秦書順 李偉英 張中軍(錦西石化公司)
錦西石化加氫精制裝置反應加熱爐為雙面輻射臥管箱式爐,于1994年8月投產(chǎn),由北京石化工程公司設計,設計規(guī)模80×104t/a。2004年由錦西煉化總廠設計院進行擴能改造設計至100×104t/a,年加工時數(shù)8400 h,該加熱爐設計負荷7.559MW,設計熱效率87%。
該加熱爐已服役20年,熱效率已遠達不到設計值,而且外部鋼板腐蝕漏風,爐襯老化脫落,空氣預熱器腐蝕結垢十分嚴重,燃燒器燃燒效果差,難以滿足生產(chǎn)需求并且造成能源的巨大浪費。2013年裝置大檢修期間對加熱爐進行了大規(guī)模的節(jié)能技術改造,由東北煉化工程葫蘆島設計院設計,此次設計爐效率為89.4%,在加熱爐原有的基礎上對加熱爐進行節(jié)能改造。
加熱爐所用空氣,應全部從燃燒處供給,從其他部位漏入的空氣,難以起到有效的助燃作用,而且這部分空氣沒有經(jīng)過預熱,不參與燃燒的空氣勢必會增加過??諝饬?,造成排煙熱損失增大,而且會加劇爐內部構件氧化,提高SO2向SO3轉化率,加劇露點腐蝕,嚴重影響加熱爐熱效率。據(jù)資料介紹,過??諝饬棵吭黾?%~8%,加熱爐熱效率降低約1%。改造前的加熱爐輻射室、對流室爐皮鋼板腐蝕嚴重,有很多縫隙,防爆門、看火孔、人孔、風道等密封不嚴,大量環(huán)境空氣進入爐體,導致過??諝庀禂?shù)高。針對這樣的現(xiàn)狀,檢修改造期間做了如下措施:一是更換了全部爐皮鋼板,包括防爆門、看火孔、人孔、風道等附屬設施;二是對物料管進出口管套,對流室管板縫隙、空氣預熱器與爐體連接處等易漏風部位重點檢查和封堵,有效控制爐體的漏風現(xiàn)象,提高爐體密封性。改造后的過剩空氣系數(shù)可保持在1.1,對使用多年的加熱爐來說封堵漏風是一項非常有效的節(jié)能措施。
加熱爐襯里在加熱爐內部和外部環(huán)境之間起到隔熱的作用,爐體的散熱損失是加熱爐熱損失的重要部分,能夠有效地降低這部分損失也是提高加熱爐熱效率的有效途徑。
原加熱爐輻射室采用耐火纖維襯里,雖然絕熱性能較好,但是耐火纖維強度低,抗氣流沖刷能力差,而且安裝時層間和接縫等部位多使用粘結劑粘接,隨使用時間推移會出現(xiàn)損壞甚至脫落。改造前的加熱爐輻射室外表面溫度就有明顯超標,最高溫度可達170℃,為提高爐體絕熱性能,在節(jié)能改造中拆除原耐火纖維襯里,采用耐火澆注型襯里,澆注料是由骨料、耐火粉料和膠結劑按一定比例配制而成,施工時加水攪拌具有較好的流動性,再經(jīng)成型、養(yǎng)護使其凝結、硬化即可,砌體具有結構接縫少、整體性強、硬度高、抗沖刷能力強、密封性好、易于錨固等優(yōu)點。改造前后兩種襯里的對比見表1。
經(jīng)過改造,加熱爐爐體表面溫度顯著降低,圖1、圖2是輻射室上部兩塊爐體鋼板改造前后測點溫度,兩次測點的環(huán)境溫度比較接近,從數(shù)據(jù)對比可以看出改造后的襯里可以有效降低爐體的散熱損失。
表1 加熱爐襯里改造前后對比
圖1 改造前(2013年8月份)
圖2 改造后(2014年4月份)
加熱爐煙氣帶走的熱量是加熱爐熱損失占比最多的部分,高效地回收煙氣熱量對加熱爐熱效率的提高至關重要。一般加熱爐對流室排煙溫度大概在300~400℃,讓這部分煙氣在空氣預熱器內與風道內的空氣換熱,提高入爐空氣的溫度,達到余熱回收的目的。原加熱爐空氣預熱器為鋼管式,其排煙溫度高達200℃,原因是空氣預熱器結垢、腐蝕導致?lián)Q熱效果差,改造中重新核算了空氣預熱器的負荷,確定合理的排煙溫度,更換了新的空氣預熱器。
隨著排煙溫度越來越低,在高效地回收了熱能的同時也凸顯出另外一個問題,那就是露點腐蝕。露點腐蝕的機理【1】:一般加熱爐的燃料中均含有少量的硫,硫經(jīng)過燃燒生成SO2,由于燃燒室內有過量的氧氣存在,所以又有一部分SO2進一步與氧結合形成SO3,高溫煙氣中的SO3不腐蝕金屬,但隨著煙氣溫度的降低,SO3將與水蒸氣結合生成硫酸蒸汽,當硫酸蒸汽冷凝在金屬表面上就發(fā)生了露點腐蝕。露點腐蝕的溫度與燃料中含硫量有著直接的關系,所以排煙溫度應根據(jù)燃料的含硫情況而定,燃料中的硫含量并非一成不變,而一般加熱爐的排煙溫度卻很難隨之做出調整,所以此次改造中為加熱爐的風道增加了一套冷旁路控制系統(tǒng)(圖3),空氣預熱器的設計排煙溫度為130℃,對應燃料硫含量100mg/m3,若燃料含硫增加,可以通過空氣冷旁路調節(jié)排煙溫度,而且北方四季溫差較大,通過冷旁路的調節(jié)可以將排煙溫度始終保持在合理的溫度,這樣既有效地回收了煙氣的熱量,也可以最大限度地保護設備。
圖3 加熱爐余熱回收系統(tǒng)流程圖
燃燒器是管式加熱爐的重要部件,燃燒器的性能不僅直接決定著燃燒工況,對加熱爐的熱負荷、熱效率、爐管的熱強度、加熱的均勻性以及對環(huán)境污染都有著重要的影響。尤其在節(jié)能方面,采用低耗高效的新型燃燒器,是提高加熱爐熱效率的有效措施,隨著技術的進步,燃燒器的種類也越來越多,燃燒器的選用依然要根據(jù)具體的爐型、結構、燃料性質、工藝要求等條件,合理正確地選擇燃燒器類型。
原加熱爐燃燒器為普通丁字管式,使用時間較長,噴嘴經(jīng)過長期使用出現(xiàn)孔徑變大、磨損,造成火焰過長而形成不完全燃燒,燃燒器各處密封不嚴等都導致燃燒工況較差。為了徹底改善燃燒工況,改造中采用了新型低NOx燃氣燃燒器,型號為WFNQ-DQ0.25,其適用于焦化、加氫等底燒附墻火焰加熱爐,該燃燒器獨特的火盆磚設計,可實現(xiàn)最佳空氣流道,使火焰強力附墻燃燒,獨特的內外氣槍結構布置及各噴頭噴孔大小與噴射角設計,使燃料與助燃空氣在火盆內腔混合點燃并產(chǎn)生強力渦旋燃燒,形成剛性好的寬扁平附墻火焰(圖4)。
圖4 燃燒器燃燒效果圖
從加氫精制裝置加熱爐改造后的實際運行效果和前后數(shù)據(jù)對比(表2)來看,此次改造比較理想,密封和保溫的改造有效地控制了過剩空氣系數(shù)和散熱,空氣預熱器的更新降低了排煙溫度,同時冷風路系統(tǒng)也有效地控制了排煙溫度降低帶來的負面影響,燃燒器的更新使加熱爐的燃燒工況非常理想,加熱爐整體效率提高6.9%。改造所投入的資金將在2年內收回。
表2 加熱爐改造前后對比
加熱爐節(jié)能技術隨著科技的進步也慢慢走向數(shù)字化,計算機技術應用于加熱爐的優(yōu)化運行,將是加熱爐節(jié)能技術的未來方向,在國外已得到廣泛應用,國內也有大型加熱爐逐漸使用計算機技術。計算機的應用可以有效提高加熱爐運行的自動化,通過計算機的分析控制,可以準確、長期地保證加熱爐高效運行,解決人為控制易偏離最佳工況和操作調節(jié)頻繁的弊端。目前可實現(xiàn)的計算機技術有煙氣含氧量閉環(huán)控制、低氧燃燒控制、加熱爐熱效率在線計算等。
此外,輻射噴涂也在加熱爐節(jié)能方面取得不錯的效果,在管式爐爐膛內表面噴涂高溫輻射涂料,可增加輻射傳熱量。其節(jié)能原理為:爐內壁常用的耐火材料(耐火磚、耐火混凝土、耐火纖維氈三大類)輻射系數(shù)較小,高溫輻射涂料輻射系數(shù)高,涂抹后會增加熱源對爐壁的輻射傳熱量,使爐壁表面溫度上升,對爐管的傳熱量也顯著增加,可相應減少燃料的消耗,從而到達節(jié)能的目的。
[1]代有凡.石油化工廠設備檢修手冊第七分冊加熱爐.北京:中國石化出版社,1995:14-18.