徐剛林 謝新春 劉克友(中國石化金陵石化分公司)
中石化金陵石化分公司(以下簡稱金陵)1.3 M t/a催化裂化裝置是1974年5月建成投產(chǎn)的Ⅳ型催化裂化裝置,以直餾減壓蠟油為原料,年加工能力120×104t。到2013年已運行53個周期,期間歷經(jīng)多次技術(shù)改造。2000年裝置由蠟油催化改為渣油催化,將外提升管改為內(nèi)提升管,出口設(shè)旋流式快分(V Q S);新增可調(diào)式外取熱器;再生器下方增加前置燒焦罐;U 型管改斜管輸送;采用高效汽提,反應(yīng)油氣管線由熱壁改為冷壁;油漿系統(tǒng)改產(chǎn)中壓蒸汽。2006年裝置反再系統(tǒng)進行了M IP 技術(shù)改造,提升管改為外提升管,改造后年加工能力為1.3M t。
2013年是金陵1.3M t/a催化裂化裝置連續(xù)運行的第四年,隨著裝置長周期運行,問題逐步暴露,裝置能耗增加明顯。為降低裝置能耗成本,利用2013年大檢修機會,針對裝置存在的實際問題,結(jié)合裝置自身特點,實施了一些節(jié)能降耗技術(shù)改造項目,節(jié)能效果顯著。
金陵1.3M t/a催化裂化裝置余熱鍋爐,采用美國D ELT A 鍋爐技術(shù),由撫順石油機械廠制造,包括過熱飽和中壓蒸汽的過熱段、產(chǎn)生飽和中壓蒸汽的蒸發(fā)段以及加熱汽包給水的省煤器三個部分。該余熱鍋爐2001年安裝投產(chǎn)使用,到2013年已運行12年,由于裝置自身原料油性質(zhì)的變化,再加上余熱鍋爐本身設(shè)計參數(shù)、結(jié)構(gòu)也存在一些問題,雖經(jīng)多次檢修和改造,在運行中仍存在一些問題:
1)過熱蒸汽溫度偏低。原設(shè)計裝置外取熱汽包、油漿蒸發(fā)器汽包和余熱鍋爐蒸發(fā)器汽包產(chǎn)生的飽和蒸汽均至余熱鍋爐的過熱器進行過熱,過熱蒸汽參數(shù)為3.82M Pa、434 ℃,而實際運行過程中,過熱蒸汽溫度只有400~410℃。
2)排煙溫度高。余熱鍋爐原設(shè)計排煙溫度為163℃,實際排煙溫度達到了206℃。
金陵1.3M t/a催化裂化裝置氣壓機使用的中壓蒸汽是從全廠中壓蒸汽管網(wǎng)引入的,進汽管線長,溫降及壓降較大,做功效率較低,耗汽量大。
2012年金陵3.5 M t/a催化裂化裝置開工,每小時約有300t中壓蒸汽進系統(tǒng)管網(wǎng),一旦該裝置操作大幅波動或緊急停工,將對中壓蒸汽系統(tǒng)產(chǎn)生很大的沖擊,為避免受其影響,需進行中壓蒸汽流程優(yōu)化改造,建立裝置內(nèi)中壓蒸汽系統(tǒng)。
近年來,利用穩(wěn)定汽油作為熱源,增設(shè)解吸塔中間重沸器,降低塔底再沸器熱負荷的節(jié)能技術(shù)改造越來越普遍。經(jīng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)增設(shè)解吸塔中間重沸器后,解吸塔操作平穩(wěn),解吸效果未發(fā)生明顯變化,塔底重沸器負荷大幅降低,節(jié)能效果顯著。
金陵1.3M t/a催化裂化裝置解吸塔塔底重沸器用低壓蒸汽作為熱源,消耗量為10.0t/h,占裝置低壓蒸汽總消耗的33%,若能在解吸塔上增加中間重沸器,塔底重沸器蒸汽消耗量將大幅降低。
裝置舊余熱鍋爐設(shè)計飽和蒸汽流量60.8t/h,實際進入過熱段的飽和蒸汽量達到68t/h,過熱能力明顯不足,從而造成過熱蒸汽溫度偏低;煙氣量設(shè)計值為136500m3/h(標(biāo)況),實際進入余熱鍋爐的煙氣量為145 000m3/h(標(biāo)況),煙氣量設(shè)計偏低,省煤器吸熱能力不足,從而造成排煙溫度高。為了提高余熱鍋爐效率,減少能源浪費,針對余熱鍋爐過熱能力不足、省煤器吸熱能力不足的問題,2013年裝置停工檢修期間由上海寧松熱能環(huán)境工程有限公司對該余熱鍋爐進行擴容改造。
表1 余熱鍋爐改造前后主要設(shè)計參數(shù)
從表1可以看出,設(shè)計上余熱鍋爐擴容改造后的主要變化是:
1)余熱鍋爐入口煙氣流量從136500m3/h提高至158000m3/h。
2)過熱飽和蒸汽的能力大幅提升,飽和蒸汽處理量從60.8t/h提高至83t/h。
從裝置實際情況出發(fā),以建立裝置內(nèi)獨立的中壓蒸汽系統(tǒng)以及提高氣壓機用汽品質(zhì)為目的,對中壓蒸汽系統(tǒng)進行優(yōu)化改造(圖1):
◇紅色虛線為新增中壓蒸汽管線;
◇在裝置過熱蒸汽進中壓蒸汽管網(wǎng)前加裝壓控閥組;
◇中壓蒸汽管網(wǎng)至氣壓機管線割除;
◇減溫減壓器異地更新改造;
圖1 中壓蒸汽系統(tǒng)改造示意圖
通過核算,可使用裝置內(nèi)144 ℃的穩(wěn)定汽油作為解吸塔中間重沸器熱源,具體優(yōu)化措施如下(圖2):
◇中間重沸器從10層抽出,返回8層;
◇采用與脫乙烷油換熱后144 ℃的穩(wěn)定汽油做中間重沸器熱源;
◇取消解吸塔熱進料流程,割除穩(wěn)定汽油與凝縮油換熱流程(圖中紅色虛線框中部分)。
圖2 換熱流程優(yōu)化示意圖
中壓蒸汽流程優(yōu)化改造項目實施后,建立了裝置內(nèi)獨立的中壓蒸汽系統(tǒng),具體操作如下:
1)裝置開工初期,開中壓蒸汽壓控閥,倒引管網(wǎng)中壓蒸汽進入裝置,一路供氣壓機使用,一路進減溫減壓供裝置低壓蒸汽消耗。
2)正常生產(chǎn)情況下,通過中壓蒸汽壓控閥控制裝置內(nèi)中壓蒸汽壓力,裝置中壓蒸汽一路供氣壓機用汽,一路經(jīng)中壓蒸汽壓控閥進入中壓蒸汽管網(wǎng)。
3)當(dāng)裝置內(nèi)事故造成中壓蒸汽產(chǎn)量大幅下降甚至中斷時,開中壓蒸汽壓控閥,倒引管網(wǎng)中壓蒸汽;當(dāng)中壓蒸汽管網(wǎng)故障造成管網(wǎng)中壓蒸汽壓力、溫度大幅波動時,通過調(diào)整中壓蒸汽壓控閥控制裝置內(nèi)中壓蒸汽系統(tǒng)平穩(wěn)。
表2為改造后裝置中壓蒸汽相關(guān)主要參數(shù)變化情況,可以看出:
1)改造后,通過投用過熱段降溫水,控制過熱蒸汽溫度在420℃,解決了改造前過熱能力不足的問題。
2)改造后,余熱鍋爐排煙溫度從206℃降至了150℃,充分回收了煙氣中的熱量。
3)氣壓機用汽改用自產(chǎn)中壓蒸汽,入口蒸汽管線大幅縮短,溫降從30℃下降至25 ℃,壓降從0.4 M Pa下降至0.3M Pa。氣壓機進汽品質(zhì)有了很大的改善,溫度從380℃上升至395 ℃,壓力從3.2 M Pa上升至3.4 M Pa,耗汽量從40.0t/h下降至38.0 t/h,節(jié)約中壓蒸汽2.0t/h。
表2 改造后裝置中壓蒸汽主要參數(shù)變化
解吸塔中間重沸器投用后,節(jié)能效果明顯(表3):
1)解吸塔底重沸器用汽量從10t/h下降至7.5t/h,節(jié)約低壓蒸汽2.5 t/h。
2)穩(wěn)定汽油熱量被利用后,穩(wěn)定汽油冷卻器循環(huán)水消耗量從100t/h下降至40t/h,節(jié)約循環(huán)水60t/h。
表3 解吸塔中間重沸器投用后節(jié)能效果
實施改造后,裝置節(jié)約中壓蒸汽2.0t/h、低壓蒸汽2.5 t/h、循環(huán)水60t/h,其價格分別按145元/t、140元/t及0.1元/t計算,年開工8400h,年直接經(jīng)濟效益542.6萬元;以處理能力1.3M t/a計算,裝置能耗下降了100.6M J/t。
通過實施余熱鍋爐擴容改造、中壓蒸汽流程優(yōu)化改造、增設(shè)解吸塔中間重沸器等節(jié)能改造項目后,裝置余熱鍋爐排煙溫度下降了56℃,充分回收了煙氣中的熱量;形成了裝置內(nèi)獨立的中壓蒸汽系統(tǒng),提高了抗外界干擾的能力,氣壓機用汽品質(zhì)有了很大的改善,做功效率上升,中壓蒸汽消耗量下降了2.0t/h;解吸塔底重沸器負荷大幅下降,低壓蒸汽消耗降低了2.5 t/h,冷卻穩(wěn)定汽油循環(huán)水用量減少了60t/h,裝置能耗下降了100.6M J/t,年直接經(jīng)濟效益542.6萬元。