魏 南,鄭明剛,葛雙好
(山東建筑大學 機電工程學院,山東 濟南 250101)
通常情況下,由焚化爐、熔融爐或還原爐排放的高溫煙氣需要進行冷卻處理[1]。冷卻處理就是將高溫煙氣的溫度調整到適當的值,作為后續(xù)過程中鍋爐的熱源;或者將高溫煙氣降到等于或小于集塵器允許的溫度極限,經集塵器除塵后排放到大氣環(huán)境中。焚化爐或熔融爐排放的高溫煙氣被導入冷卻塔,在冷卻塔內,通過洗滌器和冷水霧化將高溫煙氣冷卻除塵。國內外常用的高溫煙氣冷卻方式是直接冷卻,就是將霧化的水與高溫煙氣直接接觸,使細小的液滴在高溫煙氣中迅速汽化,將煙氣中的顯熱變成水蒸氣的潛熱,達到降溫的目的[2]。
然而,在冷卻塔中通過冷卻水噴霧使高溫煙氣降溫會產生附著物。這些附著物粘附在冷卻塔內壁上將引起危害。我們的目標是將高溫煙氣冷卻到期望溫度的同時,有效的抑制附著物在冷卻塔內壁的粘附[3]。
高溫煙氣處理工藝流程如圖1 所示。轉底爐是高溫煙氣的氣源。轉底爐排出高溫煙氣后,經煙道導入冷卻塔的底部。在冷卻塔中,高溫煙氣經過對噴流除塵和冷卻水噴霧冷卻。這兩種方式使高溫煙氣中的固體粉塵被分離沉淀和收集,易揮發(fā)/熔融組分凝固。冷卻后的煙氣經煙道導入布袋除塵器,在除塵器中,煙氣攜帶的凝固的易揮發(fā)/熔融組分被分離和收集。經過上述處理的煙氣經煙道,由煙囪排入大氣[4]。
圖1 高溫煙氣處理工藝流程圖Fig.1 The technological process of high-temperature flue gas treatment
(1)噴霧冷卻系統(tǒng)。噴霧冷卻系統(tǒng)的基本原理就是往高溫煙氣中噴入用空氣霧化的細小液滴(平均直徑為50~70μm),當被霧化的液滴與高溫煙氣混合后,使液滴在一定空間內瞬間完全蒸發(fā),從而達到煙氣冷卻的目的[5]。
噴霧冷卻系統(tǒng)由雙流體噴槍、泵站部分和控制部分組成。雙流體噴槍是冷卻水霧化的關鍵設備,如圖2 所示。
圖2 雙流體噴槍Fig.2 Two-fluid lance
泵站部分由供水管路、供氣管路和排放管路組成。供水管路根據系統(tǒng)需要向噴槍供水。供氣管路根據噴槍的工況要求提供一定壓力的壓縮氮氣。供水管路和供氣管路都設有備用管路,當正常工作的管路出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)會自動切換至備用管路,保證系統(tǒng)正常運行。當系統(tǒng)停止工作時,排放管路用來排空管路中的殘留水[6]。
控制部分由PLC、觸摸屏、溫度檢測單元和壓力開關等組成。當高溫煙氣量不穩(wěn)定時,除了根據冷卻塔出口設定的溫度調節(jié)水量外,還需要根據冶煉的鼓風量和冷卻塔的入口溫度進行前饋控制。噴霧冷卻系統(tǒng)如圖3 所示。
(2)布袋除塵器可以去除粉塵等顆粒物。經過冷卻處理的高溫煙氣從布袋除塵器的下部進入,由下向上流動,當含塵煙氣經過濾袋時,粉塵等顆粒物被過濾,并附著在濾布上。隨著粉塵在濾布表面的積聚,除塵器的效率和阻力都相應的增加,當濾布兩側的壓力差很大時,會把已經附著在濾布上的細小粉塵擠壓過去,降低除塵效率。因此,要定期對濾布進行清灰。布袋除塵器結構簡單、維護方便、除塵效率高,特別是對小于2μm 的煙塵的捕集是其他除塵器不能相比的;處理煙氣量的范圍廣;對粉塵特性不敏感,不受粉塵比電阻的影響。
圖3 噴霧冷卻系統(tǒng)示意圖Fig.3 Spray cooling system diagram
對噴流除塵技術利用煙氣中的粉塵在撞擊區(qū)內來回振蕩、相互碰撞并團聚的機理進行除塵[7]。兩股煙氣相向流動,由四個支路入口進入,從而增加了粉塵在撞擊區(qū)的停留時間,有利于粉塵之間的相互碰撞和團聚[8],如圖4 所示。
在煙道內采用阻尼器技術,使各支路入口的高溫煙氣流速、流量相等。在中間相互碰撞后,使粉塵在撞擊區(qū)內來回振蕩,形成高濃度區(qū),從而在中心區(qū)相互碰撞團聚。而含塵煙氣在撞擊面上的碰撞使得氣流的軸向速度逐漸消失,引起高溫煙氣水平動能的消耗,改變流向,在冷卻塔中形成了無旋流和渦流的向上均勻氣流[9]。最后,一部分團聚后的較重粉塵由于重力作用而沉降下來,由冷卻塔底部的排出口排出,剩下較輕的粉塵則被上升氣流帶走[10]。
圖4 冷卻塔入口截面圖Fig.4 Inlet section of cooling tower
雙流體噴槍安裝在冷卻塔高溫煙氣入口的上部0.5m處,噴射方向與向上的煙氣氣流流向相同。雙流體噴槍霧化效果非常好,霧化液滴的索特平均直徑(SMD)可以達到50~70μm,蒸發(fā)迅速。高溫煙氣夾帶細小的霧化液滴向上流動,延長了霧化液滴冷卻高溫煙氣的有效時間,使高溫煙氣快速的冷卻。煙氣中易揮發(fā)/熔融組分的溫度被迅速降到等于或低于氣化點或熔點,從而液化或凝固,然后隨煙氣從冷卻塔頂部的出口排出。有效阻止了易揮發(fā)/熔融組分在冷卻塔內壁上的粘附。
在實驗中,轉底爐排出的高溫煙氣為29301Nm3/h,溫度為287℃,含塵量為11.4g/Nm3。向高溫煙氣中噴射25℃的水和壓縮空氣,水量為1.38m3/h,氣量為426Nm3/h。高溫廢氣被冷卻到190℃從冷卻塔頂部的出口排出。冷卻塔內煙氣的溫度分布如圖5 所示。
冷卻塔內部的中心區(qū)域是低溫區(qū)160~180℃,內壁的附近區(qū)域是200℃或更高。在該溫度范圍內,高溫煙氣中的易揮發(fā)/熔融組分被有效的冷卻液化或凝固,從而被排出。冷卻塔內壁附近的較高溫度區(qū)域有效的阻止了易揮發(fā)/熔融組分粘附在冷卻塔內壁,效果良好。
圖5 冷卻塔內部截面溫度分布圖Fig.5 Temperature distribution of the cooling tower internal section
在高溫煙氣處理過程中,通過運用對噴流技術和噴霧冷卻技術,在保證高溫煙氣迅速冷卻的同時,有效防止了易揮發(fā)/熔融組分在冷卻塔內壁的粘附。實驗結果與實際工況基本吻合,達到了預期目標。
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