guān)。
經(jīng)過對該產(chǎn)品部件的相關(guān)資料查找,了解其安裝、找正的參數(shù)。對此機(jī)組的現(xiàn)場各項(xiàng)檢查,均符合相關(guān)要求,沒有發(fā)現(xiàn)異常。
發(fā)生本臺機(jī)組研傷軸承鎢金、燒瓦的主要原因是受該機(jī)組氣體介質(zhì)出口溫度過高。導(dǎo)致將該溫度傳遞到支撐軸承定位的機(jī)殼上,使該定位處產(chǎn)生線性膨脹,致使支撐軸承體受到擠壓變形,同時支撐軸承瓦塊內(nèi)原軸心軌跡形線發(fā)生改變是導(dǎo)致多次研傷軸承鎢金、燒瓦的主要原因。解決方法是將原支撐側(cè)機(jī)殼兩側(cè)的貓抓把合螺栓與墊圈端面之間配合間隙由0.02~0.05mm增加到0.5~0.7mm。使機(jī)殼產(chǎn)生的線性膨脹能夠充分釋放,從而避免此類事故的再次發(fā)生。機(jī)組再次試車運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)過72h保運(yùn)和用戶目前近10個月的運(yùn)轉(zhuǎn)均正常。