黃炳輝
(佛山市順德區(qū)騰源環(huán)保水務(wù)工程有限公司,廣東 佛山 528300)
廣東某制冷設(shè)備有限公司是一家大型合資企業(yè),專業(yè)生產(chǎn)空調(diào)器、電冰箱使用的制冷壓縮機(jī)。由于壓縮機(jī)的零部件多,加工工藝復(fù)雜,在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生4種不同成分的污染廢水,分為濃廢水和淡廢水兩大類,其中濃廢水主要有:1)殼體壓鑄后的清洗廢水,含脫模劑、石油類,COD濃度高;2)切削液、磨削液,含石油類、乳化劑,COD濃度高;3)電泳廢水,含有機(jī)漆、分散劑,COD濃度高。淡廢水主要有:脫脂、磷化廢水:含酸、堿、磷酸鹽、鋅、鎳、表面活性劑、石油類[1]。該公司的生產(chǎn)廢水排放量為960m3/d,采用的處理流程見圖1。
圖1 原有工程處理流程
經(jīng)上述單元處理后,出水COD在135~155mg/L,超出標(biāo)準(zhǔn),其余指標(biāo)基本符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)及《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。
改造前,造成COD不達(dá)標(biāo)的主要原因是:
(1)該項目處理的是含石油類和磷化鹽為主的廢水,原系統(tǒng)只投加PAC和PAM兩種藥劑,加藥量大,處理效果不理想;
(2)原有好氧池的曝氣系統(tǒng)堵塞或破損,生物菌脫落死亡;
(3)原有的連續(xù)砂濾器設(shè)計不合理,經(jīng)常“跑砂”,砂濾器形同虛設(shè),造成大量的SS進(jìn)入后續(xù)的AO塔,造成AO塔經(jīng)常反沖,活性炭失效;
(4)因在AO塔進(jìn)水管前投加ClO2,AO塔經(jīng)常反沖,大量的ClO2隨反沖出水進(jìn)入淡廢水調(diào)節(jié)池,進(jìn)而進(jìn)入后續(xù)的生化系統(tǒng),這也是造成生化系統(tǒng)處理效果不好,運(yùn)行不穩(wěn)定,生物菌死亡的主要原因之一;
(5)原共設(shè)有4個曝氣生物濾塔(UBAF塔),反沖時需要損耗大量后續(xù)貯水池的貯水,而原有的貯水池設(shè)計池容太小,根本滿足不了需求。
改造工程設(shè)計處理規(guī)模根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀確定為40m3/h,每天24h連續(xù)運(yùn)行,總處理量為960m3/d。
(1)針對原處理系統(tǒng)的出水COD不達(dá)標(biāo)問題,對原有治理設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造。
(2)系統(tǒng)最終出水各項水質(zhì)指標(biāo)要求達(dá)到《城市污水再生利用、城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)的要求。
(1)改造加藥系統(tǒng),在沉淀槽前的反應(yīng)區(qū)內(nèi)增設(shè)機(jī)械攪拌裝置及pH自動控制儀,投加氫氧化鈉(NaOH)、氯化鈣(CaCl2)、聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。
(2)改造原好氧池為一氧池,在池內(nèi)增設(shè)旋混式曝氣器和組合填料。
(3)增設(shè)二氧池,配套羅茨鼓風(fēng)機(jī)。
(4)將原有4個UBAF塔改造為三氧槽,在槽內(nèi)增設(shè)旋混式曝氣器和組合填料。
(5)拆除原有連續(xù)砂濾器,改用多介質(zhì)過濾器。
(6)增設(shè)盤式過濾器和超濾裝置(UF系統(tǒng))。
(7)改造電控系統(tǒng),采用工控機(jī)全自動控制。
改造后的工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后工藝流程
3.3.1 物化除磷
物化除磷工藝由“調(diào)節(jié)池+沉淀槽+1#氣浮”構(gòu)成,通過依次投加NaOH、CaCl2、PAC和PAM,調(diào)整廢水的pH值,將廢水中含有的金屬離子以氫氧化物的形式沉淀析出;在堿性條件下加入的鈣離子與廢水中的磷酸根反應(yīng)生成穩(wěn)定的羥基磷灰石沉淀;堿法破乳能有效去除油類物。因此,通過改用藥劑,能更好地去除廢水中的金屬離子、磷酸鹽和石油類物質(zhì)等。
3.3.2 生物降解
生物降解工藝由“一氧池 + 二氧池 + 三氧槽+ 2#氣浮”構(gòu)成,氧化池采用生物接觸氧化池,是生物膜法處理工藝中的一種,又稱作浸沒式生物膜法,在池內(nèi)裝有組合填料作為生物膜的載體,底層設(shè)旋混式曝氣器,采用羅茨風(fēng)機(jī)供氧曝氣,在運(yùn)行過程中,廢水中大部分的有機(jī)物及油在好氧微生物的吸附、氧化、分解及自身新陳代謝的作用下轉(zhuǎn)化為CO2和H2O,從而降低廢水中CODCr和BOD5的濃度。
3.3.3 深度處理
深度處理工藝由“多介質(zhì)過濾器 + AO吸附塔 + 盤式過濾器+超濾(UF)裝置”構(gòu)成,利用過濾、吸附氧化等技術(shù),去除水的色度及水中的膠體、蛋白質(zhì)、微生物和大分子有機(jī)物,降低污水濁度。
3.3.4 加藥系統(tǒng)
該改造工程使用的水處理藥劑有NaOH、CaCl2、PAC、PAM、濃HCl和ClO2。其中ClO2采用二氧化氯發(fā)生器現(xiàn)場制取,其余采用配藥箱現(xiàn)場配制、計量泵定量投加,計量泵與整個系統(tǒng)聯(lián)動,加酸或加堿量由pH控制儀自動投加。
3.3.5 污泥處理系統(tǒng)
廢水處理設(shè)施是將廢水中的SS、COD、BOD、石油類等污染物質(zhì),轉(zhuǎn)化成污泥。污泥含水率高、有機(jī)物含量較高,不穩(wěn)定,且易腐化,還含有致病菌和寄生蟲卵。因此,必須對污泥進(jìn)行處理和處置,避免造成二次污染。污泥處理系統(tǒng)主要由污泥池、動隔膜泵和壓濾機(jī)構(gòu)成。
3.3.6 濃廢水預(yù)處理
濃廢水預(yù)處理工藝由“集水池+除油罐+雙級氣浮+破乳沉淀槽+厭氧池”構(gòu)成,通過投加破乳劑硫酸亞鐵和聚合氯化鋁,在水中發(fā)生水解形成凝膠,吸附凝聚分散的油滴,使油滴變得容易聚沉;利用蒸氣將廢水直接加熱至50℃~60℃,增加分子的熱運(yùn)動,有利于液珠的聚結(jié),外相黏度降低,從而降低了乳狀液的穩(wěn)定性,達(dá)到破乳的目的[2]。因濃廢水COD濃度極高(約40,000mg/L),破乳沉淀后,增加一級UASB厭氧處理,進(jìn)一步降低廢水的COD濃度。
3.4.1 物化除磷
調(diào)節(jié)池1座,內(nèi)尺寸9×7.5×3.3(m),有效容積200m3,HRT=4h;一級提升泵2臺,Q=50m3/h,H=20m,N= 5.5kW,1用1備。
沉淀槽2臺,雙層斜管,表面負(fù)荷2.5m3/m2·h;反應(yīng)區(qū)配3臺攪拌機(jī),功率分別為1.5kW、1.1kW、0.55kW,輸出轉(zhuǎn)速分別為88rpm、65rpm、34rpm。
1#氣浮1臺,尺寸6.7×3×3(m),加壓溶氣氣??;溶氣罐1個,Ф0.6×3.4(m);溶氣泵1臺,Q=15m3/h,H=50m,N= 4kW;刮泥車1臺,1.1kW。
3.4.2 生物降解
一氧池1座,內(nèi)尺寸9×5×4.3(m),有效容積180m3,HRT=4.5h;組合填料135m3,旋混式曝氣器112套;二級提升泵2臺,Q = 50m3/h,H=20m,N= 5.5kW,1用1備;羅茨鼓風(fēng)機(jī)2臺,Q = 21.03m3/h,H = 5000mmH2O,N = 30kW,1用1備,變頻控制,與二氧池、三氧槽共用。
二氧池1座,內(nèi)尺寸8.5×6×4.3(m),有效容積204m3,HRT = 5.1h;組合填料153m3,旋混式曝氣器140套。
三氧槽4個,內(nèi)尺寸Ф2.7×4.8(m),有效容積105m3,HRT=2.6h;組合填料68m3,旋混式曝氣器64套。
2#氣浮1臺,參數(shù)同1#氣浮。
3.4.3 深度處理
多介質(zhì)過濾器1個,Ф2.8×4.3(m),過濾速度8m/h,氣反沖強(qiáng)度12L/m2·s,水反沖強(qiáng)度8L/m2·s;三級提升泵2臺,Q = 50m3/h,H = 32m,N = 7.5kW,1用1備。
AO吸附塔1個,Ф3.5×3.7(m),過濾速度5m/h,氣反沖強(qiáng)度12L/m2·s,水反沖強(qiáng)度6L/m2·s;反沖泵1臺,與多介質(zhì)過濾器共用,Q = 200m3/h,H = 20m,N = 18.5kW。
盤式過濾器1臺,含5個2寸過濾單元,過濾精度50μm,內(nèi)源反清洗,單元沖洗時間20~30s;四級提升泵2臺,Q= 50m3/h,H = 32m,N = 7.5kW,1用1備。
超濾(UF)裝置:30支8寸膜,膜通量38L/m2·h,回收率80%;反沖泵1臺,Q = 100m3/h,H = 20m,N = 11kW;清洗水箱1個,Ф1.3×1.78(m);清洗水泵1臺,Q = 50m3/h,H = 30m,N = 7.5kW。
3.4.4 加藥系統(tǒng)
配藥箱9個,Ф1.06×1.4(m),配氣攪拌。
計量泵I共12臺,Qmax= 440L/h,Pmax= 5bar,功率0.37kW。
計量泵II共5臺,Qmax= 120L/h,Pmax= 8bar,功率0.25kW。
3.4.5 污泥處理系統(tǒng)
污泥池1座,分三格,內(nèi)尺寸9×6×3.3(m),有效容積162m3。
隔膜泵4臺,Qmax= 651L/min,Pmax= 8.3bar,進(jìn)出口尺寸DN50。
壓濾機(jī)4臺,單臺過濾面積40m2。
3.4.6 濃廢水預(yù)處理
集水池1座,內(nèi)尺寸9×1.5×3.3(m),有效容積14m3;提升泵1臺,Qmax=340.7L/min,Pmax= 8.3bar,進(jìn)出口尺寸DN40。
除油罐1個,Ф2.6×3.5(m)。
中集池1座,參數(shù)同集水池。
雙級氣浮1臺,尺寸5×2×2.5(m),加壓溶氣氣?。蝗軞夤?個,Ф0.426×2.75(m);溶氣泵1臺,Q = 3.5~5.5m3/h,H = 53~45m,N = 3kW;刮泥車2臺,0.75kW。
破乳沉淀槽1個,尺寸3×2×3.2(m),配蒸氣加熱系統(tǒng)及溫控系統(tǒng);提升泵2臺,Q = 3.5m3/h,H = 15m,N= 0.55kW,1用1備。
UASB厭氧池1座,內(nèi)尺寸Ф5.2×6(m),有效容積120m3,停留時間4d。
該工程2013年8月初完成安裝并開始調(diào)試運(yùn)行,2013年11月經(jīng)監(jiān)測單位取樣監(jiān)測,各項指標(biāo)均達(dá)到甚至優(yōu)于預(yù)期的效果(見下表)。
改造后的監(jiān)測結(jié)果表(單位:除pH外,mg/L)
(1)該工程采用“物化除磷 + 生物降解 + 深度處理”相結(jié)合的工藝處理制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)廢水,工藝合理先進(jìn),并能充分利用原有的廢水處理設(shè)施,具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),處理后的出水長期穩(wěn)定達(dá)到甚至優(yōu)于《城市污水再生利用、城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)的要求。
(2)采用工控機(jī)全自動控制,減少了工人的勞動強(qiáng)度,避免了人為因素的影響,可保證系統(tǒng)的長期高效運(yùn)行。
[1]藍(lán)炳杰,黃炳輝,蔡周祥.UBAF在制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)廢水處理的應(yīng)用[J].科技資訊,2008,167(26):129-130.
[2]滑春雨.乳化液廢水處理應(yīng)用實(shí)例[J].露天采礦技術(shù),2006(4):41-44.