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        基于PLC的模糊控制器在定量包裝秤中的應用

        2014-01-19 10:56:38俊,李
        制造業(yè)自動化 2014年10期
        關鍵詞:包裝機下料伺服電機

        張 俊,李 明

        (1. 南京工業(yè)大學 自動化與電氣工程學院,南京 210009;2. 常熟三禾精工科技有限公司,蘇州 215000 )

        基于PLC的模糊控制器在定量包裝秤中的應用

        張 俊1,李 明2

        (1. 南京工業(yè)大學 自動化與電氣工程學院,南京 210009;2. 常熟三禾精工科技有限公司,蘇州 215000 )

        結合公司設計的DCS-25包裝秤,介紹了定量包裝秤的工作原理。設計了基于西門子PLC和模糊控制實現(xiàn)包裝秤的自動控制系統(tǒng),并且介紹了PLC實現(xiàn)模糊控制定量下料的具體方法。實踐表明,該控制方式能夠較好的實現(xiàn)精準定量包裝,并且提高了該公司生產(chǎn)的包裝秤的市場競爭力。

        定量包裝;模糊控制;PLC

        0 引言

        隨著現(xiàn)在生活水平的提高,定量包裝已經(jīng)在生產(chǎn)和生活中無處不在,包括食品、化肥、飼料等行業(yè)。在定量稱重環(huán)節(jié)中,一般包括料倉、加料裝置和秤體等部分組成。定量精度在判斷定料包裝機優(yōu)劣中是非常重要的一個因素。然而在定量包裝中,影響定量精度的主要環(huán)節(jié)是加料裝置和秤體兩個部分[1]。定量下料控制中的誤差并不能完全被消除,特別是物料的沖擊力以及空中落料的影響[1,2]。目前,本公司大量生產(chǎn)的定量包裝機是在使用之前就已經(jīng)設定好兩個固定的速度,包括快加檔和慢加檔,在包裝機工作過程中無法實現(xiàn)精確的動態(tài)控制,只能按照提前設定好的電機速度進行加料,導致生產(chǎn)的包裝機無法使用在精度較高的場合。根據(jù)公司的發(fā)展要求,對定量包裝機進行技術提升來提高定量包裝精度,由于動態(tài)稱重的被控對象具有非線性特性,所以本次設計中將模糊控制的方法來應用于動態(tài)定量包裝控制系統(tǒng)。

        1 定量包裝秤的結構

        圖1為本次設計的定量包裝秤的組成簡圖。本次設計的包裝秤能夠包裝各種顆粒和粉料,每袋包裝的容量是25kg,容許的誤差在0.2%,主要包括料倉、稱重裝置、夾袋機構和自動控制系統(tǒng)等組成。

        加料倉采用緩沖料倉,主要是為了提供比較均勻的物料。本次設計的包裝機包裝的物料主要是粉末物料,采用的加料方式是螺旋加料,通過調節(jié)伺服電機的轉速來改變加料速度的快慢,從而來滿足動態(tài)包裝的精度要求。稱重環(huán)節(jié)中采用的是托利多生產(chǎn)的IL系列稱重傳感器,安裝在結構的左側,如圖1所示,將物料的重量轉化為電信號傳送給控制系統(tǒng)。本次控制系統(tǒng)由西門子200系列PLC、UNIPULSE的F701稱重顯示儀表、電控箱等組成,使整個包裝機按照PLC編寫的程序進行控制。硬件控制流程圖如圖2所示。

        圖1 定量包裝秤組成簡圖

        圖2 硬件控制流程圖

        2 定量控制原理

        本次對包裝機進行改造的過程中,定量控制總體還是保留二級加料的加料方式,即開始的時候采用快加料,當?shù)竭_設定值的約90%加料量時,改成慢加料以滿足稱重精度的要求。在剛開始的時候,即定量稱重誤差比較大時,采用恒定的快加料控制,來滿足速度的要求;當稱重誤差小于某一特定值的時候,進行變速模糊控制,以保證定量下料的精度。圖3為定量下料稱重模糊控制自動控制系統(tǒng)。

        圖3 自動控制系統(tǒng)結構圖

        在定量控制中,稱重傳感器檢測到的電壓信號進入F701儀表的放大、濾波等電路,通過A/D轉換器,然后經(jīng)過儀表內(nèi)部的控制器轉換為重量值,與設定值進行比較得到偏差值。在恒速快加料結束之后,采用模糊控制算法計算出在該偏差下的螺桿的下料量,通過該下料量得出電機的驅動量。包裝過程中控制螺旋加料的電機為伺服電機,通過控制電壓值來控制電機的轉速,從而來控制螺旋下料的速度[3]。圖4為控制系統(tǒng)原理圖。

        圖4 控制系統(tǒng)原理圖

        3 模糊控制設計

        圖5為模糊控制器的基本結構框圖??刂破鞑捎霉こ躺鲜褂帽容^成功的二維模糊控制器,以實際下料的重量與給定重量的偏差e和偏差的變化率ec作為模糊控制器的輸入,伺服電機的轉速作為輸出u[4,5]。

        3.1 精確量模糊化

        圖5 模糊控制基本結構圖

        模糊化的主要作用是將輸入的精確量轉化為模糊量[6,7]。定量下料模糊控制系統(tǒng)和一般采用模糊控制的系統(tǒng)還是有區(qū)別的,區(qū)別就在于定量下料系統(tǒng)是一個單向逼近式的過程,也就是落下的料是不能收回的,所以偏差e就無負值,偏差變化率ec就逐漸減少。針對設計的包裝機,理論誤差是0~25000g。但是根據(jù)設計的要求,在剛開始加料的時候采用恒速加料的形式,當偏差小于10000g的時候采用模糊控制的方法進行加料速度的控制。偏差的模糊論域定為[0,10],對偏差較小的這部分進行非均勻量化,得出偏差e的模糊論域與實際論域的關系表如表1所示。偏差的變化率的模糊論域取值為[0,8],經(jīng)過多次的測試,得出模糊論域與實際論域的關系表如表2所示。在包裝過程中,進行精確加料的過程一般時間是比較短的,按照以前的慢加料精度加料的時間,一般只有2~3秒鐘的時間,所以在設計的過程中采用100次/秒的采樣方式,從而提高采樣率來提高精度。

        表1 偏差E的實際論域與模糊論域的對應關系

        表2 偏差Ec的實際論域與模糊論域的對應關系

        3.2 模糊控制規(guī)則

        在本次設計中,要想使模糊控制能否能夠精確地控制定量包裝機的下料過程,那么關鍵的地方就是看選取的模糊控制規(guī)則是否合適。控制量U的模糊論域為[0,10],其中0檔所代表的就是轉速最慢,10檔所代表的就是轉速最快。根據(jù)推理規(guī)則,經(jīng)過試驗測試,進行多次調整,得到的模糊控制表如表3所示。

        表3 模糊控制規(guī)則

        3.3 控制量反模糊化

        上面所得到的控制量是模糊量,但是實際控制下料快慢的是精確量,所以要得到實際的精確控制量[8,9]。在定量下料裝置中,控制下料的是伺服電機,伺服電機中使用速度控制模式,10V所對應伺服電機的速度是最快的。伺服電機對應的電壓范圍是0~10V,模糊論域為[0,8],所以實際控制量與模糊控制量的對應關系如表4所示。

        表4 控制量 U 的模糊論域與實際論域的對應關系

        4 模糊控制算法的PLC實現(xiàn)

        在本次的定量系統(tǒng)改造中,硬件方面采用的西門子公司S7-200 型PLC[10]。模糊算法的設計流程如圖6所示。

        在這次程序設計中,結合現(xiàn)場采用模糊控制查詢表的方法,對離線已經(jīng)設計好的控制表進行查詢。這個在PLC實現(xiàn)模糊控制中是非常關鍵的步驟。根據(jù)程序圖中所示,將采樣到已經(jīng)量化過的偏差E、偏差變化Ec分別放在了VW104和VW106中。將偏差E的模糊論域放在VW110開始的連續(xù)11個數(shù)據(jù)寄存器中,偏差變化Ec的模糊論域放在VW132開始的連續(xù)9個數(shù)據(jù)寄存器中。將VW104中的數(shù)據(jù)和VW110開始的11數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相比較,并且將VW106中的數(shù)據(jù)和VW132開始的9數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相比較,若和某個數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相同,所對應的中間繼電器(如M0.0)置1。根據(jù)中間繼電器的狀態(tài)將查詢的輸出值送入數(shù)據(jù)寄存器VW400中。實現(xiàn)的部分程序如下所示。

        圖6 PLC模糊算法的流程圖

        5 結論

        本次為公司進行技術改進過程中,針對動態(tài)稱重過程中存在空中落料和物料沖擊等非線性特性,將西門子PLC實現(xiàn)模糊控制運用于定量稱重系統(tǒng)上。經(jīng)過多次測試,在保證160包/h的速度基礎上將精度提高到0.2%。將PLC來實現(xiàn)模糊控制比其他控制器實現(xiàn)定量包裝能滿足適應能力強來運用于環(huán)境比較復雜的工廠環(huán)境。本次設計得到了公司的一致認可,將控制算法稍加改動就可以應用于公司其它的定量包裝設備中。

        [1] 孫曉,周浩.基于PLC的樣品煤定量包裝控制系統(tǒng)設計[J].包裝工程,2011,32(21):76-78.

        [2] 崔英欣.用軟件方法提高定量包裝秤精度和速度[J].衡器,2010,39(6):12-17.

        [3] 高鵬,周一屆.螺桿式粉料計量包裝機粉料流動分析與數(shù)值仿真[J].包裝工程,2010,31(7):79-82.

        [4] 戴亦宗,趙德安.基于模糊控制的太陽能追光系統(tǒng)[J].儀表技術與傳感器,2012,(9):66-68.

        [5] 孫云輝,王釗,肖威,匡永江.基于PLC的離心風機模糊控制系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[J].制造業(yè)自動化,2011,33(5):123-124.

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        [10] 謝國強,徐文尚,劉洪霞,莊艷艷.基于S7-200PLC的白炭黑反應釜自動控制系統(tǒng)的設計[J].工礦自動化,2010,(12):111-112.

        Application of quantitative packaging machine based on PLC fuzzy controller

        ZHANG Jun1,LI Ming2

        TB486

        A

        1009-0134(2014)05(下)-0110-04

        10.3969/j.issn.1009-0134.2014.05(下).31

        2013-12-18

        張?。?989 -),男,江蘇宜興人,碩士研究生,主要研究方向為包裝機的自動化控制。

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